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        330 MW汽輪機(jī)盤車難投入問(wèn)題的改進(jìn)

        2020-07-31 03:59:08李沖國(guó)陳其忠劉云雨
        黑龍江電力 2020年1期
        關(guān)鍵詞:母管盤車軸頸

        李沖國(guó),陳其忠,劉云雨

        (茂名臻能熱電有限公司,廣東 茂名525011)

        0 引 言

        某廠300 MW汽輪機(jī)為亞臨界一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽式,2007年5月投產(chǎn),2014年經(jīng)通流改造擴(kuò)容為330 MW后,8月重新投入商業(yè)運(yùn)行。汽輪機(jī)設(shè)4個(gè)支持軸承,1號(hào)、2號(hào)軸承為可傾瓦軸承,3號(hào)、4號(hào)軸承為橢圓軸承,推力軸承為活支可傾瓦塊型(即密切爾型),位于高中壓轉(zhuǎn)子后端,成為軸系相對(duì)死點(diǎn)。發(fā)電機(jī)設(shè)2個(gè)支持軸承,5號(hào)、6號(hào)軸承為橢圓軸承,如圖1所示。

        圖1 機(jī)組軸承及盤車分布圖

        盤車裝置裝在4號(hào)、5號(hào)軸承之間靠近汽輪機(jī)側(cè),配額定電壓為380 V、功率為22 kW、額定電流為47.4 A的三角形接線的盤車馬達(dá),盤車轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì)值為4.10 r/min。降壓軟起動(dòng)控制器為ABB PSS44/76型。

        該機(jī)組自通流改造重新投入商業(yè)運(yùn)行后,盤車一直投運(yùn)正常,因電網(wǎng)深度調(diào)峰需要,機(jī)組啟停頻繁[1-2]。2018年4月后,機(jī)組在停機(jī)后轉(zhuǎn)子惰走到零轉(zhuǎn)速,卻難以正常投入盤車,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全性。

        1 盤車難投入現(xiàn)象

        在2018年4月后該機(jī)組的7次停機(jī)過(guò)程中,有6次盤車未能正常投入,但機(jī)組缸溫下降到150 ℃以下時(shí),盤車可正常投入。

        熱態(tài)投入盤車過(guò)程中,啟動(dòng)盤車電機(jī)時(shí),啟動(dòng)電流峰值最高達(dá)到200 A,電氣人員就地測(cè)量與表計(jì)顯示一致,啟動(dòng)電流持續(xù)時(shí)間達(dá)到了13 s。盤車熱態(tài)投入時(shí),機(jī)組相關(guān)參數(shù)[3]如表1所示。

        表1 機(jī)組相關(guān)參數(shù)

        結(jié)合表1與現(xiàn)場(chǎng)操作情況,總結(jié)該機(jī)組停機(jī)時(shí)投入盤車情況如下:

        1)兩年來(lái)12次停機(jī)軸封溫度最高225 ℃,最低103 ℃。

        2)汽缸內(nèi)缸內(nèi)壁上缸溫最高445 ℃,最低302 ℃;汽缸內(nèi)缸內(nèi)壁下缸溫最高426 ℃,最低308 ℃;汽缸內(nèi)缸外壁上缸溫最高445 ℃,最低301 ℃;汽缸內(nèi)缸外壁下缸溫最高450 ℃,最低308 ℃。

        3)高壓脹差最大2.6 mm,最小-0.5 mm;低壓脹差最大7.6 mm,最小4.8 mm。

        4)在2017年,4次投入盤車都一次性成功,未出現(xiàn)問(wèn)題;2018年8次投入盤車中只有1次是一次性投入成功,其他7次均需要手動(dòng)盤車方能投入成功。

        5)頂軸油A泵從2017年7月4日運(yùn)行電流94 A、母管壓力18.7 MPa逐漸下降到2018年10月26日運(yùn)行電流84 A、母管壓力16.4 MPa;頂軸油B泵從2017年4月10日運(yùn)行電流63 A上升到2018年6月27日86 A,母管壓力18.2 MPa下降到17.5 MPa。

        6)如投運(yùn)盤車一次投入成功,則盤車電機(jī)啟動(dòng)前后頂軸油壓沒有變化;如果盤車投運(yùn)過(guò)程頂軸油壓有波動(dòng),則不能一次性成功投入盤車。

        7)正常投入盤車電流與汽輪機(jī)偏心變化不大。2018年以來(lái)停機(jī)投盤車過(guò)程因啟動(dòng)電流大,過(guò)流跳閘多次,經(jīng)手動(dòng)盤車后才能正常投入電動(dòng)盤車[4-6]。

        2 原因分析

        1)歷次投入盤車操作均按相同的操作票執(zhí)行,不存在操作不當(dāng)?shù)那闆r。兩年來(lái),停機(jī)時(shí)各參數(shù)無(wú)明顯異常情況,不存在汽缸變形機(jī)械嚴(yán)重卡澀的情況。

        2)啟動(dòng)頂軸油泵后,確信轉(zhuǎn)子已頂起方可進(jìn)行盤車投入,潤(rùn)滑油壓大于0.158 MPa、頂軸母管油壓大于9.8 MPa,不存在油壓低閉鎖盤車啟動(dòng)的情況。檢查未發(fā)現(xiàn)有機(jī)組軸承巴氏合金在供油不充分情況下引起磨損的情況。

        3)投盤車后,測(cè)量轉(zhuǎn)子偏心度0.019 5 mm,與轉(zhuǎn)子偏心度原始記錄值0.019 1 mm相比較,其變化量不超過(guò)0.03 mm。同時(shí),監(jiān)聽通流部分無(wú)摩擦聲。用機(jī)械式轉(zhuǎn)子彎曲測(cè)量?jī)x測(cè)得的轉(zhuǎn)子偏心度即外圓跳動(dòng)值,結(jié)果為0.019 7 mm,小于0.02 mm。判斷轉(zhuǎn)子沒有發(fā)生彎曲,不存在轉(zhuǎn)子變形嚴(yán)重的情況。

        4)發(fā)現(xiàn)2018年后頂軸油壓較2017年有下降現(xiàn)象,頂軸油A泵從2017年7月4日運(yùn)行電流94 A、母管壓力18.7 MPa,逐漸下降到2018年10月26日運(yùn)行電流84 A、母管壓力16.4 MPa;頂軸油B泵從2017年4月10日運(yùn)行電流63 A上升到2018年6月27日86 A,母管壓力18.2 MPa下降到17.5 MPa。2017年的單臺(tái)油泵運(yùn)行母管油壓基本在18 MPa以上,2018年后單臺(tái)泵運(yùn)行的母管油壓則在16~17 MPa之間。

        盤車投運(yùn)過(guò)程頂軸油壓有波動(dòng)則不能一次性成功投入盤車。因?yàn)轫斴S油壓下降導(dǎo)致盤車初始啟動(dòng)力矩增大,具體表現(xiàn)在機(jī)組大軸頂起的高度不夠或者機(jī)組大軸在某一個(gè)位置時(shí)頂起高度不夠,造成啟動(dòng)力矩增大。

        嘗試轉(zhuǎn)子停定前先啟動(dòng)多1臺(tái)頂軸油泵,2臺(tái)頂軸油泵運(yùn)行時(shí)頂軸油壓力達(dá)18 MPa,也不能正常啟動(dòng)盤車,對(duì)頂軸油壓進(jìn)行調(diào)整并試驗(yàn)驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn),熱態(tài)時(shí)3號(hào)軸承頂軸油壓是8 MPa,冷態(tài)時(shí)是12 MPa。3號(hào)軸承的頂起高度是0.02 mm,判斷3號(hào)軸承的頂起高度影響了盤車熱態(tài)啟動(dòng)。

        5)盤車軟啟動(dòng)時(shí),設(shè)定的啟動(dòng)電壓偏小,啟動(dòng)力矩過(guò)小,未能有效拉動(dòng)。啟動(dòng)盤車電機(jī)時(shí),啟動(dòng)電流達(dá)到150~200 A(電氣人員就地測(cè)量),持續(xù)時(shí)間達(dá)到了十幾秒(就地盤車電機(jī)電流表75 A頂表)。啟動(dòng)電流持續(xù)時(shí)間太長(zhǎng)則一次回路軟啟動(dòng)器熱積累保護(hù)躲不過(guò)啟動(dòng)電流,假如第1次能夠投入,熱積累保護(hù)沒有跳開則投入成功;假如上次熱積累保護(hù)積累的熱量沒有消失,再次投入盤車裝置時(shí)熱積累保護(hù)動(dòng)作,易造成投入不成功。

        6)盤車裝置齒輪偶合間隙大或某一位置耦合不到位造成傳遞力矩增大,產(chǎn)生過(guò)流跳開盤車。目前盤車采用經(jīng)軟啟動(dòng)器延時(shí)切換至旁路的方式,整個(gè)啟動(dòng)流程未有效配合好,盤車未正常時(shí)已甩開。

        3 改進(jìn)方案

        1)對(duì)頂軸油壓進(jìn)行調(diào)整,重新測(cè)量調(diào)整大軸的頂起高度,冷態(tài)進(jìn)行盤車試驗(yàn)時(shí)根據(jù)盤車啟動(dòng)電流考慮熱態(tài)影響。機(jī)組于2018年11月7日停機(jī)后對(duì)頂軸油系統(tǒng)進(jìn)行了軸頸頂起高度檢查。檢查結(jié)果是:3號(hào)軸頸頂起高度0.02 mm,4號(hào)軸頸頂起高度0.01 mm,5號(hào)軸頸頂起高度0.07 mm,6號(hào)軸頸頂起高度0.068 mm,A、B頂軸油泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)各軸頸的頂起高度一致。盤車投運(yùn)試驗(yàn)一次成功,現(xiàn)場(chǎng)觀察盤車裝置嚙合到位后,從按下盤車電動(dòng)機(jī)運(yùn)行按鈕到電動(dòng)機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng),用時(shí)約5 s,過(guò)程中,電動(dòng)機(jī)發(fā)出低沉的由小到大的響聲。對(duì)各軸頸頂軸油壓進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整后,各軸頸頂起高度是:3號(hào)軸頸頂起高度0.03 mm,4號(hào)軸頸頂起高度0.02 mm,5號(hào)軸頸頂起高度0.08 mm,6號(hào)軸頸頂起高度0.08 mm,A、B頂軸油泵單獨(dú)運(yùn)行時(shí)各軸頸的頂起高度基本一致,盤車投運(yùn)一次成功。現(xiàn)場(chǎng)觀察,盤車裝置嚙合到位后,從按下盤車電動(dòng)機(jī)運(yùn)行按鈕到電動(dòng)機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng),用時(shí)約3 s,電動(dòng)機(jī)發(fā)出低沉的由小到大的響聲。

        2)保留原降壓?jiǎn)?dòng)的設(shè)計(jì),增加工頻旁路直接采用100%電壓?jiǎn)?dòng)功能:根據(jù)頂軸油壓后啟動(dòng)盤車的試驗(yàn)結(jié)果,機(jī)組熱態(tài)時(shí)盤車轉(zhuǎn)矩要比冷態(tài)時(shí)轉(zhuǎn)矩大。由于電源側(cè)變壓器容量為1 600 kVA,電動(dòng)機(jī)功率為22 kW,額定電流為47.4 A,按電動(dòng)機(jī)的直接起動(dòng)電流為額定電流7倍計(jì)算,核算Ist/In≤0.75+Sn/4Pn,式中:Ist表示電動(dòng)機(jī)直接起動(dòng)時(shí)的起動(dòng)電流,A;In表示電動(dòng)機(jī)的額定電流,A;Sn表示電力變壓器的容量,kVA;Pn表示電動(dòng)機(jī)的容量,kW。電動(dòng)機(jī)可直接起動(dòng)。通過(guò)加裝軟啟動(dòng)和工頻啟動(dòng)控制切換開關(guān)BK,在啟動(dòng)時(shí)可以根據(jù)實(shí)際工況實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)模式的選擇。當(dāng)轉(zhuǎn)由旁路起動(dòng)時(shí),按下啟動(dòng)盤車按鈕,KM4直接合閘。新增的控制按鈕如圖2所示。

        圖2 新增的控制按鈕圖

        3)因改旁路用工頻直接啟動(dòng)后,啟動(dòng)電流增大,由軟啟動(dòng)約200 A增大到約300 A。原KM2、KM3、KM4直接分合啟動(dòng)電流,為保證觸頭可靠性,更換為開關(guān)能力更強(qiáng)的LCD1-95接觸器。盤車電氣一次圖如圖3所示。當(dāng)轉(zhuǎn)由旁路起動(dòng)時(shí),按下啟動(dòng)盤車按鈕,KM4直接合閘。

        圖3 盤車電氣一次圖

        4)采用工頻啟動(dòng)時(shí),應(yīng)避免頻繁啟動(dòng),同時(shí)注意電機(jī)本體的溫度,防止燒電機(jī)。

        5)建議運(yùn)行操作人員在停機(jī)時(shí)做好不能投入盤車裝置的預(yù)想,轉(zhuǎn)子停定后不能投入盤車裝置時(shí),應(yīng)馬上手動(dòng)盤車,感覺到阻力變小后再投電動(dòng)盤車,由熟練和有經(jīng)驗(yàn)的值班員操作,提高成功率。

        4 改造效果

        機(jī)組盤車裝置改造后冷態(tài)盤車裝置正常,機(jī)組2018年11月25日重新啟動(dòng),2019年機(jī)組調(diào)峰頻繁,4次停機(jī)中,二次熱態(tài)投入盤車采用原降壓程控軟啟動(dòng)可一次投入成功,無(wú)須手動(dòng)盤車且無(wú)須使用旁路全壓?jiǎn)?dòng)。頂軸油壓調(diào)整效果良好。另外2次,先改用旁路啟動(dòng),亦一次成功,啟動(dòng)電流約135 A,歷時(shí)2 s后返回。不用旁路,用降壓程控軟啟動(dòng)再啟動(dòng),同樣可成功,啟動(dòng)電流值最大為226 A,啟動(dòng)電流大的原因?yàn)闆]用旁路時(shí),ABB PSS44/76型控制器采取的是自動(dòng)降壓?jiǎn)?dòng),同樣的啟動(dòng)力矩,啟動(dòng)電流自動(dòng)增大。盤車正常運(yùn)行電流為26 A。電氣回路改造同樣起到良好效果。

        5 結(jié) 語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)對(duì)頂軸油的調(diào)整和盤車控制回路的改造,解決了該機(jī)組熱態(tài)盤車不能正常投入從而不能開機(jī)的風(fēng)險(xiǎn),提高了機(jī)組運(yùn)行的安全可能性和經(jīng)濟(jì)性。

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