姜 宇,李德波,周杰聯(lián),陳 拓,馮永新,鐘 俊,蘇湛清
(廣東電科院能源技術(shù)有限責(zé)任公司,廣州 510080)
大型燃煤電廠鍋爐進(jìn)行低氮技術(shù)改造后,爐膛主燃燒器區(qū)域處于還原性氣氛,導(dǎo)致水冷壁高溫腐蝕,嚴(yán)重影響鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行,因此需要開(kāi)展主燃燒器區(qū)域貼壁氣氛測(cè)量,準(zhǔn)確評(píng)估鍋爐水冷壁運(yùn)行安全。國(guó)內(nèi)一些研究者在防止鍋爐高溫腐蝕方面開(kāi)展了理論研究、數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等工作。
肖琨等[1]進(jìn)行了600 MW四角切圓燃燒鍋爐防高溫腐蝕方案研究。賀桂林等[2]進(jìn)行了600 MW鍋爐低氮燃燒器改造爐膛高溫腐蝕分析研究。李德波等[3]開(kāi)展了對(duì)沖旋流燃燒煤粉鍋爐高溫腐蝕現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)與改造的數(shù)值模擬研究。國(guó)內(nèi)其他研究者開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)研究,并取得了一些成果[4-11]。這些研究工作主要針對(duì)前后對(duì)沖旋流燃燒鍋爐發(fā)生高溫腐蝕現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、數(shù)值模擬研究,筆者進(jìn)行了320 MW四角切圓燃燒鍋爐燃燒器區(qū)域貼壁氣氛現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工作,分別在鍋爐60%和100%額定負(fù)荷工況下,測(cè)試主燃燒器區(qū)域貼壁氣氛中H2S、CO、NO、O2的體積分?jǐn)?shù),并調(diào)整對(duì)比工況,獲得貼壁氣氛隨運(yùn)行工況的變化規(guī)律,從而獲得在保證水冷壁安全前提下,兼顧NOx排放的運(yùn)行調(diào)整工況,為防止鍋爐發(fā)生高溫腐蝕提供參考。
某熱電有限公司2臺(tái)320 MW機(jī)組鍋爐型號(hào)為 HG1065/17.52-YM28。鍋爐為亞臨界自然循環(huán)鍋爐,單爐膛、一次中間再熱、燃燒器擺動(dòng)調(diào)溫、平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐燃用煙煤,制粉系統(tǒng)采用冷一次風(fēng)機(jī)、正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置5臺(tái)中速磨煤機(jī),其中4臺(tái)運(yùn)行,1臺(tái)備用。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
鍋爐的設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煙煤,校核煤種為山西大同煙煤,適當(dāng)摻燒澳大利亞和印尼煤,入爐煤為混煤:60%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)印尼煤+40%神華煤,煤質(zhì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 煤質(zhì)分析 %
表2(續(xù))
為了適應(yīng)環(huán)保排放控制要求,2 號(hào)機(jī)組進(jìn)行了低氮燃燒器改造,除A層外,其他一次風(fēng)噴口全部采用上下濃淡中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器。燃燒器縱向布置圖見(jiàn)圖1。
圖1 燃燒器縱向布置
采用GB/T 10184—2015 《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》、GB/T 16157—1996 《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法》中的方法開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)[1-5]。由于機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷大多在60%、100%額定負(fù)荷2個(gè)工況點(diǎn),試驗(yàn)擬安排在這2個(gè)負(fù)荷點(diǎn)進(jìn)行。其中,60%額定負(fù)荷工況進(jìn)行了4次貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量,包括機(jī)組有4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行和3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行2種運(yùn)行工況測(cè)量,1個(gè)調(diào)整工況測(cè)量及1個(gè)換煤種工況貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量;100%額定負(fù)荷工況進(jìn)行了2次貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量。
采用NGA2000煙氣分析儀測(cè)量 NO、CO體積分?jǐn)?shù),測(cè)量原理為紅外法。其中,由于CO體積分?jǐn)?shù)比一般氣氛條件高出較多,選用的儀器測(cè)試范圍在0%~100%。采用順磁氧量計(jì)測(cè)量O2體積分?jǐn)?shù)。對(duì)于H2S體積分?jǐn)?shù)的測(cè)量,由于測(cè)量點(diǎn)位置CO體積分?jǐn)?shù)特別高,常規(guī)的電化學(xué)法受CO干擾,無(wú)法獲得準(zhǔn)確的測(cè)試結(jié)果,故擬采用醋酸鉛紙帶法進(jìn)行測(cè)量,原理是醋酸鉛和H2S反應(yīng)生成硫化鉛+醋酸留在紙帶上,通過(guò)光譜分析確定醋酸鉛的濃度,以分析被測(cè)氣體中H2S的體積分?jǐn)?shù)。該方法可以準(zhǔn)確地測(cè)量貼壁氣氛中H2S體積分?jǐn)?shù),試驗(yàn)選用的儀器為加拿大進(jìn)口S3331型H2S分析儀。
為了進(jìn)行貼壁氣氛測(cè)量,在2號(hào)機(jī)組前、后墻各安裝了3個(gè)取樣測(cè)點(diǎn),測(cè)點(diǎn)位于前、后墻中部,標(biāo)高在C、D層燃燒器范圍內(nèi)。實(shí)際試驗(yàn)時(shí),為了進(jìn)行比對(duì),除了對(duì)新裝測(cè)點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量外,還對(duì)同一標(biāo)高附近的2個(gè)看火孔進(jìn)行貼壁氣氛測(cè)量。因此,每個(gè)測(cè)試工況,在前、后墻各進(jìn)行5個(gè)測(cè)點(diǎn)貼壁氣氛測(cè)量,包括2個(gè)看火孔和3個(gè)新裝測(cè)點(diǎn)。
3.1.1 工況1
60%額定負(fù)荷習(xí)慣工況(工況1)測(cè)試負(fù)荷為186.1 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為536.8 ℃和537.6 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行,其中A、C磨煤機(jī)磨神華煤,B、D磨煤機(jī)磨印尼煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為4.8%,A側(cè)和B側(cè)選擇性催化還原(SCR)脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為221.1 mg/m3和253.7 mg/m3。由此可見(jiàn)此運(yùn)行工況比較兼顧鍋爐效率和環(huán)保排放。
工況1貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 工況1貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量結(jié)果
由圖2可知:雖然水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)沒(méi)有檢測(cè)出H2S,但是后墻CO體積分?jǐn)?shù)明顯高于前墻,NO體積分?jǐn)?shù)低于前墻,且后墻上部測(cè)點(diǎn)(靠近D燃燒器)和中部測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于3%,運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)低于3%,后墻CO體積分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)出下部向上部增大的現(xiàn)象,后墻O2體積分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)出由下部向上部逐漸降低的現(xiàn)象。說(shuō)明后墻靠近D燃燒器水冷壁區(qū)域還原氣氛強(qiáng)烈。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高(4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)最大達(dá)到7%),O2體積分?jǐn)?shù)較低。2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,可能與煤粉濃度分布不均勻有關(guān),同時(shí)與風(fēng)量分配不均勻性也有關(guān)系。
綜上可以推斷爐膛火焰切圓較靠爐后,爐膛火焰中心的偏斜會(huì)造成風(fēng)粉靠爐右后貼壁燃燒,不僅使水冷壁表面溫度升高,水冷壁附近嚴(yán)重缺氧,而且高CO體積分?jǐn)?shù)的貼壁風(fēng)也會(huì)加強(qiáng)煤粉顆粒對(duì)水冷壁表面的沖刷磨損。
3.1.2 工況2
60%額定負(fù)荷配風(fēng)調(diào)整后工況(工況2)關(guān)小了2、3層分離燃盡風(fēng)(SOFA)風(fēng)門(mén),適當(dāng)加大了下層燃燒器的二次風(fēng)。主要目的是增加下部燃燒器區(qū)域的風(fēng)量,減輕由于風(fēng)量不足導(dǎo)致下部燃燒器區(qū)域CO體積分?jǐn)?shù)高。工況2測(cè)試負(fù)荷為185.8 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為536.5 ℃和537.3 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C、D磨煤機(jī)運(yùn)行,其中A、C磨煤機(jī)磨神華煤,B、D磨煤機(jī)磨印尼煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為3.9%,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為282.7 mg/m3和326.9 mg/m3。
工況2貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 工況2貼壁風(fēng)氣氛測(cè)量結(jié)果
由圖3可知:調(diào)整后水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)也沒(méi)有檢測(cè)出H2S,后墻CO體積分?jǐn)?shù)明顯高于前墻,且后墻上部測(cè)點(diǎn)(靠近D燃燒器)和中部測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于2.8%,運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)低于3.4%(后墻上部測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)低于0.5%),后墻CO體積分?jǐn)?shù)也有從下部向上部增大的現(xiàn)象,后墻O2體積分?jǐn)?shù)也呈現(xiàn)出由下部向上部逐漸降低的現(xiàn)象。說(shuō)明后墻靠近D燃燒器水冷壁區(qū)域還原氣氛也較為強(qiáng)烈。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,O2體積分?jǐn)?shù)較低,2個(gè)角CO體積分?jǐn)?shù)基本一樣。
綜上可以推斷爐膛火焰切圓較為偏爐后,相對(duì)于工況1火焰切圓改善不是很明顯。配風(fēng)調(diào)整后鍋爐蒸汽主要參數(shù)和排煙溫度相差不大,但由于SOFA關(guān)小得比較多,造成爐膛O2體積分?jǐn)?shù)有所減小,而且上層SOFA減小,使得爐膛出口NO生成量有所增加。
3.1.3 工況3
60%額定負(fù)荷切磨工況(工況3)主要將4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行工況切換到3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,研究不同磨煤機(jī)組合運(yùn)行方式對(duì)貼壁氣氛的影響。配風(fēng)方式為基本關(guān)閉上層燃燒器二次風(fēng)和SOFA。工況3測(cè)試負(fù)荷為183.5 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為535.7 ℃和530.7 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行,其中A、C磨煤機(jī)磨神華煤,B磨煤機(jī)磨印尼煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為3.9%,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為266.0 mg/m3和289.9 mg/m3。3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)沒(méi)有檢測(cè)出H2S。后墻CO體積分?jǐn)?shù)高于前墻,且后墻上部測(cè)點(diǎn)(靠近D燃燒器)和中部測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于2.8%,運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)低于3.4%(后墻上部測(cè)點(diǎn)O2體積分?jǐn)?shù)低于0.5%),后墻CO體積分?jǐn)?shù)也呈現(xiàn)出從下部向上部增大的現(xiàn)象,后墻O2體積分?jǐn)?shù)呈現(xiàn)出由下部向上部逐漸降低的現(xiàn)象)。說(shuō)明該工況下后墻靠近D燃燒器水冷壁區(qū)域還原氣氛也較為強(qiáng)烈。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,O2體積分?jǐn)?shù)較低。
綜上可以推斷爐膛火焰切圓為偏爐左后,相對(duì)于前2個(gè)工況火焰切圓有了一定改善,火焰切圓已經(jīng)向前墻有所前移。但3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)鍋爐主蒸汽和再熱蒸汽參數(shù)均有所下降,其中再熱蒸汽溫度只有530.7 ℃,排煙溫度變化不大,由于SOFA及上層燃燒器二次風(fēng)關(guān)小得比較多,造成爐膛O2體積分?jǐn)?shù)有所減小,排煙中CO體積分?jǐn)?shù)有所增加,飛灰和爐渣含碳量可能有所增加,鍋爐效率勢(shì)必有所下降。爐膛出口NO排放量介于工況1和工況2之間。
3.1.4 工況4
60%額定負(fù)荷切磨工況(工況4)主要是3臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,將B、E磨煤機(jī)更換為神華煤,運(yùn)行方式為控制較低NO生成量的配風(fēng)方式,具體設(shè)置為開(kāi)大SOFA風(fēng)門(mén),同時(shí)上擺燃燒器,使火焰中心上移。工況4測(cè)試負(fù)荷為182.2 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為537.9 ℃和537.0 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C磨煤機(jī)運(yùn)行,3臺(tái)磨煤機(jī)均磨神華煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為4.0%,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為142.8 mg/m3和155.2 mg/m3。3臺(tái)磨煤機(jī)均磨神華煤運(yùn)行時(shí)水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)也沒(méi)有檢測(cè)出H2S。前墻CO體積分?jǐn)?shù)高于后墻,且前墻所有測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于3%(最大CO體積分?jǐn)?shù)超過(guò)7%),運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)基本為0%。后墻上部和中部測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)比較高,其中后墻上部測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)大于3%。說(shuō)明該工況下前墻靠近C、D燃燒器水冷壁區(qū)域還原氣氛很強(qiáng)烈,而且后墻靠近D燃燒器水冷壁區(qū)域還原氣氛同樣比較強(qiáng)烈。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,2個(gè)角的CO體積分?jǐn)?shù)都在7%左右,O2體積分?jǐn)?shù)較低。
工況4使用控制生成最少NO的配風(fēng)方式,導(dǎo)致?tīng)t膛內(nèi)燃燒器區(qū)域均處于缺氧燃燒狀態(tài),整個(gè)燃燒器水冷壁區(qū)域的還原性氣氛都很強(qiáng)烈,水冷壁極容易發(fā)生高溫腐蝕現(xiàn)象。燃燒器上擺有利于提高主蒸汽和再熱蒸汽溫度,但主蒸汽壓力較工況1偏低。
3.2.1 工況5
100%額定負(fù)荷4臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行工況(工況5)測(cè)試負(fù)荷為290.8 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為526.9 ℃和525.6 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C、E磨煤機(jī)運(yùn)行,4臺(tái)磨煤機(jī)均磨神華煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為3.7%,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為227.4 mg/m3和237.4 mg/m3。高負(fù)荷下水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)也沒(méi)有檢測(cè)出H2S。前墻CO體積分?jǐn)?shù)略高于后墻,且前墻所有測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于5%(最大CO體積分?jǐn)?shù)超過(guò)7%),運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)基本為0%。后墻測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)也比較高,均大于4%。說(shuō)明該工況下前墻和后墻水冷壁區(qū)域還原氣氛都比較強(qiáng)烈。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,2個(gè)角的CO體積分?jǐn)?shù)都在7%左右,O2體積分?jǐn)?shù)較低。
工況5爐膛燃燒器區(qū)域生成CO均比較多(NO均比較少),說(shuō)明爐膛內(nèi)燃燒器區(qū)域均處于缺氧燃燒狀態(tài),整個(gè)燃燒器水冷壁區(qū)域的還原性氣氛都很強(qiáng)烈,水冷壁極易發(fā)生高溫腐蝕現(xiàn)象。同時(shí),該燃燒方式主蒸汽和再熱蒸汽的溫度和壓力都較低,鍋爐運(yùn)行不夠經(jīng)濟(jì)。
3.2.2 工況6
100%額定負(fù)荷5臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行工況(工況6)測(cè)試負(fù)荷為298.9 MW,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為535.6 ℃和534.5 ℃。制粉系統(tǒng)為A、B、C、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,其中A、B、C、E磨煤機(jī)磨神華煤,D磨煤機(jī)磨印尼煤。爐膛O2體積分?jǐn)?shù)為3.7%,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NO質(zhì)量濃度分別為251.1 mg/m3和260.2 mg/m3。水冷壁及看火孔測(cè)點(diǎn)也沒(méi)有檢測(cè)出H2S。前墻CO體積分?jǐn)?shù)略高于后墻,且前、后墻所有測(cè)點(diǎn)CO體積分?jǐn)?shù)均大于1.5%(最大CO體積分?jǐn)?shù)超過(guò)6%),運(yùn)行O2體積分?jǐn)?shù)在1%左右。說(shuō)明該工況下前墻和后墻水冷壁區(qū)域還原氣氛比較強(qiáng)烈,但相對(duì)于工況5水冷壁區(qū)域還原氣氛稍好。
爐膛4個(gè)角處看火孔測(cè)量數(shù)據(jù)可以看出靠近向火側(cè)的2號(hào)角和4號(hào)角CO體積分?jǐn)?shù)較高,2個(gè)角的CO體積分?jǐn)?shù)都在7%左右,O2體積分?jǐn)?shù)較低。
工況6爐膛燃燒器區(qū)域生成CO和NO相對(duì)比較均衡,爐膛內(nèi)燃燒器兼顧高溫腐蝕和NO生成。但該運(yùn)行方式再熱器減溫水量顯著增大(試驗(yàn)期間A側(cè)、B側(cè)再熱器減溫水質(zhì)量流量共28 t/h),鍋爐運(yùn)行不夠經(jīng)濟(jì)。
電廠現(xiàn)有一次風(fēng)噴口全部采用上下濃淡中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器,由于燃燒器實(shí)現(xiàn)初步的分級(jí)送風(fēng)燃燒,起到了降低NOx排放量的作用,同時(shí)煤粉濃縮, 對(duì)低負(fù)荷穩(wěn)燃也有一定作用。但是,如果一次風(fēng)的剛性小于二次風(fēng),濃淡一次風(fēng)就會(huì)先于二次風(fēng)偏向水冷壁,此時(shí)濃股一次風(fēng)煤粉含量多,與二次風(fēng)混合差,缺少足夠的O2,容易形成局部還原性氣氛, 加劇水冷壁高溫腐蝕。目前,煤粉濃淡分離燃燒技術(shù)逐漸趨向于采用水平濃淡布置,將濃股射流布置在向火側(cè),將淡股射流布置在背火側(cè),并在淡股射流的背火側(cè)增加1股二次風(fēng),從而在強(qiáng)化燃燒的同時(shí),削弱近壁還原性氣氛,避免發(fā)生高溫腐蝕。建議電廠開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)改造。
煤粉細(xì)度對(duì)高溫腐蝕的影響比較大。煤粉顆粒太粗將導(dǎo)致火炬拖長(zhǎng),同時(shí)影響煤粉的燃盡,使大量未燃盡煤粉顆粒聚集在水冷壁附近,加劇高溫腐蝕。建議電廠對(duì)所有磨煤機(jī)煤粉細(xì)度進(jìn)行測(cè)量。
鍋爐設(shè)計(jì)入爐煤Qar,net為23.000 MJ/kg,但實(shí)際運(yùn)行入爐煤Qar,net為18.770 MJ/kg(見(jiàn)表1),與設(shè)計(jì)煤種的發(fā)熱量偏差較大。對(duì)發(fā)熱量低的煤,燃用的煤量和一次風(fēng)量均相應(yīng)增加;而一次風(fēng)速增加的同時(shí)會(huì)使磨煤機(jī)出力,使入爐煤粉顆粒變粗,導(dǎo)致進(jìn)入爐內(nèi)的灰分增多,高速的風(fēng)粉混合物以及灰分勢(shì)必加強(qiáng)了對(duì)燃燒器附近水冷壁的沖刷,加劇了水冷壁的減薄,由此間接引發(fā)水冷壁減薄速度加快。建議電廠進(jìn)行配煤摻燒,保證入爐煤熱值與設(shè)計(jì)煤接近。
通過(guò)研究可得出以下結(jié)論:
(1) 不同負(fù)荷、不同配風(fēng)方式下?tīng)t膛水冷壁區(qū)域均檢測(cè)出高濃度CO,說(shuō)明爐膛水冷壁區(qū)域均存在不同程度的強(qiáng)烈還原性氣氛,這是可能導(dǎo)致水冷壁產(chǎn)生高溫腐蝕的一個(gè)重要原因。
(2) 在工況1~工況3中,后墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù)高于前墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù);在工況4中,前墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù)高于后墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù);在工況5中,前墻區(qū)域和后墻區(qū)域CO體積分?jǐn)?shù)都比較高;在工況6中,水冷壁還原性氣氛不算很強(qiáng)烈,后墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù)略高于前墻水冷壁CO體積分?jǐn)?shù)。