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        貼片機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)

        2020-07-23 09:07:22謝寶智
        機(jī)電工程技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:貼片機(jī)供料貼片

        孫 劍,謝寶智

        (1.海沃機(jī)械(中國)有限公司,江蘇揚(yáng)州 225006;2.常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇常州 213164)

        0 引言

        貼片機(jī)(SMT)生產(chǎn)線主要設(shè)備包括印刷機(jī)、貼片機(jī)和回焊爐,輔助設(shè)備包括檢測設(shè)備、返修設(shè)備、清洗設(shè)備、干燥設(shè)備和物料存儲設(shè)備等。其中,貼片機(jī)完成的是SMT生產(chǎn)中的一個關(guān)鍵工序,它通過貼片頭吸取-位移-定位-放置等幾個動作,把所需元件快速準(zhǔn)確地貼到PCB板上涂有錫膏的相應(yīng)位置[1-2]。貼片機(jī)運(yùn)動控制的方法有很多,其中基于PLC的運(yùn)動控制開發(fā)難度小、穩(wěn)定性和拓展性好,易于熟悉和掌握,硬件功能組態(tài)方便,使用靈活,技術(shù)成熟,可靠性高[3-4]。

        本文在分析某中低速貼片機(jī)控制要求的基礎(chǔ)上,提出基于PLC的控制系統(tǒng)軟硬件設(shè)計思路,并就其中的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了闡述。

        1 控制系統(tǒng)分析

        貼片機(jī)控制系統(tǒng)包括運(yùn)動控制系統(tǒng)與開關(guān)量控制系統(tǒng)兩部分。運(yùn)動控制系統(tǒng)有PCB板、貼片頭控制與供料控制3部分。具體為PCB板的移動X1方向、貼片頭的X2-Y-Z-T方向、卷料與撕料電機(jī)控制,共7個動作[5]。開關(guān)量控制有電磁閥與指示燈控制。如圖1所示,PCB板與貼片頭5個軸的運(yùn)動控制是貼片機(jī)控制的核心部分,也是控制設(shè)計的重點。

        圖1 貼片機(jī)各軸運(yùn)動示意圖

        貼片機(jī)的工作流程包括吸片、移動、檢測、定位、貼裝等。如圖2所示,整個貼片過程在PLC控制下是順序自動執(zhí)行。首先,貼片頭通過X2軸和Y軸的移動,到達(dá)供料器的相應(yīng)料口,Z軸方向移動接觸到元件后真空電磁閥得電,貼片頭處形成負(fù)氣壓將元件吸牢。然后,經(jīng)傳感器檢測吸附成功后,T軸完成旋轉(zhuǎn),經(jīng)Y軸和X1軸移動到PCB板上預(yù)定的焊接位置。最后,Z軸方向移動接觸到PCB板后,真空電磁閥失電,貼片頭由負(fù)氣壓變?yōu)榱銡鈮海撾x貼片頭在PCB板上,從而完成了一個完整的貼片過程。接著,判斷是否所有貼片都已經(jīng)完成,沒有完成則貼片頭移動到供料器拾取下一個元件,再重復(fù)進(jìn)行上述的貼片過程;如此循環(huán)直到整個PCB板所有元件都貼片完成,貼片頭和PCB板都回到零位,等待下一個PCB板的貼片指令[6-7]。

        圖2 貼片機(jī)工作流程

        2 運(yùn)動控制系統(tǒng)組成

        貼片機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)的7個動作,都是由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動實現(xiàn),各軸的硬件設(shè)計及控制方法基本相同。圖3所示為貼片機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)硬件框圖(以Y軸為例),由上位PC機(jī)、控制面板、PLC、Y軸步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器、Y軸步進(jìn)電機(jī)、傳動機(jī)構(gòu)組成了一個開環(huán)控制系統(tǒng)。其他軸的控制結(jié)構(gòu)及控制方法也與之相同,只是電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、傳動機(jī)構(gòu)有所不同。

        圖3 貼片機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)組成

        上位機(jī)是裝有應(yīng)用軟件的計算機(jī),主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互、參數(shù)設(shè)定。PLC根據(jù)上位PC機(jī)或控制面板發(fā)出的控制命令,運(yùn)行內(nèi)部程序輸出數(shù)字脈沖信號給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,由步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器控制步進(jìn)電機(jī)動作。驅(qū)動器的功能是進(jìn)行功率變換,并驅(qū)動電機(jī)實現(xiàn)正反、轉(zhuǎn)動與停止。貼片機(jī)中的執(zhí)行機(jī)構(gòu)由執(zhí)行電機(jī)、傳送機(jī)構(gòu)以及貼片裝置等組成,屬于最終的被控對象。常用的執(zhí)行電動機(jī)一般有步進(jìn)電機(jī)、數(shù)字式交流伺服電機(jī)和直流伺服電機(jī),本貼片機(jī)系統(tǒng)是中低精度要求,因此采用的是步進(jìn)電機(jī)。

        3 控制系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計

        (1)硬件系統(tǒng)設(shè)計

        根據(jù)需要控制的負(fù)載種類與數(shù)量,選用無錫信捷科技有限公司XCM-60T-E運(yùn)動控制型PLC,此PLC輸入36點/輸出24點,晶體管輸出,最多可支持10軸脈沖輸出,支持MODBUS通訊[8]。上位的工業(yè)計算機(jī)、可編程邏輯控制器和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器是貼片機(jī)控制系統(tǒng)的核心,通過7個步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器分別控制7個步進(jìn)電機(jī)運(yùn)動;此外還控制兩個電磁閥與多個指示燈開關(guān)量。

        (2)軟件設(shè)計

        控制系統(tǒng)軟件包括PLC程序設(shè)計和上位機(jī)應(yīng)用程序設(shè)計。PLC程序編寫與調(diào)試采用信捷XCP Pro編程軟件和梯形圖語言。根據(jù)控制原理,設(shè)計的PLC程序共分4個部分:初始化及各軸回零、各軸點動與長動、參數(shù)保存、自動循環(huán)貼片。在上位機(jī)參數(shù)設(shè)定結(jié)束后,貼片機(jī)可脫離上位機(jī)在操作面板控制下,由工人發(fā)出具體的控制命令經(jīng)由PLC、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)獨立完成自動貼片。上位機(jī)應(yīng)用程序采用.NET框架設(shè)計,包括程序界面、系統(tǒng)管理、參數(shù)設(shè)定和操作控制等功能模塊。通過開發(fā)的用戶程序界面可實現(xiàn)貼片機(jī)各參數(shù)的輸入和修改,顯示貼片過程中出現(xiàn)的異常。基于MODBUS通訊協(xié)議,上位機(jī)可以讀寫PLC控制程序或?qū)崟r監(jiān)控PLC的執(zhí)行過程[9]。

        4 系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與實現(xiàn)

        (1)各軸回零控制

        貼片機(jī)的貼片動作速度快、頻率高,如果不能精確回零,一定時間后因誤差的積累,將會大幅降低貼片的精度。因此,每個動作都必須設(shè)置零位,在啟動機(jī)器和每個動作的結(jié)束都要實現(xiàn)精確回零。一般選擇非接觸式的光電傳感器作為回零傳感器,如透光型光電開關(guān)。這類傳感器的體積小、靈敏度高;只接受紅外光,不會受外界其他光線信號的干擾而導(dǎo)致回零失敗或不精確回零[10]。此外,各軸回零還要考慮開機(jī)時各軸在零點的特殊情況,以免不能正確將累計脈沖寄存器清零,由于零點的不統(tǒng)一造成精度降低,甚至發(fā)生碰撞等嚴(yán)重的意外事故。

        (2)步進(jìn)電機(jī)控制

        步進(jìn)電機(jī)具有不要反饋就能對位置和速度進(jìn)行控制、位置誤差不累積、快速啟停和保持制動等優(yōu)點,是自動控制系統(tǒng)中常用的執(zhí)行部件。但是在具體設(shè)置步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器時需要兼顧高速性、平穩(wěn)性、發(fā)熱和噪音等指標(biāo),選擇合適的電壓與電流;細(xì)分?jǐn)?shù)的選擇以避開電機(jī)的共振頻率;脈沖指令中起動頻率設(shè)定不能超過牽入轉(zhuǎn)矩曲線,以免失步;設(shè)定好加減速時間,以免過沖。

        (3)供料控制

        貼片機(jī)的供料由撥料電機(jī)與卷料電機(jī)配合實現(xiàn)。撥料電機(jī)通過凸輪機(jī)構(gòu)實現(xiàn)下壓-前移-上抬-后退動作;卷料電機(jī)通過連續(xù)轉(zhuǎn)動帶動齒輪機(jī)構(gòu)卷繞料帶的薄膜,由于在卷動過程中直徑在不斷變化,需要在一定的時候打滑上抬空轉(zhuǎn),否則會拉斷薄膜或誤撥料。在設(shè)計時撥料電機(jī)的脈沖數(shù)需要多次調(diào)試,才能準(zhǔn)確實現(xiàn)4個動作。卷料電機(jī)的工作頻率的選擇要使得力矩小于卷好料帶后的阻力矩,實現(xiàn)上抬空轉(zhuǎn);脈沖數(shù)要根據(jù)直徑最小時需要轉(zhuǎn)過的角度來換算得到。只有這樣,兩個電機(jī)才能準(zhǔn)確協(xié)調(diào)地實現(xiàn)供料動作。

        (4)貼片速度與精度的提高

        為提高貼片的速度,貼片機(jī)7個軸都需要在不失步與不過沖的前提下,采用最大的啟動頻率、最高的工作頻率和最小的加減速時間。各個軸的負(fù)載不一樣,步進(jìn)電機(jī)不完全相同,所以需要逐一調(diào)試確定。此外,還需要進(jìn)行貼片過程的優(yōu)化,解決好速度與精度的矛盾。

        5 結(jié)束語

        目前我國貼片機(jī)的保有量已位居世界前列,但是由于沒有掌握貼片機(jī)的核心技術(shù),幾乎全部來自進(jìn)口。研制開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性價比的貼片機(jī),可以節(jié)約大量外匯、打破國外的技術(shù)壟斷、推動電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文設(shè)計并實現(xiàn)了基于PLC和步進(jìn)電機(jī)的中低速貼片機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng),樣機(jī)測試表明能夠達(dá)到貼片要求的預(yù)期精度和速度。

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