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        某型直升機液壓減擺器滲油故障的排除

        2020-07-04 06:20:22李華彬國營錦江機器廠
        航空維修與工程 2020年4期
        關鍵詞:故障

        李華彬/國營錦江機器廠

        1 故障現(xiàn)象

        某型直升機飛行后檢查發(fā)現(xiàn),旋翼槳轂支臂液壓減擺器出現(xiàn)漏油情況。現(xiàn)場確認漏油部位為作動筒與活塞桿接合部位和后蓋處。由于排除該滲油故障的工作量較大,需要拆卸整個減擺器,且產品試驗周期長,嚴重影響直升機修理周期及成本,因此有必要對該型液壓減擺器的滲油原因進行研究。

        2 液壓減擺器結構工作原理

        液壓減擺器安裝在旋翼槳槳轂上,其功用是在旋翼工作過程中消耗旋翼槳葉的擺振能量,以限制旋翼槳葉的前后擺動幅度。液壓減擺器主要由作動筒、活塞桿、限動器殼體、緩沖器補償活門、定壓活門、后蓋組件和密封裝置組成,如圖1 所示。

        密封裝置分為靜態(tài)密封和動態(tài)密封兩部分。靜態(tài)密封主要分布在后蓋組件與作動筒、出油口等部位,通過密封圈或銅墊來實現(xiàn)密封;動態(tài)密封分布在活塞桿與后蓋組件、作動筒銅襯套之間,使用密封圈密封。

        3 故障原因分析

        通過對液壓減擺器密封工作原理分析可知,只可能在活塞桿和密封蓋處發(fā)生滲漏,滲油部位如圖2 所示。為了驗證故障分析結論,將故障件安裝在試驗臺上進行故障復現(xiàn)試驗,試驗結果證明了圖2 中的兩個部位都有油跡,說明滲油部位判斷正確。故障復現(xiàn)試驗時還發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象,滲油量隨著試驗進程的延長逐漸減少,直到滲油量趨于穩(wěn)定。

        雖然確定了滲油部位,但是每個部位滲油的原因還不清楚,為此,對兩個部位的滲油故障進行故障樹分析,如圖3 所示。對故障樹列出的所有原因進行排查。密封圈尺寸符合圖樣要求(截面尺寸靠下偏差),表面無凹坑、缺口等缺陷;活塞桿和密封圈安裝槽表面光滑、無劃痕等缺陷;安裝部位尺寸數據收集見表1、表2。

        圖1 液壓減擺器結構原理圖

        圖2 各漏油部位示意圖

        圖3 減擺器滲油故障樹分析圖

        3.1 校核部位1 密封圈的拉伸率和壓縮率

        密封圈尺寸為Φ31.6×Φ5.4。

        1)拉伸率α

        其中,D1為軸的公稱直徑;D 為密封圈的公稱內徑;d 為密封圈的截面公稱直徑。

        根據HB/Z 4-95 表1 規(guī)定,密封圈的公稱內徑為20 ~50mm 時,其拉伸率應符合1.05 ~1.03。實際拉伸率明顯小于標準規(guī)定。

        表1 故障件部位1裝配位置尺寸

        2)壓縮率Y

        作動筒組件(內):Y=3.6%

        作動筒組件(外):Y=3.1%

        后蓋組件(內):Y=4.4%

        后蓋組件(內):Y=4.5%

        根據HB/Z 4-95 表2 規(guī)定,活動密封的壓縮率為12%~17%,允許最小壓縮率為7%。從上述計算可知,實際壓縮率明顯小于標準最小壓縮率。

        表2 故障件部位2裝配位置尺寸

        3.2 校核部位2 密封圈的壓縮率

        該處密封圈為軸向密封,產品設計不需內徑拉伸,故只校核密封圈的壓縮率。密封圈截面尺寸為1.84mm。

        其中,b 為膠圈安裝狀態(tài)下槽底至膠圈外徑的距離;h 為膠圈槽深。

        根據HB/Z 4-95 表2 規(guī)定,固定密封的最小壓縮率為11%。從上述計算可知,實際壓縮率明顯小于標準最小壓縮率。

        3.3 原因分析

        通過對滲油部位密封圈拉伸率和壓縮率的校核可以看出,滲油部位壓縮率明顯偏小,密封圈提供的密封力較小,隨著使用時間的加長,密封圈壓縮應力松弛,密封力進一步下降,加之液壓減擺器油液壓力較大,降低后的密封力不能保證密封需要,因此油液從上述兩處滲漏。故障復現(xiàn)試驗中出現(xiàn)的滲油量隨試驗時間增加逐漸減少,最后趨于穩(wěn)定的原因是:液壓減擺器工作初期由于密封圈壓縮率偏小而開始滲油,隨著活塞桿的往復工作,密封圈摩擦生熱,油液溫度升高,使密封圈溶脹增大,間接提高了密封力,所以滲油量減少;但密封圈的溶脹不是無限增大的,當達到一定條件后溶脹趨于穩(wěn)定,因而滲油量也趨于穩(wěn)定。

        從上述分析中得出的液壓減擺器滲油主要原因是密封圈壓縮率偏小,因此只需提高密封圈的壓縮率就能排除該架飛機的滲油故障。但是,為什么該架機的密封圈壓縮率偏小?其他直升機是否也存在同樣情況?為了徹底查清滲油的根本原因,對在修的多臺液壓減擺器安裝部位尺寸進行了測量,測量結果如 表3、表4 所示。

        從表3 和表4 的測量數據可知,故障件部位1 安裝槽尺寸較其他測量件偏大,最大偏差約0.2095mm;其他在修件該尺寸偏差相對較小(約0.0297mm),符合一般制造精度要求;故障件部位2安裝槽深偏大,約0.2mm。也就是說,其他在修件的尺寸相對穩(wěn)定,故障件尺寸超差屬于個別現(xiàn)象。由于安裝中無密封圈裝配尺寸檢查,未發(fā)現(xiàn)該故障件密封圈實際密封量較小而使其流入下道工序,最終造成了滲油故障。

        4 改進措施

        1)密封圈設計

        根據故障件和在修產品安裝尺寸,優(yōu)化設計密封圈尺寸,保證密封圈具有合理的壓縮率。

        2)完善裝配檢查要求

        裝配工藝中增加密封圈密封量檢查要求和方法,保證減擺器密封部位裝配后具有合理的密封量。

        表3 部位1裝配位置尺寸

        表4 故障件部位2裝配位置尺寸

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