崔 偉
(中國(guó)石油 烏魯木齊石化分公司,烏魯木齊 830019)
烏魯木齊石化公司化肥廠脫硫裝置在線煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS),是由北京雪迪龍公司生產(chǎn)的SCS900 系列分析測(cè)量系統(tǒng),整個(gè)系統(tǒng)主要由取樣裝置、分析系統(tǒng)、過(guò)程控制系統(tǒng)、在線傳輸系統(tǒng)等構(gòu)成。取樣裝置的取樣管線應(yīng)自上而下傾斜敷設(shè),不能打死彎或者出現(xiàn)U 型彎,防止管內(nèi)積水或者其他污物。電纜應(yīng)該與伴熱取樣管分開(kāi)或者隔有一定的距離,防止過(guò)熱引起線路問(wèn)題,另外伴熱管的總長(zhǎng)度不要超過(guò)70m,否則取樣泵的抽力有可能滿足不了分析儀的要求[1]。
一套完整的脫硫在線分析系統(tǒng)是由4 部分組成:顆粒物測(cè)量?jī)x、煙氣參數(shù)測(cè)量子系統(tǒng)(包括:溫度測(cè)量?jī)x、壓力測(cè)量?jī)x、流量測(cè)量?jī)x、濕度測(cè)量?jī)x、氧測(cè)量?jī)x或二氧化碳測(cè)量?jī)x),氣體污染物CEMS(SO2、NOX、O2)、數(shù)據(jù)采集及控制系統(tǒng)。
煙氣脫硫工程配備的CEMS 主要用于測(cè)量煙氣脫硫工程前(原煙氣),后(凈煙氣)的污染物含量。為了對(duì)比,必須將測(cè)量結(jié)果折算成標(biāo)態(tài)的干煙氣。所以,除測(cè)量污染物含量外,還要測(cè)量溫度、濕度、壓力和含氧量。測(cè)量的準(zhǔn)確性對(duì)煙氣脫硫裝備的效率是很重要的。
煙氣在煙道中流動(dòng),必須通過(guò)取樣才能進(jìn)入分析儀,氣態(tài)污染物CEMS 取樣分為3 種方式:稀釋抽取法、直接抽取法、直接測(cè)量法。其中,稀釋抽取法不適合低濃度測(cè)量稀釋氣,質(zhì)量要求較高,濕基測(cè)量。直接測(cè)量法受溫度和振動(dòng)的影響很大,上述兩種取樣方法在現(xiàn)場(chǎng)很少使用,大多采用直接抽取法,將此方法做詳細(xì)介紹:直接抽取法又可分為冷、干直接抽取和熱、濕直接抽取,國(guó)內(nèi)安裝的基本為冷干直接抽取法,冷干抽取法給出的煙氣濃度為干基,熱、濕抽取法給出的煙氣濃度為濕基。取樣管線需要自限溫和恒功率伴熱保溫,最長(zhǎng)不超過(guò)70m,由上至下至少傾斜5°,直接抽取法的主要優(yōu)點(diǎn)是便于探頭校準(zhǔn)、中間校準(zhǔn)、分析儀校準(zhǔn),便于擴(kuò)展,主要缺點(diǎn)是安裝、調(diào)試和操作需要更多的經(jīng)驗(yàn)。直接抽取法的誤差主要來(lái)自:①煙氣濃度分層;②探頭堵塞;③取樣系統(tǒng)泄漏;④管線吸附;⑤冷凝水吸收。
含塵量測(cè)定儀一般為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量?jī)x表,直接安裝在煙道上,窗口與煙道接觸,若沒(méi)有清洗氣體保護(hù),窗口必然被污染,使測(cè)量結(jié)果不正確。不僅如此,只要含塵量測(cè)定儀安裝在煙道上,清洗氣體就不能停止。因此吹掃系統(tǒng)必須很可靠,并有故障報(bào)警,整個(gè)取樣系統(tǒng)在使用前最主要的是要進(jìn)行管線的氣密性檢查,檢查前先將所有接頭螺帽擰緊,泵前氣密性檢查:將針閥順時(shí)針旋到底(關(guān)死旁路),堵死截止閥上端的進(jìn)氣口,看儀表上浮子流量計(jì),若是降到最低端并靜止不動(dòng),則氣密性良好,否則系統(tǒng)可能漏氣,應(yīng)逐一檢查各接頭密封性,泵后氣密性檢查(小心慎重操作)[2]。
整個(gè)取樣過(guò)程中冷卻系統(tǒng)是至關(guān)重要的,通過(guò)兩級(jí)冷卻,將樣品氣中的水分冷凝排出取樣系統(tǒng),排水管必須接到儲(chǔ)液桶里并保持管路排水暢通,伸進(jìn)儲(chǔ)液桶的機(jī)柜排氣管不能過(guò)深,防止被廢液漫過(guò)。由儲(chǔ)液桶引出的排氣管必須引到室外,穿墻及室外部分應(yīng)纏到取樣管上,利用取樣管的伴熱保證排氣管有一定的溫度,防止冬天管內(nèi)結(jié)冰堵死排氣管。制冷器最常見(jiàn)的故障有:制冷劑泄漏、溫控器問(wèn)題、溫度傳感器問(wèn)題、風(fēng)扇問(wèn)題、壓縮機(jī)問(wèn)題、散熱器灰塵多、散熱不好、線路板插接件接觸不實(shí)(多發(fā)生于BUHLER 進(jìn)口制冷器)、加熱片一直加熱或者一直不加熱。
表1 顆粒物的測(cè)量(光電透射法、光閃爍、光散射法、β射線法、電荷法)Table 1 Measurement of particles (photoelectric transmission method, light scintillation, light scattering method, β - ray method, charge method)
對(duì)煙氣污染物的監(jiān)測(cè)必須有可對(duì)比性,因此需要將污染物的測(cè)量結(jié)果折算成標(biāo)態(tài)干物質(zhì)數(shù)量。單位是mg/Nm3。折算過(guò)程需要引進(jìn)溫度、壓力、濕度、含氧量的數(shù)值。同時(shí),還必須計(jì)算出總量,供環(huán)境保護(hù)部門(mén)參考。流量測(cè)量是為計(jì)算總量服務(wù)的。
煙氣中水分含量的測(cè)量有紅外吸收法和氧差法,紅外吸收法如果用現(xiàn)場(chǎng)安裝型儀器,成本很高。若采用熱測(cè)量技術(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),則成本增加不多,而測(cè)量精度大大提高。但熱測(cè)量技術(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)總的成本較高,最適合于復(fù)雜的煙氣監(jiān)測(cè)(例如拉圾焚燒或脫氮處理廠)。
氧差法是通過(guò)測(cè)量煙道中的濕基氧含量和脫水處理后的干基氧,通過(guò)計(jì)算得到濕度值。如果水含量較小,或取樣管路有微漏,測(cè)量誤差很大。
標(biāo)準(zhǔn)中也允許通過(guò)定期標(biāo)定作為常數(shù)輸入排放煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)中,一般每半年標(biāo)定一次。如果煤質(zhì)發(fā)生重大變化,需及時(shí)標(biāo)定。
測(cè)量濕度的方法很多,如電容法、干濕球法、中子法、濕敏元件法等,但是因?yàn)闊煔獾奶厥猸h(huán)境(含塵量高,腐蝕性氣體),不能長(zhǎng)期使用。
分析測(cè)量部分是CEMS 系統(tǒng)的最重要部分,儀表的測(cè)量原理是:不分散紅外吸收法,氣體的特征吸收波長(zhǎng):SO2吸收的紅外波長(zhǎng)7.3μm,NO 吸收的紅外波長(zhǎng)5.3μm。測(cè)量氧氣的原理是電化學(xué)法。
儀表的常見(jiàn)故障以雪迪龍生產(chǎn)儀表為例,當(dāng)儀表測(cè)量出現(xiàn)******時(shí),處理方法如下:
1)進(jìn)入分析儀狀態(tài)菜單,查看故障日志。
2)一直按Enter 鍵,把故障消除掉,退出再進(jìn)入就能看到無(wú)法消除的故障,然后根據(jù)故障原因,再進(jìn)行處理[3]。
3)進(jìn)入儀表菜單檢查儀器診斷
通過(guò)7 個(gè)月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)該CEMS 系統(tǒng)存在一些問(wèn)題,主要有:儀器在進(jìn)行反吹的時(shí)候,會(huì)造成SO2含量突然升高,針對(duì)這一問(wèn)題,與生產(chǎn)廠家維修人員在現(xiàn)場(chǎng)共同摸索、研究,發(fā)現(xiàn)在反吹過(guò)程中,取樣管線中的樣品氣被急劇壓縮,造成單位體積內(nèi)的SO2突然升高,由于取樣管線比較長(zhǎng),設(shè)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法置換出被壓縮的樣品氣,在現(xiàn)場(chǎng)做實(shí)驗(yàn),將被壓縮的樣品氣也引入另外一臺(tái)分析儀,實(shí)時(shí)觀察吹掃過(guò)程中SO2濃度的變化,在吹掃過(guò)程中,儀器不顯示當(dāng)前SO2含量,通過(guò)實(shí)驗(yàn),確定在吹掃過(guò)程中,SO2濃度發(fā)生了很大變化,根據(jù)這一情況,增加了旁路排放,同時(shí)加大抽吸泵的排量,盡量在設(shè)定時(shí)間內(nèi)將被壓縮的樣品氣排出,同時(shí)盡可能增加氣體置換時(shí)間。為了徹底解決樣品氣被壓縮的問(wèn)題,在取樣過(guò)濾器出口安裝一個(gè)電磁閥,由程序控制,吹掃開(kāi)始后,電磁閥關(guān)閉,使樣品氣不進(jìn)入取樣管線,徹底切斷樣品氣,在使用了一段時(shí)間后,效果很好。
另一個(gè)問(wèn)題是,整個(gè)系統(tǒng)的樣品氣冷凝液排放在室內(nèi)的一個(gè)廢液回收桶里,冷凝液在排放的過(guò)程中會(huì)夾帶樣品氣,這樣會(huì)使樣品氣泄漏在分析房中,儀器在執(zhí)行自動(dòng)標(biāo)定的時(shí)候,會(huì)抽取分析房中的氣體來(lái)進(jìn)行零點(diǎn)標(biāo)定,這樣,就會(huì)使零點(diǎn)的標(biāo)定出現(xiàn)問(wèn)題,錯(cuò)把含有樣品氣的空氣當(dāng)做潔凈的空氣,使零點(diǎn)偏低,造成分析儀測(cè)量出現(xiàn)偏差,目前已經(jīng)將所有的排放管線和冷凝液的排放都排在了分析室外,排除這些干擾,同時(shí)加大分析小屋風(fēng)機(jī)的置換能力,使風(fēng)量最大,保證分析室內(nèi)充滿潔凈的空氣,同時(shí)引儀表風(fēng)進(jìn)入分析小屋,保證小屋正壓吹掃,從根本上解決這個(gè)由于泄漏產(chǎn)生的問(wèn)題。
在使用過(guò)程中針對(duì)目前現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際工況,對(duì)儀表的全面運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集,同時(shí)和工藝車(chē)間一同對(duì)如何調(diào)整工況進(jìn)行了探討,并且在現(xiàn)場(chǎng)做了大量實(shí)驗(yàn),根據(jù)加氨水量的多少,控制SO2濃度在一定的范圍,通過(guò)實(shí)驗(yàn)逐漸摸索出了一些規(guī)律。同時(shí)加入氨水后,在多長(zhǎng)時(shí)間后,SO2含量發(fā)生變化,在長(zhǎng)時(shí)間、多次同工藝車(chē)間實(shí)際操作和記錄結(jié)果分析,最后總結(jié)出在加入氨水大約1.5h 后,樣品氣中的SO2濃度會(huì)發(fā)生變化。針對(duì)氨水加入量的多少,調(diào)節(jié)出口SO2濃度,在大量的實(shí)際操作和比對(duì)試驗(yàn)中,目前已基本掌握了氨水加入量、反應(yīng)時(shí)間和出口SO2濃度的關(guān)系。同時(shí)將分析小屋由地面移至25m 高框架處,使取樣管線大為縮短,現(xiàn)在只有50m,只有原來(lái)的一半,分析滯后和置換不干凈都得到了徹底的消除。
另外在運(yùn)行過(guò)程中還總結(jié)出了一些維護(hù)經(jīng)驗(yàn),取樣過(guò)濾器在連續(xù)使用1 個(gè)月后需要進(jìn)行清理,否則會(huì)引起取樣流量變小,當(dāng)流量小于0.5L/min 時(shí),分析儀會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行,在連續(xù)運(yùn)行3 個(gè)月后要對(duì)保護(hù)過(guò)濾器進(jìn)行清洗,否則同樣會(huì)造成取樣流量變小,造成和上面一樣的結(jié)果。
通過(guò)以上的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和實(shí)際工作中的革新應(yīng)用,徹底消除了系統(tǒng)自動(dòng)反吹后SO2發(fā)生突變的情況,提高了煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。