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        提高大型火電機(jī)組TSI振動卡件抗干擾性能的方法

        2020-07-31 03:59:04焦微微
        黑龍江電力 2020年1期
        關(guān)鍵詞:卡件倍頻波動

        焦微微

        (陜西華電楊凌熱電有限公司,陜西 楊凌 712100)

        0 引 言

        機(jī)組運行中振動的幅度是機(jī)組安全與經(jīng)濟(jì)運行的重要指標(biāo)。過分強(qiáng)烈的振動意味著機(jī)組存在嚴(yán)重的缺陷,振動幅度過大會造成很多危害[1],比如:調(diào)速系統(tǒng)不穩(wěn)定,進(jìn)而引起調(diào)速系統(tǒng)事故;軸瓦烏金破裂,緊固螺釘松脫、斷裂;發(fā)電機(jī)勵磁部件松動、損壞,甚至機(jī)組基礎(chǔ)損壞,進(jìn)而加劇振動;轉(zhuǎn)動部件耐疲勞強(qiáng)度降低,進(jìn)而引起葉片、輪盤等損壞;端部軸封磨損;滑銷磨損;隔板汽封磨損;危機(jī)遮斷器誤動作。所以,在機(jī)組啟停和運行過程中,必須嚴(yán)密監(jiān)視軸承的振動情況[2],如振動幅度過大,應(yīng)采取相應(yīng)的措施,保護(hù)機(jī)組設(shè)備與人身的安全。

        1 機(jī)組情況及故障介紹

        某廠采用東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的CJK375/306.9-24.2/0.4/566/566型汽輪機(jī),采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)技術(shù)設(shè)計制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、間接空冷、凝氣式汽輪機(jī)組。機(jī)組正常運行期間,調(diào)取6號軸承X、Y方向的振動波動歷史數(shù)據(jù),當(dāng)有功功率大于90 MW后,振動開始出現(xiàn)大幅波動[3],而在此之前,6號軸承X、Y方向的振動曲線一直保持平穩(wěn),如圖1所示。

        圖1 發(fā)電機(jī)軸承振動歷史趨勢

        2 故障分析

        2.1 TDM頻譜圖數(shù)據(jù)

        讀取機(jī)組TDM中6號軸承X、Y方向的頻譜圖[4],發(fā)現(xiàn)1倍頻的分量穩(wěn)定在60 μm附近;0.5倍頻及以下的分量在較大范圍波動,波動幅度可達(dá)到80 μm;2倍頻以上的分量均有不同程度的波動,波動幅值在30 μm以內(nèi)。

        2.2 TSI卡件邏輯參數(shù)調(diào)整

        調(diào)研同類型機(jī)組的振動情況,得知雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)勵磁側(cè)軸承振動普遍存在同樣的波動情況??紤]到汽機(jī)油膜振蕩會產(chǎn)生低頻分量,而1倍頻以上的分量基本上為干擾信號,因此將TSI卡件中振動信號的頻率范圍進(jìn)行調(diào)整,維持頻率下限值為5 Hz不變,將頻率上限由原來的120 Hz改為80 Hz,以達(dá)到消除1.5及以上倍頻的干擾分量的目的。

        2.3 振動探頭安裝情況檢查

        2.3.1 探頭安裝支架絕緣檢查

        核實6號軸承振動安裝工藝,要求探頭安裝支架與發(fā)電機(jī)軸承座保持良好的絕緣。檢查拆卸下來的探頭支架,發(fā)現(xiàn)部分絕緣墊片出現(xiàn)破損現(xiàn)象,更換新品完成支架回裝時,利用萬用表檢測支架與發(fā)電機(jī)軸承座之間的絕緣電阻,其值為無窮大,滿足硬件安裝工藝的要求。

        2.3.2 探頭間隙電壓檢查

        利用萬用表測出6號軸承X、Y方向的間隙電壓分別為9.1 V、9.5 V,5號軸承X、Y方向的間隙電壓分別為9.3 V、9.5 V;對比5號、6號軸承的間隙電壓,確認(rèn)6號軸承的間隙電壓正常。

        2.3.3 電磁場干擾源檢查

        核實軸振探頭信號延長線保護(hù)管是否完好,要求探頭延長線保護(hù)管使用絕緣材料,確保探頭信號線與發(fā)電機(jī)本體絕緣,以消除電磁場干擾源。

        調(diào)換6號軸承X、Y方向的探頭信號源,核實前置器及信號電纜是否存在干擾因素。在振動探頭前置器處調(diào)換6號軸承X、Y方向探頭的輸入信號,DCS上6號軸承X、Y方向的顯示值隨之變動,證明振動信號干擾源來自前置器之前的部分。

        3 故障處理

        經(jīng)過改變TDM輸入信號的頻率、更換探頭安裝支架、對比探頭間隙電壓以及更換探頭信號源一系列調(diào)整之后,通過分析TDM的頻譜圖[5]得知,6號軸承X、Y方向的振動測量信號中含有0.5~7倍頻多種分量,其中,1倍頻信號穩(wěn)定,而其他倍頻的分量或多或少存在波動情況,尤其是0.5倍頻及以下的分量波動情況特別嚴(yán)重。降低振動卡件頻率上限值之后,再次觀察機(jī)組正常運行時6號軸承X、Y方向的運行曲線,并與修改前的情況進(jìn)行對比,如圖2所示。

        圖2 6號軸承X、Y方向振動頻率限幅前后對比

        由圖2可以看出,修改TSI振動卡件頻率信號上限值之后,振動波動情況有所改善,波動幅度明顯減小。

        4 結(jié) 語

        針對該廠6號軸承X、Y方向振動大的問題,通過改變TDM輸入信號頻率、更換探頭安裝支架、對比探頭間隙電壓以及更換探頭信號源進(jìn)行整改,整改后6號軸承X、Y方向的無規(guī)則振動得到了有效改善,同時確保了機(jī)組的安全穩(wěn)定運行。結(jié)合6號軸承振動的歷史曲線分析,認(rèn)為軸承振動波動大與發(fā)電機(jī)電磁場有直接關(guān)系,建議該廠對同類型機(jī)組進(jìn)行調(diào)研,并提前更換抗干擾能力強(qiáng)的振動測量裝置。

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