鄭 熙,方修春,冉成捷,羅華平
(1.重慶高速公路集團(tuán)有限公司,重慶 401121; 2.重慶雷薩科技有限公司,重慶 400062;3.四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司,成都 610041)
預(yù)制T梁混凝土?xí)r氣泡和密實性問題在施工中時常發(fā)生,尤其是在T梁腹板及馬蹄位置更易出現(xiàn)。目前國內(nèi)外高速公路項目建設(shè)施工中解決方式多采用以下措施:1) 調(diào)整施工工藝(如加強(qiáng)振搗、改善養(yǎng)生條件等);2) 調(diào)整混凝土配合比;3) 改善水泥、砂石等原材料本身性能指標(biāo)。但以上措施較復(fù)雜且投入高,解決問題的時間周期較長,影響項目建設(shè)的時間和成本,因此需找到一種相對便捷且成本增加不多的方法。通過在重慶城開高速公路上的反復(fù)研究實踐,找到了T梁預(yù)制過程中氣泡產(chǎn)生并導(dǎo)致混凝土不密實的基本原理后,初步探索出通過調(diào)整外加劑性能,并配合使用脫模劑的方案來解決這一問題,既可減少成本投入,又能在較短時間內(nèi)取得明顯成效。
重慶城口(陜渝界)至開州的高速公路是國家高速G69(銀川至百色)的重要路段,雙向4車道,設(shè)計行車速度80 km/h,線路全長128.5 km,總概算約234億元,單公里造價約1.8億元。橋隧比高達(dá)77%,其中橋梁共66座,是重慶在建高速公路中施工難度最大的項目之一。
全線已開工的7個合同段預(yù)制T梁共計8 556片,其中40 m長的有4 436片、30 m長的有2 801片、20 m長的有1 319片,T梁混凝土方量約38萬m3,T梁混凝土的強(qiáng)度等級為C50。由7個合同段的14個梁場集中預(yù)制施工,自建混凝土拌合站供應(yīng)混凝土。梁體混凝土標(biāo)號高、數(shù)量多,是橋梁結(jié)構(gòu)中主要承重結(jié)構(gòu),關(guān)系橋梁的結(jié)構(gòu)安全和使用功能。
近5年來,隨著環(huán)保管控越來越嚴(yán),砂石等地材供應(yīng)越來越緊,其物理性能指標(biāo)(級配、細(xì)度、含粉量等)、化學(xué)性能指標(biāo)(材質(zhì)、有害物質(zhì)含量、MB值等)參差不齊,公路工程又多處于郊野山區(qū),砂石加工行業(yè)水平更是整體偏低[1]。T梁混凝土質(zhì)量控制是高速公路建設(shè)中一大管理難點(diǎn)。城開高速公路業(yè)主、監(jiān)理、施工單位對T梁施工質(zhì)量進(jìn)行全面排查,發(fā)現(xiàn)部分T梁混凝土外觀差、氣泡多,特別是11月份進(jìn)入冬季以來,氣溫降低使得氣泡越發(fā)密集。T梁外觀見圖1。
圖1 氣泡密集的T梁外觀(11月澆筑)
為核查梁體混凝土內(nèi)部的密實性,對T梁進(jìn)行了鉆芯檢測,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部混凝土氣泡也較密集,見圖2,并隨機(jī)抽取2片T梁進(jìn)行靜載試驗[2],以確認(rèn)該批次T梁的結(jié)構(gòu)力學(xué)安全性。裸梁靜載試驗結(jié)果見表1。
圖2 T梁鉆芯
表1 裸梁靜載試驗結(jié)果
由表1可知,梁體承載力滿足規(guī)范要求,但T梁混凝土表觀氣泡多、內(nèi)部空隙大,后期會因氣蝕、水蝕引起混凝土碳化加深、剝落,甚至出現(xiàn)結(jié)構(gòu)物提前破壞、失效的風(fēng)險[3],將影響橋梁結(jié)構(gòu)耐久性,須快速找到并行之有效的消減這種密實性缺陷的辦法。
經(jīng)初步分析,引起T梁混凝土密實性問題的原因[4]大致為以下5個方面:
1) 配合比設(shè)計不當(dāng)。砂子細(xì)度、級配選用不當(dāng)、石子級配斷檔及砂、石摻配比例不合理,致使混凝土孔隙率高、密實性差、氣泡多[5]。
2) 原材料指標(biāo)問題。水泥、砂石、外加劑等某些技術(shù)參數(shù)不達(dá)標(biāo)或超標(biāo)。
3) 施工工藝。施工振搗不到位,欠振、漏振、過振;模板表面粗糙、不平滑[5]。
4) 混凝土黏度過大。T梁混凝土的水膠比普遍較低,黏度過大,氣泡難以溢出。
5) 氣候溫度變化。
1) 配合比檢查。 混凝土主材見表2,報驗配合比和施工配合比分別見表3、表4。
表2 混凝土主材
表3 報驗配合比 kg/m3
表4 施工配合比 kg/m3
從表3、表4可知,砂率提高了2%、外加劑摻量提高了0.06%,大小石子摻配比例從7∶3變?yōu)?8∶2。施工中由于增大了砂子的細(xì)度,因此提高了砂率,降低了小石子用量,以改善混凝土的包裹性,同時砂率提高需增加外加劑用量以保證混凝土流動性。施工配合比上的這些調(diào)整符合GB 50164—2011《混凝土質(zhì)量控制》的相關(guān)規(guī)定,故施工配合比是合理的。
2) 混凝土主材檢查
采用排除法對混凝土各主材進(jìn)行檢查。
(1) 外加劑性能
外加劑RS-2的性能見表5。
表5 外加劑RS-2主要性能指標(biāo)
在實驗室對2個批次外加劑的混凝土工作性能進(jìn)行平行對比試驗,結(jié)果見表6。
表6 平行對比試驗的混凝土工作性能
從表5、表6可看出,2個批次的外加劑性能是一致的:1) RS-2外加劑減水率沒有變化;2) 表5的抗壓強(qiáng)度比對比和表6的含氣量對比,都表征出外加劑引氣性能沒有發(fā)生變化,數(shù)據(jù)波動在GB 8076—2008《混凝土外加劑》規(guī)定范圍內(nèi)??膳懦蛲饧觿p水性能、引氣性能變化引起T梁氣泡、密實性問題的可能性。
新拌混凝土狀態(tài)見圖3。由圖3可以看出,混凝土含氣量不高(實測含氣量為2.2%),但表面泛出的氣泡多,氣泡表面張力大、難破裂,部分氣泡破裂后,混凝土漿體也不能愈合,形成孔洞如框圖A所示,其中框圖A是相對氣泡較少、較小部位B的細(xì)部放大。
圖3 T梁新拌混凝土狀態(tài)
Fig.3 Fresh concrete status of T-beam
(2) 水泥性能
水泥采用重慶梁平某公司生產(chǎn)的P·O 42.5水泥,性能指標(biāo)見表7。
表7 水泥性能指標(biāo)
水泥引起混凝土氣泡問題的可能原因有[7]:①堿含量過高;②水泥助磨劑表面活性過大;③水泥細(xì)度過小。這3點(diǎn)都會造成混凝土需水量劇增、流變性能變差。由表7可知:水泥的堿含量有較大提高(一般水泥堿含量0.6%左右),且比表面積增大,細(xì)度降低。經(jīng)調(diào)查,水泥廠家從11月開始更改冬季配方。一般水泥廠家為提高冬季水泥的早期強(qiáng)度,多通過降低水泥的細(xì)度及提高堿含量來實現(xiàn)。
(3) 天然砂技術(shù)指標(biāo)
天然砂的技術(shù)指標(biāo)變化對混凝土性能影響主要表現(xiàn)在需水量和包裹性上,2個批次的技術(shù)指標(biāo)見表8。
表8 天然砂的技術(shù)指標(biāo)
砂子的MB值、壓碎值、吸水率的增大是減水劑摻量劇增的重要因素之一[8]。砂子的細(xì)度和級配變化也會對混凝土的流動性能和孔隙率產(chǎn)生影響,但因砂子細(xì)度大、級配不良所產(chǎn)生的氣泡是物理形態(tài)、易破的,氣泡破裂后,混凝土漿體能較快愈合,不會形成孔洞。
由表5~表8的數(shù)據(jù)可知,對混凝土性能影響較大的砂、外加劑材料的大部分性能、技術(shù)指標(biāo)都在其相關(guān)規(guī)范要求內(nèi),變化較大的是水泥的堿含量指標(biāo),從1.96%增加到3.24%,堿含量增加了65%。根據(jù)閻培渝等[9]的研究表明:水泥中堿含量過高抑制了水化初期鈣礬石的生成,過渡性水化產(chǎn)物鉀石膏生成量增加,尤其是低C3A含量的水泥漿體中迅速出現(xiàn)大量板狀鉀石膏晶體,導(dǎo)致其流變性能急劇下降。據(jù)此,該項目預(yù)制T梁表觀氣泡陡然劇增、內(nèi)部不密實的主因是水泥堿含量增高所致。其影響機(jī)理為:水泥堿含量的增高,致使水泥漿體的流變性能變差,混凝土在生產(chǎn)、流動、振搗的過程中,裹入的氣體受拌和水、水泥顆粒的摩擦,產(chǎn)生表面張力較大的氣泡,因水泥漿體的流變性能差,水泥漿體不易排擠出其中裹入的氣泡,致使混凝土內(nèi)部孔洞多、不密實[10];與模板接觸的混凝土表面,內(nèi)部氣泡受振搗后向模板聚集,因水泥漿體的流變性差,受振破裂后,水泥漿體不易愈合,形成密集的孔洞、氣泡[11]。另外,進(jìn)入冬季,氣溫降低會降低水化進(jìn)程[12],并使脫模油的黏度變大,使氣泡難以溢出,更易造成氣泡在模板聚集。
因水泥市場地位及變更水泥配方周期較長,特別是水泥的性能檢測指標(biāo)依據(jù)規(guī)范GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》對水泥堿含量這個指標(biāo)又沒有提出具體限制;砂子屬于資源性地材,可選擇性小。從經(jīng)濟(jì)性上考量,需盡快恢復(fù)正常生產(chǎn),就得短、平、快地解決這種因水泥流變性能差而造成的混凝土氣泡多、密實性差的問題,在盡可能保持現(xiàn)有工藝前提下,提出了從外加劑和脫模介質(zhì)2方面進(jìn)行調(diào)整的方案,主要措施如下:
1) 調(diào)整外加劑,以適應(yīng)當(dāng)前材料性能變化。通過外加劑來消泡、引氣[13],以改善T梁混凝土的流變性能。消泡使有害、多害氣泡數(shù)量減少、氣泡表面張力減小;引氣是引入小粒徑的無害氣泡,使混凝土流動性能更好。
2) 優(yōu)化砂、石級配[14],以降低混凝土的孔隙率。
3) 比較不同脫模介質(zhì)(脫模劑和機(jī)油)對氣泡消除、溢出的效果[15]。
方案調(diào)整后的混凝土狀態(tài)見圖4。從圖4可知,框圖A是氣泡相對較多的B部位的細(xì)部放大。混凝土表面的氣泡少、粒徑小、易破裂,整體上流變性能好。
圖4 新方案后的混凝土狀態(tài)
對試驗梁的模板分別涂刷脫模劑和機(jī)油進(jìn)行對比,試驗梁腹板混凝土表觀見圖5。由圖5(a)可以看出,刷脫模劑后,基本無氣泡,只有馬蹄部位有些許;由圖5(b)可以看出,刷機(jī)油,有個別異常不規(guī)格的大氣孔。試驗梁內(nèi)部混凝土致密、氣泡少,鉆芯取樣見圖6。
(a) 澆筑模板使用脫模劑
(b) 澆筑模板使用機(jī)油
圖6 試驗梁鉆芯
綜上,通過外加劑消泡、引氣能改善混凝土的流變性能,消減了T梁混凝土的內(nèi)部氣泡;在低溫下使用機(jī)油,混凝土表面易形成油泡、水泡,但使用脫模劑能大大改善混凝土表觀。
按照調(diào)整后的方案進(jìn)行實體梁澆筑,其表面光潔、致密,基本無氣孔,見圖7。
圖7 新方案后T梁外觀
通過以上研究,得出以下結(jié)論:
1) 研究和實踐表明,高堿含量的水泥通過影響混凝土的流變性能,從而引起T梁表觀多泡、內(nèi)部不密實的問題。
2) 通過優(yōu)化調(diào)整外加劑的性能,能消減部分砂、石級配不良引起的孔隙率,改善了因水泥流變性能差引起的表觀氣泡、內(nèi)部密實性問題。
3) 在冬季使用脫模劑可防止因溫度降低致使油品變稠而出現(xiàn)的混凝土表觀油泡、水泡問題,減少T梁表觀氣泡,延緩有害物質(zhì)對T梁的滲透。
4) 重慶城開高速通過對原材料的調(diào)查、選用,對配合比設(shè)計比選和研究,并反復(fù)試驗和實踐,找出了混凝土氣泡產(chǎn)生的根源,并提出了有效的解決措施,從本源上提高了工程的施工質(zhì)量,提高了經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約了社會成本。