王凱 李濤 陳會(huì)來
摘要:本文主要對(duì)危廢焚燒系統(tǒng)的自動(dòng)控制進(jìn)行了分析探討,通過DCS的工程優(yōu)化實(shí)施,提高工廠自動(dòng)化水平,降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。希望通過本文的分析可以為危廢焚燒生產(chǎn)的發(fā)展提供一些建議和借鑒。
關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)窯焚燒;模糊控制;“3T+1E”原則;DCS系統(tǒng)
引言
在危廢焚燒系統(tǒng)的生產(chǎn)過程中,存在很多需要操作人員手動(dòng)控制閥門或變頻,甚至還要到現(xiàn)場手動(dòng)開關(guān)閥門現(xiàn)象。但當(dāng)前科學(xué)技術(shù)的極速發(fā)展,尤其是計(jì)算機(jī)水平與控制技術(shù)的創(chuàng)新與提高,使得工廠自動(dòng)化面臨的很大的提升空間。同時(shí)考慮安全及人力成本,敏銳的工廠管理者提出了要不斷提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平的要求,適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。下面結(jié)合實(shí)際,對(duì)危廢焚燒系統(tǒng)的自動(dòng)化控制進(jìn)行初步分析探討。
1 系統(tǒng)概述
回轉(zhuǎn)窯焚燒系統(tǒng)包括:預(yù)處理及進(jìn)料系統(tǒng)、廢液儲(chǔ)存及輸送系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、二燃室系統(tǒng)、輔助燃燒系統(tǒng)、助燃風(fēng)系統(tǒng)、余熱鍋爐系統(tǒng)、鍋爐水處理及給水系統(tǒng)、蒸汽冷凝系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)(SNCR 脫硝 + 煙氣急冷 + 干法脫酸 + 活性炭噴射 + 布袋除塵 + 兩級(jí)濕法脫酸 + 濕式電除塵 + 蒸汽再熱+SCR 脫硝系統(tǒng))、灰渣輸送系統(tǒng)、煙道、煙囪、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、壓縮空氣站系統(tǒng)、制氮?dú)庀到y(tǒng)、其它工藝管道系統(tǒng)。(見圖1)
2 回轉(zhuǎn)窯焚燒系統(tǒng)的控制
這部分是我們生產(chǎn)的核心,我們重點(diǎn)關(guān)注燃燒溫度、氣體停留時(shí)間、攪拌混合程度和過??諝饴仕膫€(gè)關(guān)鍵參數(shù),即“3T+1E”原則,是指溫度(Temperature)、時(shí)間(Time)、擾動(dòng)(Turbulence)和空氣過剩系數(shù)(Excess air coefficient)綜合控制的原則。“3T+1E”原則能確保危險(xiǎn)廢物的有害成分充分分解,從源頭上控制二噁英等有機(jī)物的生成,抑制NOx的生成,全面控制煙氣排放造成的二次污染?!?T+1E”原則控制的主要對(duì)象為:
2.1回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度控制。
之前,更多的采用是操作人員來手動(dòng)調(diào)整進(jìn)料間隔值、廢液進(jìn)料量、一二次風(fēng)機(jī)變頻來實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)在我們通過優(yōu)化控制方案,根據(jù)二維模糊控制器的工作原理和DCS的特點(diǎn),提出了一種用DCS 實(shí)現(xiàn)模糊控制的設(shè)計(jì)方法,調(diào)整進(jìn)料間隔值。再使用PID控制補(bǔ)充低熱值廢液的方式,進(jìn)而回轉(zhuǎn)窯窯尾溫度控制在800℃~1000℃。
2.1.1 模糊控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
模糊控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)以基本二維模糊控制器的設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示,模糊控制器包括輸入量模糊化、模糊推理和解模糊三個(gè)部分。圖中r為設(shè)定值,y為測量值,u為輸出值,e為誤差,計(jì)算公式為e=r -y;ec為誤差變化率,計(jì)算公式為 ec=e1-e2,式中e1為當(dāng)前采樣的誤差,e2為上一采樣誤差。E和EC分別為e和ec模糊化后的模糊變量。U為輸出模糊變量,u為精確輸出量。Ke、Kec分別為e、ec的模糊量化因子,Ku為U的比例因子。
2.1.2模糊變量隸屬函數(shù)
設(shè)定模糊變量E、EC和U的模糊論域?yàn)?[-3,3],并將其量化為7個(gè)等級(jí){-3,-2,-1,0,l,2,3}。設(shè)定模糊變量的語言值集合。設(shè)定輸入模糊變量E、EC和輸出模糊變量ΔU的語言值集合為:{負(fù)大(NB),負(fù)中(NM),負(fù)?。∟S),零(ZO),正?。≒S),正中(PM),正大(PB)}七級(jí)語言變量。設(shè)定輸入模糊變量E、EC和輸出模糊變量ΔU取三角形隸屬函數(shù)。
2.1.3設(shè)定量化因子和比例因子
這里我們?cè)O(shè)定溫度偏差E的實(shí)際論域?yàn)閇-50,50],溫度偏差變化率EC的實(shí)際論域?yàn)閇-10,10],控制進(jìn)料間隔U的實(shí)際論域?yàn)閇75,125]。得出量化因子Ke=0.06,Kec=0.3,輸出算式為u=125-(U+3)*8.3。
2.1.4模糊規(guī)則庫
模糊變量E、EC、U都有七級(jí)語言變量,所以規(guī)則庫有49條規(guī)則,根據(jù)操作經(jīng)驗(yàn)得出。
2.1.5模糊控制查詢表
根據(jù)模糊控制規(guī)則表,選用 Mamdani的極大-極小推理法進(jìn)行模糊推理合成,可得到輸出控制模糊變量U。解模糊方法選用加權(quán)平均法。加權(quán)平均法較適合輸出模糊集的隸屬度 函數(shù)是對(duì)稱情況。
采用 MATLAB的模糊邏輯工具箱進(jìn)行分析仿真和計(jì)算離線求出每一對(duì)模糊論域上的輸入(E,EC)所對(duì)應(yīng)的輸出控制變量U,得出最終的模糊控制查詢表(見表1)。
2.1.6 DCS實(shí)現(xiàn)查表功能
我們使用比較模塊CMP、曲線模塊、二選一模塊實(shí)現(xiàn)。
2.2二燃室煙氣溫度控制
二燃室出口溫度為1100~1200 ℃,同一位置設(shè)有三個(gè)測溫點(diǎn),三個(gè)測點(diǎn)的最大值參與控制,三取二參與聯(lián)鎖和報(bào)警。此信號(hào)在正常運(yùn)行階段控制按照PID+前饋(窯尾溫度)的控制方式調(diào)節(jié)高熱值廢液閥的開度。具體控制參數(shù)如下:當(dāng)二燃室出口溫度低于1150 ℃并且煙氣含氧量大于8%時(shí)打開高熱值廢液開關(guān)閥,同時(shí)啟動(dòng)輸送泵;當(dāng)二燃室出口溫度達(dá)到1180℃時(shí)或者煙氣含氧量小于6%時(shí)關(guān)閉高熱值廢液開關(guān)閥,同時(shí)停輸送泵。達(dá)到了降低操作強(qiáng)度和穩(wěn)定溫度指標(biāo)的目的。
3.二燃室煙氣停留時(shí)間2s以上;
4.回轉(zhuǎn)窯空氣過剩系數(shù)控制在1.0~1.2,回轉(zhuǎn)窯和二燃室綜合空氣過剩系數(shù)控制在1.8~2.0,通過自動(dòng)控制風(fēng)機(jī)的變頻調(diào)整風(fēng)量,最終控制二燃室煙氣出口O2含量6%~10%。控制方案:增加回轉(zhuǎn)窯出口煙氣氧分析儀,通過氧量調(diào)節(jié)一次風(fēng)機(jī)頻率,同理,使用鍋爐出口煙氣氧量做被控量,調(diào)節(jié)二次風(fēng)機(jī)頻率。同時(shí)為了保證安全,兩臺(tái)風(fēng)機(jī)頻率都設(shè)定自動(dòng)調(diào)節(jié)下限,保證空氣過剩系數(shù)在指標(biāo)范圍內(nèi)。
3 洗滌塔PH自動(dòng)
煙氣在洗滌塔內(nèi)經(jīng)過脫酸,酸洗塔降溫至75℃,并脫除部分HCl、SO2、HF,此處優(yōu)化的控制是自動(dòng)加堿控制循環(huán)液的PH值,一是減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,二是更好的控制濃堿液的消耗。具體方案:以一級(jí)洗滌塔為例,當(dāng)一級(jí)洗滌塔回流PH≤8.5,開一級(jí)洗滌循環(huán)液加堿切斷閥,閥門開到位2秒鐘后,啟動(dòng)堿液輸送泵A/B(操作人員選擇),開始加堿液過程。加堿液流量計(jì)增加累計(jì)塊,計(jì)算累積量,堿液泵啟動(dòng)后開始計(jì)量,到達(dá)1.5M3時(shí)(或者堿液槽液位下降0.1m,或者選擇加堿時(shí)長到3分鐘后,我們認(rèn)為加堿量已經(jīng)滿足生產(chǎn)要求)開始停止加堿液過程。停堿液輸送泵,1秒后關(guān)閉循環(huán)池加堿切斷閥,因?yàn)檩斔捅脼橹?,保證正確的啟停順序。
4 控制系統(tǒng)實(shí)施
DCS控制系統(tǒng)為南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化NT6000系列。該系統(tǒng)吸取了國內(nèi)外眾多同類系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),以高速、可靠、開放的網(wǎng)絡(luò)和功能強(qiáng)大的控制器為基礎(chǔ);軟硬件都采用了國際標(biāo)準(zhǔn)或主流工業(yè)級(jí)產(chǎn)品,易于升級(jí),使用方便、靈活。通過實(shí)踐運(yùn)行,表明該控制系統(tǒng)能夠很好適應(yīng)國內(nèi)危險(xiǎn)廢棄物的焚燒過程控制。
5 總結(jié)
以上針對(duì)危廢焚燒系統(tǒng)的自動(dòng)控制進(jìn)行了初步分析探討,通過DCS的工程優(yōu)化實(shí)施,,降低操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度。希望通過本文的分析可以為危廢焚燒生產(chǎn)提供一些建議和借鑒。面對(duì)生產(chǎn)中的各種問題,我們會(huì)繼續(xù)總結(jié),積極尋找優(yōu)化方案,共同促進(jìn)危廢焚燒技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步,創(chuàng)造更好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
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作者簡介:
王凱,畢業(yè)于鄭州大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè) 高級(jí)工程師 現(xiàn)任青島海灣新材料科技有限公司 副總經(jīng)理