蔡幫偉 侯利國 楊威 楊洪凱 陳慶東(中海油惠州石化有限公司公司煉油一部,廣東 惠州516086)
電脫鹽是原油進入蒸餾前的第一道預處理工序,是常減壓裝置重要的運行設備,主要承擔原油脫鹽、脫水的重任。電脫鹽使用的電耗占比常減壓裝置能耗的10%左右,降低電脫鹽使用電耗將有利于降低裝置能耗;電脫鹽的脫鹽效果是常減壓防腐的保障,同時脫水效果也是裝置平穩(wěn)操作的主要關鍵,因此提高電脫鹽運行效果是降低裝置能耗及保障裝置安全、平穩(wěn)運行的重要措施。
中海油惠州石化有限公司常減壓蒸餾(Ⅰ)設計加工100%高酸重質原油——蓬萊原油,加工能力1200萬噸/年,操作彈性設計為60%~110%,裝置采用三級電脫鹽工藝流程,第一級采用了高速電脫鹽技術,第二、三采用了交直流電脫鹽技術。蓬萊油田在原油的開采、集輸過程中會產生老化油。由于老化油中含有大量金屬離子及強極性有機物,導致其導電性較強[2],此外老化油中含有FeS、粘土、修井液及各種化學藥劑,使其形成穩(wěn)定性很高的乳化液,增加電脫鹽破乳難度。受加工劣質原油影響一級電脫鹽運行工況較差,出現(xiàn)主要異常情況如下:
(1)原油乳化嚴重,一級電脫鹽破乳困難,排水易帶油
(2)高速電脫鹽電流偏高易使變壓器油的老化、碳化、變壓器線圈的擊穿甚至冒煙著火現(xiàn)象
(3)電脫鹽罐運行電流較高,電耗較大
原第一級電脫鹽罐內采用了第一代高速電脫鹽電場結構,罐內設計了四層水平電極板,從上至下第1、2、4 層電極板帶電,第3層電極板接地,布置如圖1所示:
圖1 一級電脫鹽罐電極板簡圖
一級電脫鹽罐體內部第4 層電極板采用了至下向上的支撐結構,用于固定第4層帶電極板的絕緣支撐固定在靠近水層的橫梁上方,距離水層較近,當水位波動時,位于水層和第四層帶電極板之間的乳化液會上升,導致緣距離縮短,容易引起電流波動,進而影響電脫鹽罐破乳效果。
改造前電脫鹽設備采用的電源多是傳統(tǒng)的100%全阻抗電源,100%全阻抗電源在處理重質原油、易乳化原油時,會出現(xiàn)經(jīng)常性的大電流或短路現(xiàn)象,設計100%全阻抗的目的是在二次電流短路時保護一次電流不超額定電流,變壓器不會發(fā)生故障。但同時由于100%全阻抗導致大量無用功消耗在阻抗線圈,導致電耗大量浪費,不利于煉廠節(jié)能降耗[3]。
將第四層極板從支撐形式改造為懸掛在第三層接地極板上,通過電極板的改造消除支撐件對電場的影響,在不影響電流情況可將界位控制提高5%,增加水停留時間,改善排水發(fā)黑情況。改造前后兩種結構對圖如圖2:
圖2 一級電脫鹽電極板構造
將原有一級電脫鹽罐的100%全阻抗電源改造成智能響應控制電源,變壓器電壓由6000V改為380V,增上PLC控制系統(tǒng)。取消了內置在變壓器內的100%電抗器,降低了損耗在電抗器上的電壓,減少了無用功消耗。智能響應電源通過調整可控硅的導通角來達到調壓的目的。在人機界面上可以設定變壓器的運行模式及運行電壓,運行模式有恒壓模式和調壓模式,恒壓模式就是變壓器在某個恒定的電壓下運行,調壓模式就是變壓器的運行電壓在有規(guī)律的變化。一旦運行模式及電壓設定好后,智能響應電源將按照設定好的程序運行。運行電流電壓通過變送器反饋到PLC及可控硅控制器進行閉環(huán)控制,以保證智能響應電源嚴格按照設定的參數(shù)運行。
通過圖3可以看出,全阻抗變壓器隨著電流的升高,變壓器輸出電壓在降低,當電流達到額定電流時,電壓已經(jīng)降到接近零了;智能響應變壓器,隨著電流的升高電壓也在降低,當降低的幅度遠遠小于全阻抗變壓器,在電流達到額定電流時,電壓僅僅降低了30%。我們需要在大電流時場強保持一定的強度,提高破乳、聚集的能力。在全阻抗電源運行電流大時,由于變壓器實際輸入到罐內的電壓很低,其有效場強很低,如果使用智能響應電源,在達到同樣有效場強時的運行電流會很低,有效的降低了電脫鹽的能耗。
圖3 全阻抗電源與智能響應電源變壓器輸出伏安特曲線圖
實施后一級電脫鹽罐運行工況有明顯改善,具體表現(xiàn)如下:
(1)電脫鹽罐電流不再報警,且離額定電流有較大空間,操作彈性大;
(2)電耗有明顯降低,平均每天節(jié)約電耗約4833.3kW·h/d;
(3)脫后原油鹽含量及脫后含水量明顯下降,其中脫后含鹽降低54%,脫后含水降低68.8%。
表1
根據(jù)工業(yè)用電0.68 元/kW·h 計算,每年可以節(jié)約(5100-267)*365*0.68=120萬元。
該技術采樣智能響應控制電源,提高電脫鹽抗干擾能力,使電脫鹽罐電流控制更加平穩(wěn),操作彈性更大。大大降低操作員勞動強度。
脫后含鹽改造后較改造前降低1.29mg/L,折合每年從原油中多脫除16.83t鹽。原油中的鹽在加熱條件下會水解產生大量硫化氫、氯化氫等腐蝕介質,對裝置腐蝕產生嚴重危害。鹽含量高會加重換熱器中的結垢,影響裝置換熱終溫。脫除鹽可節(jié)省因設備腐蝕、結垢、爐管結焦等產生的大量費用。