楊 平
(中國石油化工股份有限公司荊門分公司,湖北荊門448000)
中國石油化工股份有限公司荊門分公司(以下簡稱荊門石化)200 kt/a烷基化裝置采取硫酸法工藝路線,產(chǎn)生w(H2SO4)88%~90%廢硫酸約2 t/h。該烷基化廢硫酸是一種黏度較大的膠狀液體,其色澤呈黑紅色,性質不穩(wěn)定,散發(fā)特殊性臭味,常規(guī)方法很難處理??紤]到配套處理烷基化廢硫酸及儀長管線原油w(S)提升至1.5%需要新增原油硫回收能力的需要,荊門石化新建了1套150 kt/a硫化氫干法制酸與廢酸裂解聯(lián)合裝置(以下稱2#硫酸裝置)。該裝置于2018年開始建設,2019年8月14日廢酸裂解爐引入廢硫酸,一次開車成功。在處理酸性氣的同時處理烷基化廢酸,排放尾氣ρ(SO2)低于50 mg/m3,遠低于GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定的排放限值。
2#硫酸裝置可以同時處理w(H2SO4)88%~90%廢硫酸15 kt/a、硫化氫酸性氣3.991×107m3/a,硫酸產(chǎn)能150 kt/a。年操作時數(shù)為8 400 h,操作彈性60%~110%。
原料廢硫酸w(H2SO4)88%~90%、w(H2O)約8%、有機物(w)約4%。
原料硫化氫酸性氣的主要組分見表1。氫酸性氣濃度較高,故在處理量一定的情況下,轉化器入口SO2濃度比較高,轉化工序反應熱較充分,轉化器各段入口溫度得以保證。
表1 原料硫化氫酸性氣的主要組分
150 kt/a硫酸裝置工藝流程見圖1。
該裝置以烷基化裝置產(chǎn)生的廢硫酸及上游煉油裝置和污水汽提裝置產(chǎn)生的含硫化氫酸性氣體為原料生產(chǎn)w(H2SO4)93%,98%和99.2%的產(chǎn)品硫酸。廢硫酸在裂解爐中于950~1 100 ℃還原分解生成SO2,硫化氫在硫化氫焚燒爐中焚燒生成SO2,廢硫酸和酸性氣中的有機物則被完全燃燒生成CO2和H2O。SO2氣體經(jīng)凈化、干燥、轉化和吸收工序處理后得到工業(yè)硫酸。
圖1 150 kt/a硫酸裝置工藝流程
該裝置采用“兩頭一尾”制酸工藝,“兩頭”即廢酸裂解工序與硫化氫焚燒工序,“兩頭”產(chǎn)生的含SO2爐氣分別凈化后合并進入電除霧器,然后采用“3+1”二轉二吸工藝流程制酸。
廢酸再生工藝以酸性氣為燃料,為廢酸裂解提供熱量,廢酸中的硫幾乎全部轉化為 SO2,有機物轉化為 CO2和 H2O,出爐的高溫爐氣經(jīng)過降溫、除塵、干燥后和硫化氫焚燒單元的爐氣一起并入電除霧器進行后續(xù)處理。廢酸裂解需要的熱源由酸性氣燃燒提供,大大降低了運行成本的同時,又有效地處理了煉油廠的廢氣,達到了“以廢治廢”的有機結合。
裂解爐采用鋼制臥式圓筒形結構,內襯耐火磚和保溫材料。為使廢硫酸、空氣和燃料氣能充分混合燃燒,爐頭設多個燃料氣進口和廢酸進口。廢硫酸采用壓縮空氣噴槍霧化,噴槍設計的結構應保證易于形成霧化的微粒,噴霧角度大且分散均勻。
爐氣凈化采用高效增濕器-填料洗滌塔-電除霧器稀酸洗滌凈化流程,整個凈化系統(tǒng)主體設備均為玻璃鋼材質,管線為鋼襯PO材質,轉動機泵選用工程塑料泵。硫化氫焚燒爐和廢酸裂解爐來的爐氣進入高效增濕器,在增濕器中含SO2、SO3氣體與稀硫酸逆向接觸冷卻增濕后進入填料洗滌塔,在洗滌塔內爐氣進一步被冷卻,產(chǎn)生的熱量由洗滌塔外部板式換熱器帶走,之后爐氣進入電除霧器除去凈化過程中產(chǎn)生的酸霧。
該裝置采用進口催化劑進行“3+1”兩次轉化和堿液尾吸工藝。裝置總轉化率達到99.9%以上,另外采用氫氧化鈉溶液吸收尾氣中未被轉化的SO2,再用電除霧器進一步除去硫酸霧,使排放尾氣ρ(SO2)<100 mg/m3,硫酸霧(ρ)低于5 mg/m3,滿足國家排放指標。
采用三塔三槽干吸流程,流程簡化,節(jié)省投資。干吸塔的填料采用具有較大比表面積和空隙率的規(guī)整填料,以提高吸收效率和操作彈性。干燥酸循環(huán)系統(tǒng)采用w(H2SO4)93%~95%硫酸干燥,一吸塔和二吸塔采用w(H2SO4)98.3%~98.7%硫酸吸收,吸收溫度70 ℃,可有效抑制硫酸霧的形成,并使霧粒增大,有利于除霧。干燥塔、吸收塔內裝進口高效纖維除霧器,以確保除霧效率。
裝置采用1套中型集散型控制系統(tǒng)DCS來實現(xiàn)對生產(chǎn)裝置及配套設施主要參數(shù)的監(jiān)測控制和報警等功能,設置1套SIS系統(tǒng)用于安全聯(lián)鎖。DCS對生產(chǎn)過程的主要參數(shù)如溫度、壓力、流量、物位、成分等分別進行顯示、記錄、累計、報警和聯(lián)鎖,并通過鍵盤或鼠標對整個工藝過程進行操作和控制。有關的電氣參數(shù)及主要電機的啟停都可在DCS中顯示或實現(xiàn)。整個生產(chǎn)過程主要操作及主要設備停車均可在控制室內進行,少量輔助工藝參數(shù)就地顯示和控制。
2#硫酸裝置的主要工藝參數(shù)見表2。
表2 主要工藝參數(shù)
由表2可分析得出:使用酸性氣1 149 m3/h,就可將裂解爐溫度穩(wěn)定控制在1 120 ℃,完全符合廢硫酸裂解所需溫度。通過現(xiàn)場觀察裂解爐內廢酸霧化情況,同時結合廢酸裂解爐各項參數(shù),將廢酸處理量提升至3.2 t/h運行,裝置運行情況良好,說明該裝置對于廢酸的處理量有較大的操作彈性。
2#硫酸裝置排放尾氣分析數(shù)據(jù)見表3。
表3 煙囪尾氣排放分析數(shù)據(jù)
由表3可以看出:2#硫酸裝置尾氣在經(jīng)過尾氣吸收塔和電除霧器處理后,SO2和硫酸霧濃度滿足國家標準規(guī)定的排放限值。
2#硫酸裝置生產(chǎn)的硫酸分析數(shù)據(jù)見表4。
表4 產(chǎn)品硫酸分析數(shù)據(jù)
由表4可以看出:2#硫酸裝置具備生產(chǎn)w(H2SO4)93%和98%濃硫酸的能力,可以根據(jù)市場需求和天氣等各方面因素隨時調整生產(chǎn)方案,同時也完全可以滿足烷基化裝置的廢酸處理需求。
廢酸裂解爐是整個廢酸裂解單元的核心設備。廢酸與一定壓力的壓縮空氣在廢酸噴槍內霧化后在裂解爐內裂解,若壓縮空氣壓力達不到要求,那么廢酸難以完全霧化,廢酸裂解不完全,存在后續(xù)設備發(fā)生腐蝕泄漏和堵塞的風險。
為了確保廢酸的霧化效果,在廢酸噴槍安裝前,應對噴槍的實際霧化效果進行可視化試驗。試驗方法如下:首先將除了噴槍以外的管道全部按照施工圖配置到位,然后從廢酸管道上排污口接臨時管線,使用新鮮水代替廢酸進入噴槍,按照設計值調節(jié)霧化風的使用量和壓力,觀察水的霧化情況,經(jīng)過噴槍廠家和專利商的現(xiàn)場考察,確定合適的壓縮空氣使用量,達到良好的霧化效果。
新裝置開車時,需要檢驗靜密封點的嚴密性,干吸系統(tǒng)的上塔酸和下塔酸管線以及酸冷卻器出入口法蘭是重點,一般采用惰性氣體充壓后檢驗或者使用水運的方式檢驗。一方面,由于干吸系統(tǒng)的干吸三塔和酸循環(huán)槽做不到完全密封,采用惰性氣體充壓的方法檢驗嚴密性無法實現(xiàn);另一方面,干吸三塔和酸循環(huán)槽內部的耐酸磚使用耐酸膠泥聯(lián)接固定,耐酸膠泥遇水會失效。若干吸工序使用新鮮水進行系統(tǒng)水聯(lián)運查漏,系統(tǒng)中的水是沒有辦法脫除的,濃硫酸進入后被稀釋成稀硫酸,會通過耐酸磚之間的縫隙腐蝕外部鋼制設備,因此干吸系統(tǒng)是不允許水進入的。兩種常用的檢驗手段在干吸系統(tǒng)都不適用,在進行濃硫酸循環(huán)時,若法蘭密封點發(fā)生泄漏,存在傷人的風險。
干吸工序濃硫酸的循環(huán)壓力為0.2~0.4 MPa,屬于低壓操作,為避免法蘭泄漏造成濃硫酸噴射傷人事故,對涉及到濃硫酸的法蘭安裝法蘭防護罩;同時,在裝置進行濃硫酸引入操作和開始建立循環(huán)時,嚴格人員入場管理,僅允許勞保著裝合格的操作人員及維護人員進場。
2#硫酸裝置安裝了氧含量在線分析儀、硫酸濃度在線分析儀、二氧化硫在線分析儀、pH計等關鍵儀表。若儀表顯示偏差,尤其是硫酸濃度在線分析儀,裝置將存在較大的運行風險,會帶來一系列的問題導致裝置停工。
在開工過程中,技術人員對上述關鍵儀表采取人工分析與在線分析比對監(jiān)測進行儀器糾偏,每小時進行1次比對,有效保證了裝置平穩(wěn)運行。
新建150 kt/a硫化氫干法制酸與廢酸裂解聯(lián)合裝置自開工以來,運行正常,產(chǎn)品合格,裝置各項技術經(jīng)濟指標能達到設計值,尾氣排放滿足國家標準。該裝置實現(xiàn)了以硫化氫作為熱源進行廢酸裂解的工藝路線,同時作為最為關鍵的環(huán)保裝置之一,煉油過程中產(chǎn)生的含硫化氫酸性氣全部得到處理,轉變成為硫酸產(chǎn)品出售,確保了上游裝置的正常運行。