鄧代軍,黃兵
(湖北特種設(shè)備檢驗檢測研究院宜昌分院,湖北 宜昌 443005)
叉車是指通過門架和貨叉將載荷起升到一定高度進行堆垛作業(yè)的自行式車輛,在工廠、車間、碼頭、倉庫、貨場等特定區(qū)域廣泛使用,按照《特種設(shè)備目錄》的分類,屬于場(廠)內(nèi)專用機動車輛。據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局通告2019年全國特種設(shè)備安全狀況的介紹,2019年全國共發(fā)生特種設(shè)備事故和相關(guān)事故130起,死亡119人。其中,只占特種設(shè)備總數(shù)7.32%的場(廠)內(nèi)專用機動車輛發(fā)生事故45起、死亡42人,占2019年特種設(shè)備事故總起數(shù)的34.62%,占2019年特種設(shè)備事故死亡總?cè)藬?shù)的35.29%,在八大類特種設(shè)備中均排名第一。2019年,全國特種設(shè)備安全形勢總體平穩(wěn),事故總起數(shù)和死亡人數(shù)下降,但其中場(廠)內(nèi)專用機動車輛事故占比卻相對增加。究其原因,大多是由于使用、管理不當(dāng)發(fā)生的,其中,違章作業(yè)又是主要原因,具體表現(xiàn)為作業(yè)人員違章操作、操作不當(dāng)甚至無證作業(yè)、維護缺失、管理不善等。因此,場(廠)內(nèi)專用機動車輛的使用安全問題值得引起高度警惕,本文根據(jù)一起真實發(fā)生的叉車事故案例,通過對設(shè)備本體、運載貨物、道路環(huán)境、行駛過程、設(shè)備管理等方面進行現(xiàn)場勘察檢測來綜合分析事故發(fā)生的原因。
2019年3月31日凌晨2時左右,某陶瓷生產(chǎn)企業(yè)的叉車司機陳某,駕駛叉車載運1只裝滿粉塵的非密閉長方體金屬容器,從該企業(yè)廠區(qū)內(nèi)二線車間的磨邊灰工段行駛至脫硫池附近時,撞倒脫硫池圍墻后墜入池中,陳某溺水死亡。
陳某,叉車司機,持有《特種設(shè)備作業(yè)人員證》;作業(yè)項目代號:N2;取證日期:2018年10月25日;陳某于2019年3月17日進入該企業(yè),任職叉車司機崗位。
表1
(1)事故現(xiàn)場的建筑物、通道、作業(yè)環(huán)境等總體宏觀示意圖(俯視圖)見圖1。叉車行駛路段全程為平直水泥路面,從叉車行駛起點(二線車間的磨邊灰工段至事發(fā)地點(脫硫池圍墻處),道路全長約為80m。倉庫與二線車間之間的路面寬約為9.9m,二線車間與脫硫池圍墻間路面寬約為4.1m。脫硫池水深約5m,每扇車間大門上方裝有照明燈。
圖1
(2)該叉車運載的貨物為裝滿粉狀“磨邊灰”的長方體金屬容器,容器外形尺寸為2100×1000×1000mm,底面離地高約120mm,見圖2
在事故現(xiàn)場用同樣的容器裝滿“磨邊灰”后稱重,總重量約為2660kg。
圖2
(3)在事故叉車落水點對面約7.02m處的排水溝護坎上,有被物體撞擊和輪胎碾壓的明顯痕跡,護坎高度約為128mm,撞擊點高度約為120mm。
(4)事故叉車落水點位于脫硫池圍墻倒塌處,脫硫池圍墻為厚度約240mm的紅磚墻墻體,高度約為1.5m,被撞倒塌墻體長度約4.1m。
事故發(fā)生時,叉車墜入脫硫池,于當(dāng)日被吊出水面。經(jīng)現(xiàn)場檢測,該叉車護頂架、擋貨架、座椅、燈光等變形損壞較嚴重;操縱桿、變速桿、剎車、油門動作靈活,油門踏板下設(shè)有限速裝置;叉車輪胎為實心輪胎,沒有嚴重磨損現(xiàn)象。
因事發(fā)后叉車發(fā)動機進水,在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門的監(jiān)督下,通過對事故叉車的發(fā)動機進行恢復(fù)后,現(xiàn)場對該叉車的部分功能進行了檢測:(1)轉(zhuǎn)向機構(gòu)動作靈活,操作輕便,無卡滯,方向控制裝置的動作和叉車的運動方向保持一致。(2)離合器分離徹底、結(jié)合平穩(wěn),無抖動和打滑現(xiàn)象。(3)前進、后退和速度控制裝置動作可靠,沒有跳擋、串擋現(xiàn)象。(4)行車制動器、駐車制動器動作靈活可靠,駕駛該叉車在平直路段空載以最高速行駛的狀態(tài)下進行緊急制動,用痕跡法檢測叉車制動距離約為3.1m,沒有跑偏或單邊現(xiàn)象,符合GB/T 18849-2011《機動工業(yè)車輛 制動器性能和零件強度》的要求,達到了規(guī)定的制動性能要求。(5)對事故叉車最大行駛速度進行了現(xiàn)場測試,駕駛該叉車空載以最大車速通過20m長度平直路段,叉車行駛平穩(wěn),沒有明顯蛇行現(xiàn)象,經(jīng)三次測量并計算得出的平均最大車速為13.39km/h,符合該廠家該型號叉車空載最大的行駛速度不超過20km/h的要求。
通過上述檢測可知,事發(fā)時該叉車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和行駛系統(tǒng)等正常,設(shè)備本體符合要求,沒有超速行駛和制動失效的可能。
事故叉車運載的貨物長度尺寸為2100 mm,沒有超出道路行駛寬度。高度尺寸為1000 mm,未超過擋貨架高度。寬度為1000 mm,幾何重心在500 mm處,滿足該叉車“載荷中心距”為500mm的要求。貨物總重量約為2660kg,未超過額定起重量3000kg的要求。因此,事故叉車運載貨物符合要求,沒有超寬、超高、超載等問題出現(xiàn)。
事故叉車行駛道路路面平整,沒有陡坡、坑洼、彎道和障礙物,寬度最大處為9m,到脫硫池處變?yōu)樽钚〖s4.1mm,滿足叉車在場(廠)內(nèi)轉(zhuǎn)運、堆垛作業(yè)及正常行駛要求。
根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的氣象觀測記錄顯示,事發(fā)當(dāng)日,該地普降中到大雨,局部極大風(fēng)速為13.6m/s,事發(fā)時降雨量較大,路面相對濕滑。
根據(jù)事故調(diào)查詢問筆錄以及平常作業(yè)習(xí)慣得知,事發(fā)時,叉車裝載貨物后倒向行駛,因此,司機操作體位處于不利位置,叉車尾部沒有工作照明燈,道路照明僅為車間每扇門前的照明燈,事故發(fā)生時是凌晨2時夜間雨中作業(yè),因此,作業(yè)時視線欠佳。
事故現(xiàn)場排水溝護坎處有明顯的物體撞擊和輪胎碾壓痕跡,說明事發(fā)時該叉車行駛不穩(wěn)定,偏離正常行駛路線,在落水前與排水溝護坎發(fā)生過干涉和撞擊。
事發(fā)后,該企業(yè)設(shè)備管理部門不能提供事故叉車檢驗報告、特種設(shè)備使用登記證、作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)等安全技術(shù)檔案,叉車作業(yè)相關(guān)安全管理制度不全。
綜合上述分析,可以判斷事故發(fā)生的主要原因是:叉車司機在夜間雨大、路面相對濕滑且視線不佳的情況下,駕駛叉車運載貨物從磨邊灰車間倒行至脫硫池附近,由于未及時適應(yīng)道路由寬變窄,偏離正常行駛路線,使叉車及運載的貨物與排水溝護坎發(fā)生撞擊和碾壓,導(dǎo)致叉車行駛狀態(tài)不穩(wěn),司機在慌亂中操作失誤,處置不當(dāng),致使叉車繼續(xù)行駛撞倒脫硫池圍墻后墜入池中。
同時,該企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任落實不到位,使用、管理存在明顯的漏洞。未建立事故叉車安全技術(shù)檔案,未健全場(廠)內(nèi)機動車輛相關(guān)管理制度,未對叉車司機、新進員工進行安全教育和崗位技能培訓(xùn),在不具備作業(yè)條件的情況下,仍安排員工進行夜間室外作業(yè),未依法及時申報叉車檢驗檢測并辦理特種設(shè)備使用登記手續(xù)。
企業(yè)應(yīng)積極落實特種設(shè)備安全生產(chǎn)主體責(zé)任,建立健全并嚴格落實崗位責(zé)任制、日常使用管理、操作規(guī)程、應(yīng)急救援等安全管理制度,加強對叉車等特種設(shè)備的日常檢查和維護保養(yǎng)。配備特種設(shè)備安全管理人員,定期對特種設(shè)備安全管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技能培訓(xùn),提高人員安全意識、技術(shù)素質(zhì)和事故防范能力,明確崗位責(zé)任,建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案,嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定及時申報在用特種設(shè)備檢驗檢測,及時辦理特種設(shè)備使用登記證。
場(廠)內(nèi)機動車輛作為生產(chǎn)工具,能減輕勞動強度,提高機械化作業(yè)水平,提高生產(chǎn)率。但往往正是因為場(廠)內(nèi)機動車輛只是企業(yè)生產(chǎn)過程中的輔助作業(yè)工具,僅限在場(廠)區(qū)內(nèi)行駛,很多企業(yè)沒有引起足夠的重視,作業(yè)人員未養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣,導(dǎo)致一些傾覆、碾壓、撞擊、墜落等安全事故的發(fā)生?;诂F(xiàn)場勘察檢測的事故分析,可以科學(xué)、準確地還原事故經(jīng)過,判斷事故原因,防微杜漸,預(yù)防事故的發(fā)生。