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        海洋平臺(tái)高壓柱塞泵維修案列分析

        2020-07-25 06:11:08胡衛(wèi)勇
        工程技術(shù)與管理 2020年6期
        關(guān)鍵詞:故障

        胡衛(wèi)勇

        中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司,中國(guó)·廣東 湛江 524057

        海洋平臺(tái)高壓注水泵多次出現(xiàn)故障,導(dǎo)致平臺(tái)注水量不足,論文對(duì)柱塞泵進(jìn)行失效原因分析,并提出解決方案及措施,以期能幫助海洋平臺(tái)恢復(fù)平臺(tái)注水。

        海洋平臺(tái);柱塞泵;高壓;注水;故障分析

        1 概述

        某海洋平臺(tái)注水設(shè)備為五柱塞往復(fù)式注水泵,自2018年5月調(diào)試階段開始,陸續(xù)出現(xiàn)振動(dòng)高、柱塞填料泄露、潤(rùn)滑油過濾器壓癟及儲(chǔ)能器氣囊損壞等問題,導(dǎo)致注水泵無法運(yùn)行。2018年5~12月期間,注水泵共計(jì)啟泵16 次,累計(jì)運(yùn)行308h,注水時(shí)率嚴(yán)重不足,導(dǎo)致該平臺(tái)地層能量得不到有效補(bǔ)充,地層能量下降較快,從而引起平臺(tái)產(chǎn)量一直處于衰減狀態(tài)。為徹底解決注水泵問題,補(bǔ)充地層能量,對(duì)該泵故障原因進(jìn)行充分分析,并提出解決方案。

        柱塞泵主要技術(shù)參數(shù)參數(shù):最大流量是60 方/h;柱塞直徑是75mm;操作壓力是219bar;往復(fù)次數(shù)是121~405 次;電機(jī)功率是500KW。

        2 主要故障現(xiàn)象及原因分析

        故障一:十字頭連接螺栓斷裂,2019年7月6日柱塞泵在運(yùn)行過程中1#柱塞兩次出現(xiàn)螺紋斷裂在十字頭軸內(nèi)問題,并存在1#柱塞十字頭軸拉傷、所有十字頭軸有不同程度腐蝕、軸瓦磨損嚴(yán)重、軸承滾珠表面有點(diǎn)蝕等問題(如圖1所示)。

        分析故障原因:①多次拆裝造成柱塞或十字頭螺紋處有疲勞損傷,長(zhǎng)時(shí)間高頻運(yùn)動(dòng)和震動(dòng)帶動(dòng)下連接松動(dòng)掰斷連接螺桿。②安裝柱塞六角頭扭力過大(完工文件扭力值50N.m),導(dǎo)致十字頭連接處存在應(yīng)力,長(zhǎng)時(shí)間反復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)造成螺紋斷裂。③同心度差:十字頭軸內(nèi)牙螺紋孔不在十字頭中心(同軸度偏差大),當(dāng)柱塞桿與十字頭軸連接后,柱塞與十字頭存在一個(gè)徑向應(yīng)力。④貼合面不光滑:十字頭軸接觸面位置或柱塞接觸端面平面不夠光滑,導(dǎo)致十字頭和柱塞沒有完全貼合。⑤支撐環(huán)問題:兩次柱塞斷裂均采用了銅合金支撐環(huán),可能由于銅合金在生產(chǎn)水和摩擦升溫后后膨脹不均勻,將柱塞帶離原預(yù)定的中心軌道,導(dǎo)致柱塞和十字頭不同心造成柱塞螺桿斷裂。⑥軸瓦連桿原因:軸瓦由于長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行和曲軸結(jié)合處磨損,間隙增大,導(dǎo)致連桿不能在原定水平位置往復(fù)運(yùn)動(dòng),使十字頭和柱塞產(chǎn)生一個(gè)徑向的力,掰斷柱塞螺桿。

        圖1 柱塞泵故障現(xiàn)象

        故障二:柱塞泵出口5 個(gè)單向閥彈簧全部斷裂,且1#和3# 出口單向閥壓蓋導(dǎo)向套損壞,分析原因可能為1#柱塞斷裂后導(dǎo)致所有出口閥不能正常關(guān)閉所致;柱塞端壓力不均衡,導(dǎo)致柱塞運(yùn)動(dòng)不均勻,更換所有的彈簧及出口單向閥(如圖2所示)。

        圖2 柱塞泵故障現(xiàn)象

        故障三:1#十字頭軸上部有明顯拉傷,且1#缸曲軸箱滑油密封殼體上部也出現(xiàn)嚴(yán)重劃痕。對(duì)1-5#缸的十字頭表面檢查發(fā)現(xiàn),2-5#缸十字頭上表面均存在與十字頭滑道接觸的痕跡,但下表面則相對(duì)光滑(由于柱塞的重力作用,十字頭會(huì)略微翹起來與滑道上表面接觸),檢查1#十字頭上下表面均非常光滑,對(duì)比十字頭外徑數(shù)據(jù)和滑道內(nèi)徑數(shù)據(jù),說明1號(hào)十字頭可能處于上揚(yáng)且懸空狀態(tài)。導(dǎo)致十字頭軸與滑油密封殼體接觸(殼體與軸的間隙為0.40mm)。而這也應(yīng)該是該缸柱塞連續(xù)兩次斷裂的重要原因(如圖3所示)。

        圖3 柱塞泵故障現(xiàn)象

        故障四:五根十字頭軸均出現(xiàn)不同程度的麻點(diǎn)腐蝕,柱塞填料泄漏后,生產(chǎn)水介質(zhì)會(huì)隨著柱塞往復(fù)運(yùn)行甩在十字頭軸表面,將軸表面逐漸腐蝕形成麻點(diǎn),造成軸表面光潔度不夠,最后將曲軸箱油封劃傷(如圖4所示)。

        圖4 柱塞泵不同程度的麻點(diǎn)腐蝕

        故障五:軸瓦等磨損嚴(yán)重,五根連桿的連桿瓦均磨損嚴(yán)重,巴氏合金已磨沒漏出本體,連桿瓦面接口發(fā)黑,曲軸曲柄銷外徑已磨損0.02~0.03mm;通過曲軸軸徑表面痕跡可以看出,泵組運(yùn)行時(shí)連桿在曲軸上位置不正,有歪斜現(xiàn)象,已經(jīng)磨到曲軸軸徑根部;連桿小頭也發(fā)生偏斜現(xiàn)象,小頭端面也與十字頭銷孔內(nèi)側(cè)面接觸磨損(如圖5所示)。

        分析原因可能是柱塞填料泄露后,柱塞與十字頭不同軸,造成連桿不在曲軸軸徑中心運(yùn)行,加劇了曲軸箱內(nèi)部各零部件的磨損[1]。

        圖5 柱塞泵故障現(xiàn)象

        故障六:軸承滾珠表面有輕微點(diǎn)蝕,柱塞填料泄露后,隨著柱塞的往復(fù)運(yùn)動(dòng),少量生產(chǎn)水進(jìn)入到曲軸箱,雖然平臺(tái)定期對(duì)潤(rùn)滑油進(jìn)行取樣檢查,且注水泵潤(rùn)滑油達(dá)到20 天左右就進(jìn)行更換,但生產(chǎn)水腐蝕性極強(qiáng),仍造成軸承滾柱表面有輕微點(diǎn)蝕。

        故障七:柱塞使用壽命過短,只有400h 左右。柱塞填料設(shè)計(jì)為死密封,沒有任何調(diào)節(jié)余量;而支撐環(huán)是和柱塞直接接觸的,運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間必然會(huì)出現(xiàn)磨損,起不到扶正柱塞的作用,加快了二級(jí)密封等的磨損,這也是更換柱塞填料后,運(yùn)轉(zhuǎn)幾天就出現(xiàn)輕微泄露,運(yùn)轉(zhuǎn)20 天左右后就會(huì)出現(xiàn)大量泄露的原因。同時(shí)支撐環(huán)磨損后,柱塞與十字頭軸不同軸,也會(huì)造成機(jī)組運(yùn)行振動(dòng)偏高,加快動(dòng)力端軸瓦等磨損。

        3 柱塞泵設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比

        因該柱塞泵使用效果不佳,為了有效分析該泵的失效原因,通過對(duì)照API674 及設(shè)計(jì)文件,該泵行程長(zhǎng)度為 120mm,經(jīng)換算該泵最大允許往復(fù)次數(shù)不能超過323 次/分鐘,而實(shí)際該泵在額定流量下的往復(fù)次數(shù)達(dá)到405 次/min,因此該泵額定轉(zhuǎn)速超過API 674 規(guī)范要求最大運(yùn)行轉(zhuǎn)速的25%。

        按照規(guī)范允許的最大每分鐘323 次,該泵最大流量為47方/h,而設(shè)計(jì)額定最大排量60 方/小時(shí),超規(guī)范28%。

        4 整改措施

        第一,降低該泵出口壓力,將出口壓力由219bar 降低為100bar 左右,提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。

        第二,改善柱塞和十字頭軸的連接方式,對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化:在柱塞和十字頭軸接觸面之間分別增加加工精度較高的定位凸臺(tái)和溝槽,這樣既可保證了柱塞安裝后與十字頭的同軸度的精度,又能保護(hù)柱塞螺紋在安裝時(shí)不被損壞,且減輕了柱塞在往復(fù)運(yùn)行螺紋所承受的力。

        第三,改造工藝流程,將高低壓注水流程分開,滿足平臺(tái)注水需求。

        5 結(jié)語(yǔ)

        海洋平臺(tái)注水泵作為關(guān)鍵重要設(shè)備,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠性影響著平臺(tái)油氣開采量,如何保證注水泵平穩(wěn)運(yùn)行至關(guān)重要,論文從故障發(fā)生及原因、設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)方面逐一分析,為高壓柱塞泵的管理提供了良好的借鑒模式。

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