陳慶鋒
(凌源鋼鐵股份有限公司第一軋鋼廠,遼寧 朝陽 122500)
2018 年11 月新版螺紋鋼標準GB/T 1499.2-2018 開始實施。凌鋼相關技術人員積極尋求替代(或部分替代) 氮化釩鐵工藝生產螺紋鋼。2018 年11 月開始,在技術人員查閱相關資料、外出考察學習、咨詢國內外專家并經過充分論證后,由開始的小批量試驗后轉入批量試生產。采用降低釩氮合金+增氮生產螺紋鋼新工藝,進一步穩(wěn)定HRB400E 螺紋鋼產品質量,降低合金成本。
HRB400E 成分及性能要求執(zhí)行標準GB/T 1499.2-2018
微合金化工藝生產鋼筋過程中微合金元素(Nb、V、Ti等) 作用:在鋼中形成細小碳化物或碳氮化物質點對晶界起到釘扎作用,阻止奧氏體在加熱過程中長大;在軋制過程中析出第二相粒子阻止奧氏體再結晶;由于釩在奧氏體中有較高的溶解度,它主要在奧氏體晶界的鐵素體中沉淀析出,細化鐵素體晶粒,提高鋼筋強度。另外,當鋼種氮含量增加時,V(C、N) 析出密度更大,顆粒更細。氮不僅促進釩在鋼中的析出,還改變了V 在相間的分布。增氮后,使鋼中處于固溶狀態(tài)的釩轉變成析出狀態(tài)的釩,充分發(fā)揮釩的沉淀強化作用,降低氮化釩鐵加入量,降低生產成本。
凌鋼采用降礬增氮工藝生產HRB400E 的主要工藝路線:35t 噸轉爐冶煉→喂線、吹氬(氮) →5 機5 流160mm×160mm 方坯連鑄→全連續(xù)棒材軋機生產φ16mm~φ25mm 熱軋帶肋鋼筋。
1) 轉爐終點控制,當鋼液中氧含量大于200~300ppm時,N 在鋼中難以溶解,為確保鋼中具有足夠的N 與V 結合,使V (C,N) 在軋制過程中能夠充分析出,根據凌鋼實際生產條件采用高拉碳低氧活度的轉爐終點控制方法,控制轉爐終點氧含量。
2) 脫氧合金化工藝,受連鑄機裝備條件影響,結合實際生產情況,鋼水氧含量30~60ppm 時方能保證正常澆鑄,因此脫氧工藝采用低含鋁量的硅系脫氧劑,脫氧產物為SiO2易于上浮。微合金化采用氮化釩鐵,加入量0.39~0.43kg/t,其他合金采用硅鐵、硅錳合金、錳鐵按按合金含量及收得率計算配加。
3) 連鑄工藝,鋼水出站溫度1560℃~1595℃。連鑄中包溫度1525℃~1545℃,工作拉速1.7m/min~2.2m/min,。二冷配水采用氣霧冷卻,鑄坯矯直溫度900℃~950℃。
1) 加熱制度,加熱爐采用蓄熱步進梁式:預熱段850~1000(目標930) ℃,加熱段1080~1190(1130) ℃,均熱段1080~1180(目標1100) ℃。
2) 軋制工藝,2# 棒材機組為全連續(xù)平立交替布置(16#、18# 軋機可平立轉換),主軋機18 架,6×6×6 布置。采用160m×160mm×1100mm 鑄坯。
降低氮化釩鐵加入量+增氮工藝試驗10 爐φ25mm (牌號HRB400E),鋼筋力學性能:屈服強度440~470MPa,抗拉強度610~645MPa,最大力總延伸率11.3~13.8%,其它性能符合標準要求。
時間:2018 年3 月份
正常工藝(爐前加入氮化釩鐵) 2# 棒材機組生產φ25mm(牌號HRB400E) 性能。
新工藝(降釩增氮) 批量生產生產φ25mm(牌號HRB400E) 性能。
表1 性能、化學成分:%
增氮后,屈服強度增加16Mp,考慮重量偏差增加、錳含量增加等因素,增氮后屈服強度增加7Mp(氮含量79ppm~11ppm),但釩含量由0.028%降低到0.024%(降低14.2%)。按當前合金價格測算:噸鋼比較效益月7 元(合金價格按同期測算),但氮化釩鐵加入量還有降低空間。
采用降低氮化釩鐵加入量+增氮新(降釩增氮) 工藝生產HRB400E 螺紋鋼,節(jié)約合金含量14.2%,每年可產生比較效益1000 萬元(合金價格按同期測算);螺紋鋼力學性能得到穩(wěn)定提高,產品質量得到進一步改善,降低了生產成本,增強了凌鋼螺紋鋼市場競爭力。