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        300 MW CFB鍋爐SNCR+SCR深度脫硝性能研究

        2020-07-08 02:22:14李克章惠建飛
        潔凈煤技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:耗量煤粉反應(yīng)器

        馬 濤,茹 宇,李克章,惠建飛,朱 海,李 萌

        (1.秦皇島秦?zé)岚l(fā)電有限責(zé)任公司,河北 秦皇島 066000;2.中國華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司,北京 102209)

        0 引 言

        鑒于日趨嚴(yán)峻的能源形勢背景,發(fā)展傳統(tǒng)燃煤鍋爐將受到限制。循環(huán)流化床鍋爐是一種清潔煤燃燒技術(shù),具有燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣泛、污染物排放強(qiáng)度低、負(fù)荷調(diào)節(jié)性能好以及可高效綜合利用資源等優(yōu)勢,已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外發(fā)電行業(yè)[1-3]。隨著環(huán)保形勢日益嚴(yán)峻,循環(huán)流化床鍋爐需要提高煙氣處理技術(shù),如進(jìn)行超低排放改造等。針對NOx的排放,火力發(fā)電廠的控制方法主要有2類,一是低NOx燃燒技術(shù),即在燃燒過程中減少NOx的生成[4-5];二是煙氣脫硝技術(shù),即從煙氣中脫除生成的NOx[6-8]。火電廠大規(guī)模應(yīng)用的煙氣脫硝技術(shù)主要包括選擇性非催化還原法(Selective non-catalytic reduction,SNCR)、選擇性催化還原法(Selective catalytic reduction,SCR)和SNCR/SCR聯(lián)合脫硝技術(shù)[8-10]。

        張其良等[11]、馬大衛(wèi)等[12]對1臺超低排放改造后煤粉爐機(jī)組的脫硝反應(yīng)器性能進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)SCR改造后需進(jìn)行流場優(yōu)化、噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),從而有效改善NOx分布均勻性、降低氨逃逸。張楊等[13]針對SCR和SNCR應(yīng)用于“W”火焰鍋爐實(shí)現(xiàn)NOx超低排放的技術(shù)難點(diǎn)、邊界條件等進(jìn)行了論述,提出了“W”火焰鍋爐NOx超低排放技術(shù)路線。唐樹芳等[14]針對某六角切圓的超高壓自然循環(huán)煤粉鍋爐進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)測試,研究了六角切圓煤粉鍋爐在超低排放改造后脫硝進(jìn)出口NOx分布及出口逃逸氨濃度的特點(diǎn)。目前關(guān)于SCR改造的研究主要針對傳統(tǒng)煤粉鍋爐,鮮見流化床鍋爐。由于流化床鍋爐煙氣溫度水平較煤粉爐低,而溫度是影響SCR反應(yīng)的重要因素[10,15-16]。因此煤粉鍋爐的SCR改造研究對流化床鍋爐的參考意義不大。

        河北某320 MW流化床機(jī)組為控制NOx排放,同時(shí)采用爐內(nèi)空氣分級的低氮燃燒技術(shù)與SNCR煙氣脫硝技術(shù),低負(fù)荷下NOx排放濃度約為35 mg/Nm3,脫硝效率85%~89%。由于日益增大的環(huán)保壓力,京津冀地區(qū)要求NOx排放低于30 mg/Nm3,該聯(lián)合脫硝技術(shù)已不能滿足環(huán)保要求,因此該廠進(jìn)行深度脫硝改造增加SCR脫硝系統(tǒng)?;谠摴こ谈脑祉?xiàng)目,本文進(jìn)行了改造前后的鍋爐性能試驗(yàn),研究了改造后SCR的脫硝性能及其影響因素,并測試鍋爐效率,以期為流化床鍋爐的脫硝超低排放改造提供參考。

        1 鍋爐基本情況

        1.1 模型描述

        該2×320 MW循環(huán)流化床(CFB)鍋爐東方鍋爐股份有限公司采用引進(jìn)Alstom技術(shù)設(shè)計(jì)制造的1 025 t/h亞臨界、中間再熱、汽包式循環(huán)流化床鍋爐,型號為DG1025/17.4-II1。鍋爐為亞臨界壓力中間一次再熱、單汽包自然循環(huán)。鍋爐主要性能指標(biāo)見表1。

        表1 鍋爐主要性能參數(shù)

        鍋爐爐膛為褲衩型結(jié)構(gòu),所用分離器為高溫絕熱旋風(fēng)分離器。4臺旋風(fēng)分離器以H型左右對稱布置在爐膛兩側(cè),每臺旋風(fēng)分離器下方均按次序布置1臺回料器、1臺外置式換熱器及1臺冷渣器。外置換熱器用于調(diào)節(jié)床溫與再熱蒸汽溫度。

        1.2 試驗(yàn)樣品

        設(shè)計(jì)煤種來自開灤煤礦的劣質(zhì)煤,校核煤種為蔚洲煤,煤種煤質(zhì)特性分析見表2,入爐石灰石特性見表3。鍋爐燃用煤種為低硫煤,煤質(zhì)較差,揮發(fā)分和發(fā)熱量較低,適合使用流化床鍋爐燃燒。入爐石灰石純度約為90%,純度較低,但由于鍋爐尾部還設(shè)置有海水脫硫裝置,因此石灰石純度可以滿足脫硫要求。

        表2 設(shè)計(jì)及校核煤種特性

        表3 入爐石灰石特性

        1.3 煙氣脫硝系統(tǒng)

        鍋爐改造前使用SNCR煙氣脫硝技術(shù),于爐膛出口水平煙道布置12根噴槍,脫硝劑為稀釋后的尿素。改造方案為增加SCR脫硝系統(tǒng),SCR反應(yīng)器水平布置于省煤器后、空預(yù)器前的煙道內(nèi),SCR反應(yīng)器本體內(nèi)裝有1層板式催化劑,混合好的煙氣與氨進(jìn)入反應(yīng)器本體后,在催化劑的催化作用下煙氣中NOx與氨進(jìn)行氧化還原反應(yīng),生成N2和水,達(dá)到脫硝的目的,改造系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 改造系統(tǒng)Fig.1 System diagram after transformation

        2 結(jié)果與討論

        2.1 改造前后溫度場

        2.1.1改造前空預(yù)器入口溫度場

        為了對SCR反應(yīng)效果做出預(yù)估判斷,在SCR安裝位置上,即空預(yù)器入口進(jìn)行低負(fù)荷下的溫度場測量,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 空預(yù)器入口溫度場Fig.2 Temperature field at inlet of air preheater

        SCR反應(yīng)需要特定的溫度區(qū)間[10,15-16],實(shí)際運(yùn)行中反應(yīng)溫度不能過低,否則造成硫酸銨及硫酸氫銨結(jié)晶現(xiàn)象,覆蓋在催化劑表面,堵塞催化劑反應(yīng)位點(diǎn),降低其活性,因此SCR系統(tǒng)的溫度水平應(yīng)保持在280 ℃以上。

        改造前160 MW負(fù)荷下,空預(yù)器入口平面最低溫度為289 ℃,最高溫度為311 ℃,平均溫度為297.64 ℃。因此,改造前鍋爐在低負(fù)荷下運(yùn)行時(shí)能保證SCR反應(yīng)溫度窗口,但更低負(fù)荷下需注意煙氣溫度水平,可能出現(xiàn)逃逸氨生成硫酸銨或硫酸氫銨結(jié)晶堵塞空預(yù)器的情況[17]。

        由圖2可知,空預(yù)器溫度場高溫核心偏向左側(cè),因此預(yù)測安裝SCR裝置后,NOx出口濃度分布也會呈現(xiàn)不均勻的現(xiàn)象,由于左側(cè)溫度偏高,因此預(yù)測NOx濃度分布呈現(xiàn)左側(cè)低、右側(cè)高的趨勢。

        2.1.2改造后SCR入口溫度場

        溫度是影響SCR系統(tǒng)的脫硝能力的關(guān)鍵因素,改造后SCR系統(tǒng)入口煙氣溫度場如結(jié)果如圖3所示。

        圖3 SCR入口溫度場Fig.3 Temperature field at SCR inlet

        120 MW下,最低溫度為244 ℃,最高溫度為275 ℃,平均溫度為268.11 ℃;240 MW下,最低溫度為264 ℃,最高溫度為298 ℃,平均溫度為282.11 ℃;320 MW下,最低溫度為275 ℃,最高溫度為329 ℃,平均溫度為309.53 ℃。

        傳統(tǒng)SCR反應(yīng)的最佳溫度窗口在320~420 ℃,拓展的SCR反應(yīng)溫度區(qū)間可達(dá)260~420 ℃。但鍋爐實(shí)際運(yùn)行中,由于煙氣中含有酸性成分SOx,溫度不能過低,否則不僅催化劑活性和整體脫硝效率下降,還會導(dǎo)致硫酸銨/硫酸氫銨結(jié)晶問題[10,15-16]。催化劑層平均溫度應(yīng)盡量控制在280 ℃以上(對應(yīng)負(fù)荷不低于150 MW),才能保證最低點(diǎn)煙溫高與設(shè)計(jì)值。試驗(yàn)期間,240與320 MW負(fù)荷下SCR入口溫度滿足要求,但低負(fù)荷120 MW時(shí)煙氣溫度水平較低,尤其是局部溫度低于250 ℃,需要嚴(yán)格控制運(yùn)行時(shí)間,以防止過多的逃逸氨產(chǎn)生硫酸銨及硫酸氫銨。

        由圖3可知,SCR入口溫度分布趨勢為:煙道中心溫度較高,而靠近爐墻外側(cè)溫度較低,整體上左側(cè)高于右側(cè),溫度在水平面上的不均勻?qū)绊慡CR反應(yīng)后NOx濃度分布,SCR出口NOx在右側(cè)及靠近爐墻側(cè)可能偏高。

        2.2 改造后脫硝性能

        通過網(wǎng)格法測量機(jī)組320、240及120 MW三個負(fù)荷下SCR反應(yīng)器進(jìn)出口水平面上NOx、O2濃度分布,具體見表4。數(shù)據(jù)用于脫硝效率計(jì)算,氨逃逸濃度為電廠熱控運(yùn)行數(shù)據(jù)。

        表4 脫硝效率分析結(jié)果

        由表4可知,120 MW下,SCR系統(tǒng)實(shí)際脫硝效率為40.08%,該負(fù)荷下實(shí)際的氨逃逸濃度達(dá)0.9 mg/Nm3;240 MW負(fù)荷下,實(shí)際脫硝效率為50.36%,此時(shí)氨逃逸濃度為0.6 mg/Nm3;滿負(fù)荷320 MW下,脫硝效率達(dá)到72.48%,而氨逃逸濃度為0.7 mg/Nm3。低負(fù)荷下,由于溫度低導(dǎo)致SCR效率下降,不足50%,脫硝效率的降低導(dǎo)致來自上游SNCR的氨氣反應(yīng)程度較低,因此氨逃逸濃度較高,但仍低于要求的最大氨逃逸值(1 mg/Nm3)。

        SCR反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生的SCR脫硝反應(yīng)方程式為

        (1)

        (2)

        (3)

        (4)

        影響反應(yīng)效率的主要因素有煙氣流速和煙氣溫度。不同負(fù)荷下煙氣流速不同,高負(fù)荷煙氣量大,在SCR反應(yīng)器處煙氣停留時(shí)間較短,但實(shí)際隨負(fù)荷提高,SCR反應(yīng)器脫硝效率明顯提高,由低負(fù)荷下的40.08%提高至72.48%,這表明煙氣溫度是實(shí)際運(yùn)行中決定SCR脫硝效率的主要因素,應(yīng)特別關(guān)注SCR反應(yīng)器處的煙溫水平。

        由表4可知,5號爐SCR脫硝裝置的效率在40%~73%,低負(fù)荷脫硝效率低主要由于煙氣溫度低,考慮測試期間環(huán)境溫度較低,而實(shí)際運(yùn)行中深度調(diào)峰工況主要在夏季,氣溫升高10~20 ℃,相應(yīng)入口煙溫提升,脫硝效率更高。另外,由于煙氣溫度水平較煤粉爐低,因此本試驗(yàn)中SCR反應(yīng)器的脫硝效率低于應(yīng)用于煤粉爐的SCR反應(yīng)器[9-10]。但在耦合上游的SNCR技術(shù)后,從最終排放值看,40%~100% BMCR工況下,滿足NOx排放濃度低于25 mg/Nm3的改造目標(biāo),氨逃逸濃度也低于要求值,表明SNCR與SCR耦合良好。因此只要保證SCR入口溫度高于280 ℃,即有50%左右的SCR脫硝效率。

        SCR出口的NOx濃度分布如圖4所示??芍隹谔嶯Ox分布并不均勻,在水平面上呈右側(cè)高、左側(cè)低的趨勢,這與前文中依據(jù)空預(yù)器入口的溫度分布結(jié)果所做出的預(yù)測一致。

        圖4 SCR進(jìn)出口NOx濃度分布Fig.4 Distribution of NOx concentration at SCR inlet and outlet

        2.3 改造前后尿素耗量

        SCR改造后的尿素消耗量根據(jù)熱控采集的連續(xù)運(yùn)行數(shù)據(jù)計(jì)算得到,結(jié)果見表5??芍?,改造后320 MW負(fù)荷下尿素耗量為279.09 kg/h;240 MW負(fù)荷下尿素耗量為110.61 kg/h;120 MW負(fù)荷下尿素耗量為177.83 kg/h。改造后高負(fù)荷下尿素耗量低于改造前,但由于低負(fù)荷下煙溫較低,SCR脫硝能力略低,低負(fù)荷尿素耗量略高于改造前。改造后在不同負(fù)荷下尿素耗量均滿足低于300 kg/h設(shè)計(jì)值的要求。由于設(shè)計(jì)耗量為對應(yīng)排放25 mg/Nm3的控制目標(biāo),測試時(shí)控制排放為10.31 mg/Nm3以下,因此折算到設(shè)計(jì)工況尿素耗量會更低。綜合分析認(rèn)為,在相同排放數(shù)值下尿素耗量降低50%以上,節(jié)能降耗效果顯著。

        表5 尿素耗量

        同等級300 MW煤粉爐所用SCR催化劑基本為2+1或2+0布置,即至少布置2層催化劑,且可能預(yù)留1層布置的空間,而本次改造SCR反應(yīng)器所占空間相對較小;由于流化床鍋爐設(shè)有旋風(fēng)分離器,可將較大粒徑飛灰分離送回爐膛,因此尾部煙道飛灰濃度一般低于煤粉爐,催化劑堵塞少,且僅有1層催化劑,催化劑更換成本較低。此外,該廠聯(lián)合脫硝技術(shù)由于使用上游SNCR未反應(yīng)的尿素?zé)峤獍睔猓琒NCR與SCR耦合良好,尿素耗量也低于同等級的煤粉鍋爐[18-19],故該技術(shù)應(yīng)用于CFB鍋爐具有較大優(yōu)勢。

        2.4 改造前后鍋爐效率

        5號鍋爐于2019年10月改造期間安裝了SCR脫硝裝置,根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)及電廠煤質(zhì)等化驗(yàn)結(jié)果,對改造后鍋爐進(jìn)行了熱效率計(jì)算。改造前后不同負(fù)荷下的鍋爐熱效率的測試結(jié)果見表6。

        表6 各工況鍋爐熱效率

        由表6可知,不同負(fù)荷下鍋爐的各項(xiàng)熱損失中排煙和物理未完全燃燒熱損失占比最大。根據(jù)計(jì)算可知,各負(fù)荷下90%以上熱損失是由這2項(xiàng)熱損失帶來,這與文獻(xiàn)[20-21]得到的結(jié)論一致,這2項(xiàng)熱損失是影響鍋爐效率最主要的因素。排煙熱損失的主要影響因素為排煙溫度,鍋爐效率低于設(shè)計(jì)值的一個重要原因即排煙溫度較高。

        改造前,160 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為91.32%;220 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為90.05%;320 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為90.13%。根據(jù)現(xiàn)場試驗(yàn)結(jié)果,160 MW低負(fù)荷下煙氣氧量偏高,飛灰燃燒較為充分,因此飛灰含碳量較低,相比于220和320 MW工況鍋爐熱效率略高。

        改造后,120 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為89.36%;240 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為91.11%;320 MW負(fù)荷下,鍋爐效率為89.74%。試驗(yàn)表明,改造后鍋爐效率基本不受影響。

        3 結(jié) 論

        1)機(jī)組滿負(fù)荷320 MW下,SCR反應(yīng)系統(tǒng)的脫硝效率達(dá)到72.48%,對應(yīng)氨逃逸濃度為0.7 mg/Nm3。40%~100%負(fù)荷下,NOx排放均低于25 mg/Nm3,均滿足“氨逃逸濃度不大于1 mg/Nm3”的要求。試驗(yàn)結(jié)果表明SNCR與SCR耦合良好。

        2)40%~100%負(fù)荷下的尿素耗量均低于同等級的煤粉鍋爐,其中滿負(fù)荷下的尿素耗量為279.09 kg/h。在相同排放數(shù)值下尿素耗量降低50%以上,節(jié)能降耗效果顯著。

        3)改造后鍋爐效率基本不受影響。不同負(fù)荷下鍋爐的90%以上熱損失由排煙和物理未完全燃燒熱損失帶來,這2項(xiàng)熱損失是影響鍋爐效率最主要的因素。

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