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        滌綸短纖維裝置工藝空調濾材成本降低的探討

        2020-07-17 11:17:00
        合成纖維工業(yè) 2020年3期
        關鍵詞:風速工藝

        張 叢 暉

        (中國石油化工股份有限公司天津分公司化工部,天津 300270)

        中國石油化工股份有限公司天津分公司滌綸短纖維裝置有A,B兩條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線有48個紡絲位,在紡絲成形過程中均采用側吹風冷卻工藝。側吹風冷卻工藝對冷卻風速的要求相比環(huán)吹冷卻工藝更加嚴格,風速過低時,冷卻氣流觸及絲束內層,會被高速運行的絲束阻擋,不能穿透絲層,造成絲束內外層冷卻條件相差大,使纖維的斷面不勻率顯著增大,甚至出現(xiàn)飄絲;而風速過高時,冷卻氣流不僅穿透絲層,且還有剩余動能,致使絲束搖晃湍動,斷面不勻率增大[1-2]。所以側吹風冷卻系統(tǒng)為了確保冷卻風速穩(wěn)定,對送風有一定的凈化要求,當不能達到工藝要求時,必須更換工藝空調的過濾濾材,但是使用的工藝空調濾材存在單次上機量大(初效濾材F5上機30套/次,中效濾材F9上機20套/次),單價高(初效濾材F5 320元/套,中效濾材F9 490元/套)的不足,從而增加了生產(chǎn)成本,降低了產(chǎn)品的競爭能力,制約了企業(yè)的發(fā)展。

        作者通過試驗探討了工藝空調中效濾材過濾精度,同時提高橫網(wǎng)過濾精度,從而延長工藝空調濾材使用周期的可行性,達到了降低生產(chǎn)成本的目的。

        1 工藝空調系統(tǒng)工藝流程簡介

        本套側吹風工藝空調機組由南京金陵空調設備總公司制造,其工作原理為:工藝空調室內回風經(jīng)回風風機與室外新風混合,經(jīng)初效過濾后,再經(jīng)噴淋加濕、除塵,通過表冷器降溫(僅夏季使用)或加熱器加熱(僅冬季使用),達到所需要的送風溫度和濕度,最后經(jīng)中效過濾,達到所需要的潔凈度之后通過送風管道進入生產(chǎn)現(xiàn)場(現(xiàn)場出風口有兩道密度不同的橫網(wǎng)(兩層不銹鋼篩網(wǎng))和立網(wǎng)(蜂窩狀多孔板)進行過濾。其滌綸短纖維裝置的紡絲側吹風過濾凈化示意圖如圖1所示。

        圖1 紡絲側吹風過濾凈化示意Fig.1 Schematic diagram of cross air blow filtration and purification

        2 試驗方案可行性分析

        一個良好的側吹風裝置應滿足兩方面的要求[1]:(1)所提供的冷卻條件應能控制絲束的冷卻速率, 使絲束的溫度在紡絲線上形成理想而穩(wěn)定的分布, 使卷繞絲有良好的超分子結構和性能;(2)能控制外界條件對絲束的干擾, 防止絲束擾動, 盡可能減少吹風氣流對絲束抖動的影響, 保證每根絲條冷卻的均一性, 從而降低絲條的條干不勻率。通常,從空調室經(jīng)送風管道送來的氣流呈不穩(wěn)定的湍流態(tài),設置在現(xiàn)場出風口的橫網(wǎng),其不銹鋼篩網(wǎng)網(wǎng)目越細,則抑制湍流的效果越好。另外, 側吹風冷卻系統(tǒng)為了保證冷卻風速的穩(wěn)定和均勻,對送風有一定的凈化要求,通常要求空氣中的塵埃粒子70%的直徑為0.3 μm、85%~90%的直徑為0.5 μm、90%~95%的直徑為1 μm都被過濾掉[3]。在實際生產(chǎn)中,因本套裝置的側吹風系統(tǒng)送風風道較長,運行一段時間后風道較臟,橫、立網(wǎng)僅使用一周后表面就會沉積灰塵小顆粒,造成生產(chǎn)現(xiàn)場送風風速不勻,影響紡絲成形效果。故在橫網(wǎng)不銹鋼篩網(wǎng)夾層加裝無紡布濾片可以減輕湍流程度,克服篩網(wǎng)易撕裂的缺點,還可進一步凈化側吹風,提高送風風速、風壓的均勻性。

        A,B兩條生產(chǎn)線自2016年提產(chǎn)后(噴絲板噴絲孔由3 600孔提高到4 000孔),每條線用風量增加約7%(側吹風風速從3.1 m/s上升到3.3 m/s),如在橫網(wǎng)上加裝無紡布濾片,會增加風阻,使得初、中效濾材上機的初始壓差變高,極容易達到更換壓差200 Pa,使初、中效更換周期變短。由于初、中效濾材均為無紡布袋式濾材,當壓差達200 Pa時,濾材的過濾效率將急劇降低,阻力將急劇上升,這樣就會使主風道壓力達不到工藝要求,使整套風壓控制系統(tǒng)失靈,同時還會增加電耗,只能更換初、中效濾材才能穩(wěn)定送風風速。因此試驗將中效濾材用過濾精度較低、費用較低的F7(單價350元/套)代替過濾精度較髙、費用較髙的F9,降低初、中效濾材上機的初始壓差,以減少送風風機的運轉負荷,同時,在橫網(wǎng)上加裝無紡布濾片過濾,不影響總過濾效率。并且當現(xiàn)場送風風速不勻時,更換、清洗橫網(wǎng),或更換無紡布濾片,來延長初、中效濾材的使用周期,降低生產(chǎn)成本。

        3 試驗實施

        3.1 單個紡絲位上橫網(wǎng)的試驗情況

        工藝空調初、中效濾材仍采用F5,F(xiàn)9,在兩條生產(chǎn)線各選擇2個紡絲位,將其橫網(wǎng)更換成加裝10~15 mm厚無紡布濾片的橫網(wǎng)(黃驊市興旺空氣凈化器材有限公司生產(chǎn)),其他紡絲位橫網(wǎng)仍為不銹鋼篩網(wǎng),觀察它們在相同生產(chǎn)環(huán)境下的使用情況,結果如表1所示。 從表1可以看出:單個紡絲位上的橫網(wǎng)為不銹鋼篩網(wǎng)時,使用10 d后多數(shù)側吹風風速不勻,需要更換新的橫、立網(wǎng),而加裝了無紡布濾片后的橫網(wǎng),使用20 d后才出現(xiàn)風不勻現(xiàn)象。即加裝無紡布濾片后的橫網(wǎng)的使用周期為20 d,而沒加裝無紡布濾材的橫網(wǎng)使用周期則為10 d。

        表1 不同使用時間下單個紡絲位不同橫網(wǎng)的試驗情況Tab.1 Test conditions of single spinning position with different cross screen at different service time

        3.2 整條生產(chǎn)線上的橫網(wǎng)試驗情況

        在A線整條生產(chǎn)線橫網(wǎng)的兩層不銹鋼篩網(wǎng)中間加裝了10~15 mm厚無紡布過濾片;B線整條生產(chǎn)線橫網(wǎng)為兩層不銹鋼篩網(wǎng),工藝空調的初、中效濾材不變,仍為F5,F(xiàn)9,觀察A,B線在相同紡絲工藝、相同外界氣候條件下,工藝空調機組運轉、各紡絲位出絲狀態(tài)來判定各濾材的上機使用時間。為保證現(xiàn)場生產(chǎn)的平穩(wěn)過渡,在定期維修更換噴絲板(每天更換12個)時逐步更換加裝無紡布過濾片的橫網(wǎng),觀察A線工藝空調的運轉情況,包括壓差、電流、輸出等參數(shù)是否正常、橫立網(wǎng)網(wǎng)面附著灰塵顆粒程度,檢測單個紡絲位三點實際風速,確保此三點風速差異不超過0.2 m/s。試驗開始時間為2019—03—12,結束時間為2019—04—03。試驗結果表明:對于A線,試驗3 d后,加裝無紡布過濾片的橫網(wǎng)全部更換完畢,期間正常,到4月1日開始重新更換橫網(wǎng);試驗期間,A線運轉正常無繞輥,更換加裝了無紡布過濾片17套; B線3月27日開始更換橫立網(wǎng),期間共計更換40套,一次因送風風速不勻繞輥。對下機的橫、立網(wǎng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)A線無紡布濾片顏色發(fā)黑,灰塵顆粒多,立網(wǎng)基本無灰塵顆粒,比較干凈;B線橫網(wǎng)不銹鋼篩網(wǎng)基本無灰塵顆粒,顆粒不規(guī)則地集中在立網(wǎng)表面。

        3.3 中效濾材過濾精度降低的重復試驗

        將A線工藝空調中效濾材精度適當降低,即由濾材F9調整為濾材F7,初效濾材精度不變(仍為濾材F5),配合紡絲位橫網(wǎng)加裝無紡布過濾片,B線生產(chǎn)條件依然不變,重復3.2節(jié)試驗。試驗結果表明:由于濾材F7精度比濾材F9低,濾材F7初始上機壓差比濾材F9的初始上機壓差低約10 Pa,加裝無紡布濾片橫網(wǎng)全部上機后,A線工藝空調輸出與B線輸出基本相同;濾材F7的使用周期為22 d左右,加裝無紡布橫網(wǎng)的使用周期為15 d左右(見表3),試驗期間A線運轉及原絲質量均較穩(wěn)定,試驗效果比較理想。

        表3 濾材F7和濾材F9的使用效果對比Tab.3 Service comparison of filter material F7 and F9

        與原濾材F9相比,濾材F7的使用周期延長,同時,由于橫網(wǎng)加裝無紡布濾片,完全滿足現(xiàn)場紡絲對側吹風的潔凈度及穩(wěn)定性的要求。在A線生產(chǎn)線試驗成功后,B線生產(chǎn)線于2019年5月將橫網(wǎng)逐步更換成加裝無紡布的橫網(wǎng),結果A,B兩條生產(chǎn)線工況穩(wěn)定。

        4 質量指標對比

        風速發(fā)生波動或單個紡絲位之間風速有差異,將導致紡絲位之間原絲結構的不均勻(取向和結晶)。風速增大時,固化點上移,原絲的預取向度減小,斷裂伸長率增大;反之,則預取向度增大。對試驗期間A,B生產(chǎn)線的原絲和成品絲質量指標進行對比,結果如表4、表5所示。

        表4 原絲質量指標對比Tab.4 Quality index comparison of as-spun fibers

        表5 成品絲質量指標對比Tab.5 Quality index comparison of produced fibers

        由表4和表5可見,A,B兩條生產(chǎn)線的原絲和成品絲質量指標無差異,說明將橫網(wǎng)更換成加裝無紡布的橫網(wǎng)、中效濾材由濾材F9調整為濾材F7,對滌綸短纖維的原絲和成品絲的質量沒有影響。 為了了解產(chǎn)品在下游用戶的可紡性,在河北省石家莊華順紡織股份有限公司進行了試紡。結果表明:整個試紡過程生產(chǎn)正常,可紡性好;細紗產(chǎn)品質量指標較好,能夠滿足正常紡紗需要。2019年5月后,A,B兩條生產(chǎn)線全部使用試驗濾材。

        5 經(jīng)濟效益評價

        工藝空調中效濾材由濾材F7替代濾材F9后,更換周期由15 d左右延長至22 d左右,自2019年5月開始A,B兩條生產(chǎn)線全部取代濾材F7后,約更換濾材F7 640套。濾材F7、濾材F9、無紡布濾片的單價分別為350,490,20元/套,濾材消耗量見表6,由于每條生產(chǎn)線為48個位,共2條生產(chǎn)線,2019年5月份至年末更換9次橫立網(wǎng),無紡布單價為20元/片,則2019年5—12月耗材為24.128萬元,與2018年相比,2019年全年節(jié)約15.748萬元。另外,橫立網(wǎng)的清洗周期由10 d延長到20 d,1個紡絲位的橫立網(wǎng),每年減少清洗18次,每次清洗耗用脫鹽水0.5 t,清洗用脫鹽水價格按8.34元/t計,每年因減少脫鹽水用量節(jié)約費用0.721萬元。因此每年降低成本16.469萬元。

        表6 試驗前后濾材消耗量對比Tab.6 Comparison of filter material consumption before and after experiment

        6 結論

        a. 將A,B兩條生產(chǎn)線的工藝空調的中效濾材由濾材F7替代濾材F9,橫網(wǎng)加裝 10~15 mm厚無紡布過濾片后, 其橫網(wǎng)的更換周期由原來的8~10 d延長為15~20 d, 且對對滌綸短纖維的原絲和成品絲的質量沒有影響,另外,每年可降低成本16.469萬元。

        b. 下一步打算在新風和回風的采風口加一層密度較大的金屬網(wǎng),減少大顆粒進入空調系統(tǒng),以減少大顆粒對初效濾材的傷害,進一步減少工藝空調濾材F5和F7更換頻次,降低生產(chǎn)成本;清洗初效濾材F5后重復上機使用,可進一步減少初效濾材用量。

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