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        吸收塔泄漏原因分析及處理措施

        2020-07-25 06:25:30馮虎林
        化工設計通訊 2020年7期
        關鍵詞:漏點鱗片硫酸銨

        馮虎林

        (河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)中新化工有限責任公司,河南新鄉(xiāng) 453800)

        目前中新化工有限責任公司動力島有4臺高壓循環(huán)流化床鍋爐,型號為UG-150/9.8-M5無錫華光鍋爐,煙氣SO2處理采取爐內鈣法脫硫和濕式氨法脫硫相結合的方式。吸收塔直徑為10.76m,高度為45.2m,塔內采用玻璃鱗片防腐。吸收塔自下而上可分為五個功能區(qū):1)濃縮區(qū):該區(qū)為脫硫塔漿池區(qū),主要功能是將漿液中的水分蒸發(fā),濃縮漿液的作用,并且可以用于硫酸銨的結晶和亞硫酸銨的氧化,此區(qū)設置兩臺濃縮循環(huán)泵,一臺脈沖攪拌泵用于塔底漿液池的脈沖懸浮攪拌;2)吸收區(qū):該區(qū)包括三層吸收噴淋層,其主要功能用于吸收煙氣中的酸性污染物及飛灰等物質,循環(huán)漿液由噴淋層下方的積液盤收集,再自流至塔外的吸收循環(huán)槽內;3)水洗區(qū):該區(qū)包括兩級水洗,主要目的是為了降低氨逃逸及氣溶膠現(xiàn)象的出現(xiàn),每級水洗噴淋層下方均有積液盤,將水洗水收集至塔外的水洗水槽里。集液盤上方設置了填料,加強對氣溶膠的捕捉。4)除霧區(qū),設置三級屋脊式除霧器和一級除沫器,用于分離煙氣中夾帶的霧滴,將煙氣顆粒物控制在10mg/Nm3以內,降低對下游設備的腐蝕,節(jié)約用水;減少結垢,降低吸收劑的消耗。

        自2019年4月以來,吸收塔12m濃縮噴淋層筒壁陸續(xù)出現(xiàn)不規(guī)則點狀泄漏,同時發(fā)現(xiàn)濃縮噴淋泵入口過濾器內有大量玻璃鱗片碎片等異常情況,根據工藝運行特點及濕式氨法脫硫設備結構,對吸收塔泄漏的原因及處理措施進行分析。

        1 分析原因

        1.1 塔內壁防腐層脫落,脫硫漿液腐蝕碳鋼塔體

        吸收塔塔內襯附著不牢固為主要原因。本吸收塔采用碳鋼+玻璃鱗片防腐設計,金屬和鱗片的結合面先做噴砂處理,鱗片內襯包括基底涂層、增強層、耐磨涂層和外涂層。如在防腐施工時,出現(xiàn)筒壁基體噴砂除銹不徹底,以及玻璃鱗片刮涂未按施工工藝進行施工,固化時間短,將導致防腐材料與金屬面黏結不良。在運行過程中,一旦玻璃鱗片防腐層出現(xiàn)膨脹開裂或被漿液沖刷掉,吸收塔塔壁金屬基體就會與漿液直接接觸,產生嚴重的化學腐蝕,使破損部位的塔壁被快速腐蝕,最終導致塔壁變薄穿孔,造成吸收塔漿液泄漏。

        1.2 濃縮噴淋層噴嘴角度安裝偏差,噴淋漿液沖刷塔壁

        吸收塔本次泄漏的位置處于濃縮噴淋層,2019年4月底在塔西側出現(xiàn)第一個漏點,5月在塔的四周頻繁出現(xiàn)新漏點,漏點數(shù)量不斷增加,6月以來,漏點發(fā)展速度放緩,主要集中在已泄漏區(qū)域貼補鋼板的焊縫處。由此看出,該區(qū)域防腐層長時間受噴淋漿液沖刷,出現(xiàn)機械磨損,噴嘴角度偏差引起防腐層破損程度不同,導致吸收塔先后出現(xiàn)局部泄漏情況。

        1.3 濃縮噴淋層玻璃鋼管線泄漏,漿液沖刷塔壁

        因吸收塔噴淋層玻璃鋼管質量有缺陷,未添加防磨劑SiC,導致管道耐磨性達不到要求,隨著運行時間的增加,濃縮噴淋管磨破泄漏,漿液沖刷塔壁,造成吸收塔玻璃鱗片防腐層損壞,筒壁金屬基體直接接觸漿液產生嚴重化學腐蝕 泄漏。

        1.4 煙氣含塵量偏高

        取樣發(fā)現(xiàn)漿液顏色偏黑灰色,沉淀物中含塵量在8%以上,說明煙氣中含塵量較大,不僅不利于硫酸銨出料,含塵漿液還加劇了對吸收塔玻璃鋼噴淋管及塔壁的沖刷。高度懷疑除塵器濾袋存在漏灰情況,經對每臺除塵器出口煙氣粉塵檢測,發(fā)現(xiàn)1#、3#鍋爐除塵器濾袋有漏灰現(xiàn)象,1#除塵器出口含塵量為72mg/m3,3#除塵器出口含塵量為240mg/m3,均超過正常運行指標。

        1.5 脫硫漿液密度偏高,結晶顆粒析出較多

        (1)氨法脫硫技術以水溶液中的 NH3和SO2反應為基礎,在多功能煙氣脫硫塔的吸收段,液氨與水將鍋爐煙氣中的 SO2吸收,得到脫硫中間產品亞硫酸銨或亞硫酸氫銨的水溶液。主要化學反應式:

        上述反應式表明,在脫硫塔內煙氣中的 SO2被吸收,生成亞硫酸氫銨或亞硫酸銨;生產過程中(1)式最先進行,(2)、(3)式是正常生產情況的反應。為有利于吸收反應持續(xù)進行,需在吸收液中注入氨使吸收液再生。再生反應式:

        加氨同時還發(fā)生下列反應:

        當部分吸收液流經氧化循環(huán)槽時,鼓入氧化空氣使亞硫酸銨氧化成硫酸銨:

        (2)吸收塔漿液密度較高,硫酸銨在塔內結晶嚴重,使?jié){液中固體顆粒增加,加劇噴淋管和筒壁的沖刷磨損,加快碳鋼塔壁腐蝕,吸收塔漏點發(fā)展加速。

        2 處理措施

        2.1 計劃做好吸收塔塔壁厚度監(jiān)測及堵漏作業(yè)

        及時做好吸收塔噴淋層區(qū)域塔壁測厚工作。定期對泄漏區(qū)域塔壁定點測厚,將數(shù)據制表做趨勢變化圖,對腐蝕發(fā)展情況進行風險評估,制訂風險管控措施,確保吸收塔能夠安全運行。同時加強吸收塔巡檢力度,對新出現(xiàn)漏點及時檢修消漏,對塔壁減薄區(qū)域提前焊接不銹鋼板,防止漏點出現(xiàn)。

        2.2 漏灰濾袋除塵器濾室暫時切出和倒爐更換濾袋

        (1)暫時關閉1#除塵器、2#濾室提升閥,隨后檢測1#除塵器出口煙氣粉塵含量為8.3mg/m3,煙氣粉塵含量顯著降低,待機會停爐后對泄漏濾袋進行更換。

        (2)3#除塵器為過濾精度10mg/m3高硅氧覆膜濾袋,該濾袋不耐磨損,氣流沖刷晃動導致覆膜磨損,容易漏灰。經倒爐后停3#除塵器,全部更換為PPS、PTFE混紡覆膜濾袋。

        2.3 優(yōu)化工藝,加大脫硫漿液置換

        對生產工藝進行優(yōu)化調整,在不影響濃縮噴淋情況下,減小濃縮噴淋量減輕筒壁的沖刷,但需確保濃縮區(qū)煙氣溫度不得超過60℃,避免煙氣超溫損壞設備。同時加大吸收塔漿液置換,通過沉淀池灰分沉淀,減少漿液含灰量以減輕對吸收塔玻璃鋼噴淋管及塔壁的沖刷。

        2.4 提高硫酸銨出料,降低塔內漿液密度

        提高硫酸銨出料,確保吸收塔內漿液密度始終低于1.25kg/m3。若因設備故障或其他原因導致不能及時出料造成的吸收塔密度升高,應將吸收塔漿液打至老脫硫塔一部分,并向吸收塔內補充新鮮工藝水,降低吸收塔內漿液密度。盡量降低硫酸銨在塔內結晶,減少濃縮噴淋漿液含固量,減輕對管線及塔壁的沖刷。

        2.5 超低排放裝置計劃檢修

        (1)為徹底解決吸收塔泄漏問題,本公司于2020年元旦全系統(tǒng)停車,對超低排放裝置進行檢修。經塔內檢查發(fā)現(xiàn)主要問題有:①塔底積料較多,清料時發(fā)現(xiàn)脈沖懸浮攪拌母管崩斷一段,多數(shù)噴嘴堵塞嚴重,導致脈沖攪拌不均,積料嚴重。②濃縮區(qū)噴淋層噴頭堵塞約1/2,部分噴嘴噴射漿液直沖塔壁,造成塔壁嚴重沖刷,呈溝壑狀破損,采取局部更換鋼板方式修復筒壁,噴淋層玻璃鋼管全部更換耐磨材質。③吸收塔入口原煙道事故噴淋區(qū)域防腐破損脫落嚴重,導致鱗片碎塊堵塞過濾器及噴嘴,采用耐高溫玻璃鱗片施工。④塔外脈沖懸浮攪拌泵入口安裝藍式過濾器1臺,減少異物堵塞脈沖懸浮攪拌噴嘴,確保濃縮區(qū)攪拌均勻。

        (2)吸收循環(huán)槽及一、二級水洗槽檢修,清理內部大量積料及異物,保證水洗噴嘴及吸收層噴嘴的可靠運行。

        3 結語

        吸收塔是煙氣氨法脫硫裝置的核心設備,其內襯玻璃鱗片防腐因受運行環(huán)境、以及施工條件和質量的影響,運行一段時間會出現(xiàn)各種防腐層損壞情況。因吸收塔內防腐層面積大,運行情況復雜,加大了檢查難度。為此,要在每次檢修時,對易發(fā)生問題部位的防腐層進行詳細檢查,并采取對應的處理,這樣可以極大減少吸收塔泄漏的風險,提高脫硫裝置運行的可靠性,實現(xiàn)企業(yè)煙氣環(huán)保達標排放。

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