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        常村煤礦選煤廠提高煤泥灰分改造實(shí)踐

        2020-07-18 05:36:30
        2020年7期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        馬 超

        (潞安環(huán)能股份公司 常村煤礦,山西 長(zhǎng)治 046102)

        常村煤礦選煤廠隸屬于潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司常村煤礦的礦井型選煤廠,在2013年經(jīng)擴(kuò)能改造以后,采用重介+粗煤泥分選+浮選和跳汰+粗煤泥分選+浮選的雙系統(tǒng)雙工藝,原煤入選能力為600萬(wàn)t/a,其中跳汰系統(tǒng)原煤入選能力300萬(wàn)t/a,重介系統(tǒng)原煤入選能力300萬(wàn)t/a。主要產(chǎn)品為噴吹煤,副產(chǎn)品包括中煤、煤泥、矸石。

        1 存在問(wèn)題

        煤泥灰分指標(biāo)為28%~30%,造成部分低灰分煤泥的損失。常村煤礦選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)分為粗煤泥分選系統(tǒng)和浮選系統(tǒng)。-1 mm經(jīng)分級(jí)旋流器分級(jí)后,1~0.35 mm的粗煤泥經(jīng)TBS分選機(jī)分選出粗精煤和尾煤,粗精煤經(jīng)弧形篩+煤泥離心機(jī)兩級(jí)脫水得到粗精煤產(chǎn)品,弧形篩篩下水和離心機(jī)離心液返回至原生煤泥桶;尾煤經(jīng)高頻篩脫水得到尾煤產(chǎn)品,高頻篩篩下水進(jìn)入濃縮系統(tǒng)。0.35~0 mm的細(xì)煤泥經(jīng)浮選得到浮選精煤和浮選尾煤,浮選精煤經(jīng)加壓過(guò)濾機(jī)脫水得到浮選精煤產(chǎn)品,濾液水進(jìn)入濃縮系統(tǒng);浮選尾煤經(jīng)濃縮+壓濾得到煤泥產(chǎn)品,濾液水進(jìn)入濃縮系統(tǒng),具體工藝見(jiàn)圖1。

        經(jīng)過(guò)工藝分析,煤泥產(chǎn)品的主要來(lái)源是濃縮底流,而濃縮底流中包含TBS尾煤高頻篩篩下水、加壓過(guò)濾機(jī)濾液水、浮選尾煤以及跳汰系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的撈坑溢流水四部分。

        2 原因分析

        常村煤礦洗煤廠煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)入濃縮池的入料主要包括浮選尾煤、TBS尾煤高頻篩篩下水、加壓過(guò)濾機(jī)濾液水、跳汰洗煤系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的部分撈坑溢流四部分,經(jīng)過(guò)對(duì)這四部分入料分別采樣并進(jìn)行采樣沉淀、化驗(yàn)分析灰分以及濃度檢測(cè),結(jié)果見(jiàn)表1。

        圖1 煤泥水系統(tǒng)工藝流程

        表1 煤泥灰分統(tǒng)計(jì) %

        經(jīng)過(guò)對(duì)上述四部分入料分析,加壓過(guò)濾機(jī)濾液水和撈坑溢流的灰分低于煤泥灰分指標(biāo),尤其是加壓過(guò)濾機(jī)濾液水比較低。經(jīng)過(guò)采樣檢測(cè),加壓過(guò)濾機(jī)濾液水濃度在50~60 g/L、撈坑溢流濃度在30~40 g/L。撈坑溢流濃度偏低,在跳汰系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中有部分進(jìn)入濃縮池。

        3 改造措施

        經(jīng)過(guò)對(duì)煤泥組成部分分析對(duì)比,最大限度減少加壓過(guò)濾機(jī)濾液水和撈坑溢流進(jìn)入濃縮池的量,優(yōu)化提高浮選尾煤灰分是此次改造的關(guān)鍵?;谝陨戏治觯扇∫韵麓胧?shí)施改造:

        1) 加壓過(guò)濾機(jī)濾液水部分。加壓過(guò)濾機(jī)主要用于處理浮選精煤脫水,濾液水自流排至濾液池,通過(guò)泵直接排至濃縮入料,該部分濾液水中包含的部分細(xì)粒低灰煤泥,影響造成煤泥產(chǎn)品灰分偏高。通過(guò)管路工藝改造,優(yōu)化工藝,改變加壓過(guò)濾機(jī)濾液水的去向。將加壓過(guò)濾機(jī)濾液水全部打入浮選礦漿預(yù)處理器中,形成煤泥水處理系統(tǒng)小循環(huán)。減少濃縮入料中低灰細(xì)煤泥的含量。改造后工藝見(jiàn)圖2。

        圖2 煤泥系統(tǒng)改造后工藝流程

        2) 調(diào)整加壓過(guò)濾機(jī)工藝參數(shù),減少濾液水中的低灰細(xì)煤泥含量。常村煤礦選煤廠浮選精煤從浮選精礦槽經(jīng)管路自流排至加壓過(guò)濾機(jī)入料桶,通過(guò)沖水方式減少入料桶中的精礦泡沫,造成加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度偏低,生產(chǎn)過(guò)程中加壓過(guò)濾機(jī)排料周期長(zhǎng)等諸多問(wèn)題。參照王亞健等提出的細(xì)微粒浮選精煤絮凝脫水試驗(yàn)研究,在保證浮選精煤產(chǎn)品水分滿足要求的情況下,對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)入料(浮選精煤)添加部分絮凝劑和凝聚劑,讓加壓過(guò)濾機(jī)入料中小于濾布目數(shù)的低灰細(xì)粒煤泥形成絮團(tuán),改變加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度[1]。

        添加一定量的絮凝劑和凝聚劑后,濾布仍保持原有目數(shù)的情況下,加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度由80 g/L提高到150 g/L,排料周期由90 s/次調(diào)整至130 s/次,浮選精煤產(chǎn)品水分保持在18%左右,滿足產(chǎn)品水分指標(biāo)要求,加壓過(guò)濾機(jī)濾液水濃度降至40 g/L左右,回收部分浮選精煤的同時(shí)減少加壓過(guò)濾機(jī)濾液水中低灰細(xì)煤泥的含量。

        3) 降低撈坑溢流濃度,減少撈坑溢流進(jìn)入濃縮的煤泥水量。撈坑溢流的主要來(lái)源是跳汰洗煤系統(tǒng)中洗選精煤脫水篩篩下水,在撈坑中沉淀部分經(jīng)過(guò)煤泥斗提機(jī)提升脫水后直接摻配至精煤中,溢流部分經(jīng)過(guò)管道自流進(jìn)入濃縮入料。精煤脫水篩篩下水進(jìn)入撈坑沉降效果不好或者進(jìn)入量偏大會(huì)造成該部分煤泥在撈坑中未及時(shí)沉降隨著溢流直接排至濃縮池。

        跳汰系統(tǒng)經(jīng)過(guò)系列改造以后,增加選前脫泥工藝,跳汰入洗原煤中的煤泥含量有所減少,在確保精煤產(chǎn)品水分滿足產(chǎn)品指標(biāo)要求的前提下,調(diào)整跳汰系統(tǒng)精煤脫水篩的篩板,將篩縫尺寸由1 mm調(diào)整為0.75 mm,減少精煤脫水篩篩下水中的煤泥含量,讓進(jìn)入撈坑中的煤泥水能夠及時(shí)沉降。對(duì)撈坑的煤泥斗提機(jī)進(jìn)行改造,對(duì)2臺(tái)煤泥斗提機(jī)安裝變頻調(diào)速器,調(diào)節(jié)煤泥斗提機(jī)的運(yùn)行速度,一方面讓撈坑中的煤泥有足夠的沉降時(shí)間,另一方面根據(jù)煤泥斗提機(jī)的運(yùn)輸量大小實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)斗提機(jī)的提升速度。經(jīng)過(guò)上述的調(diào)整改造,撈坑溢流的濃度由原來(lái)的30~40 g/L降至20~30 g/L,減少了撈坑溢流中的低灰煤泥含量。

        跳汰洗煤系統(tǒng)增加選前脫泥工藝后,在選前脫泥環(huán)節(jié)增加沖水,經(jīng)過(guò)對(duì)撈坑溢流管道改造,增加閥門(mén)調(diào)節(jié),一部分撈坑溢流水直接作為選前脫泥沖水,使這部分煤泥水在跳汰系統(tǒng)中形成小循環(huán),減少撈坑溢流進(jìn)入濃縮池的量,另外一部分撈坑溢流水進(jìn)入濃縮池。在保證脫泥篩不跑水的前提下,撈坑溢流進(jìn)入濃縮池的水量減少50%。

        4) 優(yōu)化浮選藥劑添加制度,選用新型藥劑,合理配比添加藥劑,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高浮選尾煤灰分。常村煤礦洗煤廠浮選系統(tǒng)采用直接浮選,使用浮選藥劑為傳統(tǒng)藥劑,起泡劑選用仲辛醇、捕收劑選用輕煤油,藥劑由泵通過(guò)管路從浮選藥劑庫(kù)運(yùn)至浮選車(chē)間藥劑罐,生產(chǎn)過(guò)程中自流添加至礦漿預(yù)處理器和浮選機(jī),藥劑的添加量根據(jù)浮選入料濃度人工調(diào)節(jié)藥劑添加閥門(mén),存在不穩(wěn)定性。2019年4月進(jìn)行系列改造,安裝浮選藥劑添加裝置,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的浮選入浮濃度和流量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)自動(dòng)控制藥劑添加,浮選自動(dòng)加藥系統(tǒng)投入前后對(duì)比,藥劑的使用量降低10個(gè)百分點(diǎn),最大限度地提高浮選精煤抽出率[2]。

        藥劑選擇方面,2018年4月至6月,通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)浮選藥劑和新型浮選藥劑試驗(yàn)對(duì)比,選用納爾科新型浮選藥劑(起泡劑為脂肪醇、捕收劑為石油加氫輕餾分)浮選精煤抽出率提高了1.79個(gè)百分點(diǎn),浮選尾煤灰分由原來(lái)的55%左右提高至66%左右。

        采取一系列措施后,大大降低了煤泥發(fā)熱量,減少了煤泥中低灰分煤泥含量,避免了資源浪費(fèi)。每年可增加精煤量約5.3萬(wàn)t,創(chuàng)造效益800余萬(wàn)元。

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