武 強, 吳雁玲
(1.中國重汽集團大同齒輪有限公司, 山西 大同 037306; 2.中國北方發(fā)動機研究所機械制造廠,山西 大同 037000)
隨著產(chǎn)品工藝要求的提高及數(shù)控技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)控機床以其精度高、效率高等諸多普通機床無法比擬的優(yōu)勢,成為當(dāng)今制造業(yè)的主流加工設(shè)備。對于齒輪加工企業(yè),以前大量購置且在用的普通滾齒機面臨著淘汰報廢。如果把原有普通滾齒機[1]進行四軸數(shù)控升級改造,使之變成數(shù)控滾齒機,既能滿足現(xiàn)有工藝要求,又能提高生產(chǎn)效率且節(jié)約資金。
1)基礎(chǔ)件的修復(fù):通過刮研修復(fù)床身、大立柱、滑板、刀架拖板、小立柱等導(dǎo)軌面,按要求檢驗各項精度,必要時重新加工。
2)工作臺的修復(fù):更換工作臺蝸桿蝸輪副,根據(jù)工作臺殼體尺寸重新加工新的蝸桿蝸輪副,在大立柱原分齒掛輪處設(shè)置獨立驅(qū)動的C軸伺服電機。
3)滾刀箱的修復(fù):取消滾刀箱原主傳動系統(tǒng),增加單獨的主傳動箱,由伺服主電機(B軸)傳動。
4)大立柱及滑板的修復(fù):取消原大立柱中的主傳動鏈、差動傳動鏈、走刀傳動鏈、主傳動花鍵、掛輪等,拆卸舊Z軸滾珠絲杠,在大立柱頂部重新設(shè)置獨立伺服電機驅(qū)動減速器和Z軸滾珠絲杠。
5)液壓、潤滑、冷卻系統(tǒng)的改造:對機床原液壓、潤滑及冷卻系統(tǒng)進行改造升級,更換液壓元件,重新設(shè)置自動潤滑系統(tǒng)。
圖1 改造后的機床傳動系統(tǒng)
選用四軸伺服數(shù)控系統(tǒng),需配置64位CPU、CPLD來實現(xiàn)硬件插補技術(shù),實現(xiàn)高速μm級控制。配置GS2000T-N系列強過載型伺服單元,伺服電機位置反饋采用5000線編碼器。配置8.4吋真彩LCD顯示屏。配置USB接口,支持U盤文件操作,方便管理加工程序及數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)
本次改造采用廣州數(shù)控系統(tǒng)GSK980TDc,改造后機床主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 改造后機床主要技術(shù)參數(shù)
改造后機床滿足以下標(biāo)準(zhǔn):
1)數(shù)控滾齒機精度檢驗標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 25380—2010;
2)數(shù)控滾齒機技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)為JB/T 8360.2—1996;
3)滾齒機精度檢驗標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 8064—1998;
4)金屬切削機床液壓系統(tǒng)通用技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)為JB/T 10051—1999;
5)漸開線圓柱齒輪精度標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 10095—2001;
6)工業(yè)機械電氣設(shè)備第1部分通用技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)為GB 5226.1—2002;
7)滾齒機安全防護技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)為JB 10139—1999。
改造后的機床為四軸四聯(lián)動機床[2],各軸為X軸(徑向進給運動)、Z軸(垂直進給運動)、B軸(刀具回轉(zhuǎn)運動)、C軸(工作臺回轉(zhuǎn)運動)。經(jīng)過上述改造,普通滾齒機床各數(shù)控運動軸均由獨立交流伺服電機驅(qū)動,用“電子齒輪箱(EGB)”實現(xiàn)分度運動、差動補償,用展成法完成對各種齒類零件的加工。改造后的普通滾齒性能與新購五軸數(shù)控滾齒機不相上下,如果配置國產(chǎn)系統(tǒng),改造價格僅僅是新機床的30%,性價比極高。