丁 聰,李少華,劉 鋒,2,祝妍華,趙 丹
(1.蘇州科技大學環(huán)境科學與工程學院,江蘇蘇州215009;2.城市生活污水資源化利用技術國家地方聯(lián)合工程實驗室,江蘇蘇州215009;3.蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))環(huán)境監(jiān)察大隊,江蘇蘇州215009)
作為國民經濟發(fā)展組成的一個重要因素,電鍍行業(yè)仍是促進經濟發(fā)展的重要加工行業(yè)。在電鍍行業(yè)為社會創(chuàng)收經濟效益的進程上,它所產生的大量電鍍廢水是阻礙其發(fā)展的重要因素。隨著社會的進步,電鍍廢水的排放標準越來越嚴格,同時伴隨著大量電鍍企業(yè)入園的發(fā)展趨勢〔1〕,電鍍工業(yè)園區(qū)的電鍍廢水處理廠也將面對廢水量更多、水質更雜、污染物濃度更高、更難去除等問題〔2〕。針對電鍍行業(yè)遇到的種種困難和挑戰(zhàn),對現(xiàn)有的電鍍廢水處理廠進行提標改造是解決上述問題最經濟有效,也是最具有意義的方法。
江蘇省某電鍍工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)日益增加,原有的污水處理系統(tǒng)難以使廢水達標排放,為此在原有含鉻廢水的基礎上新建含氰廢水、含鎳廢水、酸堿廢水和脫脂廢水4 套預處理系統(tǒng)。采用“預處理+pH調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+轉盤濾池+臭氧催化氧化+UF 系統(tǒng)+RO 系統(tǒng)”處理工藝對綜合廢水進行回用處理〔3〕。其中820 t/d 的淡水滿足《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)回用標準,作為回用水用于車間設備清洗。780 t/d 的濃水通過“pH 調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+活性炭吸附+離子交換”工藝進行深度處理,處理后的出水滿足《電鍍污染物排放標準》(GB 21900—2008)中的表2 標準后排入長江。
江蘇省某電鍍工業(yè)園區(qū)廢水處理廠主要接納的廢水種類有5 種,本次提標改造新建的預處理系統(tǒng)有4 種,依據(jù)該污水處理廠的實際運行情況,5 種預處理系統(tǒng)的設計進水水量和水質如表1 所示。
表1 回用系統(tǒng)的設計進水水質水量
電鍍廢水處理廠的綜合廢水回用系統(tǒng)處理規(guī)模為1 600 m3/d,其中新增的處理規(guī)模為1 340 m3/d。該電鍍廢水處理廠的酸堿廢水和含鎳廢水中,含有較高濃度的銅、鋅、鎳等重金屬;含氰廢水中的含氰化合物是一種致命的劇毒物;脫脂廢水中的有機物、總磷和油脂含量較高,處理難度較大。為此,針對各類電鍍廢水先進行單獨的預處理,當預處理出水滿足《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的表1 標準后,再統(tǒng)一匯入綜合調節(jié)池進行回用處理。
電鍍廢水處理廠原有的含鉻廢水預處理工藝如圖1 所示。
圖1 含鉻廢水預處理工藝流程
2.2.1 處理工藝流程
含氰廢水的處理采用“堿性次氯酸鈉+酸性次氯酸鈉+混凝沉淀”工藝〔4〕,工藝流程如圖2 所示。
圖2 含氰廢水預處理工藝流程
含氰廢水進入調節(jié)池,先進行一級破氰反應,通過pH 控制系統(tǒng),用NaOH 溶液調整pH 到10~11 左右,再通過ORP 控制系統(tǒng)控制NaClO 溶液的投加量,使廢水中的ORP 在300~350 mV,攪拌反應30 min。一級破氰反應為:NaCN+NaClO+H2O=CNCl+2NaOH,CNCl+2NaOH=NaCNO+H2O+NaCl,二級破氰反應用稀硫酸調整pH 到7~8,投加NaClO 溶液使ORP 保持在600~700 mV,攪拌反應30 min。二級破氰反應為:2NaCNO+3NaClO+H2O=3NaCl+2NaOH+N2↑+2CO2↑。
通過兩級破氰處理將廢水中的CN-轉化為N2和CO2,從而將CN-去除。
2.2.2 構筑物設計
1#、2#、3#pH 調節(jié)池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容積5.0 m3,停留時間1 h。 配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)1 套,pH 在線檢測儀1 臺,氫氧化鈉加藥系統(tǒng)2 套,硫酸加藥系統(tǒng)1 套。
1#、2#破氰池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容積5.0 m3,停留時間1 h。 配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)1 套,ORP 在線檢測儀1 臺,次氯酸鈉加藥系統(tǒng)1 套。
1#混凝、絮凝池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容積5.0 m3,停留時間1 h。配套設備:折槳混合攪拌機1 臺,PAC、PAM 加藥系統(tǒng)各1 套。
2.3.1 處理工藝流程
含鎳廢水的處理,采用“Fenton+脫氣+混凝沉淀+石英砂過濾+離子交換”工藝〔5〕,工藝流程如圖3所示。
圖3 含鎳廢水預處理工藝流程
含鎳廢水主要來源于鍍鎳、化學鍍鎳等生產工序產生的漂洗水,其中化學鎳漂洗水中的金屬離子鎳為絡合態(tài), 需要通過Fenton 高級氧化法進行破絡,再進行混凝沉淀,沉淀池出水再經過離子交換〔6〕,進一步去除廢水中金屬離子。
2.3.2 構筑物設計
4#pH 調節(jié)池/1#Fenton 池/1#脫氣池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,分4 格,有效容積45 m3,停留時間5.6 h,處理規(guī)模7.5 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)4 套,pH、ORP 在線檢測儀各1 臺,硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、焦亞硫酸鈉加藥系統(tǒng)各1 套。
1#石英砂過濾器。尺寸D=1.2 m、H=1.4 m,進水量7.5 m3/h,濾速5~8 m/h,沖洗時間4~6 min,材質碳鋼+FRP。配套設備:反沖洗泵2 臺,多路閥門1 套。
1#樹脂離子交換塔。尺寸D=1.0 m、H=2.0 m,進水量7.5 m3/h,濾速10~15 m/h,材質碳鋼+FRP。配套設備:杜笙離子交換樹脂1 000 L,樹脂再生設備1套,再生廢液桶1 個。
2.4.1 處理工藝流程
酸堿廢水的處理采用“混凝沉淀+Fenton+脫氣+混凝沉淀”工藝〔7〕,工藝流程如圖4 所示。
圖4 酸堿廢水預處理工藝流程
酸堿廢水提升至pH 調節(jié)池,控制pH 在7.5~8,進行混凝沉淀。上清液回調pH 至3 左右,再進行Fenton 高級氧化。之后回調pH 至8.5 左右進行沉淀,上清液進行二次混凝沉淀并在絮凝池中投加重捕劑深度去除重金屬。
2.4.2 構筑物設計
5#、6#pH 調節(jié)池。尺寸3.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容積30 m3,停留時間0.75 h,處理規(guī)模40.5 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)1 套,pH 在線檢測儀1 臺,硫酸加藥系統(tǒng)1 套,氫氧化鈉加藥系統(tǒng)2 套。
2#混凝、絮凝池。尺寸2.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容積20 m3,停留時間0.5 h,處理規(guī)模40.5 m3/h。配套設備:折槳混合攪拌機1 臺,PAC、PAM 加藥系統(tǒng)1 套。
7#pH 調節(jié)池/2#Fenton 池/2#脫氣池。尺寸7.0 m×4.0 m×5.5 m,有效深度5.0 m,分6 格,有效容積140 m3,停留時間4.25 h(pH 調整0.75 h、Fenton 氧化2.25 h、脫氣1.25 h),處理規(guī)模40.5 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)6 套,pH、ORP 在線檢測儀各1 臺,硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、焦亞硫酸鈉加藥系統(tǒng)各1 套。
2.5.1 處理工藝流程
脫脂廢水的處理采用“破乳+混凝沉淀+Fenton+脫氣+混凝沉淀”工藝〔8〕,工藝流程如圖5 所示。
圖5 脫脂廢水預處理工藝流程
脫脂廢水中有機物、油脂及總磷含量過高,首先調整廢水的pH 至酸性,使后續(xù)投加的破乳劑能發(fā)揮最大效應,油水分離后,自流進入混凝反應池,充分混合反應。沉淀后的清水進行Fenton 高級氧化,之后回調pH 至8.5 后,再次進行混凝沉淀。
2.5.2 構筑物設計
8#pH 調節(jié)池/1#破乳池。尺寸3.0 m×1.5 m×5.5 m,分兩格,有效容積22.5 m3,停留時間2.7 h,處理規(guī)模8.3 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)1 套,pH 在線檢測儀1 臺,硫酸、破乳劑加藥系統(tǒng)各1 套。
9#、10#pH 調節(jié)池/3#混凝、絮凝池。尺寸1.5 m×1.5 m×5.5 m,有效容積11.25 m3,停留時間1.35 h,處理規(guī)模8.3 m3/h。配套設備:折槳混合攪拌機1 臺,pH 在線檢測儀1 臺,氫氧化鈉、PAC、PAM 加藥系統(tǒng)1 套。
11#pH 調節(jié)池/3#Fenton 池/3#脫氣池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,分4 格,有效容積45 m3,停留時間5.4 h(pH 調整1.35 h、Fenton 氧化4.0 h、脫氣1.35 h),處理規(guī)模8.3 m3/h,結構鋼砼半地上建造。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)4 套,pH、ORP 在線檢測儀各1 臺,硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、焦亞硫酸鈉加藥系統(tǒng)各1 套。
2.6.1 處理工藝流程
綜合廢水的處理,采用“pH 調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+轉盤濾池+臭氧催化氧化+UF+RO”工藝。其中產生的濃水采用“pH 調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+活性炭吸附+離子交換”的工藝進行深度處理,綜合廢水的工藝流程如圖6所示。
圖6 綜合廢水處理工藝流程
考慮到電鍍園電鍍廢水的水質特性,特將中水回用系統(tǒng)設置在生化處理工段之后,保證中水回用系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各類廢水經過預處理之后,匯入綜合廢水調節(jié)池,調節(jié)pH 后進行Fenton 氧化去除廢水中較難降解的有機物,對Fenton 氧化后上清液進行混凝沉淀降低其濁度和色度,沉淀后的上清液通過A2O 工藝,以去除廢水中的有機物、氮、磷等。而后在進入轉盤濾池前再次進行混凝沉淀,纖維轉盤濾池對SS 和重金屬有較好的去除效果,隨后進行臭氧催化氧化進一步去除廢水中的氰化物和金屬離子。處理后的廢水進入中水回用膜系統(tǒng),通過精密過濾、UF、RO 等膜處理,使處理的出水達到回用標準。同時膜系統(tǒng)產生的濃水通過Fenton 和混凝將廢水中的難降解物質進行分解并絮凝沉淀去除,出水再經過活性炭吸附和樹脂吸附后達到排放標準,排入長江。
2.6.2 構筑物設計
4#Fenton 池/4#脫氣池。尺寸10.0 m×6.0 m×5.5 m,分6 格,有效容積300 m3,停留時間4.5 h(Fenton 氧化3.0 h、脫氣1.5 h),處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)7 套,ORP 在線檢測儀各1 臺,硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、焦亞硫酸鈉加藥系統(tǒng)各1 套。
12#pH 調節(jié)池/4#混凝、絮凝池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,有效容積45 m3,停留時間0.7 h,處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:折槳混合攪拌機1 臺,pH 在線檢測儀1 臺,氫氧化鈉、PAC、PAM 加藥系統(tǒng)1 套。
1#厭氧水解池。 尺寸18.0 m×9.0 m×5.0 m,分2格,有效容積729 m3,停留時間11 h,處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:水下攪拌機4 臺,ORP 在線測定儀2 臺,醋酸鈉加藥系統(tǒng)1 套。
1#A/O 池。尺寸45.0 m×9.0 m×5.0 m,分5 格,有效容積1 822 m3,停留時間27 h(缺氧5.5 h、好氧21.5 h),回流比2.5,處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:水下攪拌機2 臺,甲醇投加系統(tǒng)1 套,羅茨風機2 臺(1 用1 備),DN 215 微孔曝氣頭720 個,溶氧在線測定儀2 臺,硝化液回流泵3 臺(2 用1 備)。
1#纖維轉盤濾池。尺寸4.0 m×6.0 m×5.0 m,有效深度4.5 m,處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:纖維轉盤1 套。
1#臭氧催化氧化池。尺寸4.0 m×6.0 m×8.0 m,有效容積144 m3,停留時間2.2 h,回流比8∶1,處理規(guī)模66 m3/h。配套設備:板式臭氧發(fā)生器1 臺,屹桐牌Ⅰ型臭氧催化填料36 m3,屹桐牌Ⅱ型臭氧催化填料36 m3,D=215 mm 鈦合金曝氣盤96 個,循環(huán)泵3 臺(2 用1 備),尾氣破壞裝置1 套。
中水回用系統(tǒng)。處理規(guī)模34 m3/h。配套設備:預處理系統(tǒng)1 套,包括砂濾罐2 只,尺寸D 2 000 mm×3 000 mm,碳濾罐2 只,尺寸D 2 000 mm×3 000 mm,精密過濾器2 只,尺寸D 600 mm×1 300 mm;超濾膜系統(tǒng)1 套,包括超濾膜AQU200-H-100K,36 支;反滲透系統(tǒng)1 套,包括高壓泵4 臺(2 用2 備),Q=33 m3/h,H=160 m,N=30 kW,反滲透膜BW30-8040,60支(2 組并聯(lián)),膜清洗系統(tǒng)1 套。
濃水深度處理系統(tǒng)。1#回用濃水水池/13#pH 調節(jié)池。尺寸8.0 m×7.0 m×5.5 m,其中pH 調節(jié)池尺寸8.0 m×2.0 m×5.5 m,分4 格,總有效容積280 m3,停留時間7.0 h(pH 調節(jié)時間1.2 h),處理規(guī)模40 m3/h。配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)5 套,差分式pH 在線檢測儀2 臺,硫酸加藥系統(tǒng)2 套。
5#Fenton 池/5#脫氣池。尺寸10.0 m×6.0 m×5.5 m,有效深度5.0 m,分6 格,有效容積320 m3,停留時間8.0 h,處理規(guī)模40 m3/h。 配套設備:曝氣攪拌系統(tǒng)7 套,ORP 在線檢測儀各1 臺,硫酸、雙氧水、硫酸亞鐵、焦亞硫酸鈉加藥系統(tǒng)各1 套。
1#pH 砂濾罐。尺寸D=1.6 m、H=2.5 m,處理規(guī)模32.5 m3/h。配套設備:活性炭6 m3。
1#樹脂罐。數(shù)量2 個,尺寸D=1.6 m、H=2.5 m,處理規(guī)模32.5 m3/h。配套設備:陽離子樹脂5 m3,再生水箱5 m3,再生水泵1臺。
穩(wěn)定運行1 a,期間委托第三方檢測機構定期對進出水水質進行監(jiān)測,監(jiān)測結果如表2 所示。
由表2 可知,工藝總氰、總鎳、總銅、總鋅的去除率均大于95%,回用系統(tǒng)出水滿足《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)回用標準,濃水系統(tǒng)的出水滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008)中的表2 標準,達標排入長江。
表2 各類廢水處理效果 mg/L
該項目工程總投資1 046.3 萬元。其中土建費用主要用于新增預處理組合池、綜合處理深度處理組合池、收集組合池、回用池、輔助用房等共計588.8萬元;設備材料費為362.1 萬元;運輸安裝費用36.2萬元,綜合稅金為59.2 萬元。各工藝的運行費用如表3 所示,其中公共運行成本為1 600 t/d 綜合廢水的回用處理和濃水處理的運行成本。
表3 各工藝運行成本 元/m3
經過1 a 的穩(wěn)定運行數(shù)據(jù)可知,含氰、含鎳、酸堿、脫脂廢水通過各自的預處理后,氰、鎳、銅、鋅和石油類的去除率分別達到98.82%、99.18%、95.32%、96.67%、94.74%,通過“pH 調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+轉盤濾池+臭氧催化氧化+UF系統(tǒng)+RO 系統(tǒng)”的回用處理系統(tǒng)后,SS、COD、氨氮、TN、TP、氰、Ni、Cr、Cu、Zn、石油類等指標滿足《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質》(GB/T 19923—2005)標準。通過“pH 調節(jié)+Fenton+脫氣+混凝沉淀+活性炭吸附+離子交換”的濃水處理系統(tǒng)后,上述指標滿足《電鍍污染物排放標準》(GB21900—2008)中的表2 標準。
通過此工程實例穩(wěn)定運行1 a 的狀況可知,該工程設計在實際應用中有較好的實用性,為該電鍍園區(qū)取得了較高的經濟、社會和環(huán)境效益,同時也為日后的電鍍工業(yè)園區(qū)建立電鍍廢水處理廠并制定完善的運維制度提供了較好的樣本。