盛朝輝
(中油國際管道有限公司,北京 100020)
水電廠調(diào)速器系統(tǒng)溜負(fù)荷一般是指在沒有接到調(diào)整負(fù)荷指令或未按負(fù)荷調(diào)整要求執(zhí)行,機組自行減少出力甚至出現(xiàn)有功進相的情況。溜負(fù)荷有不易察覺的特性,當(dāng)事件發(fā)生時影響全廠有功的出力,從而引發(fā)機組有功進相、功率波動或事故跳閘停機等事故[1]。本文針對一起調(diào)速器系統(tǒng)在功率閉環(huán)控制模式下進行一次調(diào)頻試驗期間溜負(fù)荷事件進行了原因分析,并簡述了處理方法及整改措施。
某電廠為單機容量700 MW 混流式機組,采用SAFR-2 000H型系列調(diào)速器系統(tǒng)設(shè)備,根據(jù)該電廠機組檢修后啟動并網(wǎng)試驗方案,正在進行調(diào)速器功率閉環(huán)模式下一次調(diào)頻試驗時,在調(diào)速器電柜手/自動控制方式切換過程中發(fā)生溜負(fù)荷現(xiàn)象。
22:57:35,調(diào)速器電柜控制方式切至“手動”位,試驗人員將仿真試驗儀器由測頻切至發(fā)頻,監(jiān)控系統(tǒng)報“有功PID調(diào)節(jié)退出”。
22:57:57,仿真試驗儀器由測頻切至發(fā)頻后,試驗人員將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動”位。
23:03:58,試驗人員通過調(diào)速器仿真試驗儀器向調(diào)速器電柜發(fā)出一個+0.1Hz的頻率階躍信號,機組一次調(diào)頻動作。機組有功負(fù)荷由500 MW 降至391 MW。
23:04:17,試驗人員發(fā)現(xiàn)負(fù)荷大幅下降,將調(diào)速器電柜控制方式切至“手動”位,機組有功負(fù)荷保持在391 MW。
23:05:34,試驗人員申請上位機投入監(jiān)控有功PID 后再次將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動”位(此時+0.1Hz的頻率階躍信號仍然保持),機組有功負(fù)荷再次出現(xiàn)大幅下降,由391 MW 下降至258 MW。
23:05:52,試驗人員發(fā)現(xiàn)負(fù)荷波動,再次將調(diào)速器電柜控制方式切至“手動”位,機組負(fù)荷保持在258 MW。
23:06:10,試驗人員將調(diào)速器仿真試驗儀器的頻率階躍信號由+0.1Hz 修改至0Hz,機組一次調(diào)頻動作復(fù)歸。
23:11:12,試驗人員將調(diào)速器電柜控制方式切至“自動”位,機組有功負(fù)荷未發(fā)生波動。
23:11:20,上位機操作投入機組有功PID調(diào)節(jié)。
調(diào)速器做一次調(diào)頻試驗,需將調(diào)速器仿真試驗儀器由測頻切至發(fā)頻,試驗人員將調(diào)速器控制方式切至手動位后,機組有功PID調(diào)節(jié)自動退出,調(diào)速器功率給定跟蹤機組實發(fā)值。在上位機未投入機組有功PID 調(diào)節(jié)的情況下,試驗人員開始進行頻率階躍試驗,通過調(diào)速器仿真試驗儀器發(fā)出+0.1Hz的頻率階躍信號至調(diào)速器電柜,調(diào)速器一次調(diào)頻動作,機組有功實發(fā)理論應(yīng)下降17.5 MW,但由于此時調(diào)速器功率給定跟蹤機組有功實發(fā)值,調(diào)速器功率給定隨實發(fā)值減小。同時,由于一次調(diào)頻信號未復(fù)歸,一次調(diào)頻動作量再次下調(diào)機組有功17.5 MW,如此往復(fù)造成機組連續(xù)兩次負(fù)荷急速下降。最終試驗人員將頻率階躍復(fù)歸(頻率設(shè)置為50Hz),一次調(diào)頻動作信號復(fù)歸,再次將調(diào)速器控制方式切至自動位,機組有功未出現(xiàn)波動,上位機操作將有功PID調(diào)節(jié)投入,上位機操作將機組有功設(shè)值為200 MW。
事件主要原因是上位機在機組有功PID未投入情況下,通過調(diào)速器仿真試驗儀器發(fā)出+0.1Hz頻率階躍信號(一次調(diào)頻動作),此時調(diào)速器有功給定跟蹤實發(fā)值,引起調(diào)速器功率給定一直下降,導(dǎo)致機組溜負(fù)荷。
當(dāng)機組處于發(fā)電狀態(tài),機組頻率和網(wǎng)頻是同步的,調(diào)速器檢測機組頻率和網(wǎng)頻進行比較,如果兩者偏差的絕對值超過調(diào)速器人工設(shè)定的一次調(diào)頻動作死區(qū),則一次調(diào)頻動作,導(dǎo)葉開度(功率)就會按照程序內(nèi)部固有的關(guān)系做相應(yīng)的調(diào)整。這種頻率和開度(功率)的調(diào)差變化關(guān)系就是“調(diào)差特性”的概念,該概念可用圖1 進行表述,橫坐標(biāo)是開度(功率)百分比,縱坐標(biāo)是頻差的百分比,繪成曲線,曲線上每一點切線斜率的負(fù)數(shù)就是我們常說的“調(diào)差率”。負(fù)數(shù)的物理意義在于保證調(diào)節(jié)的方向正確。
實際運行中的調(diào)速器一般是將圖1的曲線簡化成一條直線進行處理,其線性公式(1)如下:
圖1 調(diào)速器調(diào)差關(guān)系曲線
式中:BP為調(diào)差系數(shù);Δf 為頻差,Hz;Δy 為導(dǎo)葉(功率)變化量,MW;Y為機組額定功率,MW。
分子為機組頻率變化率的標(biāo)幺值,分母為導(dǎo)葉行程的百分比(導(dǎo)葉開度)。將調(diào)差公式進行變換,可容易得出如下公式(2):
從公式(2)可以看出,頻差和導(dǎo)葉開度(功率)偏差有一個計算關(guān)系,如果已知頻差Δf 為固定值,那樣反算到導(dǎo)葉開度或功率就有一個固有的偏差值Δy,即調(diào)速器動作的理論值。
事件發(fā)生時,調(diào)速器在功率閉環(huán)控制模式下正在進行一次調(diào)頻試驗,功率模式下邏輯參數(shù)設(shè)定機組調(diào)差系數(shù)ep等于永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp值為4%,即調(diào)差公式可寫為以下公式(3)。
調(diào)速器在功率模式下的控制邏輯框圖如圖2所示。
從圖2可以看出,當(dāng)調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)頻差時(即一次調(diào)頻動作)Δf1有值并參與主環(huán)PID 計算,則主環(huán)一直存在輸出控制調(diào)節(jié)導(dǎo)葉,此時監(jiān)控功率給定保持不變,導(dǎo)葉動作后功率反饋會相應(yīng)變化,此時有功會出現(xiàn)Δp,Δp再與bp( ep)環(huán)在系統(tǒng)邏輯中進行計算Δf2,再在負(fù)反饋單元中與Δf1進行比較,直至Δf1與Δf2相等為止,此時主環(huán)輸出為零,待一次調(diào)頻動作復(fù)歸后,功率反饋會調(diào)節(jié)至原功率給定值(AGC未下達(dá)最新功率給定情況下)。
此次事件中在調(diào)速器仿真試驗儀器發(fā)出+0.1Hz的頻率階躍信號后,系統(tǒng)一次調(diào)頻動作,即Δf1=0.1Hz,再去除一次調(diào)頻動作死區(qū)后通過公式(3)反算,此時負(fù)荷調(diào)節(jié)量理論值Δp 應(yīng)為17.5 MW,但由于上位機有功PID 調(diào)節(jié)退出,功率給定跟蹤實發(fā)值,Δp始終為零,導(dǎo)致主環(huán)反饋單元計算始終有值,因此在一次調(diào)頻未復(fù)歸的情況下,調(diào)速器會一直調(diào)負(fù)荷,這才導(dǎo)致了溜負(fù)荷的情況。該電廠一次調(diào)頻策略是:有功PID 投入,調(diào)速器優(yōu)先跟蹤有功設(shè)定值,一次調(diào)頻動作期間,有功是二者疊加的結(jié)果,一次調(diào)頻復(fù)歸后,有功跟蹤PID設(shè)定值;有功PID未投入,調(diào)速器在功率閉環(huán)模式下有功設(shè)定值為當(dāng)前實發(fā)值,一次調(diào)頻動作期間,每個計算周期都會以當(dāng)前實發(fā)值為基準(zhǔn),進行增/減負(fù)荷操作,若頻差一直存在,則一次調(diào)頻動作持續(xù),有功不斷變化。
圖2 調(diào)速器在功率模式下的邏輯圖
(1)試驗人員安全意識不強,工作匯報制度落實不夠,試驗前未對試驗中可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險進行分析;試驗中發(fā)現(xiàn)大綱要求調(diào)速器在手動方式下監(jiān)控投入有功PID調(diào)節(jié)無法實現(xiàn)的問題上未能引起足夠重視,未能認(rèn)真分析調(diào)速器切自動、監(jiān)控投入有功PID 調(diào)節(jié)與加入一次調(diào)頻頻差的正確順序;試驗后未能及時匯報試驗中的異常情況。
(2)試驗責(zé)任意識不強,未能全面檢查設(shè)備是否處于正常接線或正常運行狀態(tài),導(dǎo)致監(jiān)控未投入有功PID 的工況下,調(diào)速器系統(tǒng)始終發(fā)出+0.1Hz 的頻率階躍信號,從而引起問題發(fā)生。
(3)試驗過程中重視進度、忽視安全。試驗人員未能堅持開展危險點分析和預(yù)判,忽略操作風(fēng)險。
(1)原有功PID調(diào)節(jié)投入的前提條件為調(diào)速器控制方式在自動位,更改邏輯為調(diào)速器在功率模式下,調(diào)速器進行手自動切換,監(jiān)控有功PID調(diào)節(jié)不退出。
(2)加強各專業(yè)人員技術(shù)技能的培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí),有效提高各專業(yè)試驗人員對相關(guān)試驗特別是試驗中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及可能出現(xiàn)風(fēng)險的掌控能力。
(3)加強工作危險點分析,制定預(yù)控措施;嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護制度,出現(xiàn)問題立即暫停試驗,待原因分析透徹后方可繼續(xù)試驗,杜絕出現(xiàn)只重進度,忽略安全和質(zhì)量的情況。
調(diào)速器系統(tǒng)在不同控制模式下均有不同的邏輯計算和配合關(guān)系,往往這些關(guān)系都是一環(huán)扣一環(huán),因工作失誤或技術(shù)技能水平不足等導(dǎo)致任何一環(huán)出現(xiàn)問題,都會造成異常的出現(xiàn),甚至事故的發(fā)生。在試驗期間對設(shè)備控制邏輯認(rèn)識不清、麻痹大意、責(zé)任意識不強直接導(dǎo)致了這次溜負(fù)荷事件,筆者對該事件進行了詳細(xì)的分析同時也給電廠工作人員敲響了警鐘,希望能對同類電廠處理類似問題提供參考[2],以便提前采用有效措施保證機組安全穩(wěn)定運行。