陳文武,郭路莉,黃賢濱,韓 磊,王繼虎
(1.中國(guó)石油化工股份有限公司青島安全工程研究院,化學(xué)品安全控制國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,青島266071;2.河北安科工程技術(shù)有限公司,石家莊050000;3.中國(guó)石化集團(tuán)公司青島煉油化工有限責(zé)任公司,青島266500)
近年來(lái),我國(guó)石油表觀消費(fèi)量及原油進(jìn)口量逐年增加。石油表觀消費(fèi)量從2008年的3.9億噸增加到2017年的5.88億噸,原油進(jìn)口量從2008年的2億噸增加到2017年的3.96億噸,進(jìn)口原油占比從51.28%增加到67.35%[1]。相應(yīng)的,我國(guó)煉油能力不斷增加,100%加工進(jìn)口原油的千萬(wàn)噸級(jí)常減壓裝置應(yīng)運(yùn)而生。
加工原油品種多、劣質(zhì)化以及裝置大型化,使千萬(wàn)噸級(jí)常減壓裝置面臨較高的腐蝕風(fēng)險(xiǎn),腐蝕問(wèn)題往往成為制約煉油企業(yè)“四年一修”或更長(zhǎng)運(yùn)行周期目標(biāo)的主要瓶頸。本工作針對(duì)某100%加工進(jìn)口劣質(zhì)原油的千萬(wàn)噸級(jí)常減壓裝置的腐蝕情況進(jìn)行了總結(jié)分析,并提出了防護(hù)措施,以期為同類裝置的腐蝕防護(hù)工作提供借鑒。
某10 Mt/a常減壓裝置于2008年5月建成投產(chǎn),2011年6月裝置首次大檢修并擴(kuò)能改造至12 Mt/a,2011年8月裝置再次開(kāi)工,并于2015年6月停工大檢修,針對(duì)重點(diǎn)腐蝕部位進(jìn)行材料升級(jí)改造,裝置于2015年8月再次開(kāi)工運(yùn)行至今。該裝置加工原油為100%進(jìn)口原油,2008-2017年,累計(jì)加工原油37種,累計(jì)加工量99.85 Mt,原油平均硫含量2.62%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),平均酸含量0.16 mg KOH/g,平均API度29.29。2008-2017年,該裝置加工原油的典型性質(zhì)及加工量見(jiàn)表1,由表1可見(jiàn),加工原油屬高硫低酸原油。
表1 原油性質(zhì)及其加工量Tab.1 Properties and processing amount of crude oil
裝置投產(chǎn)后的生產(chǎn)實(shí)踐表明,在原料劣質(zhì)且品種復(fù)雜多變的情況下,常減壓裝置的腐蝕問(wèn)題已成為制約煉油廠安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵因素。統(tǒng)計(jì)該常減壓裝置在生產(chǎn)運(yùn)行期間的腐蝕情況,結(jié)果表明該裝置的典型腐蝕有常壓塔頂?shù)蜏馗g、減三線高溫腐蝕及穩(wěn)定塔頂?shù)蜏馗g等,故針對(duì)典型腐蝕案例進(jìn)行技術(shù)分析并提出相應(yīng)防護(hù)措施。
2.1.1 案例描述
2011年,裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造,閃蒸塔改造為初餾塔,初餾塔頂冷凝、冷卻系統(tǒng)利舊原常頂冷凝、冷卻系統(tǒng),常頂冷凝、冷卻系統(tǒng)改造后新增8臺(tái)空冷+水冷器。自2011年11月起,裝置生產(chǎn)運(yùn)行期間,常壓塔頂冷凝、冷卻系統(tǒng)及常壓塔壁多次出現(xiàn)腐蝕泄漏,見(jiàn)圖1和表2,且在運(yùn)行期間,常頂揮發(fā)線注劑口、注水口與主管線連接處(采用20號(hào)鋼)也多次出現(xiàn)腐蝕泄漏。
圖1 空冷管束的腐蝕泄漏情況Fig.1 Corrosion leakage of air-cooled tube bundle
2015年6月,裝置大檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),常壓塔頂存在較多嚴(yán)重腐蝕,具體情況如下:常頂封頭及49層以上筒節(jié)(材質(zhì)為16MnR+0Cr13)整體減薄,復(fù)合層基本上已腐蝕殆盡;受液槽附近的焊縫邊緣融合線(材質(zhì)為16MnR+0Cr13)腐蝕嚴(yán)重,接近穿孔;48層至51層塔盤(pán)、浮閥(材質(zhì)為2205雙向不銹鋼)腐蝕較重,浮閥大量脫落,如圖2所示;塔頂冷回流分布管(材質(zhì)為18-8不銹鋼)斷裂及開(kāi)裂,見(jiàn)圖3。
2.1.2 腐蝕原因
2008-2011年,裝置在首個(gè)運(yùn)行周期內(nèi),沒(méi)有發(fā)生特別突出的常壓塔頂?shù)蜏馗g現(xiàn)象;2011年裝置大檢修并擴(kuò)能改造后,裝置在第二個(gè)運(yùn)行周期(2011-2015年)內(nèi),常壓塔頂出現(xiàn)了非常嚴(yán)重的腐蝕;2015年開(kāi)工后,塔頂腐蝕問(wèn)題不突出,2017年7月塔頂結(jié)鹽造成塔壓降上升,在線水洗塔后操作基本正常。
表2 常壓塔頂設(shè)備在運(yùn)行期間的低溫腐蝕情況Tab.2 Low temperature corrosion of atmospheric tower overhead equipment during operation
圖2 塔盤(pán)的腐蝕形貌Fig.2 Corrosion morphology of the tray
圖3 回流罐的斷裂形貌Fig.3 Fracture morphology of the reflux tank
常壓塔頂及其冷凝、冷卻系統(tǒng)的腐蝕主要有露點(diǎn)位置的HCl腐蝕、NH4Cl鹽垢下腐蝕、濕H2S腐蝕等[2]。NACE 標(biāo)準(zhǔn) 《Guidelines for Detection,Repair,and Mitigation of Cracking of Existing Petroleum Refinery Pressure Vessels in Wet H2S Environments》中指出,與其他煉油過(guò)程相比,常減壓裝置蒸餾塔頂系統(tǒng)發(fā)生濕H2S開(kāi)裂的可能性和敏感性相對(duì)很小。因此,在常壓塔頂及其冷凝、冷卻系統(tǒng)中,應(yīng)重點(diǎn)考慮HCl腐蝕及NH4Cl鹽垢下腐蝕。
2.1.2.1 鹽酸腐蝕
溫度高于水露點(diǎn)時(shí),HCl不會(huì)導(dǎo)致金屬材料腐蝕,而在等于或低于水露點(diǎn)時(shí),HCl易溶于水形成強(qiáng)腐蝕性的鹽酸。腐蝕性最強(qiáng)的環(huán)境出現(xiàn)在最初的水相露點(diǎn)處,此處大部分HCl進(jìn)入剛形成的水相,形成高濃度的鹽酸溶液,p H可低至1~2。鹽酸對(duì)于金屬材料具有極強(qiáng)的腐蝕性,在10%(體積分?jǐn)?shù))鹽酸溶液中,即便是2205雙相鋼,其腐蝕速率也高達(dá)33.66 mm/a[3]。
塔頂物料中的HCl是由脫后原油中含有的MgCl2、CaCl2及有機(jī)氯水解生成的。據(jù)有關(guān)報(bào)道[4-5],原油中含有的無(wú)機(jī)鹽主要是 NaCl、MgCl2、CaCl2。NaCl水解溫度在500℃以上;MgCl2從120℃開(kāi)始發(fā)生水解反應(yīng),到340℃時(shí)水解約90%;CaCl2從210℃開(kāi)始發(fā)生水解反應(yīng),到340℃時(shí)水解約10%。12 Mt/a常減壓裝置初餾塔及常壓塔的典型操作溫度見(jiàn)表3,可以看出,在原油預(yù)熱流程及加熱爐加熱工藝過(guò)程中,達(dá)到了MgCl2和CaCl2的水解溫度,因而能夠形成HCl,水解反應(yīng)為:
表3 初餾塔及常壓塔的操作溫度Tab.3 Operating temperatures of the first distillation column and the atmospheric pressure column ℃
電脫鹽原油中的無(wú)機(jī)鹽脫除率達(dá)到90%以上,但無(wú)法有效脫除有機(jī)氯化物。少量有機(jī)氯即可在加工過(guò)程中分解產(chǎn)生HCl,水解反應(yīng)為
原油中即使只含1μg/g有機(jī)氯,也可以使其在加熱過(guò)程中形成的HCl翻一倍[5]。因此,《中國(guó)石化煉油工藝防腐蝕規(guī)定》要求原油中的有機(jī)氯含量宜小于3μg/g。12 Mt/a常減壓裝置電脫鹽前、后,原油中雜質(zhì)含量見(jiàn)表4,可以看出脫后原油中的有機(jī)氯含量仍處于較高水平。
表4 電脫鹽前后原油中的雜質(zhì)含量Tab.4 Impurity content in crude oil before and after electric desalination
2.1.2.2 NH4Cl鹽垢下腐蝕
NH4Cl鹽吸水發(fā)生如下水解反應(yīng)
在塔頂操作條件下,NH3極易逸出到氣相,HCl則溶于水形成濃度較高的鹽酸。因此,NH4Cl垢下腐蝕的本質(zhì)還是鹽酸對(duì)金屬材料的腐蝕。NH4Cl鹽在塔頂部位客觀存在,是造成常壓塔頂腐蝕的關(guān)鍵因素之一。但是,由于常壓塔頂檢修開(kāi)蓋前,一般都要進(jìn)行蒸塔或洗塔操作,NH4Cl鹽被溶解帶走,因而,NH4Cl鹽在腐蝕管理中又很難見(jiàn)到實(shí)物。研究表明[3],NH4Cl吸收水汽后形成的潮濕NH4Cl對(duì)金屬材料具有極強(qiáng)的腐蝕性。60℃時(shí),碳鋼在潮濕NH4Cl條件下的腐蝕速率高達(dá)6.27 mm/a;2205雙相鋼在此環(huán)境中的腐蝕速率也達(dá)到0.039 mm/a,且局部蝕孔深度大大深于同條件下碳鋼的,可能會(huì)在較短服役周期內(nèi)就出現(xiàn)腐蝕穿孔。
在高于水露點(diǎn)的溫度,HCl與NH3直接從蒸汽相反應(yīng)生成固態(tài)NH4Cl鹽。NH4Cl鹽生成的溫度取決于HCl與NH3的分壓。將塔頂相關(guān)工藝操作參數(shù)(溫度、壓力、流量)及化驗(yàn)分析參數(shù)進(jìn)行三相閃蒸計(jì)算,獲得目標(biāo)溫度、壓力下各組分在氣-烴-水三相中的組成,進(jìn)而可計(jì)算出自然水露點(diǎn)溫度、注水后露點(diǎn)溫度等參數(shù);三相閃蒸計(jì)算出NH3、HCl分壓,結(jié)合塔頂溫度、壓力分布,經(jīng)NH4Cl分解反應(yīng)平衡熱力學(xué)計(jì)算,可以獲得NH4Cl結(jié)晶溫度。由表5可見(jiàn):塔頂NH4Cl結(jié)晶溫度高于塔頂操作溫度。這表明常壓塔頂部、塔頂揮發(fā)線等部位存在NH4Cl結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn),尤其在回流返塔等存在沖擊冷凝的部位及小接管等保溫欠佳部位,NH4Cl結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)更高。另外,露點(diǎn)部位的NH4Cl結(jié)晶溫度高于露點(diǎn)溫度,這意味著NH4Cl鹽會(huì)在液態(tài)水凝結(jié)之前結(jié)晶,而NH4Cl鹽在水露點(diǎn)附近的腐蝕性非常強(qiáng),因此,當(dāng)注水不足或分散不均勻時(shí),容易產(chǎn)生NH4Cl垢下腐蝕。
表5 12 Mt/a常減壓裝置塔頂系統(tǒng)的典型操作條件Tab.5 Typical operating conditions of overhead system for 12 Mt/a atmospheric and vacuum unit
結(jié)合以上機(jī)理及原因分析,為降低常壓塔頂部位的鹽酸及NH4Cl鹽腐蝕風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)從設(shè)計(jì)、原料控制、操作方式、腐蝕監(jiān)測(cè)等四方面進(jìn)行改進(jìn)。
2.2.1 設(shè)計(jì)方面
常減壓裝置自2011年進(jìn)行了擴(kuò)能改造,閃蒸塔改為初餾塔,常壓塔頂油氣量大幅度降低。根據(jù)有關(guān)操作參數(shù)變化,按三相閃蒸及NH4Cl分解反應(yīng)平衡熱力學(xué)計(jì)算,在原油性質(zhì)、脫鹽效率等參數(shù)不變時(shí),改造后塔頂自然水露點(diǎn)較改造前升高超過(guò)5℃上,塔頂NH4Cl結(jié)晶溫度升高超過(guò)10℃。這無(wú)疑大幅度增加了塔頂?shù)腘H4Cl垢下腐蝕及HCl腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。因此,進(jìn)行常壓塔工藝改造時(shí),在考慮產(chǎn)品質(zhì)量、耗能等因素的同時(shí),應(yīng)根據(jù)相關(guān)工藝條件的變化進(jìn)行塔頂水露點(diǎn)和NH4Cl結(jié)晶溫度的計(jì)算,如果腐蝕風(fēng)險(xiǎn)大幅度提高,設(shè)計(jì)上需考慮同時(shí)提高塔頂相關(guān)部位材料的等級(jí),選用耐鹽酸腐蝕性能更好的雙相鋼、鎳基合金(如Ni-Cu或Ni-Cr-Mo合金)、鈦材(換熱器管束)等。
2.2.2 原料控制
建議增加船運(yùn)進(jìn)廠原油的有機(jī)氯分析,掌握不同原油的有機(jī)氯含量,從而進(jìn)一步采取調(diào)配措施,控制脫后有機(jī)氯不大于5 mg/kg。
脫后原油中加注2~3 mg/L NaOH,以促進(jìn)脫后原油中易發(fā)生水解反應(yīng)的MgCl2、CaCl2及有機(jī)氯轉(zhuǎn)化成不易水解的NaCl,降低塔頂物料中的HCl含量,降低鹽酸及NH4Cl垢下腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。注堿量不宜過(guò)大,防止發(fā)生加熱爐及原油預(yù)熱流程管道的堿開(kāi)裂、下游裝置催化劑污染等問(wèn)題。
2.2.3 操作調(diào)整
改變注水方式,將塔頂揮發(fā)線注水改為在8臺(tái)空冷入口分別注水,選用分散性能好的注水噴頭,確保注水分配良好,及時(shí)洗掉已經(jīng)生成的NH4Cl鹽。
為精準(zhǔn)控制塔頂腐蝕,塔頂注劑建議不采用復(fù)配藥劑,而采取單獨(dú)的中和劑與緩蝕劑加注方案,并適當(dāng)降低緩蝕劑用量。塔頂排水的p H控制在弱酸性至中性。
嚴(yán)格控制電脫鹽注水的p H,防止p H過(guò)高使水中的氨/胺向原油轉(zhuǎn)移,建議控制電脫鹽注水p H為6.0~8.0,最高不超過(guò)9.0;嚴(yán)格控制塔頂注水的p H,防止增加結(jié)鹽風(fēng)險(xiǎn),建議塔頂注水的p H為7.0~9.0,最高不超過(guò)9.5。
常壓塔內(nèi)相關(guān)部位發(fā)現(xiàn)結(jié)鹽情況時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行水洗操作。水洗時(shí),一方面要在保證操作穩(wěn)定的情況下,盡快將水量提高到最大,以防止低流量、高濃度的鹽酸對(duì)設(shè)備、管道造成腐蝕;另一方面,要重點(diǎn)關(guān)注常一線以下三層塔盤(pán)及塔頂小管嘴部位的腐蝕情況,防止塔內(nèi)鹽酸溶液濃縮及局部死區(qū)造成的腐蝕問(wèn)題。
常壓塔頂盡量采用頂循環(huán)回流,避免采用冷回流,防止溫度驟降引起塔頂部局部的沖擊冷凝,生成液態(tài)水,發(fā)生NH4Cl鹽水解反應(yīng),造成鹽酸腐蝕。
2.2.4 腐蝕監(jiān)測(cè)
對(duì)于常壓塔頂38層以上塔盤(pán)的塔壁、塔頂揮發(fā)線、小接管、塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)應(yīng)密集測(cè)厚,可以采用脈沖渦流等先進(jìn)技術(shù)輔助檢測(cè)。
增加在線腐蝕探針、p H計(jì)、在線氨氮分析儀等監(jiān)測(cè)手段,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
2.3.1 案例描述
自開(kāi)工以來(lái),12 Mt/a常減壓裝置未發(fā)生因?yàn)楦邷馗g造成的停工或生產(chǎn)事故,裝置高溫腐蝕風(fēng)險(xiǎn)整體可控。兩次大檢修腐蝕檢查結(jié)果表明,減壓塔減三線抽出附近高溫腐蝕特征明顯。2011年腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)減壓塔塔壁(材質(zhì)為16MnR+0Cr13鋼)有明顯的坑蝕,塔壁垢物下有蝕坑埋藏,見(jiàn)圖4,集油箱底部有兩處較深蝕坑,減三線抽出防渦板有較深蝕坑。對(duì)腐蝕部位塔壁進(jìn)行貼板(材質(zhì)316L不銹鋼)處理。2015年腐蝕檢查發(fā)現(xiàn)減壓塔上次檢修貼板處無(wú)明顯腐蝕,但在緊鄰貼板處附近塔壁及積液箱腐蝕較為嚴(yán)重,有大量蝕坑,見(jiàn)圖5。
圖4 塔壁腐蝕形貌(2011)Fig.4 Corrosion morphology of tower wall(2011)
圖5 集油箱腐蝕形貌(2015)Fig.5 Corrosion morphology of the fuel tank(2015)
2.3.2 原因分析
常減壓裝置高溫部位的腐蝕主要是高溫環(huán)烷酸和硫的腐蝕,操作溫度、硫含量、酸含量的協(xié)同作用決定了最終的腐蝕程度。腐蝕產(chǎn)物分析表明,垢物中含有鐵和鉻的硫化物、鐵氧化物以及單質(zhì)硫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為25%~65%)。綜合考慮腐蝕形態(tài),腐蝕產(chǎn)物成分(含有大量單質(zhì)硫),坑蝕部位溫度(約324℃)和物料高硫含量(>3.1%),推斷其腐蝕機(jī)理為高溫硫腐蝕。
高溫硫腐蝕主要取決于活性硫的含量,活性硫能夠直接與金屬作用引起設(shè)備腐蝕,包含單質(zhì)硫、硫化氫以及低分子硫醇等。對(duì)于單質(zhì)硫,其反應(yīng)化學(xué)式為:
溫度是影響高溫硫腐蝕的重要因素,溫度的升高一方面加速活性硫與金屬的反應(yīng),同時(shí)又促進(jìn)非活性硫分解產(chǎn)生活性硫。按照一般的規(guī)律,硫醚和二硫化物在130~160℃即開(kāi)始分解產(chǎn)生H2S,其他硫化物在240℃以上開(kāi)始分解,當(dāng)溫度達(dá)到340~400℃時(shí),硫化氫開(kāi)始分解為H2和S,而在此類硫化物中,元素硫具有最強(qiáng)的腐蝕性,其腐蝕性排序?yàn)镾>RSH(硫醇)>H2S>脂肪族硫化物>RSSR′(二硫化物)。在溫度約480℃時(shí)硫化物分解完畢[6-7]。
2.3.3 防護(hù)措施及建議
防止高溫硫和環(huán)烷酸腐蝕的關(guān)鍵是做好原料中硫和酸的設(shè)防值控制,根據(jù)高溫部位選定的材質(zhì),經(jīng)修正的McConomy(不含環(huán)烷酸)曲線或API581(含環(huán)烷酸)附表設(shè)定原料硫和酸的設(shè)防值,并嚴(yán)格控制好。
有時(shí)為了獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益,希望能夠加工更高硫和酸含量的原油,此時(shí),需要根據(jù)原油中的硫和酸含量,經(jīng)修正的McConomy(不含環(huán)烷酸)曲線或API581(含環(huán)烷酸)附表,評(píng)估裝置各關(guān)鍵部位是否能夠滿足需要。若不能滿足需要,則需要進(jìn)行局部材料升級(jí)。
2.4.1 案例描述
12 Mt/a常減壓裝置穩(wěn)定塔頂空冷采用板式表面蒸發(fā)濕空冷,板片材質(zhì)為2205雙相鋼。2015年裝置大檢修進(jìn)行了設(shè)備更新,2017年底,板片出現(xiàn)了大面積泄漏。穩(wěn)定塔頂空冷器工藝介質(zhì)為液化氣,操作壓力0.8 MPa,板程操作溫度(進(jìn)/出)為59/53℃,統(tǒng)計(jì)2017年8~12月穩(wěn)定塔頂液態(tài)烴中硫化氫含量平均值為0.34%(體積分?jǐn)?shù)),穩(wěn)定塔頂含硫污水p H平均值為6.2,氯離子平均質(zhì)量濃度為5.5 mg/L,鐵離子平均質(zhì)量濃度0.63 mg/L。
2.4.2 原因分析
從上述操作條件看,穩(wěn)定塔頂屬于典型的濕H2S腐蝕環(huán)境。通常,2205雙相鋼耐H2S均勻腐蝕及應(yīng)力腐蝕性能較好,但從失效分析綜合檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,板片失效是由縫隙腐蝕和應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂造成的;板片電阻焊部位組織中相比例失調(diào)是導(dǎo)致板片局部耐蝕和應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂的直接原因,焊接工藝存在缺陷;操作介質(zhì)中存在較高含量的Cl-和硫化物,造成了板片的局部腐蝕。
2.4.3 防護(hù)措施及建議
嚴(yán)格控制板片的電阻焊工藝,維持板片材料的奧氏體與鐵素體的體積比為3∶7;控制加工原料,盡量控制塔頂介質(zhì)中的Cl-和硫化物組分含量,以減緩腐蝕進(jìn)程。
原油劣質(zhì)化、復(fù)雜化及裝置大型化,使腐蝕問(wèn)題成為制約12 Mt/a常減壓裝置長(zhǎng)周期、安全運(yùn)行的關(guān)鍵因素。裝置不同部位發(fā)生腐蝕的機(jī)理不盡相同,針對(duì)低溫部位的腐蝕,更多需要靠工藝防腐蝕措施實(shí)現(xiàn)腐蝕風(fēng)險(xiǎn)的控制;高溫部位的腐蝕更多要靠材料升級(jí)或原料設(shè)防實(shí)現(xiàn)腐蝕風(fēng)險(xiǎn)的控制;設(shè)備制造安裝的質(zhì)量也是防止腐蝕的關(guān)鍵因素。裝置運(yùn)行實(shí)踐表明,掌握裝置各部位腐蝕機(jī)理,針對(duì)性采取防腐蝕措施,能夠滿足裝置在復(fù)雜原料及工況下的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行需要。