金劍鋒
摘要:在實(shí)際工作過(guò)程中中,背壓汽輪機(jī)在運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)排汽溫度高、前后軸承溫度高、封冷卻器運(yùn)行不正常等一系列狀況。針對(duì)熱電廠背壓汽輪機(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,采取相應(yīng)的措施解決了運(yùn)行中的問(wèn)題確保背壓式水輪機(jī)高效穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:背壓汽輪機(jī);氣封;軸封冷卻器;改造
1?背壓汽輪機(jī)運(yùn)行中存在的問(wèn)題及原因分析
1.1 汽輪機(jī)排汽溫度高原因分析
熱電廠單級(jí)背壓汽輪機(jī)的進(jìn)汽口通入的是中壓蒸汽。鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過(guò)輸送管線送入汽輪機(jī),帶動(dòng)給水泵運(yùn)行。設(shè)備安裝完成后進(jìn)行調(diào)試,在調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)排汽溫度過(guò)高的問(wèn)題,這一現(xiàn)象表明背壓式汽輪機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果,效率低下。這種情況一般有以下幾種原因:噴嘴結(jié)垢、葉片結(jié)垢、噴嘴和葉片發(fā)生變形等。但是熱電廠所安裝的背壓式汽輪機(jī)為全新的設(shè)備,不存在結(jié)垢等問(wèn)題。經(jīng)與廠家技術(shù)人員溝通,確定排氣溫度高是廠家設(shè)計(jì)問(wèn)題所致,而不是操作和設(shè)備問(wèn)題。
1.2 汽輪機(jī)氣封漏汽量大原因分析
熱電廠背壓式汽輪機(jī)前后氣封采用梳齒迷宮式氣封(如圖1所示),價(jià)格較低,結(jié)構(gòu)也不復(fù)雜,運(yùn)行穩(wěn)定,危險(xiǎn)系數(shù)低,同時(shí)安裝簡(jiǎn)單。但是,現(xiàn)實(shí)中設(shè)備存在較長(zhǎng)的軸向長(zhǎng)度,影響整體的密封效果,因此容易造成泄露。因?yàn)榇嬖谳^多的泄露蒸汽,泄露的蒸汽大大提高了軸向加熱段的長(zhǎng)度,使得其溫度隨之升高,造成了較大的脹差。同時(shí),軸上凸臺(tái)和氣封塊的高低齒之間存在錯(cuò)位引起的位置偏差而倒伏,最終導(dǎo)致漏汽量的不斷變大,因此密封情況存在較大隱患。
1.3 汽輪機(jī)氣封冷卻器工作失常原因分析
在汽輪機(jī)氣封冷卻器工作時(shí),其第一級(jí)是真空狀態(tài),因此氣封冷卻器可以將泄漏的漏氣抽出。所以,氣封冷卻器的第一級(jí)必須是與大氣隔離的密封室,抽氣機(jī)在工作時(shí),密封室往往呈現(xiàn)負(fù)壓狀態(tài)。安裝背壓式汽輪機(jī)時(shí),氣封冷卻器的位置不能過(guò)低。但是熱電廠將氣封冷卻器裝在廠區(qū)0m處,在軸封運(yùn)行狀態(tài)下,第一級(jí)真空無(wú)法保證,使得氣封冷卻器不能正常運(yùn)行。
2?背壓汽輪機(jī)改造方案
2.1 汽輪機(jī)排汽溫度高改造方案
背壓汽輪機(jī)機(jī)組在工作時(shí),壓力符合要求,僅僅是排氣溫度不符合要求,溫度過(guò)高。因此,如果安裝降溫裝置可以很好的解決這一問(wèn)題。減溫裝置有很多種,其中單孔噴嘴具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低等特點(diǎn)。噴嘴工作原理簡(jiǎn)單,即在進(jìn)行降溫時(shí)將冷卻水以水霧的形式噴出,對(duì)管道內(nèi)的蒸汽進(jìn)行降溫。而且,噴嘴的形式也會(huì)影響降溫效果。其中旋流式和離心式噴嘴應(yīng)用較為廣泛。結(jié)合熱電廠的實(shí)際情況最終使用離心式噴嘴。
2.2 汽輪機(jī)軸承溫度高技術(shù)改造方案
由于背壓汽輪機(jī)機(jī)組運(yùn)行時(shí)漏氣量大,根據(jù)技術(shù)人員對(duì)機(jī)組工作狀況的檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組工作時(shí)出現(xiàn)動(dòng)靜摩擦,使得氣封與氣缸存在較大的縫隙,引起蒸汽的泄露。針對(duì)這一問(wèn)題,有必要改變機(jī)組的氣封齒結(jié)構(gòu)(如圖2所示)。
改造前,計(jì)算得到的平齒漏汽總量為,但是現(xiàn)實(shí)中這一數(shù)值為
,氣封與汽缸之間的空隙為
,氣封齒高僅為
。由于背壓式水輪機(jī)前后氣封尺寸限制了前后氣封無(wú)法進(jìn)行較大的改造。但是可以改變氣封的形式,由原來(lái)的平齒密封變?yōu)楦叩妄X密封。經(jīng)過(guò)改造后漏氣量大大降低,最終漏氣量降低為
。機(jī)組的密封效果得到了顯著的改善,因此機(jī)組運(yùn)行時(shí)經(jīng)濟(jì)性也隨之提高。
2.3 汽輪機(jī)氣封冷卻器技術(shù)改造方案
在氣封冷卻器運(yùn)行時(shí)汽輪機(jī)前后氣封泄漏的蒸汽進(jìn)入氣封冷卻器第一級(jí)冷凝。當(dāng)蒸汽在冷卻器中冷卻后,蒸汽因?yàn)闇囟冉档陀蓺鈶B(tài)變?yōu)橐簯B(tài),而且壓力隨之降低,出現(xiàn)負(fù)壓的狀態(tài)。而冷卻器內(nèi)部溫度較高沒(méi)有凝結(jié)的蒸汽則被抽汽器排出冷卻器,和新蒸汽混合后輸送到二級(jí)室中,保證氣封泄漏蒸汽順利排入氣封冷卻器(如圖3所示)。熱電廠背壓式水輪機(jī)安裝時(shí),在廠房0米處安裝空氣密封冷卻器:一、二級(jí)排水直接排入地溝,由于一級(jí)室因?yàn)檎羝鋮s產(chǎn)生的負(fù)壓而形成的真空狀態(tài),使得氣封冷卻器一級(jí)疏水無(wú)法自然排出冷卻器外部,造成一級(jí)疏水在冷卻器內(nèi)部不斷的積累。當(dāng)一級(jí)疏水因無(wú)法排出而不斷增多達(dá)到一定程度時(shí),大大降低了冷卻器的熱交換面積,使得冷卻器的真空度也不斷降低,最終使得氣封漏汽不能順利排入氣封冷卻器。經(jīng)分析,可增加氣封冷卻器的安裝高度,一、二級(jí)排水采用U形水封。一般U形管間距大于600 mm。由于二級(jí)冷卻器內(nèi)腔微正壓,排水比較順暢。
3?背壓汽輪機(jī)改造方案實(shí)施
3.1 安裝排汽減溫水裝置
3.1.1 減溫水量的計(jì)算
根據(jù)現(xiàn)有的文獻(xiàn)資料可知,背壓汽輪機(jī)減溫裝置排汽壓力為、溫度 為
的蒸汽焓值為
;排汽壓力為
、溫度為
的蒸汽焓值為
;減溫水壓力為
、溫度為
的減溫水焓值為
。將以上數(shù)據(jù)代入減溫減壓熱量和質(zhì)量平衡公式中,計(jì)算后得到減溫
蒸汽所需減溫水量為
。其計(jì)算公式為
。背壓汽輪機(jī)正常運(yùn)行時(shí)最大進(jìn)汽量為
,所需最大減溫水量為
。
3.1.2 減溫水管道的選擇
根據(jù)以上減溫水用量的計(jì)算結(jié)果,選用合適的減溫水管道。當(dāng)選擇的管徑較大時(shí),對(duì)降溫裝置運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生一定影響,而且給減溫水的水量調(diào)節(jié)帶來(lái)不便。除此之外,如果減溫水的水量調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)期處于節(jié)流狀態(tài),調(diào)節(jié)閥在工作由于減溫水的長(zhǎng)時(shí)間的沖刷,造成閥門(mén)的磨損,容易引起泄露。反之,如果選擇的管徑較小時(shí),相應(yīng)的減溫水水量也較小,無(wú)法滿(mǎn)足排氣減溫的預(yù)期效果。因此,減溫水的管線選擇對(duì)減溫裝置來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。根據(jù)上文的計(jì)算結(jié)果,對(duì)照管徑和流量表可知,給水管道的水流速一般為,
以下的管道通常都滿(mǎn)足要求。結(jié)合熱電廠汽輪機(jī)的實(shí)際運(yùn)行情況,冷卻水管和控制閥可選用
儀表導(dǎo)壓管和針芯閥。在實(shí)際運(yùn)行時(shí),為了使減溫效果達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn),也要在減溫水管兩側(cè)安裝減溫裝置,一般采用減溫水噴嘴對(duì)水管減溫。
3.1.3 噴嘴的制作及實(shí)驗(yàn)
當(dāng)采用噴嘴對(duì)減溫水管進(jìn)行降溫時(shí),噴嘴使用的圓鋼,以便于噴嘴和水管之間的連接,噴嘴使用的圓鋼需要經(jīng)過(guò)加工后方可使用。噴嘴經(jīng)過(guò)加工后,與管道進(jìn)行連接,同時(shí)進(jìn)行噴嘴霧化效果的實(shí)驗(yàn)。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)可知,設(shè)計(jì)的噴嘴能夠達(dá)到減溫的目的。
3.2 背壓汽輪機(jī)前后氣封改造
根據(jù)梳齒迷宮式氣封的特點(diǎn),傳統(tǒng)的迷宮式氣封在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中不能完全保證設(shè)計(jì)間隙。由于超臨界啟動(dòng)、異常振動(dòng)、氣流激振等原因,氣封齒會(huì)引起永久磨損,導(dǎo)致密封間隙增大,導(dǎo)致軸封漏汽增加。由于背壓式汽輪機(jī)前后氣封尺寸的限制,不易實(shí)現(xiàn)前后氣封的大變形,因此火電廠將后氣封由平齒密封改為高低齒密封。改進(jìn)后的氣封結(jié)構(gòu)可使漏汽量降至200kg/h,運(yùn)行一年后,機(jī)組運(yùn)行時(shí)漏汽量明顯減少,前后軸承溫度也大大降低。在一定程度上提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性能。
4?結(jié)論
綜上所述,在對(duì)背壓式汽輪機(jī)進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)優(yōu)化之后,通過(guò)一年多的投入使用,機(jī)組能夠正常工作,其各項(xiàng)參數(shù)都滿(mǎn)足要求。因此,經(jīng)過(guò)改造后背壓式汽輪機(jī)機(jī)組能適應(yīng)各種工況,排汽溫度滿(mǎn)足要求。漏氣量明顯減少,前后軸承溫度顯著降低,機(jī)組運(yùn)行時(shí)的噪音也得到改善,滿(mǎn)足正常的噪音控制要求。同時(shí),也解決了背壓式汽輪機(jī)氣封冷卻器一級(jí)滿(mǎn)水問(wèn)題,氣封冷卻器能夠正常運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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