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        200MW 機(jī)組切除低壓缸進(jìn)汽供熱改造技術(shù)分析

        2020-06-30 06:10:02劉帥鄭立軍俞聰高新勇劉國弼趙春風(fēng)張曉麗曹創(chuàng)徐建鵬
        綜合智慧能源 2020年6期
        關(guān)鍵詞:缸內(nèi)調(diào)峰供熱

        劉帥,鄭立軍,俞聰,高新勇,劉國弼,趙春風(fēng),張曉麗,曹創(chuàng),徐建鵬

        (1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,杭州 310030;2.沈陽金山能源股份有限公司金山熱電分公司,沈陽 110000)

        0 引言

        近年來,我國以光伏和風(fēng)電為主的可再生能源機(jī)組迅速增長,大力發(fā)展可再生能源是我國未來能源戰(zhàn)略的重要組成部分。為配合可再生能源機(jī)組發(fā)電并網(wǎng)以及消除峰谷差日益增大對電網(wǎng)安全的影響,電網(wǎng)對火電機(jī)組的調(diào)峰次數(shù)和品質(zhì)提出了更高的要求。在供暖季,受系統(tǒng)熱力特性的限制,熱電廠均采取“以熱定電”的模式運行,供熱負(fù)荷隨時間變化緩慢,為保證供熱質(zhì)量,機(jī)組調(diào)峰能力受限,穩(wěn)定的供熱需求和頻繁的調(diào)峰需求之間存在矛盾。近幾年東北地區(qū)非水可再生能源發(fā)展迅猛,為了更多地消納非水可再生能源,電網(wǎng)公司相應(yīng)出臺了一系列鼓勵發(fā)電企業(yè)輔助調(diào)峰運行的政策,“十三五”期間,我國將加快電力系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè),大力推進(jìn)火電靈活性改造工作[1-3]。

        切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)是一項可以有效提高熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組調(diào)峰深度的改造技術(shù)[4-7]。切除低壓缸進(jìn)汽,缸內(nèi)流場屬于極小流量工況,截至目前,還沒有建立能夠完善描述此種工況下渦系脫離現(xiàn)象和葉片顫振產(chǎn)生機(jī)理及規(guī)律的數(shù)學(xué)計算模型,筆者通過查閱相關(guān)文獻(xiàn)并結(jié)合自身經(jīng)驗,以文獻(xiàn)中的試驗數(shù)據(jù)為依據(jù),得出了每臺低壓缸的合理冷卻蒸汽流量區(qū)間,以國內(nèi)某電廠200MW 供熱機(jī)組切除低壓缸改造為示范案例,通過試驗的方式驗證了熱電機(jī)組實施切除低壓缸改造的可行性。

        1 機(jī)組概況

        某發(fā)電公司#2機(jī)組為CC150/N220-12.75/0.981/0.245型200MW 超高壓蒸汽參數(shù)、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、雙抽、凝汽供熱式汽輪機(jī)。機(jī)組主要技術(shù)規(guī)范見表1。

        表1 機(jī)組主要技術(shù)規(guī)范Tab.1 Main technical specifications of the unit

        2 切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)分析

        切除低壓缸進(jìn)汽供熱技術(shù)是指在供熱期間,通過全密封、零泄漏的供熱蝶閥關(guān)斷作用切除低壓缸進(jìn)汽,使得低壓缸轉(zhuǎn)子在高真空條件下“空轉(zhuǎn)”運行,高中壓缸高背壓供熱運行的一種靈活的運行技術(shù)。此技術(shù)可以在低壓轉(zhuǎn)子不脫離、整體軸系始終同頻運轉(zhuǎn)的情況下,通過中低壓缸連通管上新加裝的全密封、零泄漏的液壓蝶閥啟閉動作,實現(xiàn)機(jī)組凝、抽、背(切缸)3種工況的靈活切換。

        切除低壓缸進(jìn)汽,低壓缸在高真空條件下“空轉(zhuǎn)”運行,理論上如果低壓缸內(nèi)是完全真空,則不會有鼓風(fēng)超溫發(fā)熱的危害,但完全真空目前無法實現(xiàn),極少的漏汽在低壓缸內(nèi)流動性較差,同時被高速旋轉(zhuǎn)的葉片攪動并鼓風(fēng)產(chǎn)熱,若不將這些熱量帶走,將會由于結(jié)構(gòu)熱變形不均而導(dǎo)致振動及脹差超限等,因此切缸運行時低壓缸必須通入少量的冷卻蒸汽,保持一定的流動性以帶走鼓風(fēng)熱。低壓缸處在一個高真空度、極小流量的運行工況,但低流量工況會帶來另外一個問題——低壓級葉片的機(jī)械性能問題,也就是通常所說的小流量工況下的葉片顫振危害。極小流量工況由于嚴(yán)重的流場畸變,到目前為止還沒有準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)計算模型,國際上均是通過試驗的方法獲取葉片動應(yīng)力;轉(zhuǎn)子表面蒸汽渦系脫離,轉(zhuǎn)子表面換熱無法進(jìn)行數(shù)學(xué)計算,因此轉(zhuǎn)子受熱膨脹量也只能通過試驗的方法獲得;排汽溫度升高,缸后噴水需要長期投運,汽流夾帶水滴回流沖刷葉片根部,這種損傷也不能進(jìn)行準(zhǔn)確的理論計算,只能認(rèn)為會有水蝕加劇的風(fēng)險。

        圖1 動應(yīng)力與相對體積流量、背壓的關(guān)系Fig.1 Relationship between dynam ical stress,volume flow rate and back pressure

        雖然這組數(shù)據(jù)的試驗對象與本文分析的對象不同,但末級葉片在這種工況下的動應(yīng)力變化規(guī)律基本相同,因此可以大膽推斷:只要低壓缸冷卻蒸汽流量小于額定排汽流量的3.0%,葉片潛在的顫振危害就不存在了。

        切低壓缸運行是一個長周期運行工況,筆者認(rèn)為不能以0.03作為冷卻蒸汽相對流量的上限值,出于安全考慮,要遠(yuǎn)離這條紅線。該機(jī)組低壓缸額定排汽流量為440 t/h,按0.03計,冷卻蒸汽流量上限為13.2 t/h,由于實際運行中冷卻蒸汽流量難免會有波動,因此要預(yù)留足夠的裕量?;谝陨戏治?,限制冷卻蒸汽流量在額定排汽流量的1.0% ~1.5%之間,則冷卻蒸汽流量范圍為4.4~6.6 t/h。將這股中壓排汽通入低壓缸內(nèi),若此股蒸汽能夠順利帶走缸內(nèi)的熱量,即低壓缸內(nèi)沒有出現(xiàn)葉片超溫、轉(zhuǎn)子脹差超限的情況,則機(jī)組實現(xiàn)切缸運行;若低壓缸內(nèi)依然出現(xiàn)葉片超溫或低壓脹差超限的情況,則必須對該股冷卻蒸汽進(jìn)行減溫減壓處理,才可滿足切缸長周期運行要求。

        3 切除低壓缸進(jìn)汽改造技術(shù)方案

        為了保證改造工程順利完成,該機(jī)組進(jìn)行了如下改造[15-16]。

        (1)加裝末兩級溫度測點。切低壓缸改造后,機(jī)組背壓供熱運行期間低壓缸內(nèi)少量蒸汽依然處于鼓風(fēng)狀態(tài),并且鼓風(fēng)會前移(不限于末幾級長葉片),因此需要對末幾級長葉片附近的蒸汽溫度進(jìn)行監(jiān)測,以確保機(jī)組長期安全地背壓運行。因此在末級、次末級動葉之后共裝設(shè)4個溫度測點,并引入機(jī)組分散控制系統(tǒng),設(shè)定安全范圍,參與機(jī)組調(diào)節(jié)控制。

        (2)更換中低壓缸連通管供熱蝶閥。切低壓缸改造要求背壓運行期間切除低壓缸進(jìn)汽,該機(jī)組原始設(shè)計有2個中低壓缸連通管,且各自裝有1個具有一定機(jī)械限位的電動調(diào)整蝶閥,根據(jù)切缸運行要求,即使將此閥門關(guān)到最小機(jī)械限位處依然有較大泄漏量,因此需要對原中低壓缸連通管供熱蝶閥進(jìn)行更換。新更換的閥門本體要求可以達(dá)到關(guān)到零位、全密封且零泄漏的目的,同時為了防止閥門在全關(guān)時出現(xiàn)打不開的危險情況,特要求此閥門采用液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

        (3)增設(shè)冷卻蒸汽旁路系統(tǒng)。連通管閥門更換后,雖然實現(xiàn)了全關(guān)斷、零泄漏的目的,但為了帶走缸內(nèi)的鼓風(fēng)熱,還需要保證極少量冷卻蒸汽可通入低壓缸內(nèi),若直接利用連通管閥門進(jìn)行調(diào)節(jié),則該閥門的閥位肯定很小,此種情況下閥門前后壓差大,容易引發(fā)振動,給運行帶來額外風(fēng)險;同時,此種方式也無法實現(xiàn)對冷卻蒸汽參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)的目的,因此需對連通管蝶閥加裝冷卻蒸汽旁路系統(tǒng)。設(shè)計新加1個冷卻蒸汽系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)計有電動調(diào)節(jié)閥、減溫減壓器、汽水分離器、流量監(jiān)測裝置以及相關(guān)其他電控儀表等設(shè)備[17],改造后原則性熱力系統(tǒng)圖如圖2所示。

        圖2 供熱改造方案原則性熱力系統(tǒng)圖Fig.2 Princip le thermal system diagram of the heating supp ly retrofit

        4 改造后機(jī)組供熱調(diào)峰能力分析

        切低壓缸改造后,在相同鍋爐蒸發(fā)量的情況下,機(jī)組抽凝和切缸工況的發(fā)電抽汽量數(shù)據(jù)見表2,特性對比如圖3所示??梢钥闯?,通過切除低壓缸進(jìn)汽,相比于抽凝運行,可以增加約140 t/h的采暖抽汽,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可下降約25MW。

        表2 改造前、后機(jī)組不同供熱工況下熱力特性對比Tab.2 Com parison of the thermal characteristics under different heating-supp ly conditions before and after the retrofit

        圖3 切缸與抽凝供熱特性對比Fig.3 Comparison of the heating characteristics between cylinder cutting and extraction condensing

        表3和圖4為切低壓缸改造后機(jī)組的調(diào)峰能力核算結(jié)果,可以看出,相比于改造前,在保證對外供熱負(fù)荷不變的情況下,機(jī)組從抽凝轉(zhuǎn)為切低壓缸運行,可使發(fā)電功率下降約58MW,大大提高了機(jī)組的調(diào)峰能力。圖5為切缸(背壓)運行期間的控制畫面,圖中DF為中低壓缸連通管供熱蝶閥,此時的閥位為0%,發(fā)電負(fù)荷為49MW,低于機(jī)組額定功率的30%,符合電網(wǎng)的輔助調(diào)峰政策,通過切除低壓缸進(jìn)汽,在滿足供熱、調(diào)峰的同時,減少了凝汽冷源損失。

        5 試驗驗證

        切除低壓缸進(jìn)汽,低壓缸內(nèi)流場嚴(yán)重畸變,顫振、鼓風(fēng)超溫以及水蝕等均難以定量計算,因此更重要的環(huán)節(jié)是在在運機(jī)組上進(jìn)行試驗驗證。該機(jī)組于2017年9月進(jìn)行了相關(guān)改造,并于2017年11月采暖季開始進(jìn)行試驗投運,機(jī)組穩(wěn)定運行后從2017年11月11日開始連續(xù)切缸運行至2018年3月31日采暖季結(jié)束,2018年6月進(jìn)行了第1次開缸檢查。2018年11月開始轉(zhuǎn)為靈活性切缸運行直至2019年3月31日采暖季結(jié)束,靈活性切缸共計60次,累計時長約500 h,2019年6月進(jìn)行了第2次開缸檢查。

        圖4 改造前、后機(jī)組調(diào)峰能力對比Fig.4 Comparison of the peak regulating capacity of the unit before and after the retrofit

        5.1 鼓風(fēng)發(fā)熱試驗驗證

        2017年11月7日進(jìn)行了第1次切除低壓缸進(jìn)汽試驗,這次試驗不投減溫水,直接將小股中壓排汽作為冷卻蒸汽通入低壓缸,當(dāng)完全關(guān)斷中低壓缸連通管蝶閥、調(diào)整小旁路流量至5 t/h左右之后,機(jī)組在當(dāng)天13:40正式進(jìn)入切缸運行狀態(tài),此時機(jī)組的低壓脹差為3.93mm,起初的1個小時脹差先是減小到3.67mm,之后開始慢慢上漲。分析認(rèn)為,切除低壓缸進(jìn)汽后,轉(zhuǎn)子、汽缸表面高溫蒸汽大幅減少,轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了短暫的冷卻收縮現(xiàn)象,之后與周圍不連續(xù)的蒸汽摩擦發(fā)熱慢慢膨脹。到第2天00:00,脹差漲到5.97mm(低壓脹差報警值為5.50mm,跳機(jī)值為6.00mm),此時已經(jīng)切缸10 h,現(xiàn)場觀察脹差依然有上漲的趨勢,為安全起見切回到抽凝狀態(tài),大流量蒸汽進(jìn)入低壓缸,轉(zhuǎn)子受到冷卻,脹差增長止步,開始回落。加裝的溫度測點測量值顯示:整個試驗過程中葉頂?shù)臏囟仁冀K處于安全范圍內(nèi),應(yīng)該沒有出現(xiàn)過熱導(dǎo)致的相關(guān)損傷。表4為當(dāng)時的脹差變化記錄。

        圖5 背壓運行畫面Fig.5 Interface of back-pressure operation

        表4 切缸試驗過程中脹差變化Tab.4 Differential expansions during the low-pressure cylinder cutting test

        2017-11-10 T 09:00進(jìn)行第2次切缸試驗,這次試驗投入減溫水,將冷卻蒸汽溫度調(diào)整至165℃后進(jìn)入低壓缸,剛開始時低壓脹差為4.0mm,連續(xù)運行24 h后,第2天早上低壓脹差穩(wěn)定在了4.9mm,隨后維持此狀態(tài)連續(xù)切缸運行至采暖季結(jié)束。

        2次試驗結(jié)果證實:如果直接將中壓排汽作為冷卻蒸汽會導(dǎo)致低壓脹差超限,必須對該股蒸汽進(jìn)行減溫處理才可保證機(jī)組長周期安全切缸運行。

        5.2 水蝕損傷試驗驗證

        該機(jī)組于2008年12月投產(chǎn),2017年9月進(jìn)行了切除低壓缸進(jìn)汽的相關(guān)改造,切缸前機(jī)組已經(jīng)投運了10年。

        圖6為切缸前、后末級葉片出汽邊根部狀態(tài)。圖6a為切缸前的葉片出汽邊葉根,已經(jīng)有了一定的水蝕損傷;圖6b為2018年6月第1次開缸檢查時末級葉片出汽邊根部的狀態(tài),圖6c為2019年6月第2次開缸檢查時末級葉片出汽邊根部的狀態(tài),經(jīng)過連續(xù)2年的切缸運行,葉片出汽邊根部損傷并沒有明顯加深,說明切缸后的水蝕變化非常緩慢。

        圖6 末級動葉出汽邊葉根水蝕Fig.6 Water erosion of the last-stage blade root on steam outlet side

        由5.1章節(jié)知,冷卻蒸汽是進(jìn)行了噴水減溫后引入低壓缸的,為了驗證旁路系統(tǒng)的工作性能,開缸后對低壓首級葉片進(jìn)汽邊也進(jìn)行了詳細(xì)排查。

        圖7a為第1次剛開缸時的狀態(tài),可以看出葉片有部分鐵銹;圖7b為第1次開缸檢查噴砂后的葉片狀態(tài),作者現(xiàn)場觀察并親自用手觸摸,發(fā)現(xiàn)首級葉片幾乎沒有損傷;圖7c為第2次開缸檢查時首級葉片的狀態(tài)。2次開缸檢查證實,首級葉片沒有因為噴水減溫而出現(xiàn)水蝕損傷,充分論證了加裝的冷卻蒸汽系統(tǒng)工作性能非常可靠。

        圖7 切缸后低壓首級葉片水蝕Fig.7 Water erosion of the first-stage low-pressure blade after cylinder cutting

        5.3 葉片顫振試驗驗證

        該機(jī)組于2016年5月進(jìn)行過大修,運行1年后于2017年9月開缸進(jìn)行試驗前狀態(tài)記錄。開缸發(fā)現(xiàn)動葉拉筋共3處原修復(fù)好的焊口裂開,現(xiàn)場焊接修復(fù)后,于2017年采暖季進(jìn)行切除低壓缸進(jìn)汽試驗,連續(xù)切缸運行1個采暖季后,2018年6月進(jìn)行了第1次開缸檢查,發(fā)現(xiàn)僅有1處原修復(fù)好的拉筋焊口裂開,如圖8所示。

        圖8 拉筋斷開位置Fig.8 Breaking site of the lacing w ire

        為進(jìn)一步檢查葉片內(nèi)部損傷,對其進(jìn)行著色探傷檢查,葉片沒有裂紋等損傷。通過拉筋損傷可以看出,切除低壓缸進(jìn)汽后,葉片動應(yīng)力是小于常規(guī)運行動應(yīng)力的。

        2019年6月進(jìn)行了第2次開缸檢查,發(fā)現(xiàn)低壓轉(zhuǎn)子有3處斷裂,但均為以前舊的斷裂位置,現(xiàn)場技術(shù)分析認(rèn)為,拉筋多處斷裂與切缸運行關(guān)系不大,是抽凝運行造成的,因此沒有對轉(zhuǎn)子葉片進(jìn)行噴砂和著色探傷,僅對拉筋斷裂處進(jìn)行焊接修復(fù)后就合缸恢復(fù)運行了。

        疲勞壽命預(yù)估是學(xué)科內(nèi)的難題,尤其對于已經(jīng)服役多年的機(jī)組,其剩余壽命很難評估,但從該機(jī)組開缸后葉片顫振所反映出的情況看,將冷卻蒸汽流量控制在其額定排汽流量的1.0% ~1.5%,葉片的顫振危害就可以有效規(guī)避。

        6 結(jié)論

        (1)切除低壓缸進(jìn)汽,將低壓缸冷卻蒸汽流量控制在其額定排汽流量的1.0%~1.5%,可以有效規(guī)避葉片顫振危害;必須對冷卻蒸汽進(jìn)行減溫處理才可避免葉片超溫、脹差超限,保證長周期安全切缸運行;缸后噴水長期投運,葉片出汽邊水蝕變化非常緩慢。

        (2)切除低壓缸進(jìn)汽,在相同鍋爐蒸發(fā)量的情況下,可增加采暖抽汽量約140 t/h,機(jī)組發(fā)電負(fù)荷可下降約25MW。

        (3)切除低壓缸進(jìn)汽,在保證相同供熱能力的情況下,可降低機(jī)組發(fā)電負(fù)荷約58MW,大大提高了機(jī)組深度調(diào)峰的能力,在滿足供熱、調(diào)峰的同時,減少了凝汽冷凝損失。

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