孫 雯
(南京南鋼產業(yè)發(fā)展有限公司燃氣廠,江蘇 南京 210035)
南鋼東區(qū)3#十二萬柜區(qū)于2013年建成投用。柜區(qū)轉爐煤氣出口總管DN1600,架空敷設至同心路口分兩路DN1200轉爐煤氣管道向西、向東輸送。一路轉爐煤氣管道DN1200往東架空敷設約50m后通過調節(jié)閥直接插入送棒材、二燒的高爐煤氣主管DN1600內與高爐煤氣混合;另一路轉爐煤氣管道DN1200往西架空敷設至同心路與大棒廠路口后又分兩路,其中一路轉爐煤氣管道DN1200送二煉鐵兩座高爐熱風爐摻燒使用,經過4#高爐摻燒接口后縮徑至DN900送至5#高爐摻燒。同心路轉爐煤氣主管變徑至DN1000沿同心路繼續(xù)架空敷設至A點大平臺與西區(qū)轉爐煤氣送江邊發(fā)電主管DN1400連通,東區(qū)剩余轉爐煤氣則通過該DN1000管道送二十萬柜區(qū)混合站和江邊1#~3#發(fā)電使用。
轉爐煤氣管網圖可見圖1。
圖1 轉爐煤氣管網圖
東區(qū)二煉鋼原設計產量430萬噸鋼/年,按回收指標120Nm3/噸鋼(1500kCal/Nm3折),實際作業(yè)小時平均轉爐煤氣回收量為50700Nm3/h。
根據市場需求,南鋼近期提出鋼產量提產計劃。南鋼二煉鋼挑戰(zhàn)550萬噸鋼/年,按回收指標120Nm3/噸鋼(1500kCal/Nm3折),實際作業(yè)小時平均轉爐煤氣回收量為76000Nm3/h。
東區(qū)轉爐煤氣消耗統(tǒng)計表1。
表1 東區(qū)混合煤氣、轉爐煤氣統(tǒng)計表
南鋼高爐煤氣熱值740kCal/Nm3,東區(qū)高轉混合煤氣熱值為800kCal/Nm3~900kCal/Nm3折算,棒材、二燒用高轉混合煤氣中混入轉爐煤氣量為10000Nm3/h~30000Nm3/h,加上東區(qū)二鐵廠熱風爐摻燒轉爐煤氣15000Nm3/h,則東區(qū)就地轉爐煤氣消耗最大為25000Nm3/h~45000Nm3/h,考慮全公司生產調度、停產檢修、二鐵廠換熱器效率提升影響,東區(qū)外送轉爐煤氣最大量考慮61000Nm3/h?,F(xiàn)有外送轉爐煤氣管道水力計算見表2。
通過計算分析,僅靠東區(qū)現(xiàn)有一根DN1000轉爐煤氣管道無法將剩余61000Nm3/h轉爐煤氣送出,勢必造成棒材、二燒高轉混合煤氣多混轉爐煤氣、熱值提高和十二萬柜區(qū)放散增加,造成公司燃氣能源的浪費。為提高能源的利用效率,東區(qū)轉爐煤氣外送管道擴容改造勢在必行。
根據擬建轉爐煤氣管道路由不同分兩個方案供選擇。
第一種方案:擬在同心路十二萬柜外送轉爐煤氣主管DN1600帶氣開孔DN1000,引一根轉爐煤氣管道DN1000沿同興路綜合管廊加層敷設至二十萬柜附近A點大平臺,與西區(qū)轉爐煤氣總管DN1400連接。該方案實施后,東區(qū)轉爐煤氣外送管道形成兩根DN1000管道外送于A點大平臺與西區(qū)轉爐煤氣主管連通。
東區(qū)外送與西區(qū)并網轉爐煤氣設計流量最大按61000Nm3/h,至并網點轉爐煤氣壓力為7.1kPa,與西區(qū)轉爐煤氣外送至并網點壓力7.5kPa基本平衡,能夠滿足東西區(qū)并網要求。
但并網后A點大平臺至1#、2#、3#五萬發(fā)電的轉爐煤氣管道管徑為DN1400,設計流量76000m3/h。西區(qū)并入此管網最大流量約50000m3/h~60000萬m3/h,疊加東區(qū)管線并入量30000m3/h,現(xiàn)有管道將無法滿足需要,需要另增加復線或進行擴容。
第二種方案擬將現(xiàn)二煉鐵摻燒轉爐煤氣主管DN1200延伸經放散塔、球團廠至江邊通達路送至江邊1#~3#發(fā)電主轉爐煤氣管道末端,與末端法蘭處連接,利用二鐵廠綜合管廊、高爐煤氣連通管管廊和江邊綜合管廊加層敷設,新建管道全長約1300m。
方案實施后,東區(qū)形成兩路轉爐煤氣管道外送東區(qū)轉爐煤氣。
一路現(xiàn)有同興路轉爐煤氣外送30000Nm3/h,至西區(qū)并網點A點平臺轉爐煤氣壓力為7.27kPa,與西區(qū)轉爐煤氣外送至并網點壓力7.5kPa基本平衡,能夠滿足東西區(qū)并網要求。
擬建一路DN1200轉爐煤氣管道將東區(qū)31000Nm3/h轉爐煤氣直接送往江邊1#~3#發(fā)電使用,至發(fā)電轉爐煤氣壓力達到8.91kPa,可以滿足發(fā)電接點壓力需要。
表2 東區(qū)現(xiàn)有轉爐煤氣管道水力計算表
優(yōu)化方案一,利用同心路管廊加層敷設,建設通道簡易,與現(xiàn)有生產干擾少,設施后管廊美觀大方,實施難度??;缺點是東區(qū)兩根外送轉爐煤氣管道均在A點平臺與西區(qū)管道連通,送到江邊五萬電廠還要通過原轉爐煤氣管道DN1400,從3#十二萬柜至江邊煤氣輸送距離約2900m,輸送距離長阻損大,尤其是當4#5#發(fā)電機組、二十萬柜混合站轉爐煤氣用量減少時,東西區(qū)轉爐煤氣均需通過原A點大平臺至江邊電廠的DN1400管道輸送,該段管道合理輸送量只有65000Nm3/h,滿足不了要求。
優(yōu)化方案二,該路由較復雜,管架形式多樣,有鋼結構有混凝土結構,加層門型架需利用現(xiàn)有支架挑牛腿、包柱等措施,施工難度稍大。改造完成后,東區(qū)剩余轉爐煤氣外送形成兩條獨立通道,且東區(qū)部分轉爐煤氣直接供應江邊發(fā)電廠,新建通道輸送距離為2100m,比一方案縮短800m,據水力計算可知,新建通道按31000Nm3/h輸送量到達江邊接點壓力達8.9kPa,有較好的混入高爐煤氣管道條件(該點高爐煤氣壓力約8kPa~9kPa)。這條輸送線路也給一燒廠摻混轉爐煤氣提供了條件。
綜合兩種方案的后期效果及項目投資進行比較,將選擇方案二對現(xiàn)有東區(qū)轉爐煤氣管道進行優(yōu)化。優(yōu)化后,轉爐煤氣管道形成環(huán)網,原A點至1#、2#、3#五萬發(fā)電管道還可起到轉爐煤氣連通管作用,平衡東、西兩區(qū)轉爐煤氣作用。