張振峰,張修峰,韓躍勇,張自發(fā),張 斌
(1.煤炭科學(xué)研究總院開采研究分院,北京 100013; 2.天地科技股份有限公司開采設(shè)計事業(yè)部,北京 100013; 3.兗州煤業(yè)鄂爾多斯能化有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000; 4.鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
鄂爾多斯地區(qū)近年來新建了許多年產(chǎn)量超過10 Mt的大型礦井,其中很多礦井主采煤層埋深超過600 m,煤層開采強度大且具有沖擊傾向,為井下巷道圍巖控制帶來很大挑戰(zhàn)[1-4],這些煤礦主要集中在鄂爾多斯伊金霍洛旗和烏審旗。巷道一般沿煤層底板掘進,巷道所在的煤層層位結(jié)構(gòu)復(fù)雜,主要特點為巷道幫部距頂板約1 m范圍內(nèi)有一層“亮煤”,節(jié)理裂隙比較發(fā)育,掘進過程中極易片落,導(dǎo)致巷幫上部片幫嚴重,成型較差,且造成頂板跨度增大,巷道維護難度加大[5-6]。該地區(qū)煤礦一般都具有沖擊傾向性,礦方為避免巷道發(fā)生沖擊,投入了巨大的人力物力進行沖擊地壓防治,根據(jù)已有技術(shù)經(jīng)驗,區(qū)段間留小煤柱能有效減弱巷道圍巖應(yīng)力積聚,減小沖擊地壓發(fā)生的可能。因此,營盤壕煤礦決定采用小煤柱沿空掘巷技術(shù),變更巷道布置,將原有區(qū)段煤柱寬度由30 m減小為5 m,工作面輔運順槽沿上工作面采空區(qū)掘進。沿空掘巷技術(shù)在我國已發(fā)展應(yīng)用多年,很多學(xué)者針對不同現(xiàn)場條件進行了研究,得出許多代表性成果[7-12]。但沿空掘巷技術(shù)在該地區(qū)深井復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層條件下尚屬首次應(yīng)用,無鄰近礦井成功經(jīng)驗可以借鑒,對沿空掘巷圍巖變形破壞和礦壓顯現(xiàn)規(guī)律還沒有進行過深入研究。因此,本文結(jié)合營盤壕煤礦具體地質(zhì)條件,開展深埋復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層小煤柱沿空掘巷圍巖控制技術(shù)研究,實現(xiàn)煤礦井下巷道在服務(wù)周期內(nèi)的安全穩(wěn)定,為同類條件巷道圍巖控制提供借鑒。
營盤壕煤礦位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯市納林河礦區(qū),設(shè)計生產(chǎn)能力12.0 Mt/a,含煤地層為侏羅系中下統(tǒng)延安組,共17層,目前主采煤層為2-2煤層。營盤壕煤礦2202工作面是22采區(qū)的第二個工作面,南側(cè)為2201采空區(qū),2201工作面于2017年3月開始回采。營盤壕煤礦2-2煤層具有沖擊傾向性,考慮防治沖擊地壓因素,2202輔運順槽沿2201工作面采空區(qū)掘進,采用小煤柱護巷,區(qū)段煤柱尺寸為5 m。該巷道是2202工作面主要輔助運輸通道,先期掘進3號聯(lián)絡(luò)巷至2202工作面切眼段,該掘進段鄰近的2201工作面采空區(qū)已回采完畢約1年時間。工作面與巷道布置如圖1所示。
營盤壕煤礦井下巷道一般沿煤層底板掘進,煤層厚度約為6 m,埋深約為680 m,直接頂為砂質(zhì)泥巖,基本頂為粉砂巖,直接底一般為砂質(zhì)泥巖。掘進期間變形破壞具有較明顯特征,巷道掘出后頂板較為完好,煤幫上部距頂板1 m范圍內(nèi)基本隨掘隨片,未等進行支護即已片落,伴隨“劈啪”聲響動,片幫深度約為1 m,煤幫中下部掘進后較為完好,巷道掘進后斷面素描圖如圖2所示。
圖1 營盤壕煤礦2202工作面布置Fig.1 Yingpanhao coal mine 2202 working face layout
圖2 營盤壕煤礦巷道掘進后斷面素描圖Fig.2 Yingpanhao coal mine’s roadway cross section sketch after excavation
在研究開展前,2202輔運順槽已先期掘進約300 m,沿空掘巷圍巖變形破壞同樣具有一定特征,巷道掘進期間,除具有上述煤幫上部片幫特征外,頂板下沉不明顯,煤柱幫變形量較小,表面位移量在100 mm以內(nèi),且圍巖表面無明顯破壞,但回采幫變形較明顯,表面位移量為300~400 mm,表面破碎、鼓包現(xiàn)象比較明顯。
為深入了解巷道幫部結(jié)構(gòu)與破壞情況,利用鉆孔窺視儀分別對煤柱幫和回采幫進行結(jié)構(gòu)窺視,典型窺視結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,煤柱幫完整性比較好,裂隙較少;工作幫完整性較差,煤幫2 m范圍內(nèi)裂隙比較發(fā)育。造成工作幫、頂板和煤柱幫裂隙發(fā)育程度不同的原因,應(yīng)為煤柱尺寸過小本身就全處于塑性狀態(tài),承載能力較低,巷道開挖后圍巖應(yīng)力向承載能力較強的頂板和工作幫轉(zhuǎn)移,從而頂板和工作幫裂隙較發(fā)育,而小煤柱幫較為完好。初步判斷目前巷道支護強度偏弱,護表做的不足,導(dǎo)致淺部圍巖裂隙發(fā)育,在支護設(shè)計中應(yīng)增強支護強度,提高錨桿預(yù)緊力并實現(xiàn)強力護表。
利用WQCZ-56型小孔徑井下巷道圍巖強度測定裝置進行2202沿空掘巷圍巖強度測試,測試部位為頂板、煤幫距頂板0.5 m(片幫處)、煤幫距頂板2.0 m(不片幫處),測試結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,頂煤平均強度19.24 MPa,頂板砂質(zhì)泥巖平均強度55.85 MPa;煤幫距頂板0.5 m煤體平均強度19.94 MPa,煤幫距頂板2.0 m煤體平均強度22.68 MPa。綜合分析來看,頂板巖層強度較高,煤層強度中等偏低,且煤幫上部煤的強度比下部低,由于強度差異,交界處膠結(jié)程度較弱,在開挖應(yīng)力重分布時易成為薄弱部位,從而松動片落,為支護帶來一定難度。
圖3 沿空掘巷兩幫窺視圖像Fig.3 Sidewalls peep image of gob-side roadway
圖4 沿空掘巷圍巖強度測試數(shù)據(jù)Fig.4 Rock strength test data of gob-side roadway
采用有限差分軟件FLAC3D數(shù)值模擬的方法,模擬2202輔運順槽沿空掘巷在掘進期間的變形破壞特征,為支護技術(shù)研究提供依據(jù)。根據(jù)實際地質(zhì)條件和巷道周圍的采掘狀況建立對應(yīng)的數(shù)值模型,模型尺寸為400 000 mm×200 000 mm×150 000 mm,劃分為114 500節(jié)單元和106 312個節(jié)點,數(shù)值模型如圖5所示。以在營盤壕礦獲取的地質(zhì)力學(xué)測試數(shù)據(jù)及前人研究設(shè)置的參數(shù)取值設(shè)計煤巖層物理力學(xué)參數(shù)。地應(yīng)力按照實測數(shù)據(jù)取為最大水平主應(yīng)力23 MPa,最小水平主應(yīng)力19 MPa,垂直主應(yīng)力17 MPa,邊界條件取上部為自由邊界,四周和底部采用鉸支。本節(jié)主要研究巷道開挖后的圍巖變形破壞特征,得出圍巖薄弱部位,不考慮支護作用,因此數(shù)值模擬過程中不進行錨桿索支護。
圖5 數(shù)值模型示意圖Fig.5 Numerical model diagram
圖6 沿空掘巷圍巖變形破壞情況模擬Fig.6 Simulation of deformation and failure of surrounding rocks of gob-side roadway
由圖6可知,小煤柱沿空掘巷巷道掘進期間在無支護條件下巷道塑性區(qū)范圍比較大,煤柱基本整體都處于塑性狀態(tài),承載能力已經(jīng)變得比較低。巷道頂板下沉量較大,下沉最大的區(qū)域位于頂板靠近煤柱幫側(cè),下沉量超過500 mm,在實際支護中應(yīng)重點保障此區(qū)域支護強度和支護質(zhì)量?;夭蓭拖鄬τ谛∶褐鶐透螅蚴敲褐鶐屯耆幱谒苄誀顟B(tài),承載能力比較低,巷道開挖形成的應(yīng)力重分布主要在回采幫進行,應(yīng)力擾動回采幫淺部煤體形成裂隙發(fā)育擴容,從而導(dǎo)致工作幫產(chǎn)生相對較大的變形,這與鉆孔窺視以及圍巖表面破壞狀況觀察的結(jié)果是一致的。因此,相對于傳統(tǒng)觀念中沿空掘巷重點加強煤柱幫控制的理念,在營盤壕煤礦沿空掘巷工作中更應(yīng)加強對回采幫的支護。
基于前文分析的營盤壕煤礦深埋復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層小煤柱沿空掘巷圍巖變形破壞特征及其發(fā)生原因,有針對性地提出圍巖控制技術(shù)理念,主要為“整體性、強韌性、薄弱部位重點支護”。
1) 整體性。根據(jù)營盤壕煤礦復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層巷道掘進煤幫上部強度較低、與中下部強度較高的煤層交界面出易片幫的實際情況,以及小煤柱沿空掘巷幫部易發(fā)生大變形的類似工程經(jīng)驗,應(yīng)將煤幫上部軟弱區(qū)域與中下部較為穩(wěn)定的煤體聯(lián)結(jié)起來,形成一個整體不易發(fā)生大變形的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。在支護設(shè)計上,宜選用鋼帶等構(gòu)件將錨桿、錨索聯(lián)結(jié)成組合支護結(jié)構(gòu)。
2) 強韌性。根據(jù)鉆孔窺視結(jié)果和圍巖表面破壞狀況統(tǒng)計,沿空掘巷圍巖尤其是煤幫淺部裂隙比較發(fā)育,表面常出現(xiàn)破裂、鼓包現(xiàn)象,說明淺部圍巖控制效果不好。應(yīng)采用提高錨桿索支護預(yù)緊力的方法增強淺部圍巖的剛度,使其具有較高的抗變形能力,并且通過增大錨桿索支護構(gòu)件的護表面積,一方面增大錨桿支護范圍,另一方面使預(yù)緊力更有效地擴散到圍巖淺部區(qū)域,進一步增強淺部圍巖的韌性。
3) 薄弱部位重點支護。根據(jù)鉆孔窺視結(jié)果、圍巖表面破壞狀況統(tǒng)計和數(shù)值模擬結(jié)果得出,營盤壕煤礦復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層巷道掘進圍巖發(fā)生較嚴重變形破壞的部位在煤幫上部距頂板1 m范圍內(nèi)、回采幫整體和頂板偏煤柱側(cè),這些是巷道的薄弱部位,因此,在支護設(shè)計中應(yīng)著重加強對這些部位的重點支護。
基于“整體性、強韌性、薄弱部位重點支護”的圍巖控制技術(shù)理念,設(shè)計2202工作面輔運順槽沿空掘巷支護設(shè)計如下所述。
1) 頂板支護。頂板錨桿規(guī)格為直徑22 mm,屈服強度500 MPa,長度2.4 m,間排距800 mm×800 mm,配150 mm×150 mm×10mm拱形托板,錨固長度為1 272 mm,預(yù)緊扭矩不低于400 N·m,錨桿間用寬230 mm、厚3 mm的W鋼帶聯(lián)結(jié)。
頂板錨索規(guī)格為1×19股、直徑21.6 mm,長度6.3 m,間排距1 500 mm×1 600 mm,配300 mm×300 mm×16 mm拱形托板,錨固長度1 868 mm,錨索預(yù)緊力不低于250 kN;頂板距煤柱幫500 mm沿巷道走向打一排補強錨索,排距2 400 mm,補強錨索間用寬230 mm、厚3 mm的W鋼帶聯(lián)結(jié),用于控制頂板偏煤柱側(cè)下沉。
2) 煤柱幫支護。 煤柱幫錨桿規(guī)格為直徑22 mm,屈服強度500 MPa,長度2.4 m,間排距800 mm×800 mm,配150 mm×150 mm×10 mm拱形托板,錨固長度為1 272 mm,預(yù)緊扭矩不低于400 N·m,錨桿間用寬230 mm、厚3 mm的W鋼帶聯(lián)結(jié)。
煤柱幫錨索規(guī)格為直徑21.6 mm、長度4.3 m的注漿錨索,煤柱幫中間打設(shè)一根,距頂板1 000 mm(軟煤、硬煤交界處)打設(shè)一根,距底板500 mm打設(shè)一根,配300 mm×300 mm×16 mm拱形托板,錨固長度1 868 mm,錨索預(yù)緊力不低于200 kN,錨索間用寬230 mm、厚3 mm的W鋼帶聯(lián)結(jié);滯后掘進迎頭200 m左右煤柱幫噴漿并注漿,注漿漿液采用水泥漿,水灰比0.6∶1,注漿壓力2~3 MPa。
3) 回采幫支護?;夭蓭湾^桿支護設(shè)計與煤柱幫完全相同,錨索變更為直徑21.6 mm、長度5.0 m的普通高強錨索,煤柱幫中間打設(shè)一根,距頂板1 000 mm打設(shè)一根,錨索間用寬230 mm、厚3 mm的W鋼帶聯(lián)結(jié),回采幫不注漿?;夭蓭屯瑯泳哂休^高的支護強度和剛度,使其具有較強的整體性和韌性,從而加強回采幫承載能力。支護斷面圖如圖7所示。
圖7 沿空掘巷支護設(shè)計示意圖Fig.7 Support design diagram of gob-side roadway
營盤壕煤礦2202工作面輔運順槽沿空掘巷段應(yīng)用新支護技術(shù)方案后,對錨桿索受力和圍巖表面位移進行了觀測。從觀測的錨桿受力情況看,圍巖各部位錨桿基本在掘進完成15~20 d內(nèi)達到穩(wěn)定,穩(wěn)定后錨桿受力70~120 kN之間,整體受力狀況良好,低于錨桿的屈服載荷。錨索受力一般在270~380 kN之間,沒有發(fā)生錨索破斷的現(xiàn)象。從表面位移變化量看來,圍巖頂板下沉量在100 mm以內(nèi),回采幫內(nèi)移量小于200 mm,表面基本無破裂、鼓包現(xiàn)象,煤柱幫內(nèi)移量在150 mm以內(nèi),基本無明顯變形,整體圍巖控制效果良好。
1) 分析了營盤壕煤礦深埋復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層小煤柱沿空掘巷圍巖變形破壞特征,研究了煤幫上部嚴重片幫的發(fā)生原因,指出了頂板偏煤柱側(cè)下沉量較大和回采幫變形較大的特征及其發(fā)生機理。
2) 針對性地提出了“整體性、強韌性、薄弱部位重點支護”的復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層沿空掘巷圍巖控制技術(shù),通過支護參數(shù)優(yōu)化提出了現(xiàn)場支護設(shè)計。
3) 圍巖控制效果表明,提出的“整體性、強韌性、薄弱部位重點支護”控制技術(shù)可有效實現(xiàn)沿空掘巷圍巖穩(wěn)定,錨桿索受力在有效承載極限之內(nèi),圍巖變形量大幅降低,整體穩(wěn)定性提高。