王潛龍, 陳志剛, 劉金森, 曾小敬, 胡佳杰, 艾健強(qiáng)
(1西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院 2長(zhǎng)慶油田分公司第八采油廠工藝所 3 長(zhǎng)慶實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 4中石油青海油田采油五廠工程技術(shù)室)
靖安油田大路溝二區(qū)位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡的中北部,主力油層為長(zhǎng)6油層組,儲(chǔ)集砂體為三角洲前緣亞相沉積,巖心分析結(jié)果表明,平均孔隙度為12.51%,平均滲透率為0.918 mD,為典型的低孔低滲透油藏。該油藏底水和裂縫發(fā)育,單井產(chǎn)量低,低產(chǎn)低效井多,采用菱形反九點(diǎn)井網(wǎng),按照超前注水方式投入開(kāi)發(fā),油田綜合含水率為64.1%,含水率上升已成為影響自然遞減的主要因素[4]。油井堵水迫在眉睫。目前油井堵水技術(shù)不成熟,主要采用凝膠加水泥封口方式堵水,凝膠易破膠,不能封堵裂縫通道;水泥流動(dòng)性差,只能近井地帶封堵,凝固后體積收縮,容易被水稀釋?zhuān)傮w堵水效果差。
針對(duì)以上問(wèn)題本文開(kāi)發(fā)了水溶液固化樹(shù)脂,該新型復(fù)合樹(shù)脂堵水體系進(jìn)入地層后優(yōu)先走水流優(yōu)勢(shì)通道,封堵底水和注入水流優(yōu)勢(shì)通道。該體系具有流動(dòng)性好,固化前黏度只有10 mPa·s,易于實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)半徑封堵;還具有直角稠化特性,可以封堵高壓水層;固化后油水不溶,為永久性封堵材料,固化后體積膨脹30%,封堵強(qiáng)度大,有效期長(zhǎng),可以顯著提高投入產(chǎn)出比,以下對(duì)該體系影響因素進(jìn)行了評(píng)價(jià),并優(yōu)選出適合井溫90℃以下油藏的堵水配方。
因樹(shù)脂遇水凝固后為高彈性固體,有較強(qiáng)的形變能力,用壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)無(wú)法評(píng)價(jià)其強(qiáng)度差異。參照吳均[1]實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),用帶小縫的活塞實(shí)驗(yàn)缸,在不銹鋼活塞筒底部設(shè)計(jì)兩條一定寬度的小縫,通過(guò)手搖泵向活塞缸加壓,推動(dòng)活塞擠壓彈性凝固體。凝固體逐步壓縮進(jìn)入小縫,當(dāng)擠壓力超過(guò)一定值后,凝固體就破裂進(jìn)入小縫突出缸外,這個(gè)壓力值作為評(píng)價(jià)凝固體強(qiáng)度值堵劑從割縫中被緩慢勻速擠出的穩(wěn)定壓力定義為突破壓力pt。堵劑體系在割縫中突破后,壓力下降到的最后穩(wěn)定壓力定義為穩(wěn)定壓力pw。不同樹(shù)脂濃度固結(jié)強(qiáng)度測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 不同樹(shù)脂濃度固結(jié)強(qiáng)度測(cè)試數(shù)據(jù)表
隨著濃度增加,樹(shù)脂固結(jié)強(qiáng)度呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。樹(shù)脂濃度增加到15%的時(shí)候,固結(jié)強(qiáng)度已經(jīng)滿足堵水要求?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用可根據(jù)經(jīng)濟(jì)性能要求、出水情況及含水量大小適當(dāng)調(diào)節(jié)樹(shù)脂濃度。本文室內(nèi)實(shí)驗(yàn)所取樹(shù)脂濃度均為20%。
樹(shù)脂溶液采用調(diào)節(jié)劑來(lái)控制固化時(shí)間,實(shí)驗(yàn)中調(diào)節(jié)劑按不同濃度加入樹(shù)脂水溶液中。將堵液分別裝入燒杯中,密封后置于70℃的水浴箱中,定時(shí)觀察堵劑凝固情況,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖l。
圖1 不同溫度、調(diào)節(jié)劑濃度下固化曲線
由圖1可以看出,樹(shù)脂固化受溫度、調(diào)節(jié)劑雙因素影響。溫度升高、調(diào)節(jié)劑濃度加大可以加速堵劑固化。在現(xiàn)場(chǎng)配液時(shí)結(jié)合井溫、調(diào)節(jié)劑濃度來(lái)優(yōu)化配方,保障樹(shù)脂堵劑能進(jìn)入地層深部,同時(shí)又能有效封堵高含水層段,確保堵水成功。
在室內(nèi)配制成樹(shù)脂濃度為20%、調(diào)節(jié)劑濃度0.004%的堵液,調(diào)節(jié)成不同pH值的試樣。加溫到70℃,用OWC-2250常壓稠化儀測(cè)Bc,測(cè)試2 h,結(jié)果如圖2。
圖2 不同pH值下堵劑稠化曲線
圖3 pH值為7時(shí)堵劑稠化曲線
由圖2看出,當(dāng)pH值小于6、大于8時(shí),樹(shù)脂堵劑基本不凝固;當(dāng)pH值在6~8范圍內(nèi)時(shí),堵劑完全凝固。由圖3可以看出樹(shù)脂堵劑具有明顯的直角稠化特征。因此,在地面配制堵液時(shí),將pH值控制在6~8。
在室內(nèi)配制成樹(shù)脂濃度為20%的堵液,氯化鈉含量分別30 000 mg/L、60 000 mg/L、90 000 mg/L、120 000 mg/L、150 000 mg/L,鈣離子、鎂離子分別取5 000 mg/L,將試樣分別置于70℃的恒溫箱中,觀察堵劑的凝固情況。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4,由圖4看出礦化度對(duì)堵劑的凝固基本沒(méi)有影響。
圖4 堵劑稠化曲線
通過(guò)以上室內(nèi)實(shí)驗(yàn),針對(duì)井溫低于90℃油藏優(yōu)化后的體系配方為:樹(shù)脂濃度20%、調(diào)節(jié)劑濃度0.004%、pH值6~8。
羅21-35井屬靖安油田大路溝長(zhǎng)6油藏采油井,該井區(qū)原始地層壓力11.5 MPa,油藏儲(chǔ)層敏感性成弱速敏、弱酸敏,該區(qū)破裂壓力28.0 MPa,完鉆井深1 563.6 m,井溫60℃左右,試油階段:日產(chǎn)油17.34 t,日產(chǎn)水0 m3。
2007年7月投產(chǎn),生產(chǎn)層位:長(zhǎng)611、長(zhǎng)612,油層厚度28.7 m,射開(kāi)厚度12 m;2008年2月含水上升;2008年8月隔采長(zhǎng)611層后日產(chǎn)油由1.5 t上升到2.3 t,含水由82.81%下降到76.04%,后期含水上升;2011年10月對(duì)應(yīng)注水井羅20-34實(shí)施化學(xué)調(diào)剖后該井含水由90.00%下降到73.61%,日產(chǎn)油由0.7 t上升到1.6 t;2012年10月對(duì)應(yīng)注水井羅20-34再次實(shí)施化學(xué)調(diào)剖后該井日產(chǎn)液由7.1 m3下降到4.6 m3,日產(chǎn)油由1.6 t下降到0.9 t,含水由73.65%上升到76.74%;目前該井日產(chǎn)液4.46 m3,日產(chǎn)油0.23 t,含水94.84%。
羅21-35井對(duì)應(yīng)4口注水井連通性見(jiàn)圖5。
通過(guò)連通性和示蹤劑分析,羅21-35井受羅22-36、羅20-36兩口注水井及長(zhǎng)612底水影響,來(lái)水復(fù)雜,需要對(duì)長(zhǎng)612底水及注入水優(yōu)勢(shì)通道封堵。封堵底水需要堵劑具備直角稠化特征;封堵注入水優(yōu)勢(shì)通道需要堵劑流動(dòng)性好,封堵半徑長(zhǎng)。新型復(fù)合樹(shù)脂堵水體系具有以上特征,可以滿足來(lái)水復(fù)雜情況下的封堵需求。
圖5 靖安油田大路溝二區(qū)羅21-35井柵狀
主體段塞堵劑用量經(jīng)驗(yàn)公式:
V=2(abh+rbhΦ)
(1)
式中:a—縫寬,mm;b—縫長(zhǎng),m;h—砂厚,m;Φ—孔隙度,%;r—濾失半徑,m。該井油層厚度28.7m, 平均孔隙度12.06%,設(shè)計(jì)主體段塞堵劑用量60 m3。
現(xiàn)場(chǎng)采用三段式施工,第一段低排量2 m3/h的速度注入聚合物和復(fù)合有機(jī)鉻交聯(lián)劑,目的是隔離和降低地層濾失,為復(fù)合樹(shù)脂體系進(jìn)入高含水出水層段做鋪墊;第二段塞是樹(shù)脂堵水體系的主體段塞,將60 m3的復(fù)合樹(shù)脂體系大排量8 m3/h的速度注入并到達(dá)高含水出水層段,不斷增大作用半徑,進(jìn)行封堵高含水出水層段,關(guān)井候凝24 h;第三段塞酸化返排,解除近井地帶表皮系數(shù),改善油層滲透性。
堵水酸化前羅21-35井日產(chǎn)液4.46 m3,日產(chǎn)油0.23 t,含水94.84%,堵水酸化后平均日產(chǎn)液2.29 m3,前六個(gè)月平均日產(chǎn)油0.99 t,平均日增油0.76 t,增幅330%,含水56.41%,降幅40.52%;第七個(gè)月開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期,平均日產(chǎn)油1.45 t,平均日增油1.22 t,增幅530%,含水37.70%,含水降幅60.24%,效果顯著,措施前后生產(chǎn)對(duì)比圖見(jiàn)圖6。新型復(fù)合樹(shù)脂堵水方案為油田高含水后期開(kāi)發(fā)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)提供了新的解決方案。
圖6 羅21-35井措施前后生產(chǎn)柱狀圖
(1)本文開(kāi)發(fā)研制出了一套新型復(fù)合樹(shù)脂堵水體系,進(jìn)行了室內(nèi)影響因素評(píng)價(jià),該體系的水溶液具有流動(dòng)性好,封堵半徑長(zhǎng),凝固時(shí)間可調(diào),凝固后體積膨脹大,封堵強(qiáng)度高,且有直角稠化特征。
(2)針對(duì)90℃以下井溫油藏,本文優(yōu)選出了最佳配方,建立了新型復(fù)合樹(shù)脂堵劑注入量計(jì)算模型,優(yōu)化了注入?yún)?shù)。
(3)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),采用注入水配制,注入摩阻小、注入壓力低,施工安全,該體系同時(shí)封堵底水和注入水優(yōu)勢(shì)通道,降水增油效果顯著,實(shí)現(xiàn)了該井長(zhǎng)期穩(wěn)油控水。
(4)該技術(shù)適用于壓裂、注水開(kāi)發(fā)且存在注入水優(yōu)勢(shì)通道及含底水復(fù)雜油藏,投入產(chǎn)出比高,為該類(lèi)油藏開(kāi)發(fā)后期高含水油井治理提供了一套完整解決方案。