李強(qiáng) 馬印玲 許?。兾餮娱L(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠,陜西 延安727406)
延安石油化工廠聚丙烯裝置采用國(guó)產(chǎn)化第二代雙環(huán)管法聚丙烯液相本體工藝技術(shù),以氣體分餾裝置提供的精丙烯為原料,設(shè)計(jì)年運(yùn)行時(shí)間8000小時(shí),加工能力為年產(chǎn)本色聚丙烯粒料20萬噸,于2009 年7月投產(chǎn)。自開工以來,經(jīng)常出現(xiàn)因丙烯洗滌塔運(yùn)行不穩(wěn)定而造成裝置生產(chǎn)波動(dòng)。特別是近兩年,聚丙烯裝置在運(yùn)行時(shí)發(fā)生了丙烯洗滌塔T301長(zhǎng)期液位偏高甚至滿塔的情況,T301 液位偏高使洗滌塔洗滌效果變差,影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,而且有一定的安全隱患。
本文結(jié)合本廠聚丙烯裝置丙烯洗滌塔系統(tǒng)出現(xiàn)的一系列問題,分析了丙烯洗滌塔液位偏高的原因,并結(jié)合實(shí)際提出了一些改善措施。
20萬噸/年聚丙烯裝置丙烯洗滌塔T301設(shè)計(jì)回流丙烯流量為固定值:8t/h,但由于洗滌塔塔底再沸器E303 在使用一段時(shí)間后,殼程出現(xiàn)結(jié)垢,傳熱效率變低,不能使T301塔底液相丙烯完全汽化,此時(shí)若回流丙烯流量高會(huì)進(jìn)一步影響塔的傳質(zhì)效果,導(dǎo)致塔內(nèi)物料分離不充分。若丙烯回流低,則不能徹底將T301 中丙烯攜帶的聚丙烯粉料洗滌下來。未被洗滌的聚丙烯粉料進(jìn)入到丙烯冷凝器E301中,易堵塞E301換熱管,嚴(yán)重影響E301換熱效果。
20 萬噸/年聚丙烯裝置丙烯洗滌塔T301 設(shè)計(jì)操作溫度為45℃,該溫度下丙烯的平衡蒸汽壓為1.80MPa。在此壓力下,純丙烯剛好達(dá)汽液平衡。T301 的操作壓力與塔的分離效果有密切的關(guān)系,因?yàn)樵赥301底部的丙烯中,含有大量的細(xì)粉,因?yàn)楸庵兴鶌A帶的聚丙烯粉末內(nèi)的催化劑仍有活性,會(huì)繼續(xù)發(fā)生聚合反應(yīng),如果流動(dòng)不暢或流速緩慢會(huì)逐漸掛壁,造成堵塞[2]。
丙烯洗滌塔塔底再沸器E303加熱介質(zhì)水不干凈,易結(jié)垢。原設(shè)計(jì)中,E303
是利用汽蒸洗滌塔T501的工藝水作為熱源的。T501中的工藝水溫度較高,為98℃左右,有較高的熱焓,而且其中含有少量聚丙烯粉末、輕質(zhì)油等。特別是在流速慢的情況下,粉末和油結(jié)合后,黏性增加,比較容易粘在換熱器的管壁上。另外,由于水溫較高,水中含有的Ca2+、Mg2+等離子的鹽類物質(zhì)容易分解、結(jié)垢,粘在管壁上,進(jìn)而造成管壁不光滑,從而加速了粉末的聚集速度。運(yùn)行一段時(shí)間后,管壁上就會(huì)積上一層污垢,嚴(yán)重影響換熱器E303的換熱效果,更有甚者,會(huì)將管線及E303殼程徹底堵死,造成裝置停車事件。
如果在聚合反應(yīng)單元生成了大量的細(xì)粉狀聚丙烯。雖然經(jīng)過了閃蒸罐的分離器A301 進(jìn)行分離,有比原設(shè)計(jì)量多的聚丙烯細(xì)粉隨氣相丙烯進(jìn)入丙烯洗滌塔T301中,這部分聚丙烯細(xì)粉仍然具有一定的反應(yīng)活性,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),聚合物細(xì)粉料將聚合成部分粘料,堵塞換熱器和管道,T301 的洗滌效果就會(huì)變差,反應(yīng)單元產(chǎn)生細(xì)粉的多少在一定程度上可以用聚丙烯裝置干燥洗滌塔T502洗出的細(xì)粉重量來量化。聚丙烯細(xì)粉越少,T301 液位越低,其洗滌效果越好。
丙烯洗滌塔T301底部出料介質(zhì)為聚丙烯漿料(聚丙烯粉料和丙烯混合物),需每小時(shí)人為將底部出料閥FV326 手動(dòng)開大進(jìn)行活動(dòng),如果出料閥FV326 活動(dòng)不及時(shí),則易造成丙烯洗滌塔T301出料不暢,進(jìn)而造成底部再沸器E303堵塞,塔底漿料無法排出,T301液位上漲無法控制。
洗滌塔塔底再沸器E303在運(yùn)行一段時(shí)間后,因?yàn)閭鳠嵝式档停沟肊303的熱負(fù)荷過低,即使在設(shè)計(jì)工況下,也不能使塔底液相丙烯充分汽化,影響了塔的傳質(zhì)效果,這時(shí)可以適當(dāng)將回流丙烯流量降低0.5~1.5t/h,以確保T301 內(nèi)的液相丙烯盡量被汽化。在E303傳熱效果良好的情況下,可以保持丙烯回流量不低于8t/h,以保證將進(jìn)入T301中丙烯攜帶的聚丙烯粉料徹底洗滌下來。
丙烯洗滌塔T-301操作壓力的調(diào)整應(yīng)當(dāng)依據(jù)回收丙烯負(fù)荷和丙烯回流量的大小來調(diào)整。丙烯洗滌塔T301的操作壓力越高,塔板壓降越大,塔的氣速増大,則塔的分離效果就會(huì)變差。
用蒸汽凝結(jié)水替代E303 加熱介質(zhì)的工藝水,低壓凝結(jié)水溫度在95℃左右,與E303 工藝水溫相近,且水質(zhì)比工藝水好,不易結(jié)垢,可以使得E303 換熱效果好,使用周期長(zhǎng),保證T301平穩(wěn)運(yùn)行。
由于本裝置采用雙環(huán)管本體聚合工藝,丙烯單體首先要在預(yù)聚反應(yīng)器R200 內(nèi)進(jìn)行預(yù)聚合,預(yù)聚合的目的是使主催化劑表面形成一層保護(hù)膜,避免催化劑在反應(yīng)器R201、R202中劇烈反應(yīng)而破碎,產(chǎn)生大量細(xì)粉,因此,適當(dāng)調(diào)整預(yù)聚合反應(yīng)溫度,保證預(yù)聚合的效果對(duì)細(xì)粉的產(chǎn)生起到至關(guān)重要的作用[3],進(jìn)而減少進(jìn)入丙烯洗滌塔細(xì)粉數(shù)量。
聚丙烯裝置丙烯洗滌塔T301底部出料閥FV326,現(xiàn)為手動(dòng)控制,開度33%左右,丙烯洗滌塔T301 液位為80%左右,需每小時(shí)人為將底部出料閥FV326手動(dòng)開大至50%,停留5秒左右,再人為將底部出料閥FV326 關(guān)小至33%左右。此項(xiàng)工作重復(fù)度高,特別是在開停工期間,幾乎每過5 至10 分鐘就要進(jìn)行一次,浪費(fèi)了內(nèi)操職工的大量精力,而且容易遺忘。將聚丙烯裝置丙烯洗滌塔T301底部出料閥FV326由手動(dòng)控制改為自動(dòng)脈沖控制,設(shè)置四個(gè)變量。如表1:
表1 聚丙烯裝置丙烯洗滌塔T301底部出料閥FV326相關(guān)變量
啟動(dòng)步驟和運(yùn)行程序?yàn)椋?/p>
(1)內(nèi)操在設(shè)置好上述四個(gè)變量,然后啟動(dòng)脈沖控制(目前FV326開度為33%);
(2)開始計(jì)時(shí),1200秒之后,F(xiàn)V326自動(dòng)開大至50%;
(3)運(yùn)行5秒之后,F(xiàn)V326自動(dòng)關(guān)小至33%;
(4)自動(dòng)重復(fù)進(jìn)行步驟(2)(3)。
此程序?qū)嵭兄髮⒃诤艽蟪潭壬蠝p少裝置因丙烯洗滌塔T301底部出料不暢造成的丙烯洗滌塔液位偏高現(xiàn)象,也將大幅度的減少內(nèi)操職工的勞動(dòng)量。
綜合以上分析,影響丙烯洗滌塔液位偏高的原因在于丙烯洗滌塔回流丙烯流量,丙烯洗滌塔壓力,塔底再沸器E303的加熱介質(zhì),進(jìn)料中的細(xì)粉含量,丙烯洗滌塔底部出料是否通暢五個(gè)方面。通過適當(dāng)降低回流丙烯流量,調(diào)整丙烯洗滌塔操作壓力,改變E303 加熱介質(zhì),優(yōu)化預(yù)聚合效果,丙烯洗滌塔T301底出料改為脈沖控制,降低了丙烯洗滌塔液位,為裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。