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        唐鋼北區(qū)2#高爐復(fù)產(chǎn)開爐實(shí)踐

        2020-07-29 06:46:52馬瑞東
        河南冶金 2020年2期
        關(guān)鍵詞:渣鐵鐵口爐頂

        馬瑞東

        (河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼分公司)

        關(guān)鍵字 開爐 復(fù)產(chǎn) 開爐準(zhǔn)備

        0 前言

        為響應(yīng)冬天采暖季環(huán)保限產(chǎn),唐鋼2#高爐于2017年11月18日降料面不放爐缸殘鐵停爐,于2018年10月23日18:16重新送風(fēng)點(diǎn)火開爐,并按計(jì)劃順利達(dá)產(chǎn),圓滿的完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。

        1 開爐準(zhǔn)備

        2#高爐開爐面臨著停爐時(shí)間長(zhǎng)、開爐準(zhǔn)備工作時(shí)間短、各區(qū)域骨干人員缺失等諸多困難,自2018年9月17日接上級(jí)指示要求10月23日開爐,2#高爐現(xiàn)有人員立即著手準(zhǔn)備開爐工作。

        1.1 爐內(nèi)扒料

        2017年11月降料面停爐后,風(fēng)口至爐底仍有殘存爐料和渣鐵,為保證順利開爐,需將停爐后風(fēng)口與鐵口之間的剩余327 m3爐料扒出,扒料過(guò)程如圖1所示。

        圖1 現(xiàn)場(chǎng)扒料

        扒料過(guò)程操作:用卷?yè)P(yáng)機(jī)將小型鉤機(jī)從爐頂大方人孔吊運(yùn)到爐內(nèi)料面上,再卸下風(fēng)口西平臺(tái)的兩個(gè)二套,從爐內(nèi)搭建臨時(shí)皮帶運(yùn)輸裝置延伸至風(fēng)平臺(tái)邊緣,加裝一個(gè)臨時(shí)導(dǎo)料管至地面上3.5~4 m高處,用汽車接住爐內(nèi)殘料運(yùn)走。

        扒料時(shí)要盡可能清理爐墻上的粘接物,但爐缸側(cè)壁要留200 mm厚的殘留物,以保護(hù)爐缸磚襯,清至鐵口平面時(shí),會(huì)有冷凝的渣鐵,此時(shí)需要將兩個(gè)鐵口附近區(qū)域挖出300 mm(深) ×150 mm×150 mm的方坑,為將來(lái)開爐初期預(yù)留臨時(shí)渣鐵貯存區(qū)。

        1.2 熱風(fēng)爐烘爐

        2018年10月4日開始使用高爐煤氣對(duì)3個(gè)熱風(fēng)爐進(jìn)行烘爐,此次熱風(fēng)爐烘爐采用燒嘴烘爐[1]。烘爐過(guò)程中,10月11日因沒有高爐煤氣,熱風(fēng)爐停止烘爐9 h,共降溫90 ℃,之后正常烘爐,直至10月17日8:00,熱風(fēng)爐拱頂溫度升至1 000 ℃,停止烘爐,熱風(fēng)系統(tǒng)趕煤氣,開始拆除烘爐燒嘴,封烘爐人孔和拆預(yù)熱器煤氣管道的盲板,共計(jì)用8 h。至此,熱風(fēng)爐的準(zhǔn)備工作已全部完成,熱風(fēng)爐引煤氣并成功點(diǎn)火,熱風(fēng)爐烘爐工作圓滿完成。烘爐過(guò)程升溫曲線如圖2所示。

        圖2 熱風(fēng)爐烘爐曲線

        1.3 高爐烘爐

        由于開爐工期緊,自2018年10月11日至15日從鐵口引入焦?fàn)t煤氣進(jìn)行簡(jiǎn)易烘高爐,盡可能烘干爐內(nèi)水分。待熱風(fēng)爐烘爐完成,具備送風(fēng)條件后,于17日19:00使用熱風(fēng)烘爐,風(fēng)量1 800 m3/min左右,只開混風(fēng)大閘和一個(gè)熱風(fēng)爐的充壓閥,不開冷風(fēng)閥,風(fēng)溫控制在450 ℃左右,同時(shí)控制頂溫不超300 ℃,荒煤氣進(jìn)口溫度不超250 ℃,開3個(gè)干法除塵箱體,烘爐氣體通過(guò)TRT后的檢修人孔(直徑600 mm)放散。18日8:00—10:37,高爐整體打壓試漏,因跑風(fēng)休風(fēng)更換7個(gè)風(fēng)口二套。

        1.4 爐前準(zhǔn)備工作

        (1)鐵口泥套制作、烘烤完畢,在鐵口前準(zhǔn)備好點(diǎn)燃高爐煤氣用的焦?fàn)t煤氣管(每個(gè)鐵口一個(gè)),并確認(rèn)焦?fàn)t煤氣已引到出鐵場(chǎng)。

        (2)所有主溝清理干凈,主溝最下部用焦粉填平,其上是100 mm碳素?fù)v打料,搗打料上鋪一薄層焦粉,鋪成干式主溝,后部可薄一點(diǎn)。在大井大閘前用12 mm厚的鋼板斜插到溝底作擋墻,鋼板盡量靠前,鋼板上先鋪一層焦粉再鋪厚100 mm的搗打料,然后再鋪一層焦粉。主溝溝幫上用河沙將主溝兩側(cè)加高,以防渣鐵漫溝,完成后如圖3所示。

        圖3 爐前主溝情況

        (3)所有支鐵溝、下渣溝清理干凈,支鐵溝下部鋪搗打料80 mm,其上鋪焦粉。下渣溝下部同樣鋪搗打料80 mm,其上鋪河沙(搗打料搗好后必須烤干)。

        (4)所有殘鐵眼清理干凈,用搗打料堵200 mm后用河沙堵好。殘鐵溝用搗打料及河沙鋪好。

        (5)開爐第一次鐵走干渣,下渣溝用河沙擋好后用搗打料加固。用南鐵口出鐵。

        (6)送風(fēng)前將擺動(dòng)流嘴擺到位,并要求現(xiàn)場(chǎng)停放有多余的流嘴備件,耐材澆筑完烘烤完畢,隨時(shí)能用;主溝大蓋及主溝蓋備件準(zhǔn)備好隨時(shí)能用。

        1.5 配料計(jì)算及靜態(tài)裝料

        考慮到爐缸未放殘鐵和高爐烘爐不足,開爐全爐焦比選擇3.5t/t.Fe[2-3]。高爐送風(fēng)引煤氣后焦比700kg/t.Fe,全爐堿度0.95[2],正常料堿度1.1,渣中含MgO 9%,含Al2O3≤18%,根據(jù)焦中斗的實(shí)際容積焦批大小選擇13.5 t/批,。2018年10月19日8:00開始裝枕木,10月20日14:20裝完,17:36開始裝料,21日5:45裝完料。

        2 開爐達(dá)產(chǎn)

        2.1 點(diǎn)火送風(fēng)的鼓風(fēng)參數(shù)

        全部風(fēng)口配置:Φ120mm×20+Φ110mm×6,大小風(fēng)口均間隔布置,面積:0.283 1 m2,長(zhǎng)度:450 mm×20,鐵口上方各3個(gè)L 470 mm。送風(fēng)風(fēng)口:Φ120 mm×14,面積:0.158 3 m2,起步風(fēng)壓:80 kPa,風(fēng)量:1 500 m3/min,風(fēng)溫:850 ℃。

        開爐風(fēng)口布局具體配置見表1。

        表1 風(fēng)口布局

        堵風(fēng)口方案:堵12個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.158 3 m2,占全風(fēng)面積的 55.9 %。其中,1#、 2#、 3#、4#、13#、14#、15#、16#、17#、18#、19#、26#為 堵 的 風(fēng) 口,堵風(fēng)口情況如圖4所示。

        圖4 送風(fēng)風(fēng)口

        2018年10月23日18:16,2#高爐點(diǎn)火開爐,風(fēng)量1 280 m3/min,送風(fēng)溫度起始低于250 ℃(風(fēng)溫電偶測(cè)量下限250℃),風(fēng)口不見亮光,待風(fēng)溫漲至450 ℃時(shí),風(fēng)口成像見光,說(shuō)明爐內(nèi)枕木(木材燃點(diǎn)220~290 ℃)已被點(diǎn)燃。

        2.2 引煤氣操作

        送風(fēng)前30 min,將管網(wǎng)凈煤氣引至干法除塵凈煤氣出口,原計(jì)劃將爐頂煤氣引至干法除塵箱體上的放散閥,待煤氣成分合格后,再將煤氣引入管網(wǎng)。但實(shí)際操作后(開2.2 m煤氣截?cái)嚅y,開7個(gè)干法除塵箱體放散閥,關(guān)3個(gè)爐頂800 mm放散閥),由于干法除塵箱體放散閥高度不夠且風(fēng)向不利,導(dǎo)致高爐區(qū)域(爐前和中控室)的煤氣濃度超標(biāo),不得已又打開2個(gè)爐頂800 mm放散閥,將大部分煤氣從爐頂放散,小部分煤氣從箱體放散,待煤氣爆發(fā)實(shí)驗(yàn)合格后,于22:23將爐頂800 mm放散閥全部關(guān)閉,開箱體凈煤氣出口閥,關(guān)箱體放散閥,引煤氣成功。通過(guò)下料和爐頂打水控制頂溫,頂溫控制不大于250 ℃。引煤氣后,通過(guò)調(diào)壓閥組控制高爐頂壓。

        2.3 燒鐵口操作

        送風(fēng)枕木著火后,南北鐵口煤氣導(dǎo)出管的煤氣噴出正常,火焰長(zhǎng)約1.5 m,但隨著送風(fēng)時(shí)間的延長(zhǎng),噴出的火焰轉(zhuǎn)為藍(lán)色,火焰長(zhǎng)度漸短,約0.6~1 m,強(qiáng)度變?nèi)酢nA(yù)計(jì)2018年10月24日1:00能見到鐵口噴出渣粒,但鐵口火焰一直穩(wěn)定在低強(qiáng)度噴射,未見渣粒,3:00遂組織爐前工人開始用氧氣管燒南鐵口,之后又開始燒北鐵口,鐵口燒至2.5 m左右(已達(dá)爐底凝鐵層),仍未見渣鐵流出,然后堵口重?zé)?,還未見渣鐵。至10月24日6:00,根據(jù)計(jì)算和實(shí)際下料情況,預(yù)計(jì)爐缸已產(chǎn)鐵100 t左右,判斷爐缸下部渣鐵凝住,導(dǎo)致鐵口不出渣鐵, 7:15將爐底水冷管流量由360 m3/h減至270 m3/h,高爐插焦1 批。在鐵口遲遲不見渣鐵的情況下,為了減少爐缸的產(chǎn)渣鐵量,保護(hù)風(fēng)口,部分風(fēng)口下部有渣液涌泛,于8:00將入爐風(fēng)量由2 000 m3/min減至1 350 m3/min,同時(shí)全力組織爐前工人燒兩場(chǎng)鐵口,并改進(jìn)燒鐵口方法,減小氧氣管進(jìn)鐵口角度,盡量平燒,燒至一定深度后,擴(kuò)大內(nèi)部空間,爭(zhēng)取燒穿爐缸的凝鐵層,終于在11:36燒開南鐵口,走干渣坑鐵約180 t,約10 min后北鐵口也燒開(燒到底后自動(dòng)化開的),立即堵北鐵口。13:00,南鐵口見噴后堵口,于15:01—15:52南場(chǎng)出第二次鐵,至24日南場(chǎng)走干渣4次,北場(chǎng)走一次干渣。出鐵情況見表2。

        表2 出鐵情況

        2.4 捅風(fēng)口達(dá)產(chǎn)

        隨著爐前出鐵正常,從10月24日開始捅風(fēng)口,25日0:40開始噴煤、富氧,至26日捅開全部堵的風(fēng)口,并逐步加風(fēng), 26日23:00加風(fēng)到4 100 m3/min。由于開爐前期主要是南場(chǎng)出鐵,故捅風(fēng)口原則上從南鐵口兩側(cè)堵的開始捅。隨著爐況正常,渣鐵溫度正常后,于26日倒北場(chǎng)出鐵,改雙場(chǎng)出鐵。至29日理鐵已達(dá)4 300 t/d。具體風(fēng)量變化見表3。

        表3 風(fēng)量變化

        3 操作分析與優(yōu)點(diǎn)

        (1)爐缸不放殘鐵開爐。停爐后爐缸的扒料操作,要盡力往下扒,并且要在鐵口前方制作一個(gè)較大的出渣鐵儲(chǔ)存區(qū),在兩個(gè)鐵口之間挖一條連接溝,這樣有利于兩個(gè)鐵口貫通;開爐后要充分考慮,爐缸不放殘鐵后,爐內(nèi)新生渣鐵凝固殼會(huì)上移,可能會(huì)堵住鐵口通道,所以在燒鐵口時(shí),要盡量減小氧氣管入鐵口的角度,這樣才有可能早點(diǎn)燒開鐵口。爐缸不放殘鐵開爐時(shí),建議提前預(yù)埋氧槍,有利于及時(shí)排放渣鐵,加快爐況恢復(fù)進(jìn)程。

        (2)使用高爐煤氣烘熱風(fēng)爐。相比用焦?fàn)t煤氣烘爐,采用高爐煤氣烘熱風(fēng)爐有以下優(yōu)點(diǎn):一是高爐煤氣烘爐,可以借用原燒熱風(fēng)爐的煤氣管道,只需臨時(shí)接一小段分支即可,減少了新跑焦?fàn)t煤氣管道和安裝焦?fàn)t煤氣加壓機(jī)的投資,同時(shí)縮短工期,為高爐按時(shí)開爐贏取寶貴的時(shí)間;二是用高爐煤氣烘熱風(fēng)爐,要考慮烘爐后期,煤氣熱值不足,拱頂升溫困難的問(wèn)題,2#高爐采用向高爐煤氣摻少量焦?fàn)t煤氣來(lái)增加發(fā)熱值,從而將拱頂溫度烘到目標(biāo)值的方法解決了這一問(wèn)題。

        4 結(jié)語(yǔ)

        2#高爐復(fù)產(chǎn)開爐有兩大亮點(diǎn),一是爐缸不放殘鐵開爐,二是開創(chuàng)性的使用高爐煤氣烘熱風(fēng)爐。總體來(lái)說(shuō),2#爐這次開爐在準(zhǔn)備、操作過(guò)程中遇到了一些困難,但經(jīng)過(guò)調(diào)整得到了較好的解決,并最終圓滿開爐達(dá)產(chǎn),積累了寶貴的停開爐經(jīng)驗(yàn)。

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