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        一種大型電爐無功補(bǔ)償電容器故障的優(yōu)化檢測技術(shù)

        2020-07-15 04:13:02渠天清
        山西冶金 2020年3期
        關(guān)鍵詞:故障檢測

        渠天清

        (太鋼能源動力總廠, 山西 太原 030003)

        目前鋼鐵行業(yè)的電爐冶煉供電系統(tǒng)普遍都采用動態(tài)無功補(bǔ)償方式進(jìn)行無功補(bǔ)償及消諧,太鋼220 kV十一降壓站35 kV160 t 電爐、220 kV 十二降壓站35 kV 90 t 電爐全部都采用了國外進(jìn)口的大功率無功補(bǔ)償設(shè)備,其中作為關(guān)鍵核心元件的電容器,由于其長期處于運(yùn)行狀態(tài),特別容易發(fā)生異常狀態(tài)或故障情況。當(dāng)電容器發(fā)生異常及故障時必須及時進(jìn)行處理,退出運(yùn)行,更換合格電容器,否則會嚴(yán)重影響到其他串并聯(lián)運(yùn)行的電容器的狀態(tài),使其承受不正常運(yùn)行電壓,從而造成新的電容器的異常,或故障,當(dāng)電容器發(fā)生異常及故障時其電流不平衡保護(hù)動作,開關(guān)跳閘,無功補(bǔ)償設(shè)備退出運(yùn)行,檢修人員需立即進(jìn)行電容器的拆線、測試、查找、更換。但大型電爐冶煉系統(tǒng)其配置的補(bǔ)償電容器僅二次濾波回路的電容器數(shù)量就多達(dá)192 個、每個長130 cm、寬40 cm、高20 cm 質(zhì)量達(dá)75 kg,其拆線、檢測、更換、恢復(fù)接線難度大、時間長、危險性強(qiáng)、且存在恢復(fù)接線時連接松動造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰造成絕緣損壞等顯性及隱性危害;而隨著負(fù)荷的逐漸增加、運(yùn)行年限的增長,電容器故障跳閘次數(shù)越來越多,需要檢測及更換的情況發(fā)生頻次逐漸增多,對系統(tǒng)安全優(yōu)質(zhì)運(yùn)行的影響日趨嚴(yán)重,成為了近年來困擾鋼鐵企業(yè)大電爐冶煉無功補(bǔ)償行業(yè)的一大棘手難題。

        針對這一棘手難題,分析總結(jié)了大電爐動態(tài)無功補(bǔ)償?shù)慕泳€設(shè)計和應(yīng)用情況,對無功補(bǔ)償裝置中電容器故障的檢測方法提出優(yōu)化檢測技術(shù),由原來的192 只電容器全部打線、全部逐個測試,逐個恢復(fù),優(yōu)化改進(jìn)為現(xiàn)在的先分組測試,只須對異常組的8 只或16 只電容器打線、測試、恢復(fù)接線,檢測效率提高了10~20 倍。減少了作業(yè)風(fēng)險、減少了大量的拆接線工作、減少了恢復(fù)接線時連接松動造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰造成的絕緣損壞等顯性及隱性危害,減少了對大電爐生產(chǎn)的影響和直接間接損失。

        1 改進(jìn)方案及實施過程

        電容器發(fā)生異常及故障時必須及時進(jìn)行處理,退出運(yùn)行,更換合格電容器,否則會造成事故的擴(kuò)大,同時還會影響其他串并聯(lián)運(yùn)行的電容器的狀態(tài),使其承受不正常運(yùn)行電壓,從而造成新的電容器的異常,或故障,因此電容器保護(hù)配置了比較靈敏的電容器電流不平衡保護(hù),當(dāng)電容器發(fā)生故障時,較為靈敏的電容器不平衡保護(hù)達(dá)到保護(hù)動作值,進(jìn)行動作跳閘,將含故障電容器的補(bǔ)償支路開關(guān)跳閘,將相關(guān)補(bǔ)償回路退出系統(tǒng),確保故障范圍不再擴(kuò)大;通過對大電爐供電系統(tǒng)接線、無功補(bǔ)償接線等研究分析,提出并優(yōu)化改進(jìn)實施電容器的故障檢測法,由原來的192 只電容器全部打線、全部逐個測試,逐個恢復(fù),改進(jìn)為先分組測試,再對異常組的8 只或16 只電容器進(jìn)行打線、測試,恢復(fù)接線,異常電容器檢測效率提高了10~20 倍。減少對大電爐生產(chǎn)工藝的影響和損失。

        2 實際測試方案、步驟

        1)使用電容表或萬用表的電容檔,在要測試的電容器相關(guān)回路進(jìn)行停電、放電、做措施以后進(jìn)行電容器電容值的測試。

        2)電容器的實際接線如下頁圖1 所示,先并聯(lián)后串聯(lián),8 個電容器并接組成為一個串聯(lián)段,4 個串聯(lián)段進(jìn)行串接組成一相,三相進(jìn)行星接,兩支星形共192 只。故障電容器的檢出測試由原來的192 只電容器全部打線測試,逐個恢復(fù)。改進(jìn)為先分組測試,再對異常組8 只或16 只電容器進(jìn)行打線測試,恢復(fù)接線。

        3)先進(jìn)行串聯(lián)段的電容值整組測試,如圖2,表筆跨接在所測串聯(lián)段兩端,測量時接觸要良好并保持一定的時間:電容值在200~300 μF 范圍的測試時間不小于10 s,電容值在20~50 μF 范圍的測試時間不小于5 s。待讀數(shù)穩(wěn)定時記錄電容數(shù)值。

        4)對所測串聯(lián)段電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對比,只對異常串聯(lián)段即電容值低的串聯(lián)段進(jìn)行拆線。正常電容值的串聯(lián)段不需拆線。

        5)測試異常串聯(lián)段的每個電容器電容值:表筆跨接在所測電容器的兩端,測量時接觸良好,測試時間如3)所述。

        6)對異常串聯(lián)段中的每個電容器的電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對比,找出異常電容器即電容值低的電容器,用備用的同規(guī)格合格電容器并進(jìn)行更換。

        圖1 192 只電容器串接組成

        圖2 電容器、串聯(lián)段接線圖

        此測試技術(shù)方法已成功應(yīng)用于太鋼220 kV 十一降壓站(35 kV 160 t 電爐),具體實施例如下:

        2017 年1 月,十一降1 號SVC 二次濾波不平衡保護(hù)動作,動作值為22%,停電對故障電容器的查找測試見圖3。十一降1 號SVC 二次濾波電容器測試數(shù)據(jù)見表1。

        圖3 電容器、電容器組及其接線

        具體實施例測試方案、圖表、數(shù)據(jù):

        1)將1 號SVC 二次濾波停電、放電、做安全技術(shù)措施后,進(jìn)行1 號SVC 二次濾波電容器電容值的測試;十一降1 號SVC 二次濾波共192 只電容器,每只電容約為26.5 μF,先進(jìn)行串聯(lián)段的電容值測試,每個串聯(lián)段由8 只電容器并接而成。

        2)使用電容表(或萬用表的電容檔)進(jìn)行測量,量程選擇為2 mF 檔位,將表筆跨接在所測串聯(lián)段的兩端,測量時接觸良好,持續(xù)時間不少于10 s,待讀數(shù)穩(wěn)定不變時記錄所測電容數(shù)值。

        3)對測試的24 個串聯(lián)段數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,見表1。確定異常串聯(lián)段,其中B 相南側(cè)的第一排261 μF和第三排263 μF 兩個串聯(lián)段電容值異常,較低。

        4)對B 相南側(cè)的第一排OB1、B 相南側(cè)的第三排OB3 兩個異常串聯(lián)段分別進(jìn)行拆線;測試OB1 串聯(lián)段所并接的8 個電容器的電容值,要選用大于被測電容值的檔位,每只電容約為26.5 μF,將量程打在200 μF 檔,將表筆跨接在所測電容器的兩端,測量時接觸良好,持續(xù)不少于5 s,待讀數(shù)穩(wěn)定不變時記錄所測數(shù)值。

        5)對測試的異常串聯(lián)段中的每個電容器的電容值數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,共發(fā)現(xiàn)三只異常電容器,見下頁表2、表3。B 相南邊側(cè)分支第一排第一只電容器電容值為23.9 μF,B 相南邊側(cè)分支第三排第五只電容器電容值為25 uF,第七只為24.9 μF。

        6)測試三只新的電容器,將B1-1,B3-5,B3-7三只電容器進(jìn)行更換后,試送成功,不平衡值由原來的22%降為9%,恢復(fù)正常,運(yùn)行良好。

        表1 南北兩分支三相各串聯(lián)段的電容測試值 μF

        3 結(jié)語

        通過對大電爐供電系統(tǒng)接線、無功補(bǔ)償接線等研究分析,提出并優(yōu)化改進(jìn)實施電容器的故障檢測法,由原來的全部打線、全部逐個測試,逐個恢復(fù),改進(jìn)為先分組測試,再對異常組進(jìn)行打線、測試,由原來打線、測試、恢復(fù)接線192 只電容器、優(yōu)化改進(jìn)為現(xiàn)在只須打線測試恢復(fù)接線8 只或16 只電容器,故障電容器的檢測效率提高了10~20 倍。顯著提高電容器故障后的檢測和處理效率。大大降低了檢測的高風(fēng)險、降低檢測時間、檢測難度。此優(yōu)化檢測技術(shù)在太鋼35 kV 十一降壓站已成功實施應(yīng)用,運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,此種創(chuàng)新優(yōu)化檢測技術(shù)為大容量無功補(bǔ)償中異常電容器極難檢出的棘手問題開辟了一條新的思路,解決了近年來困擾鋼鐵企業(yè)大電爐冶煉無功補(bǔ)償行業(yè)的棘手難題。從而提高SVC 不平衡保護(hù)跳閘故障的處理恢復(fù)效率,減少了大量的拆接線工作、減少了恢復(fù)接線時連接松動造成發(fā)熱、絕緣瓷瓶磕碰損壞絕緣等顯性及隱性危害,減少對大電爐生產(chǎn)的影響和損失。

        表2 南側(cè)分支B 相第一排8 只電容測試值 μF

        表3 南側(cè)分支B 相第三排8 只電容測試值 μF

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