張 鵬
(陽泉煤業(yè)集團長溝煤礦有限責(zé)任公司, 山西 晉中 030600)
陽泉煤業(yè)集團長溝煤礦有限責(zé)任公司15127工作面設(shè)計走向長度為510 m,傾向長度為151 m,回采煤層為15號層,煤層厚度為5.1 m,工作面采用綜合機械化回采工藝。
15127工作面回采期間在運輸順槽安裝了一部SSJ1200型帶式輸送機進(jìn)行煤矸、物料運輸,輸送機主要通過阻燃輸送帶與滾筒、托輥之間產(chǎn)生摩擦作用,使環(huán)形輸送帶進(jìn)行轉(zhuǎn)動,目前礦用輸送帶主要采用鋼芯阻燃輸送帶,輸送帶寬度為1.2 m等,輸送帶對接方式主要有機械接頭法、冷粘接頭法以及熱硫化接頭法等[1-2]。
由于帶式輸送機在運輸物料時,受力不均、皮帶跑偏、接頭質(zhì)量不合格等因素影響,輸送機經(jīng)常出現(xiàn)撕帶現(xiàn)象,傳統(tǒng)帶式輸送機不具有撕帶保護(hù)裝置,當(dāng)帶式輸送機出現(xiàn)撕帶后操作人員不能及時發(fā)現(xiàn)故障并關(guān)閉輸送機電機電源,導(dǎo)致撕帶后輸送帶與滾筒摩擦力加大,輸送機負(fù)荷增加,造成電機燒毀事故;對此,通過技術(shù)研究,分析輸送機撕帶原因,并設(shè)計了一套壓力傳感器防撕裂裝置,并進(jìn)行實際應(yīng)用。
帶式輸送機在正常生產(chǎn)時,由于輸送機皮帶安裝沒有達(dá)到工藝要求、輸送帶硫化對接處不合格、皮帶架上的托輥質(zhì)量不合格及對皮帶張緊力控制不合理都會造成皮帶跑偏,如果這種情況不能得到有效控制,又會引起輸送帶撕裂事故。皮帶從跑偏到撕裂會有一個較長的過程,通常在皮帶跑偏一段時間后才會發(fā)現(xiàn)故障。
帶式輸送機在正常生產(chǎn)時,由于輸送機皮帶工作時間長或長時間運轉(zhuǎn)沒有停機檢修,皮帶內(nèi)部的鋼繩芯由于金屬疲勞發(fā)生斷裂,特別是皮帶在啟動或停止瞬間由于鋼繩芯受到較大的拉力,很容易出現(xiàn)鋼絲繩瞬間斷裂[3]。當(dāng)鋼絲繩斷裂后檢修人員沒有及時發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用,會造成皮帶斷面逐漸擴大,特別是在皮帶磨損嚴(yán)重或搭接部位,鋼繩芯很容易外露出來,這些外露的鋼繩芯一旦卷入電機就會發(fā)生皮帶撕裂事故。
為了能夠使皮帶回轉(zhuǎn),在輸送帶的末端通常安裝一部溜槽。當(dāng)皮帶上煤量增大超出額定載荷時,溜槽口會出現(xiàn)大量煤炭堆積,造成皮帶與托輥的空隙堵塞,而且煤量超出額定載荷也會造成輸送帶與托輥摩擦增大,皮帶發(fā)生斷裂事故。
為了防止輸送帶發(fā)生撕裂事故,最大限度地降低礦井的經(jīng)濟損失,對皮帶事故進(jìn)行合理分析是非常必要的。皮帶在最初出現(xiàn)皮帶撕裂時操作人員很難發(fā)現(xiàn),但根據(jù)以往的事故案例可以發(fā)現(xiàn),85%的皮帶撕裂事故都是發(fā)生在尾部導(dǎo)料槽。當(dāng)尾部導(dǎo)料槽有堅硬異物掉下會將運轉(zhuǎn)的皮帶割傷。通過分析研究,決定使用皮帶壓力傳感器來及時發(fā)現(xiàn)輸送帶撕裂,防止皮帶撕裂部位擴大。
首先采用厚度5 mm的鋼板焊接一塊長、寬、高分別為0.5 m、0.3 m、0.05 m的長方形斗,將皮帶壓力傳感器安裝在斗的下方,并將皮帶壓力傳感器與斗通過螺栓進(jìn)行連接,制作一塊與斗大小相同的鐵板安裝在皮帶壓力傳感器下方,如下頁圖1所示。
為了防止斗與鐵板發(fā)生位移,在鐵板的四個角安裝四個活動式銷軸,但上下活動式銷軸要保持1 mm的間隙,確保壓力傳感器能夠充分受力,在帶式輸送機導(dǎo)料槽前方下層皮帶梨形清掃器兩側(cè)安裝防撕裂裝置[4]。
在生產(chǎn)時如果皮帶在導(dǎo)料槽口發(fā)生撕裂,皮帶上層的煤塊會落入到下層皮帶,下層皮帶的梨形清掃器會將這些煤礦推到皮帶下方落入撕裂保護(hù)裝置內(nèi),當(dāng)壓力傳感器上的壓力值大于操作人員設(shè)定的壓力值后,控制裝置會及時給電機一個急停信號,確保皮帶撕裂不會繼續(xù)擴大。
圖1 帶式輸送機壓力傳感器防撕裂裝置結(jié)構(gòu)示意圖
15127工作面在前期回采中,發(fā)現(xiàn)了多次皮帶撕裂事故,處理撕帶事故時花費了大量的人力、物力。由于工作面輸送機運輸速度快,皮帶發(fā)生撕裂后工作人員不易發(fā)現(xiàn),造成巷道撒煤嚴(yán)重。處理皮帶撕裂故障,通常采用對撕裂皮帶進(jìn)行更換的方式,但如果皮帶撕裂長度為好幾百米,更換這些皮帶需要花費幾百萬元。但使用該裝置以后,能夠在發(fā)生撕裂事故的第一時間及時報警、停機,防止了事故的擴大。對15127工作面輸送機安裝了該裝置后,每次發(fā)生撕裂事故后能夠及時閉鎖輸送機電源,最大限度地降低了礦井的維修成本。
礦井發(fā)生皮帶撕裂事故后,不僅需要花費大量的錢維修皮帶,還會造成井下完全癱瘓,工作面的煤無法及時運出而全面停產(chǎn)。按照千萬噸礦2 500 t/h,更換皮帶需要12 h,預(yù)估正??缮a(chǎn)1.85萬t,使用該裝置后能夠降低皮帶事故影響的時間,確保了礦井的正常運轉(zhuǎn)。
礦井皮帶一旦發(fā)生事故,不僅會給檢修人員帶來巨大的難題,還會影響全礦井的安全生產(chǎn)。特別是大型運輸設(shè)備,維修會帶來很大的安全隱患,尤其是在高空作業(yè),給工作人員的安全帶來不可預(yù)測的危險。因此,合理使用防撕裂裝置能夠減少檢修人員的工作量,提高礦井安全生產(chǎn)的效率。
2019年7月,對15127工作面帶式輸送機安裝了壓力傳感器防撕裂裝置,截止2019年12月工作面已回采到位,通過5個月對該裝置實際應(yīng)用效果觀察發(fā)現(xiàn),該裝置動作靈敏、故障率低,在后期回采中輸送帶發(fā)生兩次撕帶時,該裝置能夠在3 s范圍內(nèi)及時閉鎖電機電源,防止事故范圍擴大,預(yù)計全年降低輸送機維修成本費用達(dá)32萬元,保證了輸送機安全高效運輸,取得了顯著應(yīng)用成效。