王海鵬 汪勇 楊玲 任鵬 李海 王明燦
摘要:為了解決油井伴生氣綜合回收利用問題,結(jié)合生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀及特點(diǎn),設(shè)計(jì)研發(fā)及引進(jìn)多種套管氣回收裝置,有效解決伴生氣浪費(fèi)問題。
關(guān)鍵詞:伴生氣;研發(fā);套管氣回收裝置
一、基本情況
1.1資源及回收利用現(xiàn)狀:全廠油井開井總數(shù)***口,流程井場***座,伴生氣資源總量44.5萬方/天,分布在**個(gè)區(qū)塊。
1.2套管氣回收裝置現(xiàn)狀:分為井口回收裝置和油氣混輸裝置兩大類,全廠現(xiàn)有6種試驗(yàn)集氣設(shè)備,目前主要以直讀防凍定壓套氣閥(定壓閥)為主。
二、工藝特點(diǎn)及應(yīng)用
2.1直讀防凍定壓套氣閥(定壓閥)
2.1.1工作原理:當(dāng)套氣壓力高于回壓時(shí),單向閥打開,套氣進(jìn)入出油管線;套氣壓力不
足時(shí)單向閥關(guān)閉,防止含水原油倒流。
2.1.2應(yīng)用情況:目前全廠配套1444套,實(shí)現(xiàn)了8個(gè)富氣區(qū)伴生氣全部回收,火炬全部消滅。定壓閥安裝便捷、無需動(dòng)火的特點(diǎn)適用于氣量適中、低回壓井。
2.2井口壓差式伴生氣回收裝置(侯寧防倒流定壓閥)
2.2.1工作原理:該裝置配置2組單流閥,分別控制套氣和原油流轉(zhuǎn)。抽油機(jī)下行回壓下降下部單流閥關(guān)閉,上部單流閥打開套氣進(jìn)入油管;抽油機(jī)上行回壓上升,下部單流閥打開,上部單流閥關(guān)閉,原油混合套氣進(jìn)入出油管線流程。
2.2.2應(yīng)用情況:在王南作業(yè)區(qū)10座井組安裝應(yīng)用15套,平均回壓下降0.8MPa,該裝置應(yīng)用2組單流閥,極大程度降低了集氣壓力。
2.3套管氣回收裝置(單級活塞式壓縮裝置)
2.3.1工作原理:該集氣裝置為活塞式單級壓縮。動(dòng)力由抽油機(jī)提供,當(dāng)抽油機(jī)驢頭上行時(shí),壓縮機(jī)活塞對應(yīng)上行,該過程為吸氣過程;當(dāng)抽油機(jī)驢頭下行時(shí),活塞對應(yīng)下行,壓縮機(jī)容積變小,氣體經(jīng)過壓縮達(dá)到一定壓力后打開單流閥,直接進(jìn)入原油集輸管線,從而達(dá)到集氣外輸?shù)哪康摹?/p>
2.3.2應(yīng)用情況:該裝置經(jīng)2011年在杏北使用,經(jīng)不斷改進(jìn),目前運(yùn)行穩(wěn)定可靠,集氣效果良好,在用13套安裝后回壓降低0.5-1.0MPa。2019年4月,張渠東75-20井安裝后,回壓下降1Mpa,并解決了套管長期憋壓以及含硫化氫氣體不能有效回收的問題。
2.3.3對抽油機(jī)影響情況:經(jīng)過現(xiàn)場電流檢測對比,安裝后電流相比安裝前有所增加,平均上升0.6A;平衡率平均從92.2%變化為95.9%,套管氣回收裝置對抽油機(jī)平衡基本無影響。
2.3.4套管氣回收情況:經(jīng)現(xiàn)場測試和計(jì)算,該套管氣回收裝置最大排量約100m3/d。由于杏北、張渠區(qū)塊氣量低,目前未能測出實(shí)際最大排量。
2.3.5檢維修情況:該裝置委托市場化服務(wù)商實(shí)行季度檢維修,中心站負(fù)責(zé)日常檢查保養(yǎng)緊固。裝置平均免維護(hù)周期在1.5年,易損件(密封環(huán)、高壓油管、油封等)平均更換周期在8-10個(gè)月。
2.3.6安裝維護(hù)費(fèi)用:單臺套管氣回收裝置4萬元,安裝費(fèi)用0.5萬元,平均單臺維護(hù)費(fèi)用0.4萬元。
2.4同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)
2.4.1工作原理:同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)主要由氣缸和與之內(nèi)切的轉(zhuǎn)子兩個(gè)柱形體組成,轉(zhuǎn)子通過滑塊帶動(dòng)氣缸轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)氣缸和轉(zhuǎn)子間由滑塊分割成容積不斷變化的吸入腔和壓縮腔,從而實(shí)現(xiàn)介質(zhì)的不斷吸入和壓縮排出過程。
2.4.2應(yīng)用情況:自2013年以來投入使用55臺,投運(yùn)后井組降回壓明顯,由于設(shè)備與維護(hù)費(fèi)用高,目前僅侯南26臺有維護(hù)合同正常運(yùn)行和維護(hù)。
2.5偏心回轉(zhuǎn)擺動(dòng)油氣混輸泵
2.5.1工作原理:通過擺軸在油缸中以往復(fù)擺動(dòng)的方式引起容積變化,吸油腔的容積不斷增大、形成真空,介質(zhì)通過吸油口不斷進(jìn)入吸油腔,滑板另一側(cè)排油腔的容積不斷減小,工作介質(zhì)通過排油口排出,進(jìn)而完成吸油、排油過程。
2.5.2應(yīng)用情況:2017年4月,在王10倒現(xiàn)場試驗(yàn),該撬能夠替代100m3/d以下的低效站點(diǎn)運(yùn)行,但泵的攜氣能力較差(實(shí)際輸送氣量400m3/d),且故障率較高。
三、效果評價(jià)
3.1對比3種井口回收裝置的價(jià)格和優(yōu)缺點(diǎn),建議在氣量適中、回壓較低的常規(guī)井組繼續(xù)采用定壓閥,氣量大、易套返井采用侯寧防倒流定壓閥,針對氣量較?。ňM氣量<200m3/d、單井<50m3/d)無法使用定壓閥集氣的井組采用“單級活塞式壓縮裝置”,當(dāng)井組氣量大于200m3/d,可以考慮安裝2臺或多臺。
3.2 針對集輸半徑超過2.5km、伴生氣大以及回壓高的大井組,在缺少集氣管線的情況下,建議使用同步回轉(zhuǎn)壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)油氣混輸。
3.3建議將油氣混輸納入無人值守站改造范圍。改造方案中充分考慮伴生氣的同步回收,對于液量及伴生氣較低的低效站點(diǎn),堅(jiān)持使用可靠的油氣混輸裝備,統(tǒng)一設(shè)備選型及適用條件,也有利于后期的日常維護(hù)。