孫得利,谷和鵬,崔占磊,張兆天
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
程控閥是一種通過氣動(dòng)或液動(dòng)等方式進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的切斷閥,是PSA裝置中較為關(guān)鍵的設(shè)備,在PSA生產(chǎn)過程中要求周期性的切換開關(guān)閥門,動(dòng)作頻繁,不可避免的會(huì)出現(xiàn)各種故障[1]。對(duì)于PSA解析氣進(jìn)入制氫轉(zhuǎn)化爐做燃料氣的工藝中,當(dāng)沖洗程控閥發(fā)生故障時(shí),制氫轉(zhuǎn)化爐會(huì)因?yàn)榻馕鰵獾拇蠓▌?dòng)而停爐,因此對(duì)沖洗程控閥的故障分析及處理至關(guān)重要[2]。
I系列PSA系統(tǒng)流程如圖1所示。
圖1 Ⅰ列PSA系統(tǒng)流程簡圖Fig.1 The flow chart of PSA system in columnⅠ
由圖1可知,惠州石化天然氣制氫Ⅰ系列PSA設(shè)計(jì)規(guī)模100000 m3/h,氫氣回收率達(dá)90%,采用10塔操作,3塔進(jìn)料、4次均壓、順放沖洗、降壓解吸的操作工藝(簡稱10-3-4/P工藝)[3]。其中,均壓步驟結(jié)束后吸附塔進(jìn)行順放沖洗步驟,順放氣經(jīng)過程控閥(KV15109A/B)進(jìn)入順放罐 D1502A/B緩沖,再經(jīng)調(diào)節(jié)閥 PV15103A/B、PV15104A/B調(diào)壓后對(duì)吸附塔進(jìn)行沖洗,沖洗后的廢氣作為解吸氣進(jìn)入解吸氣混合罐 D1504A/B,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥(FV15103)穩(wěn)流,流量計(jì)FIQ15103計(jì)量后送到制氫轉(zhuǎn)化爐,供轉(zhuǎn)化爐火嘴燃燒使用[4]。
沖洗調(diào)節(jié)閥根據(jù)吸附塔的狀態(tài)進(jìn)行開關(guān)。當(dāng)實(shí)際編號(hào)為單系列的吸附塔(A、C、E、G、I)進(jìn)行沖洗1(P1)時(shí),PV15103A開啟,進(jìn)行沖洗2(P2)時(shí),PV15104B開啟。雙系列的吸附塔(B、D、F、H、J)進(jìn)行沖洗1(P1)時(shí),PV15103B開啟,進(jìn)行沖洗2(P2)時(shí),PV15104A 開 啟。當(dāng) PV15103A/B,PV15104A/B,KV15109A/B中有其一發(fā)生故障時(shí),KV15109A和 KV15109B、PV15103A和 PV15104B、PV15103B和PV15104A的功能能兩兩相互替代,運(yùn)行方式變?yōu)閱雾樂殴逈_洗流程。
10-3-4/P運(yùn)行時(shí)序圖如圖2。
由圖2可知,每個(gè)吸附塔先后依次進(jìn)行以下各步驟:吸附(A)、均降一(E1D)、均降二(E2D)、均降三(D3D)、均降四(D4D)、順放(PP1、PP2)、逆放 (D1、D2)、沖洗 (P2A、P2B、P2C、P1A、P1B、P1C)、均升一(E1R)、均升二(E2R)、均升三(E3R)、均升四(E4R)、終充(FR)[5]。10個(gè)在線吸附塔分別完成以上所有步驟后,完成一個(gè)運(yùn)行周期。每個(gè)運(yùn)行周期根據(jù)在線吸附塔的數(shù)量細(xì)分為多個(gè)分周期,每個(gè)分周期又分為八個(gè)時(shí)間段(T1~T8),亦稱八個(gè)步序。不同步序分配以相應(yīng)的時(shí)間,各吸附塔的程控閥門按照設(shè)定的時(shí)間進(jìn)行開關(guān)動(dòng)作,10個(gè)吸附塔交替循環(huán)操作,時(shí)間上相互交錯(cuò),使整個(gè)PSA系統(tǒng)有條不紊的運(yùn)行。
圖2 10-3-4/P運(yùn)行時(shí)序圖Fig.2 10-3-4/P operation timing diagram
2018年11月28日9時(shí)15分56秒制氫裝置Ⅰ列PSA程控閥KV15107G發(fā)生閥檢報(bào)警,9點(diǎn)16分57秒大量解析氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,混合燃料氣壓力迅速升高,9點(diǎn)17分18秒觸發(fā)轉(zhuǎn)化爐混合燃料氣壓力高高聯(lián)鎖(≥30 kPa),制氫Ⅰ列轉(zhuǎn)化爐Z.B聯(lián)鎖停車。
9時(shí)15分56秒Ⅰ列PSA程控閥KV15107G出現(xiàn)閥檢報(bào)警,報(bào)警時(shí)各吸附塔壓力并未發(fā)生異常,解析氣流量也沒有發(fā)生變化,9時(shí)16分57秒大量解析氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化爐,混合燃料氣流量迅速增加。從閥門開關(guān)狀態(tài)報(bào)警到解析氣開始大幅度波動(dòng)存在61S的時(shí)間延遲。9時(shí)17分05秒,轉(zhuǎn)化爐燃料氣壓力PI11305A\B\C高報(bào),9點(diǎn)17分06秒,轉(zhuǎn)化爐燃料氣壓力PI11305A\B\C高高報(bào)警(三取二),觸發(fā)Z.B聯(lián)鎖。
根據(jù)當(dāng)時(shí)PSA運(yùn)行時(shí)序圖,可以還原當(dāng)時(shí)各吸附塔的運(yùn)行情況:吸附塔G程控閥KV15107G在沖洗結(jié)束(3/T8)時(shí),并沒有關(guān)閉,發(fā)生閥檢報(bào)警,4/T1~T4步序奇數(shù)列塔沒有進(jìn)入沖洗步驟,沖洗閥PV15103A、PV15104B處于關(guān)閉狀態(tài),G、J塔在三均時(shí)氣體憋在奇數(shù)列沖洗管線中,所以沒有馬上反映到解析氣中,解析氣量未第一時(shí)間發(fā)生變化,當(dāng)進(jìn)入4/T5步序后,A、G塔進(jìn)行二均,I塔進(jìn)入沖洗步驟,7I閥打開,瞬間A、G塔內(nèi)大量氫氣通過I塔沖洗閥門進(jìn)入解析氣中。
1)兩塔在異側(cè)連續(xù)沖洗,因10塔運(yùn)行時(shí)。奇數(shù)列和偶數(shù)列吸附塔依次交替進(jìn)行沖洗,兩塔沖洗始終處于異側(cè),9塔運(yùn)行工況下,因奇數(shù)列和偶數(shù)列運(yùn)行吸附塔數(shù)量不同,每個(gè)大周期會(huì)有一次兩塔在同側(cè)沖洗的情況,其它時(shí)間都是異側(cè)沖洗。
事故現(xiàn)象:當(dāng)沖洗結(jié)束7#程控閥故障關(guān)不上時(shí),待故障塔同列的吸附塔再次進(jìn)入沖洗步驟時(shí),才會(huì)造成竄壓影響解析氣流量,有一定時(shí)間延遲(10塔在 T5~T8,9塔在T1~T4)。
處理方法:此次KV15107G故障,雖然第一時(shí)間出現(xiàn)了閥檢報(bào)警,但解析氣量未第一時(shí)間發(fā)生變化,存在61 S的延遲,當(dāng)解析氣流量開始增加后,21 S的時(shí)間就觸發(fā)聯(lián)鎖,期間可以進(jìn)行調(diào)整的時(shí)間很短。參考上次事故經(jīng)驗(yàn),當(dāng)PSA的7#程控閥發(fā)生閥檢報(bào)警,應(yīng)馬上減少解析氣進(jìn)轉(zhuǎn)化爐的流量。先將FV15103關(guān)小5%~10%的閥位,燃料不足部分可通過開大補(bǔ)充燃料氣閥門FV11302進(jìn)行補(bǔ)充,同時(shí)調(diào)整鼓引風(fēng)機(jī)擋板,穩(wěn)定爐膛負(fù)壓,然后再判斷報(bào)警的原因(閥檢故障、閥門故障開或未打開的問題)。如果解析氣量開始大幅度增加,快速切出部分PSA解析氣,直到解析氣對(duì)轉(zhuǎn)化爐的影響基本可控,再查找故障原因。
2)兩塔在同側(cè)連續(xù)沖洗。Ⅰ列PSA正常情況下為10塔運(yùn)行,當(dāng)發(fā)生異常情況時(shí),可以進(jìn)行切塔操作,9塔運(yùn)行時(shí)奇數(shù)列和偶數(shù)列數(shù)量不同,就會(huì)發(fā)生連續(xù)沖洗的兩個(gè)塔處于同側(cè),同理可知8塔運(yùn)行,7塔運(yùn)行,6塔運(yùn)行時(shí)也會(huì)有同側(cè)連續(xù)沖洗的情況。表1以9塔9-3-3/P運(yùn)行工況為例分析。
由表1可知,以切出A塔為例,同為偶列的兩個(gè)吸附塔B、J同時(shí)沖洗時(shí),先進(jìn)行沖洗的J塔處于P1B、P1C時(shí),后進(jìn)入沖洗的 B塔開始P2A、P2B,隨后J塔沖洗結(jié)束進(jìn)入均壓升階段,B塔進(jìn)入P2C,繼續(xù)進(jìn)行沖洗。如果此時(shí)J塔的7#閥故障未關(guān)閉,會(huì)造成J、B兩塔連通,在J塔E3R、E2R階段大量氫氣通過B塔進(jìn)入到解析氣中,馬上就會(huì)造成解析氣的大幅增加。
表1 切除一個(gè)吸附塔后9-3-3/P工況分析Tab.1 9-3-3/Pworking condition analysis after removing an adsorption tower
事故現(xiàn)象:同側(cè)沖洗的兩個(gè)吸附塔,先進(jìn)行沖洗的吸附塔結(jié)束沖洗后,7#未關(guān)閉會(huì)馬上發(fā)生竄壓事故,解析氣流量立即大幅度增加,造成混合燃料氣壓力快速升高,爐膛負(fù)壓減小,氧含量下降,爐溫升高等現(xiàn)象。
處理方法:看到7#程控閥閥檢報(bào)警或是PSA解析氣流量大幅度增加、爐膛負(fù)壓快速降低等現(xiàn)象應(yīng)第一時(shí)間壓減PSA解析氣進(jìn)轉(zhuǎn)化爐的流量,快速切出部分解析氣。當(dāng)FV15103閥位控制在40%以下,解析氣對(duì)轉(zhuǎn)化爐的影響基本可控時(shí),再查找事故的具體原因,切出故障塔。通過調(diào)整補(bǔ)充燃料氣和鼓引風(fēng)機(jī)擋板,穩(wěn)定爐膛溫度和負(fù)壓,操作要準(zhǔn)確快速,避免轉(zhuǎn)化爐聯(lián)鎖停工。
由表2可知,當(dāng)逆放結(jié)束進(jìn)入沖洗步驟時(shí),如果7#故障無法打開,會(huì)因缺少一個(gè)沖洗塔而造成解析氣流量的大幅減少,減少時(shí)間將持續(xù)到下一個(gè)待沖洗的吸附塔進(jìn)入沖洗步驟為止。
表2 9-3-3/P部分時(shí)序圖Tab.2 9-3-3/P part timing diagram
以9-3-3/P工況為例(見表2):5號(hào)塔在1/T5步序時(shí)進(jìn)入沖洗,直到2/T8步序結(jié)束,在此期間產(chǎn)生大量解析氣,另外產(chǎn)生解析氣的還有:在1/T5~T8時(shí)間內(nèi)同時(shí)沖洗的4號(hào)塔,在2/T2~T4,T5~T8時(shí)間內(nèi)分別進(jìn)行逆放和沖洗的6號(hào)塔。
同理10-3-4/P運(yùn)行工況下,當(dāng)逆放結(jié)束進(jìn)入沖洗步驟時(shí),如果7#故障無法打開,也會(huì)造成一樣的影響。分析可知與7#故障關(guān)不上不同的是:無論是異側(cè)還是同側(cè)連續(xù)沖洗,都會(huì)因減少一個(gè)沖洗塔而立刻造成解析氣的大量減少。
事故現(xiàn)象:解析氣流量快速大幅度減少,轉(zhuǎn)化爐混合燃料氣壓力降低,爐膛負(fù)壓增大,剩余氧含量升高,爐膛溫度降低等。因沖洗無法進(jìn)行,吸附劑不能充分再生,下一周期該塔吸附時(shí)產(chǎn)品氫純度下降。
處理方法:當(dāng)發(fā)生7#閥檢報(bào)警且解析氣大量減少時(shí),快速手動(dòng)開大補(bǔ)充燃料氣閥,縮短吸附時(shí)間,延緩解析氣壓力、流量下降速度,同時(shí)關(guān)小解析氣閥,減弱解析氣對(duì)轉(zhuǎn)化爐的影響,調(diào)整鼓引風(fēng)機(jī)擋板開度,防止?fàn)t膛負(fù)壓過大觸發(fā)聯(lián)鎖,查看壓力趨勢,確定閥門故障后切出故障吸附塔。
7#沖洗程控閥無法關(guān)閉時(shí)會(huì)存在兩種情況:一種是延遲一段時(shí)間,再出現(xiàn)解析氣量大幅波動(dòng),另一種是馬上出現(xiàn)解析氣量大幅波動(dòng)。7#沖洗程控閥無法打開時(shí),無論在何種工況下,都會(huì)因減少一個(gè)沖洗塔而立刻導(dǎo)致解析氣量大幅減少。以上各事故狀態(tài)均需馬上進(jìn)行針對(duì)性處置,避免發(fā)生聯(lián)鎖停車事故。