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        煤粉工業(yè)鍋爐的節(jié)能增效技術改造措施

        2020-07-28 02:58:36侯小平陜西煤化咸陽新型熱能有限公司陜西咸陽713100
        化工管理 2020年19期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        侯小平(陜西煤化咸陽新型熱能有限公司,陜西 咸陽 713100)

        0 引言

        雖然我國在大力開發(fā)新能源,積極推廣清潔能源的應用,但是目前供暖和發(fā)電最主要的還是采用鍋爐的方式。從相應參考文獻中可知,2018年我國在用鍋爐數(shù)量達到了65 萬臺,近90%的工業(yè)鍋爐為燃煤工業(yè)鍋爐。但是受到鍋爐本身結構、所用煤種、人為操作等多方因素影響,鍋爐在實際運行中還是會產生某些污染并且運行效率不高,需要對其進行必要的技術改造來實現(xiàn)節(jié)能增效的目的。

        1 案例基本概況

        某煤粉工業(yè)鍋爐集中供氣項目所用的煤粉工業(yè)鍋爐具體參數(shù)如表1 所示。

        表1 煤粉工業(yè)鍋爐參數(shù)

        此鍋爐系統(tǒng)屬于國內自主研發(fā)的高效煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng),自動化程度較高,具有較好的節(jié)能優(yōu)勢。此項目所用的2 臺鍋爐系統(tǒng)配置包括不同的設備單元,例如壓縮空氣站、惰性氣體保護站、燃燒器單元、煤粉儲供單元、除塵單元、熱力單元、自控單元等。該煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)的具體配置如表2 所示。但是此系統(tǒng)在試運行中發(fā)現(xiàn)還存在某些需要改進的問題。本文針對這些問題實施技術改造,以便進一步提升整個系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

        表2 煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)配置情況

        2 煤粉工業(yè)鍋爐節(jié)能增效技術改造方案分析

        2.1 煤粉工業(yè)鍋爐運行問題分析

        2.1.1 給粉系統(tǒng)存在的問題

        從實際運行情況來看,存在煤粉下料不均的問題,這就會造成爐膛出口壓力不夠穩(wěn)定。雖然給料螺旋內部設置了機械密封的方式,但是因為煤粉的粒徑相對較小并且容易受到卸料沖擊的影響,所以密封效果相對有限,煤粉容易滲入到軸承內部,影響其正常運行。另外,螺旋也存在卡死的問題,一旦此種情況發(fā)生只能停止鍋爐運行,無法確保其連續(xù)穩(wěn)定供汽。

        2.1.2 水位調節(jié)存在的問題

        該鍋爐汽包是按照水位反饋情況通過調節(jié)變頻器頻率來進行水位調節(jié)的,在水位較低的情況下需要將頻率上升到最大值,在水位較高的情況下需要將頻率下降到最小值,流量存在較大的波動,并且水位穩(wěn)定性相對較差。

        2.1.3 鍋爐部分裝置存在的問題

        燃燒器煤粉管發(fā)生變形、彎曲以及開裂等問題,同時預燃室的上封頭容易發(fā)生變形以及鼓包開裂的問題,另外點火油槍的油嘴在實際應用過程中常常會發(fā)生脫落的問題。

        2.1.4 鍋爐的受熱面結構設置不夠合理

        在尾部缺少足夠多的受熱面,會造成排煙溫度相對較高,從而引發(fā)熱量的損失。另外,排渣系統(tǒng)不夠合理而造成排渣不夠順暢,除此之外,除渣機的刮板位置不夠準確,無法進行有效的除渣。

        2.1.5 給水流量表存在的問題

        該鍋爐的給水流量表只可以顯示瞬時流量,無法反映出累積量,很難以此來判定汽水平衡和水耗的情況。一旦鍋爐的受熱面出現(xiàn)泄漏問題就缺少判定參照,給水量供應不足,很難實施精細化管理。

        2.2 煤粉工業(yè)鍋爐改造方案設計

        為了確保鍋爐燃燒的充分性,需要對供粉系統(tǒng)以及燃燒系統(tǒng)實施完全、徹底的改造,可以將供粉系統(tǒng)調整為電站鍋爐標準配置內閉式圓盤給料機,給料機的型號具體為GF-6,此型號給料機的功率為4.0kW,供粉量為4500kg/h。

        對于煤粉工業(yè)鍋爐來說,想要有效提升運行效率、節(jié)約能源,最主要的就是確保燃燒器以及相應燃燒系統(tǒng)的合理性,這是確保煤粉鍋爐高效清潔燃燒的基礎,所以加強燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化升級是非常必要的。針對此鍋爐來說,可以采用全自動高效低氮燃燒器來代替舊有燃燒系統(tǒng),同時將原有的燃燒器以及預燃室拆除掉,對給粉管、二次風道、點火系統(tǒng)、火檢系統(tǒng)以及自控系統(tǒng)進行改造。

        為了便于灰渣的順利排出,需要將原有矩形的下灰管更改為喇叭口的形式。同時由于尾部缺少足夠多的受熱面而造成排煙溫度相對較高,從而引發(fā)熱量的損失,針對此問題可以通過增設空氣預熱器的方式來增強尾部的換熱效率,以此來降低排煙溫度。

        為了能夠準確判定汽水平衡和水耗的情況,需要對給水流量、平衡容器以及蒸汽流量儀表等增設自控反饋調節(jié)程序,通過三沖量的方式進行調節(jié),以此來確保鍋爐系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。另外,為了反映出累積量,需要在給水管路上增設給水累積流量表。

        3 煤粉工業(yè)鍋爐技術改造效果分析

        為了能夠證明鍋爐系統(tǒng)在經過技術改造之后取得的效果,本文主要設定80%額定負荷作為鍋爐系統(tǒng)的運行負荷,通過三參數(shù)運行曲線、系統(tǒng)處理參數(shù)運行曲線等方式對整個系統(tǒng)運行過程的情況進行比對分析,以此來判定工業(yè)鍋爐技術改造的效果。

        3.1 運行參數(shù)的對比分析

        本文主要采用爐膛出口壓力、爐膛溫度、排煙溫度等參數(shù)對鍋爐系統(tǒng)的運行參數(shù)實施對比分析,能夠得到整個系統(tǒng)連續(xù)運行70 小時的曲線,具體曲線如圖1 所示。

        從圖1(a)的爐膛出口壓力曲線情況能夠得知,在進行技術改造之前爐膛出口壓力存在著較大的波動,穩(wěn)定性較差。造成此問題的主要原因是鍋爐供粉穩(wěn)定性較差,從而造成燃燒不夠穩(wěn)定,這就會引發(fā)爐膛內部壓力產生較大波動。而對于鍋爐進行技術改造成為內閉式圓盤給料機之后,整個系統(tǒng)的供粉穩(wěn)定性更好,可以將爐膛出口壓力穩(wěn)定控制在-100Pa 左右,從圖1(a)中能夠得知改造之后爐膛出口壓力波動范圍在±30Pa 左右。

        從圖1(b)的爐膛溫度變化曲線情況能夠得知,主要選擇爐膛出口測點來測定爐膛的溫度情況。在進行鍋爐系統(tǒng)改造之前的爐膛溫度相對較低,從圖1(b)中可知其最高溫度在700℃以下。造成此問題的主要原因在于整個系統(tǒng)在設計方面存在問題,從而造成運行負荷相對較低,燃料的燃盡率相對較低,進而造成鍋爐熱效率較低。從相應的測定結果可知,在進行改造之前飛灰殘?zhí)剂繛?8%,底渣含碳量在5%以上。經過相應的技術改造之后,從圖1(b)中能夠得知爐膛的溫度發(fā)生了較為顯著的提升,始終保持在880~1008℃范圍內,溫度場區(qū)間相對穩(wěn)定,能夠得到比較好的換熱效果。從相應的測定結果可知,在進行改造之后飛灰殘?zhí)剂吭?%以下,底渣含碳量在1%以下。

        從圖1(c)的排煙溫度變化曲線情況能夠得知,在改造之前排煙的溫度始終在150℃以上,熱效率相對較低,具有較大的熱損失,并且在尾部煙道也容易發(fā)生損失。造成此問題的主要原因在于燃料的燃燒不夠充分,造成排煙溫度上升,并且尾部受熱面設置相對較少,從而造成排煙溫度很難下降。在進行必要的技術改造之后,特別是對燃燒器進行改造并且增設了空氣預熱器之后,排煙溫度始終保持在130~140℃的范圍,滿足設計標準規(guī)范,同時運行較為可靠。

        圖1 鍋爐技術改造前后相應參數(shù)曲線對比情況

        3.2 鍋爐出力對比分析

        本文主要將螺旋給料頻率設定在30-42Hz 范圍內,在系統(tǒng)連續(xù)運行70h 之后得到圖2 所示的曲線。從圖2 可知,改造之前實際蒸汽流量在20t/h 以下,造成此問題的主要原因在于燃燒器的設計不夠合理并且給料穩(wěn)定性較差,從而造成燃燒效率相對較低,這就會造成出力很難達到標準規(guī)范。在經過技術改造(燃燒器、螺旋給料機等)之后有效提升了系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及出力,改造之后蒸汽流量保持在22~25t/h 范圍內,滿足運行負荷值的要求,實際的熱效率能夠達到近90%。

        圖2 改造前后蒸汽流量對比

        4 結語

        本文主要以某煤粉工業(yè)鍋爐集中供氣項目為例提出了相應的技術改造,通過技術改造能夠有效提升煤粉工業(yè)鍋爐的爐膛出口壓力、爐膛溫度、排煙溫度、鍋爐出力等參數(shù),實現(xiàn)了鍋爐的節(jié)能增效。希望通過本文的介紹能夠給煤粉工業(yè)鍋爐節(jié)能增效提供一定的參考和幫助。

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