史繼佳,李 嘯,李恩翀,董 鵬
(1.貴州華金礦業(yè)有限公司,貴州 黔西南 552203;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410012)
急傾斜薄礦體在我國金屬礦山,特別是金礦床開采中占有很大比重。由于成礦因素及其他一些地質(zhì)因素的影響,這類礦體通常厚度較薄,同時,其礦脈也比較復(fù)雜,多分枝且走向不明,與周邊圍巖的界限不好確認。這些因素導(dǎo)致在回采的過程中,礦體圍巖不好控制,爆破過程中,廢石混入率較大,采礦經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)也因此較低;同時,鑒于礦體的厚度,通常作業(yè)空間狹小,在以往的開采過程中,大多數(shù)礦山采用留礦法開采,預(yù)留部分礦石控制地壓,人員站在礦石堆上進行下一步作業(yè),這也造成了一定的安全隱患。
貴州華金礦業(yè)丫他金礦由于丫他金礦的礦體屬于多條分支礦體,礦體厚度區(qū)間變化較大,且礦體整體厚度不大,礦圍巖不穩(wěn)固。為更好的回收利用該礦資源,保證回采過程中的安全,增加礦山經(jīng)濟效益,該礦決定對原有采礦方法進行變更。為此在丫他金礦907m中段II號礦體20線試驗采場進行上向進路式分層充填采礦法試驗,經(jīng)對該試驗采場進行驗收后發(fā)現(xiàn),礦石回收率明顯提高,損失貧化率明顯降低生產(chǎn)能力及安全性也得到明顯好轉(zhuǎn)。
貴州華金礦業(yè)丫他金礦位于貴州省西南(黔西南州)邊陲、靠近廣西壯族自治區(qū)的冊亨縣。丫他金礦基本查明的42個金礦體分布在長1700m,寬800m的范圍內(nèi)。礦體規(guī)模、產(chǎn)狀變化較大,礦體沿走向長度50m~690m、傾向沿深20m~230m,真厚度0.80m~6.25m,平均品位1.50g/t~10.73g/t。但由于礦巖穩(wěn)固性較差,大部分老巷道已經(jīng)報廢或坍塌,因坑道已封閉,人員不能進入,嚴(yán)重的制約了采礦效率,并形成了較大的安全隱患,因此,2019年初,丫他金礦擬采用充填采礦法進行回采。
由于礦區(qū)開采歷史較長,2013年6月,盛屯礦業(yè)在收購貴州華金礦業(yè)有限公司后組織技術(shù)人員對礦區(qū)內(nèi)的老巷道及采空區(qū)進行實地調(diào)查,同時也向礦山原有的技術(shù)人員進行了訪問,據(jù)了解,礦山在2004年以前2004年~2011年主要采用地下開采,由于礦、圍巖穩(wěn)定性差,之前掘進的巷道大部分已經(jīng)坍塌,主要采用的采礦方法為空場法(留礦法),2011年至今,華金公司經(jīng)過近3年(2013年~2016年)的地表觀測,地表未出現(xiàn)過沉降變形,公路也一直處于穩(wěn)定狀態(tài),未出現(xiàn)變形、開裂等現(xiàn)象。初步認為,由于圍巖穩(wěn)定性差,原地下開采的采空區(qū)頂板已經(jīng)自然塌落,原采空區(qū)已經(jīng)被填滿。
該采礦方法隨礦山開采深度不斷增加,地壓管理愈發(fā)困難,且礦脈厚度變化嚴(yán)重,采場損失貧化難以控制。
經(jīng)現(xiàn)場考察,確定試驗采場位于907m中段II號礦體20線。
圖1 采礦方法三視圖
試驗采場沿走向布置,礦塊沿礦體走向連續(xù)布置,礦塊長度80m,中段高度40m,中段內(nèi)劃分為三個分段進行回采,每個分段又劃分為4個分層進行回采,分層采高為3.33m,進路寬度為礦體厚度。采礦方法三視圖如圖1所示。
中段沿脈運輸平巷和分段平巷沿礦體走向布置于礦體下盤,沿走向每隔80m在礦塊中部從分段沿脈運輸平巷開掘分層聯(lián)絡(luò)道至礦體上盤,溜井及回風(fēng)天井布置在礦體下盤圍巖中,負責(zé)礦石的下放及采場回風(fēng)?;夭蓵r以回采進路為自由面進行進路式開采,不再布置專用切割工程。進路從礦塊中部向兩端開掘,將工作面數(shù)提高一倍,以達到提高中段生產(chǎn)能力的目的。采用沿脈裝車的布置方式,礦塊內(nèi)每個分段細分為4個回采分層逐層向上進行回采和充填作業(yè)。各分段崩落礦石通過0.75m3的柴油鏟運機鏟裝,運至采場溜井下放至中段運輸水平。各分段沿脈運輸平巷通過斜坡道聯(lián)道與斜坡道連通,形成人員、無軌設(shè)備的進出通道。
為確保采場內(nèi)通風(fēng)和充填的暢通,且能節(jié)省采切工程量,在分段沿脈平巷附近開掘人行通風(fēng)井和充填回風(fēng)井,人行通風(fēng)井從中段沿脈平巷至第三個分段水平,而充填回風(fēng)井則從第一個分段至上中段沿脈運輸水平?;夭晒ぷ髅鏋楠氼^進路,故工作面的新鮮風(fēng)流通過局扇從分段沿脈運輸平巷引入,污風(fēng)經(jīng)局扇作用經(jīng)分層聯(lián)絡(luò)道回至本分段充填回風(fēng)井處,再經(jīng)充填回風(fēng)井回至上中段沿脈運輸平巷至中段端部回風(fēng)井。
3.3.1 回采順序
鑿巖機采用沈陽產(chǎn)7655型鑿巖機,F(xiàn)T160型氣腿,鋃YG-15硬質(zhì)合金一字型釬頭,直徑38mm,刃角90°,釬桿為六方形空心鋼釬,長度2m,風(fēng)壓在0.68Mpa,水壓0.2Mpa~0.3Mpa。由拉底空間開始上向打孔,每分層回采高度按2m依次分層爆破回采。為有效降低采場采礦貧化率,在每一分層回采結(jié)束后,于采場內(nèi)鋪設(shè)舊膠布,回收粉礦,防止混入廢石。接著在相鄰采場之間砌筑混凝土隔墻,隔墻厚度取1.0m,再進行廢石充填。待礦房礦石回采完畢后,結(jié)合礦區(qū)和中段規(guī)劃,再回收底板3.5m厚的礦石。
3.3.2 鑿巖爆破
鑿巖時,按設(shè)計參數(shù)配置好斷面形狀,在工作面上布置各種炮孔,如掏槽孔、輔助孔、周邊孔等,用鑿巖鉆孔設(shè)備YTP26按事前設(shè)定好的鉆孔深度和角度鉆鑿各種炮孔,然后裝藥爆破落礦。采用光面爆破進行回采作業(yè)。光面爆破的特點是沿設(shè)計的井巷斷面輪廓線布置孔距較小的炮孔(a=0.8W),并采用小直徑藥卷,空氣間隔裝藥或不耦合的連續(xù)裝藥,在掘進斷面內(nèi)主炮孔爆破后再起爆光面孔。最小抵抗線0.85m~1.02m,炮孔間距0.85m~1.53m;光面孔孔間距0.68m~0.816m。采用人工裝藥,炸藥為卷藥。起爆采用非電起爆系統(tǒng),即采用起爆器+起爆針直接引爆導(dǎo)爆管的方式起爆,爆破的最大合格塊度為350mm。
3.3.3 采場通風(fēng)
由于回采進路為獨頭巷道,采場通風(fēng)主要依靠局扇將回采分段沿脈運輸水平的新鮮風(fēng)流送入獨頭工作面,污風(fēng)通過局扇作用經(jīng)分層聯(lián)絡(luò)道至本分段充填回風(fēng)井排至上中段沿脈運輸平巷,再經(jīng)中段的端部回風(fēng)井回至總回風(fēng)水平,最后排出地表。
3.3.4 采場出礦
崩落后的礦石采用0.75m3的柴油鏟運機出礦,鏟運機鏟裝礦石后,經(jīng)分層聯(lián)絡(luò)道運至脈外的分段沿脈運輸平巷旁的采場溜井進行下放,將礦石下放至中段運輸水平,再經(jīng)中段電機車運輸。
3.3.5 地壓管理
由于是單進路回采,在首采中段內(nèi)第一個分層底部的2m及每個分層的頂部0.5m范圍內(nèi)需進行高強度的膠結(jié)充填,充填灰砂比為1:6,其余部分的充填可以采用尾砂充填,灰砂比為1:20。在首采中段內(nèi)第一個分層底部2m進行高強度的膠結(jié)充填是為了給下部礦體開采提供條件,保證下部礦體開采在安全的頂板下進行回采,在每個分層頂部0.5m范圍內(nèi)進行高強度的膠結(jié)充填是為上分層回采提供設(shè)備運行的鋪面,保證上分層回采時采掘回采設(shè)備的順暢運行。
3.3.6 通訊照明
采場通訊照明按照礦山井下作業(yè)要求,在確保生產(chǎn)安全的前提下,一般情況下,運輸巷道每間隔5m,設(shè)置照明燈一臺;天井處每個平臺均需設(shè)置照明燈;在巷道條件較差的部分,應(yīng)增加照明燈。同時,每個采場都連接有一套完整的通訊裝置。
3.3.7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
礦山在試驗采場位于907m中段II號礦體20線試驗采場使用上向進路式分層充填采礦法,采場生產(chǎn)能力為50t/d,比原采礦方法提高19%;采礦貧化率由18%下降到13%,損失率由15%下降到11%,經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)提升明顯。
通過上向進路式分層充填采礦法在丫他金礦907m中段II號礦體20線試驗采場的應(yīng)用,試驗采場取得了良好的經(jīng)濟效益,主要體現(xiàn)在以下方面:
(1)采場技術(shù)指標(biāo)得到顯著提升,采場生產(chǎn)能力提高19%,礦石損失率、采礦貧化率分別下降至11%和13%,資源回收率提高。
(2)采場采切及回采作業(yè)施工簡單,管理方便,工人勞動強度得到明顯改善。
(3)采用充填采礦法后,有效解決了因圍巖穩(wěn)定性差所引起的安全隱患,提高了回采效率。
(4)地壓管理得到改善,隨開采深度的增加,改善了留礦法地壓管理難的問題。