蘇廣偉(中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司,山東 青島 266500)
某煉化公司共有兩套硫磺回收裝置,裝置規(guī)模分別為22 萬噸/年和10 萬噸/年。22 萬噸/年硫磺回收裝置分為AB 兩列共用一套尾氣處理裝置,尾氣二氧化硫排放濃度低于400mg/Nm3,裝置于2008年6月建成投產(chǎn)。10 萬噸/年硫磺回收裝置設(shè)計(jì)尾氣二氧化硫排放濃度為150mg/Nm3,2016年7月建成投產(chǎn)。兩套硫磺回收裝置共用一個(gè)煙囪。
為達(dá)到國家和地區(qū)煙氣中SO2排放不大于100 mg/m3及山東省重點(diǎn)地區(qū)SO2排放不大于50 mg/m3的新標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),減少有害廢氣的排放,滿足越發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保要求,硫磺回收聯(lián)合裝置2017年增加了尾氣達(dá)標(biāo)處理設(shè)施,以保證在各種工況下(包括開停工階段)都能使排放煙氣中二氧化硫濃度滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。
本項(xiàng)目采用克勞斯+鈉堿濕法硫磺煙氣脫硫技術(shù)結(jié)合的SWSR-2 技術(shù)。焚燒爐煙氣經(jīng)煙氣-凈化氣換熱器換熱降溫后進(jìn)入尾氣脫硫塔。吸收劑經(jīng)脫硫液循環(huán)泵進(jìn)入尾氣脫硫塔內(nèi)的吸收段。堿液的添加由pH 來控制,系統(tǒng)的pH 將維持在7 左右,以使吸收劑最小消耗達(dá)到最佳的SO2的脫除效率。煙氣通過煙囪達(dá)標(biāo)排入大氣,產(chǎn)生的少量的含鹽污水經(jīng)氧化后排入污水處理場。
22 萬噸/年硫磺回收裝置兩列與10 萬噸/年硫磺回收裝置同時(shí)開車。具體流程見工藝流程圖如圖1 所示,主要操作條件如表1 所示。
表1 主要操作條件
含鹽污水(7%Na2SO4溶液)1520kg/h,SS(懸浮物)<20mg/L;COD <50mg/L;pH 值~8,氨氮=0,總氮~80mg/L,排入污水處理場。排放煙氣總量約151t/h,SO2總排放量約為0.5kg/h,排放濃度<30mg/Nm3。
硫磺回收裝置尾氣達(dá)標(biāo)處理裝置尾氣排放數(shù)據(jù)見表2。
表2 硫磺裝置尾氣排放情況
圖1 尾氣達(dá)標(biāo)處理裝置流程圖
液流中一般含有300~500mg/kg 的H2S 及HXS,脫氣后廢氣直接引入焚燒爐會導(dǎo)致煙氣SO2排放增加150mg/Nm3。尾氣達(dá)標(biāo)處理裝置投用后采用液流池直接鼓泡發(fā),通過氮?dú)夂头莾艋L(fēng)直接鼓跑的方式進(jìn)行液流脫氣。脫氣后廢氣通過羅茨風(fēng)機(jī)引入制硫爐再回收。采用該方法可有效降低脫硫前尾氣SO2含量。
但是,在羅茨風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),液硫池需要投用蒸汽抽子將脫氣廢氣引入尾氣焚燒爐。這樣一來由于蒸汽抽子長時(shí)間不投用可能導(dǎo)致內(nèi)部管線殘留硫粉或者產(chǎn)生硫化亞鐵。在投用后短時(shí)間會引起焚燒爐溫度大幅波動(dòng),導(dǎo)致脫硫塔負(fù)荷增加,二氧化硫排放短時(shí)升高甚至超標(biāo),一般會持續(xù)10~30min。在此期間需要加大脫硫塔注堿量及新鮮水置換量,以到達(dá)降低SO2排放的目標(biāo)。
硫磺回收裝置尾氣加氫單元催化劑預(yù)硫化原料為酸性氣,在裝置常規(guī)開工的48h 催化劑預(yù)硫化階段停工過程中,由于反應(yīng)尾氣中硫沒有得到回收,煙囪高空排放的煙氣中SO2濃度在短時(shí)間內(nèi)較高。
開停工期間產(chǎn)生的大量H2S 除部分被胺液吸收外,剩余部分因胺液無法再生將會進(jìn)入焚燒爐產(chǎn)生大量SO2。因此,在開停工時(shí)采取急冷塔注堿的方式來解決SO2達(dá)標(biāo)排放的問題。
該硫磺回收裝置煙囪于2019年大檢修期間增加揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)在線分析表,用于在線監(jiān)測煙氣中總烴和非甲烷總烴含量(監(jiān)控指標(biāo)為60mg/m3)。由于重整氫氣純度和二制氫的氫氣純度差異較大(表3),且重組分較多,導(dǎo)致硫磺煙氣VOCs異常。因此,重整氫氣的質(zhì)量將直接影響煙氣達(dá)標(biāo)排放數(shù)據(jù)。
表3 重整氫氣與二制氫氫氣組分對比
該裝置通過尾氣達(dá)標(biāo)排放裝置增設(shè)脫硫塔,有效的將裝置煙氣SO2排放由400mg/Nm3左右將至30mg/Nm3以下,達(dá)到地方煙氣SO2排放標(biāo)準(zhǔn)。
由于近年來該公司原油中硫含量增多,原油硫質(zhì)量含量達(dá)到3.0%以上,導(dǎo)致尾氣排放裝置負(fù)荷增加,在正常工況下能夠滿足排放要求。在開停工過程利用急冷塔增加注堿流程,可有效滿足尾氣SO2達(dá)標(biāo)排放要求。
氫氣的質(zhì)量對煙氣中VOCs(非甲烷總烴和苯含量等)指標(biāo)影響巨大,會造成煙氣排放指標(biāo)不合格。