王新民
(內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),2019年,鄂爾多斯市原煤累計(jì)產(chǎn)量6.8億t,約占全國(guó)原煤產(chǎn)量的18%,是我國(guó)最重要的煤炭生產(chǎn)基地。鄂爾多斯礦區(qū)屬于東勝煤田,東勝煤田煤層頂板多為粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖互層。由于頂板巖性較差,鄂爾多斯礦區(qū)綜采工作面主要采用工作面推至終采線位置后現(xiàn)掘回撤通道的回撤方式[1]?,F(xiàn)掘回撤通道施工過程中由于工作面超前壓力傳遞至頂、幫造成回撤通道施工時(shí)頂板下沉、幫部片幫,容易造成壓架事故,回撤周期長(zhǎng),安全風(fēng)險(xiǎn)及成本較高[2,3]。因此提前開挖回撤通道,傳統(tǒng)的預(yù)掘回撤通道即在工作面回采結(jié)束前,開挖一條平行于工作面的輔回撤通道,用于工作面回撤[4,5]。預(yù)掘回撤通道雖然可以大幅度減少工作面搬家作業(yè)時(shí)間但傳統(tǒng)雙回撤通道由于末采礦壓顯現(xiàn)劇烈[6],主回撤通道會(huì)出現(xiàn)頂板冒落,甚至大面積垮塌,進(jìn)而壓死支架,壓斷支柱[7],輔回撤通道圍巖變形較大[8],無法滿足回撤需求且主副回撤通道之間煤柱易被壓垮且無法回收,在存在安全隱患的同時(shí)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失[9-11]。
針對(duì)上述難題,王躍權(quán)等通過水力壓裂對(duì)末采面頂板實(shí)施水力預(yù)裂提前分區(qū)域弱化工作面頂板巖層,減小工作面末采期間采空區(qū)的懸頂面積,緩解工作面及回撤通道圍巖變形[12]。舒湊先等提出在工作面未接近停采線一定距離前,提前施工大直徑卸壓鉆孔,進(jìn)行回撤通道的預(yù)卸壓[13]。張睿等提出了工作面巖石段爆破松動(dòng)技術(shù),減少采動(dòng)壓力傳遞,保證回撤通道穩(wěn)定性[14]。上述研究雖然取得了一定成效,未改變煤層上覆巖層的傳力結(jié)構(gòu),沒有從根本解決回撤通道受動(dòng)壓影響大的問題。因此,本文提出了預(yù)掘回撤通道頂板切縫配合高強(qiáng)度恒阻讓壓錨索支護(hù),實(shí)現(xiàn)了只布設(shè)一條回撤通道,不留設(shè)煤柱的安全快速回撤技術(shù),為破碎頂板礦區(qū)實(shí)現(xiàn)工作面安全快速回撤提供參考。
范家村煤礦位于鄂爾多斯市東勝區(qū)東北部,行政區(qū)域隸屬于東勝區(qū)羊場(chǎng)壕鄉(xiāng)。2219工作面位于礦井二水平采區(qū),主采4#煤層,4#煤層上覆巖層厚度150~170m,煤層傾角為 1.5°~3°,煤層總厚 4.8~5.7m,平均厚度 5.5m,容重 1.3×103kg/m3。
2219工作面煤層頂板較完整,局部凹凸不平,直接頂為細(xì)砂巖,厚3.63m,成分以石英、長(zhǎng)石為主;老頂為細(xì)砂巖,厚8.6m,波狀層理含黃鐵礦結(jié)核。直接頂與老頂之間夾一層厚度為1.4m的灰色砂質(zhì)泥巖。由于2219工作面頂板為巖石強(qiáng)度低、穩(wěn)定性差、見風(fēng)遇水易泥化的軟弱巖層,因此極易產(chǎn)生工程地質(zhì)危害,甚至造成安全生產(chǎn)事故。
2219工作面設(shè)計(jì)采高5.5m,傾向長(zhǎng)度216.8m,走向長(zhǎng)度1945m。該工作面采用單一走向長(zhǎng)壁綜合機(jī)械化后退式一次采全高采煤法,全部垮落法處理頂板。
圖1 2219工作面平面布置
原有工作面回撤通道采用人工自掘的方式開設(shè),在綜采工作面停采線前預(yù)先掘出一條平行于回采工作面的輔回撤通道,在工作面停采線處回撤通道和輔回撤通道之間,掘出若干條聯(lián)絡(luò)巷道,即構(gòu)成了“輔巷多通道”系統(tǒng)[15]。靠近綜采工作面停采線一側(cè)的巷道作為回采工作面液壓支架和其它設(shè)備回撤時(shí)的調(diào)向通道,稱之為主回撤通道或回撤通道。主回撤通道作為回撤工作面設(shè)備使用的主要通道,除采取錨索、菱形金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)外,還配以單體液壓支柱、礦用工字鋼梁、垛式液壓支架等進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)[16]。原預(yù)掘回撤通道技術(shù)工藝流程如圖2所示。
圖2 傳統(tǒng)預(yù)掘回撤通道技術(shù)工藝流程圖
原預(yù)掘通道綜采工作面在距主回撤通道20~100m處停采等壓,聯(lián)絡(luò)巷和輔回撤通道煤壁處出現(xiàn)大范圍片幫,主回撤通道出現(xiàn)大范圍冒頂,且整體下沉,用于支護(hù)的數(shù)百根單體、20多個(gè)木垛多數(shù)損壞,30多臺(tái)支架被壓死。片幫冒頂區(qū)域如圖3所示。
圖3 現(xiàn)場(chǎng)片幫冒頂情況
針對(duì)上述自掘回撤通道存在的問題及傳統(tǒng)預(yù)掘回撤通道的弊端,提出預(yù)掘通道斷頂卸壓安全快速回撤技術(shù),即在工作面末采工作開始之前預(yù)掘一條回撤通道,在回撤通道完成后,利用雙向張拉聚能爆破技術(shù)[17,18]實(shí)現(xiàn)在回撤通道頂板沿工作面傾向方向的定向預(yù)裂切割,改變回撤通道覆巖結(jié)構(gòu),切斷頂板應(yīng)力傳遞,并為了進(jìn)一步減小采動(dòng)壓力對(duì)回撤通道頂板的影響,選用恒阻讓壓錨索補(bǔ)強(qiáng)加固巷道頂板,確保其在工作面末采階段處于穩(wěn)定狀態(tài)。
根據(jù)預(yù)留回撤通道安全快速回撤技術(shù)原理,總結(jié)其施工工藝流程如圖4所示,具體步驟如下:①超前工作面一定距離預(yù)掘回撤通道如圖4(a)所示;②按設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)施工恒阻大變形錨索對(duì)頂板補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)如圖4(b)所示;③恒阻錨索支護(hù)完成后,超前工作面一定距離施工切縫孔,并進(jìn)行雙向聚能爆破,形成預(yù)裂切縫面如圖4(c)所示;④待工作面回采后,及時(shí)布置垛架支護(hù)如圖4(d)所示;⑤隨工作面推進(jìn),工作面與回撤通道貫通,待巷道穩(wěn)定后逐步回撤支架如圖4(e)所示。
圖4 預(yù)掘通道斷頂卸壓安全 快速回撤技術(shù)工藝流程圖
撤架時(shí),先將回撤通道內(nèi)靠工作面?zhèn)榷饧芟瘸烦?,然后?號(hào)垛架作為1、2、3工作面支架的掩護(hù)支架從中間向兩巷回撤,依次循環(huán),直至工作面支架完全撤除,預(yù)掘通道斷頂卸壓安全快速回撤技術(shù)支架回撤方案如圖5所示。
圖5 預(yù)掘通道斷頂卸壓安全快速 回撤技術(shù)支架回撤平面圖
預(yù)裂切縫深度(H縫)臨界設(shè)計(jì)公式[19,20]:
H縫=(H煤-ΔH1-ΔH2)/(K-1)
(1)
式中,ΔH1為頂板下沉量,m;ΔH2為底鼓量,m;K為碎脹系數(shù),1.3~1.5。
考慮本區(qū)域工作面頂板巖性,設(shè)計(jì)中K取二者平均值為1.4。根據(jù)礦井資料顯示,在不考慮底鼓及頂板下沉的情況下,取停采線采高為4.2m,計(jì)算得切縫深度為10.5m。綜合考慮回撤通道頂板巖性后,設(shè)計(jì)切頂深度為11m。此外,為減小切落頂板垮落時(shí)對(duì)通道頂板的摩擦力作用,且使得切縫頂板更容易垮落,設(shè)計(jì)切縫孔應(yīng)與鉛垂線成20°夾角,即與水平方向成70°夾角。
根據(jù)切縫位置支護(hù)情況,切縫線布置于靠近工作面煤幫側(cè),與鉛垂線夾角為20°傾向工作面?zhèn)龋锌p孔間距為500mm。切縫鉆孔斷面如圖6所示,切縫鉆孔平面布置如圖7所示。
圖6 切縫鉆孔斷面圖(mm)
圖7 切縫鉆孔平面圖(mm)
圖8 恒阻讓壓錨索支護(hù)圖(mm)
在工作面末采及回撤過程中,觀察并記錄了回撤通道中間變形最嚴(yán)重的液壓支架工作阻力和頂?shù)装宓氖諗壳闆r,如圖9—圖11所示。從圖中可以看出,當(dāng)工作面與回撤通道距離為43m時(shí),液壓支架的工作阻力峰值為41MPa。在43~13m的距離范圍內(nèi),工作阻力下降,最小值為33MPa。隨后在12~6m的距離范圍內(nèi),工作阻力略有上升,最大值達(dá)到44MPa。最后,在液壓支架回撤完成前,工作阻力保持在32MPa。在工作面與回撤通道距離44m處,頂板與底板的移近量開始明顯增大,在12~0m處急劇增大,然后趨于穩(wěn)定。在最后回撤支架階段,存在輕微的變形量上升,最終頂?shù)装逡平繛?45mm。隨工作面推進(jìn),恒阻讓壓錨索應(yīng)力值緩慢增加,在超前工作面34m時(shí)開始迅速增長(zhǎng),在工作面與回撤通道貫通時(shí)達(dá)到最大值309kN并產(chǎn)生波動(dòng),恒阻讓壓效果明顯,并最終趨于穩(wěn)定。說明此時(shí)采空區(qū)頂板沿切縫面充分垮落,回撤通道頂板在恒阻讓壓錨索支護(hù)下重新處于穩(wěn)定狀態(tài)。
圖9 液壓支架工作阻力
圖10 頂?shù)装遄冃吻€
圖11 恒阻讓壓錨索受力曲線
采用新工藝提前完成回撤通道的掘進(jìn)、支護(hù)、補(bǔ)強(qiáng)、切縫等工序,保證了頂板的支護(hù)強(qiáng)度和完整性,不同回撤階段回撤通道效果如圖12所示。在綜采工作面與預(yù)留回撤通道貫通前后,回撤過程中頂板完整,為支架回撤創(chuàng)造了良好的安全空間;支架回撤后的采空區(qū),頂板仍較為完整,整個(gè)工作面支架回撤完畢,在貫通側(cè)有漏矸且臺(tái)階狀下沉較大的情況下,預(yù)留回撤通道頂板仍保持了較好的完整性,液壓支架工作狀態(tài)良好,無超載現(xiàn)象。
圖12 不同回撤階段回撤通道效果圖
1)預(yù)留回撤通道安全快速回撤技術(shù)工藝簡(jiǎn)單、施工難度低、支護(hù)質(zhì)量有保障,確保了工作面回撤通道頂板的完整性,極大的降低了末采及回撤支架期間安全風(fēng)險(xiǎn),已經(jīng)在2119工作面與2117工作面成功應(yīng)用。
2)據(jù)2119工作面回撤的圍巖情況,確定恒阻讓壓錨索直徑取為 21.8mm,支護(hù)長(zhǎng)度11.3m,確定切縫高度為11m,切縫角度為20°?;爻吠ǖ涝诠ぷ髅婊爻愤^程中頂?shù)装逡平繛?45mm,恒阻讓壓錨索應(yīng)力值最終穩(wěn)定在288kN??傮w而言,回撤通道變形較小,液壓支架工作狀態(tài)良好,整個(gè)回撤過程無超載現(xiàn)象。
3)減少了煤柱的留設(shè)長(zhǎng)度,每個(gè)工作面可多采出約45000t的煤炭(原工作面原計(jì)劃留設(shè)的30m煤柱),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)220余萬元。
4)提高了工作效率,縮短了工作面支架的回撤時(shí)間,減少了綜采工作面的銜接時(shí)間,保證了礦井生產(chǎn)的正常銜接。
5)預(yù)掘通道斷頂卸壓安全快速回撤技術(shù)的研究與應(yīng)用實(shí)踐表明,在上覆巖層破碎、穩(wěn)定性差、泥質(zhì)膠接的頂板的礦井,能夠較好地預(yù)留回撤通道,對(duì)于支架的安全、快速回撤,將具有深遠(yuǎn)的實(shí)踐意義。