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        氣舉反循環(huán)清砂技術(shù)的特殊應(yīng)用

        2020-07-21 07:42:58陸愛華崔航波雙志強周津捷張靜嚴(yán)喻建祥
        鉆采工藝 2020年1期
        關(guān)鍵詞:沉砂雙壁氣舉

        陸愛華, 劉 璞, 崔航波, 雙志強, 周津捷, 張靜嚴(yán), 喻建祥

        (1中石油塔里木油田公司 2重慶市涪陵頁巖氣環(huán)保研發(fā)與技術(shù)服務(wù)中心 3成都西南石大石油工程技術(shù)有限公司)

        塔里木哈得奧陶系及哈拉哈塘油田屬碳酸鹽巖儲層、“孔-縫-洞”復(fù)合型油氣藏,頂部巖性主要為泥質(zhì)灰?guī)r及泥晶灰?guī)r,泥質(zhì)含量高,較疏松易垮塌,鉆井時井漏失返嚴(yán)重。由于井壁失穩(wěn),流體不斷沖刷,使井筒裸眼段產(chǎn)層發(fā)生垮塌砂埋。自2009年投入開發(fā)以來,生產(chǎn)過程中因生產(chǎn)壓差加大,地層壓力和應(yīng)力釋放,導(dǎo)致地層垮塌出砂現(xiàn)象嚴(yán)重,截至目前,累計發(fā)現(xiàn)130井次產(chǎn)層被埋(砂柱高3.32~1 603.89 m),年影響原油產(chǎn)量4×104t以上。

        塔里木超深碳酸鹽巖存在以下問題:①超深井(7 000 m左右),沖砂排量受限,井漏失返,(沖)撈砂效率低,卡鉆風(fēng)險大,撈砂成功率僅20%,撈至井底成功率僅54.5%;②作業(yè)周期長,平均單井撈砂時間高達22.33 d;③施工安全隱患大,因現(xiàn)有傳統(tǒng)井下作業(yè)工藝技術(shù)已不能滿足油田日益復(fù)雜的井況需求。針對塔里木的特殊復(fù)雜井況,國內(nèi)外可借鑒的成熟經(jīng)驗較少[1-4],氣舉反循環(huán)技術(shù)是油氣井“井底負壓”鉆探技術(shù)前沿領(lǐng)域,因其特殊的反循環(huán)工藝,具有井底壓力小、上返流速高、攜砂效果好等特點,在水文地質(zhì)鉆井、水井和大口徑工程等施工井中得到了廣泛的應(yīng)用[5-11]。本文結(jié)合工程實際,利用氣舉反循環(huán)技術(shù)進行清砂作業(yè),驗證了該技術(shù)在修井作業(yè)的適用性,這是對新技術(shù)的一個探索,也為解決世界級超深大漏失層碳酸鹽巖裸眼沉砂快速處理技術(shù)難題提供了一種新的處理技術(shù)思路。

        一、技術(shù)原理

        1. 配套設(shè)備

        氣舉反循環(huán)配套設(shè)備主要包括空壓機、注氣龍頭、雙壁鉆桿、氣水混合器、單壁鉆桿、鉆鋌、鉆頭等。其中,雙壁鉆桿的連接扣型與油氣井常規(guī)設(shè)備扣型相同,可與鉆井設(shè)備直接連接;鉆頭是在常規(guī)牙輪鉆頭基礎(chǔ)上進行改造,鉆取中心部位直徑約為50 mm的水眼[12-13],并同時封堵其他水眼。

        2. 工藝流程

        空氣經(jīng)過空壓機注入雙壁鉆桿芯管內(nèi)部(即雙壁鉆桿的內(nèi)管和外管之間的環(huán)狀間隙),氣相流體沿雙壁鉆桿進入井筒,在雙壁鉆桿下部的氣水混合器位置被噴入雙壁鉆桿內(nèi)管,并與返排液相流體進行混合,在雙壁鉆桿內(nèi)腔形成無數(shù)小氣泡,氣泡一面沿內(nèi)管迅速上升,一面膨脹,形成低密度的混相流體,從而產(chǎn)生氣舉作用,此時井底為負壓狀態(tài)(即鉆桿內(nèi)腔的壓力小于井眼的壓力)。形成的壓力差促使環(huán)空內(nèi)流體向下移動,同時,使鉆桿內(nèi)腔的液體向上移動,形成循環(huán)。

        當(dāng)井底流體流速達到一定值時,連續(xù)不斷地攜帶井底巖屑經(jīng)鉆頭底部進入鉆桿內(nèi)腔,形成液、固二相流。液、固二相流在沿鉆桿內(nèi)腔上升到氣水混合器的位置時,與噴入鉆桿內(nèi)腔的壓縮空氣混合形成氣、液、固三相流。氣、液、固三相流繼續(xù)沿鉆桿內(nèi)腔向上移動,最終流出地表,進入地面循環(huán)系統(tǒng)。凈化后的鉆井液通過泥漿泵經(jīng)壓井管匯重新注入井筒環(huán)空中,致使環(huán)空內(nèi)流體攜帶井底的巖屑通過鉆頭中心部位的水眼進入鉆桿內(nèi)部,再經(jīng)過氣水龍頭、水龍帶等設(shè)備進入沉砂池,混相流體通過自由沉淀,分離混相流體中各相,再通過自由流動的方式,將液相流體運移至井口環(huán)空。至此,建立了氣舉反循環(huán)技術(shù)在修井作業(yè)中的循環(huán)系統(tǒng)。

        二、特殊的技術(shù)改造

        1. 塔里術(shù)油田X井基本情況

        (1)地下水源豐富。該井地下水源豐富,在修井作業(yè)中,能夠保持井內(nèi)水位穩(wěn)定。

        (2)沉砂嚴(yán)重。在進行撈砂作業(yè)前,井內(nèi)沉砂24.87 m,嚴(yán)重影響油田正常生產(chǎn)。

        (3)撈砂作業(yè)成功率低。在對該井進行撈砂作業(yè)期間,多次出現(xiàn)卡鉆、堵水眼、井塌等井下二次復(fù)雜情況,見表1。

        表1 X井進行撈砂作業(yè)出現(xiàn)的井下二次復(fù)雜情況

        2. 技術(shù)改造原理

        在汲取了前期撈砂作業(yè)失敗的經(jīng)驗基礎(chǔ)上,充分考慮井下的特殊情況,對氣舉反循環(huán)技術(shù)進行了改造,如圖1所示。

        撈砂作業(yè)中,地層能夠自發(fā)地補足排出井口的液量,使井內(nèi)始終能夠保持液位穩(wěn)定,這是該井的特殊情況。因此,根據(jù)該井的特殊性,可以對氣舉反循環(huán)工藝進行具有針對性的改造。

        圖1 氣舉反循環(huán)技術(shù)改造原理示意圖

        雙壁鉆桿上下連接單壁鉆桿(即井內(nèi)鉆具呈“單-雙-單”形式)進入井筒,壓縮氣體經(jīng)旋轉(zhuǎn)控制頭從井口泵入井筒環(huán)空,使井筒內(nèi)液面維持在一定深度,此時井筒環(huán)空持續(xù)帶壓。

        氣相流體由雙壁鉆桿進入井筒,與返排的液相流體進行混合,在上部單壁鉆桿內(nèi)腔形成低密度混相流體,分散氣泡沿內(nèi)管迅速上升的同時發(fā)生膨脹,從而達到氣舉作用。由于雙壁鉆桿上部具有一定數(shù)量的單壁鉆桿,使井內(nèi)氣舉行程增大,氣舉效果更為明顯,同時減少了雙壁鉆桿使用量,縮減了作業(yè)成本。

        三、技術(shù)應(yīng)用

        1. 鉆具組合

        鉆具組合自下而上:?95 mm三牙輪鉆頭+2A30×2A10變扣+?60.3 mm鉆桿21根+?60.3 mm短鉆桿1根+2A11×NC35推盤變扣+?120.7 mm鉆鋌4根+NC35×210變扣+211×?139.7 mm母變扣+?139.7 mm沉砂管8根+?139.7 mm公×210變扣+?73 mm鉆桿+211×310變扣+?88.9 mm鉆桿+311×NC40變扣+?88.9 mm雙壁鉆桿30根+反循環(huán)注氣閥+NC40公×310變扣+?88.9 mm鉆桿+311×NC40變扣+?88.9 mmGS短鉆桿1根+NC40×310變扣+?88.9 mm短鉆桿1根+六棱方鉆桿至井口。

        2. 應(yīng)用情況

        在對該井進行多次撈砂作業(yè)嘗試失敗后,采用改造后的氣舉反循環(huán)技術(shù)進行撈砂作業(yè)。

        2.1 作業(yè)過程

        下負壓撈砂管柱至6 759.83 m,制氮車反循環(huán)注氣,開轉(zhuǎn)盤負壓循環(huán)撈砂至6 797.52 m(人工井底6 800 m),鉆壓0.5~3 t,無進尺,下壓推盤6~8 t三次位置不變,撈砂井段6 772.36~6 797.52 m,累計進尺25.16 m,壓力7.3 MPa,轉(zhuǎn)速40~50 r/min,流量1 200 m3/h。

        2.2 應(yīng)用情況

        撈砂作業(yè)過程中,突破了常規(guī)先撈砂再下單封丟手裸眼防砂尾管工藝技術(shù),采用先下丟手自由裸眼防砂尾管,再下?lián)粕肮苤鶜馀e撈砂,將撈砂與防砂工藝合二為一,實現(xiàn)了邊撈砂,邊下壓坐實丟手自由防砂尾管,達到了及時防砂目的。撈砂作業(yè)后的井身結(jié)構(gòu)如圖2所示。抽油桿懸掛器距井口7.75 m,自上而下組合為:?28 mm鋼桿91根、扶正器8個×734.27 m×742.02 m,?25 mm鋼桿154根、扶正器2個×1 404.95 mm×2 147.07 m,?22 mm鋼桿33根、扶正器3個301.4 m×2 448.57 m,?22 mm拉桿×9.2 m×2 457.77 mm,?57 mm桿式抽油泵×12.17 m×2 469.82 m。

        圖2 X井撈砂作業(yè)前井身結(jié)構(gòu)圖

        2.3 應(yīng)用效果

        首次嘗試“撈砂+防砂”一體化特殊氣舉反循環(huán)清砂新工藝并獲成功,一次性進尺22.39 m,振動篩出口返出細砂約33 L,沉砂池(錐形罐內(nèi))粉砂60 L,后起撈砂管柱沉砂管內(nèi)清理出地層砂約305 L,共撈獲井底沉砂約398 L。

        該井撈砂作業(yè)完,注氣120 m3,注水2 189 m3,燜井后,自噴生產(chǎn),油壓16 MPa,日產(chǎn)液128 t,日產(chǎn)油95 t,含水25.41%,成功使閑置兩年的長關(guān)井恢復(fù)產(chǎn)能。

        四、結(jié)論

        (1)針對該井的特殊性,在幾次撈砂作業(yè)失敗后,對氣舉反循環(huán)工藝進行了改造和探索性地嘗試,并取得了成功,一次性進尺22.39 m,共撈獲井底沉砂約398 L,取得了顯著增油效果,延長油井壽命周期,大幅提升了油井采油效率與油井利用率,對國內(nèi)外類似大漏失層典型井的沉砂問題處理具有重要借鑒意義,推廣應(yīng)用前景廣闊。

        (2)作業(yè)過程突破了常規(guī)先撈砂再下單封丟手裸眼防砂尾管工藝技術(shù),創(chuàng)新性地采用先下丟手自由裸眼防砂尾管,再下?lián)粕肮苤鶜馀e撈砂新工藝,將撈砂與防砂工藝合二為一,實現(xiàn)了邊撈砂,邊下壓坐實丟手自由防砂尾管,達到及時防砂目的。這為徹底解決疏松巖性碳酸鹽巖儲層撈砂過程中重復(fù)垮塌的技術(shù)難題,提供了新的技術(shù)處理思路。

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