劉明軍
(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
我國煤層氣資源豐富,但氣藏普遍具有低飽和、低壓、低滲透的儲層特征,從提高采收率盡早收回成本方面考慮,煤層氣水平井是最佳的開發(fā)模式[1]。經(jīng)過多年的煤層氣鉆井實踐和探索,煤層氣勘探開發(fā)發(fā)生了根本性的變化,直井和普通定向井開發(fā)模式逐漸失去優(yōu)勢,因為水平井開發(fā)模式可有效導通煤儲層的裂隙,增加氣、水導流能力,提高單井產(chǎn)量和煤層氣采收率,水平井單井產(chǎn)氣量相當于水力壓裂增產(chǎn)直井的5~8倍,排采2~3a左右就可以收回全部投資成本[2,3]。目前采用的水平井井型有U 型井、V 型井、L型以及羽狀水平井,水平井完井方式一般采用裸眼完井、連續(xù)油管、玻璃鋼篩管、PE 篩管等完井方式。對于水平對接井,連通工程就成為水平井施工的關鍵環(huán)節(jié)。然而由于洞穴坍塌不規(guī)則,造成直井軌跡方位漂移;隨鉆測量系統(tǒng)(MWD)的系統(tǒng)誤差的累積性[4,5]、數(shù)據(jù)的滯后性造成井眼軌跡的不確定性,使得兩井間連通位置不精確[6-8],連通有可能失敗,側鉆重新連通;有可能在洞穴正中連通,造成水平井下入的連續(xù)油管或篩管等影響撈砂、下泵、修井等后續(xù)作業(yè),只能利用磨銑鉆頭磨銑斷套管,這些都造成水平井施工難度增大,施工成本增加,工期延長。針對這些問題,本文在沁水盆地潘莊區(qū)塊2014ZX-U-05V/H 井組,采取先鍛銑玻璃鋼套管再造穴工藝技術;嚴格控制鉆時,有效解決洞穴坍塌難題,利用RMRS偏心連通技術實現(xiàn)水平井與直井洞穴偏心連通,是對煤層氣水平井連通工藝的進一步完善。
RMRS即近鉆頭旋轉電磁測距導向系統(tǒng),廣泛應用于石油、天然氣、煤層氣、鹽等水平井資源開采中,其核心是電磁測距,主要用來測量目標點和實鉆井的直線距離,其測距范圍可達70m,必須與螺桿鉆具和MWD配合使用。RMRS作為水平井與直井準確連通的關鍵導向設備,由旋轉強磁接頭、連通儀器、地表接口箱、無線信號傳輸器等組成[9-11],如圖1所示。在連通過程中,首先在水平井鉆頭處接強磁接頭和螺桿馬達、導向儀器,直井中下入磁場信號接收儀,然后利用旋轉磁場信號精確測量鉆頭與洞穴的距離和相應的方位,從而在三維視圖上分析軌跡接近洞穴過程中的變化趨勢,能夠計算出方位及井斜誤差,及時糾偏,達到中靶的目的,最終實現(xiàn)兩井對接。
圖1 RMRS的工作原理示意圖
在煤層段利用玻璃鋼套管代替石油套管,可以避免采煤過程中,機械切割石油套管產(chǎn)生火花,從而引起瓦斯、煤塵爆炸的危險,同時減少石油套管對連通磁定位信號的干擾[12]。玻璃鋼套管兩端表面上通過套管連接螺紋連接,與孔壁環(huán)空,利用水泥漿固井。
偏心連通是指通過連通儀器和強磁接頭的配合,在水平井與直井連通時,MWD對水平井井眼軌跡控制在直井洞穴內(nèi)玻璃鋼套管以外的區(qū)域,實現(xiàn)與直井連通,如圖2所示。
圖2 偏心連通示意圖
造穴完井技術有負壓、水力射流、機械等方法,負壓、水力射流造穴技術施工工藝復雜,洞穴不規(guī)則、半徑難以控制、洞穴容易坍塌等特點,一般選擇機械工具造穴技術[13,14]。為了使洞穴規(guī)則整齊,確保足夠的偏心距,目前采取先鍛銑玻璃鋼套管,再造穴工藝。
將鍛銑工具下至切割位置后,先啟動轉盤,鉆柱旋轉正常后,啟動鉆井泵,向鉆柱內(nèi)泵入鉆井液。當鉆井液流經(jīng)噴嘴時,活塞首先推動三個長刀片切割套管,當套管被切斷,六個刀片完全張開,此時由于調(diào)壓桿的作用,壓力將下降約2MPa。整個切割過程通常需要30~60min。切割套管完畢后,繼續(xù)旋轉工具10min,以修整切割斷面。段銑工具不僅能夠實現(xiàn)套管、水泥環(huán)、煤層和煤層頂板的段銑作業(yè),而且能夠提高造穴作業(yè)效率。
鍛銑完畢,清洗井眼,收攏刀片起鉆后,將擴眼工具ZXQ-145下至鍛銑段底部,保持鉆具高度位置不動,緩慢轉動鉆具,開泵建立循環(huán),排量15~20L/s,轉速30~50r/min,控制扭矩在 3kN·m以內(nèi),當扭矩下降并保持穩(wěn)定時,停泵,緩慢上提鉆具5~10cm,重復操作直至完成擴孔高度。
直井下入連通探管,水平井鉆頭處接強磁接頭,進入連通段,連通探管可以不斷接收到當前磁場的強度值(Hx、Hy和Hz),對水平井鉆頭位置進行探測,從而連續(xù)不斷地修正方位、距離、偏心距等數(shù)據(jù),鉆頭距離洞穴10m左右磁場趨于飽和。
連通儀器下入至預設連通位置后,由于重力作用,其在孔內(nèi)基本居中,要將軌跡控制在玻璃鋼以外,洞穴內(nèi),在鉆頭距離連通點10m時,在不考慮其他因素的情況下,需要將方位的偏差控制在0.5°~1.4°,偏心距控制在0.10~0.25m,如圖3所示。
圖3 偏心連通示意圖
偏心連通的影響因素很多,例如人為因素、儀器誤差、軌道設計缺陷等[15]。在水平井實施以前,必須減少兩井井口坐標誤差,并且校正磁偏角;在實施鉆進時,通過合理設計軌道、優(yōu)化鉆具組合、調(diào)整鉆進參數(shù)、軌跡控制等降低井眼軌跡的不確定性。偏心連通的關鍵因素為鉆具組合優(yōu)化設計、鉆進參數(shù)優(yōu)選、軌跡控制、偏心距控制。
3.2.1 鉆具組合優(yōu)化設計
根據(jù)地質條件要求,設計相應的定向鉆具組合,連通井段鉆進時選擇合理鉆具組合尤為重要,加入強磁接頭,準備對接;為了減小摩阻,采用斜坡鉆桿。連通井段鉆具組合為:鉆頭+(強磁接頭)+單彎螺桿(1.5°)+配合接頭+無磁承壓鉆桿×1根+MWD短節(jié)+斜坡鉆桿+加重鉆桿×15根+斜坡鉆桿。
3.2.2 鉆進參數(shù)優(yōu)選
根據(jù)預想地質剖面圖,結合以往該區(qū)域鉆孔經(jīng)驗綜合分析,設計鉆進參數(shù),根據(jù)實際情況進一步優(yōu)化。在連通井段采用低鉆壓、低轉速、低排量的“三低”參數(shù)鉆進。設計鉆進參數(shù)為:鉆壓1~5t;量8~10L/s;復合轉速30r/min。
3.2.3 工具面調(diào)整
連通作業(yè)前應充分考慮反扭角對造斜工具裝置角的影響??筛鶕?jù)地層實測資料,反推出反扭角變化規(guī)律。使井底實際工具面角與設計工具面相吻合,避免實鉆軌跡出現(xiàn)較大偏差而造成頻繁調(diào)整軌跡,影響連通精度。
3.2.4 連通井段軌跡控制技術
連通井段軌跡控制的關鍵是及時測量、準確預測造斜率、孔斜和方位位移量。水平井連通井段采用“強磁接頭+單彎螺桿+MWD”的連通導向鉆具組合鉆進,通過滑動鉆進和復合鉆進實現(xiàn)增斜、降斜和穩(wěn)斜,根據(jù)需要隨時調(diào)整井眼軌跡,有效提高鉆井速度、軌跡控制精度。如果連通儀器提供的靶點與原設計的靶點坐標相差較大,必須按新靶點重新做剖面設計,計算實際連通靶點,根據(jù)新設計制定相應方案。
MWD可實現(xiàn)隨鉆測量、監(jiān)控井眼軌跡、實時調(diào)整井斜和方位,以確保在目標層中鉆進。但在連通井實施時存在一些不足:①系統(tǒng)誤差,誤差具有累積性,理論上測量距離越長誤差越大;②數(shù)據(jù)傳輸滯后,測量探管距離鉆頭一般在8~15m,測量零長原因,不能及時準確反映實鉆地層信息;③直井洞穴誤差,直井軌跡的方位飄移、洞穴不規(guī)則、測量誤差等,隨井深增大誤差增大。所以在連通前必須消除或減小這些誤差,逐漸減小兩井間相對位置的不確定性,是實現(xiàn)連通的關鍵。
由于遠端偏心連通精度要求非常高,MWD儀器允許誤差都有可能使偏心連通失敗,為了有效減小儀器因素誤差,MWD測量時,還對各井段進行投多點作業(yè),對每趟多點數(shù)據(jù)進行分析,選擇與MWD比較相近的數(shù)據(jù)作為下步施工的依據(jù),對入井的儀器進行校驗,保證儀器的精度。采用RMRS進行主動電磁測距,進一步減小上述誤差或不足,完成導向中靶。RMRS測量屬近鉆頭測量,測距范圍可達70m,強磁接頭到洞穴相當于建立一個極坐標系,每一個點都單獨測量,隨著對接距離減小,測量誤差逐漸減小,有效消除MWD測量滯后效應,對MWD測量起到校正作用。在距離洞穴30m開始矩形靶框縮小為靶點,軌跡與洞穴中心的偏移量控制在0.1~0.25m左右。
偏心驗證需要在直井和水平井分別做2次驗證,直井內(nèi)下入管柱至洞穴底,與水平井內(nèi)過連通點2m的鉆具十字交叉,直井、水平井反復起下鉆,根據(jù)鉆具是否遇阻,判斷水平井與直井的連通位置,有遇阻現(xiàn)象,說明兩井居中連通。無遇阻現(xiàn)象,說明兩井偏心連通,可以滿足水平井下石油套管、篩管等的要求。
在沁水盆地潘莊區(qū)塊郭南村附近,實施一組由2014ZX-U-05H水平井和2014ZX-U-05V直井組成U型連通井,兩井井口間距離764m,方位59.87°,洞穴前側鉆開分支2個,連通后再側鉆開分支2個,如圖4所示。區(qū)內(nèi)地層傾角為 2°~10°,沒有明顯的斷層和大規(guī)模褶曲。主要開發(fā)15號煤層氣,煤層埋深385~439m,平均煤厚 2.87m,煤質松軟破碎。連通基礎數(shù)據(jù)詳見表1。
圖4 2014ZX-U-05V/H 井組水平投影示意圖
表1 連通基礎數(shù)據(jù)
鉆進至距直井洞穴70m以后的井段應進行精確控制。每3~5m測斜一次,根據(jù)每個測點方位、傾角的變化,實時計算當前測點的閉合方位和預測鉆頭處方位的變化,實時計算實鉆軌跡的偏移量,及時將井眼延伸方向糾正至設計軌道上。
在距離洞穴30m開始,由原來的0.5m×2.0m矩形靶縮小至點靶,連通靶點位于15號煤層頂板以下1.40m位置處。進行連通引導作業(yè)確保鉆進至連通點時,軌跡與洞穴中心的偏移量控制在0.1~0.25m左右。
在距離連通點3m左右,經(jīng)過計算,復合鉆進條件下的靶心距為0.16m,小于半徑為0.25m的洞穴,決定將儀器從直井洞穴起出,水平井停鉆循環(huán)約1h,繼續(xù)回轉鉆進,鉆時控制在3~5min/m,最終在井深1099.37m處,鉆壓放空,泵壓下降,井口無返漿,鉆井液從直井井口返出,確認連通。
1)通過鉆頭旋轉電磁測距導向系統(tǒng)(RMRS)與螺桿鉆具、隨鉆測量系統(tǒng)(MWD)配合使用,有效減小儀器誤差、消除測量數(shù)據(jù)滯后效應,實現(xiàn)水平井遠端偏心連通,是對煤層氣水平井連通工藝的進一步完善。
2)利用6刀翼鍛銑工具對造穴井段玻璃鋼套管先進行鍛銑,再利用ZXQ-145擴眼工具造穴,同時在鉆進過程中嚴格控制鉆進參數(shù),減小井底壓力波動、鉆具震動,是防止洞穴坍塌的有效手段。
3)偏心連通的影響因素較多,關鍵因素為偏心距控制、鉆進參數(shù)優(yōu)選和軌跡控制,注重關鍵因素的同時,實時計算測點的閉合方位,及時預測鉆頭方位變化,現(xiàn)場應用證明方法可行。
4) 針對沁水盆地潘莊區(qū)塊目的煤層地質特點,目標靶點選在洞穴煤層頂板以下1.40m處,連通井段分段進行井眼軌跡控制,降低了軌跡控制的難度,實鉆效果良好。