易 英,張 譯
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司,江西 新余 338000)
第二煉鋼廠從2008年成立轉(zhuǎn)爐項目部已來,2008年建立1#、2#機(jī)2臺二機(jī)二流連鑄機(jī)、2010年建立3#一機(jī)一流連鑄機(jī),自投產(chǎn)以來三臺連鑄機(jī)的結(jié)晶器液位檢測系統(tǒng)均為渦流液面控制,渦流液面控制的探頭采用垂直安裝在結(jié)晶器上口,每次手動開澆完成后,人工將探頭移到結(jié)晶器固定架上后才能進(jìn)行液位自動控制。目前渦流探頭的安裝方式不能實現(xiàn)自動開澆。每次更換水口或快換中包,都需要提前將渦流傳感器從結(jié)晶器安裝支座上取下來,等水口更換或中包快換后,待液位基本穩(wěn)定后,將渦流傳感器重新安裝在結(jié)晶器的支架上,這個過程很容易將傳感器的陶瓷外殼打碎,且傳感器的拆裝會造成按照位置發(fā)生變化,從而造成液位高度變化。本文我們將針對這些應(yīng)用中的問題進(jìn)行分析探討,并針對這些問題提出對現(xiàn)有鑄鋼自動化生產(chǎn)系統(tǒng)的改進(jìn)方案,以此有效提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)效率[1]。
連續(xù)開澆是指打開滑動機(jī)構(gòu),讓鋼水能從鋼桶中經(jīng)上水口、上下滑板、再從下水口溜出,整個過程是針對滑動水口而言,在這個過程中會因為人工控制問題導(dǎo)致漏鋼,則需要花大量的人力物力去解決,對企業(yè)生產(chǎn)效率影響極大,因此,我們在設(shè)計過程中針對開澆時的機(jī)器啟動、鋼水結(jié)晶干擾、鋼渣上浮干擾、流場不規(guī)則等問題進(jìn)行思考,增設(shè)自動開澆系統(tǒng),以此解決這些問題。
加渣是指向結(jié)晶器加保護(hù)保護(hù)渣,在連鑄生產(chǎn)中,為了更好的達(dá)到絕熱保溫、防止鋼液二次氧化、潤滑鑄坯、減少鑄坯粘結(jié)漏鋼、改善結(jié)晶器傳熱等效果,則需要不斷向結(jié)晶器的鋼液中加保護(hù)渣,但目前新鋼公司還采取的人工加渣的方式,在人工加渣過程中,加多少、什么時候加、多久加一次全靠工人經(jīng)驗來判斷,隨機(jī)性太大,這極易造成鑄坯表面質(zhì)量缺陷甚至粘結(jié)漏鋼事故等問題,本次研究我們也對此進(jìn)行了思考,設(shè)計自動加渣系統(tǒng),使其能自動加渣持續(xù)、均勻的添加保護(hù)渣,有效彌補了現(xiàn)有手動加渣的諸多問題[2]。
本次研究,我們直接對新鋼公司的3臺連鑄機(jī)的液位控制及檢測系統(tǒng)進(jìn)行改造,根據(jù)工藝要求,自動化、技術(shù)部協(xié)同可以完成自動開澆軟件方面的設(shè)計及調(diào)試及接口對接事宜,機(jī)械部協(xié)同完成結(jié)晶器改造及能源對接事宜,電氣部門協(xié)同完成電纜、管道鋪設(shè)及P3懸臂操作箱改造事宜,具體建設(shè)內(nèi)容如下表(表1)。
表1 自動化加渣系統(tǒng)與開澆系統(tǒng)設(shè)計方案
事實證明在對三臺連鑄機(jī)增設(shè)自動化加渣系統(tǒng)和開澆系統(tǒng)后,能有效減少人工成本和廢料產(chǎn)生。通過計算:從勞動力方面,以3臺鑄機(jī)5個流為例,手動開澆方式至少需要每班每流配置一名操作工,再加上協(xié)助人員,每班至少配置7名操作工。但采用了鐳目塞棒數(shù)控系統(tǒng)后,可實現(xiàn)從開澆到結(jié)束的全自動澆鑄,每班至少可以減少1名操作人員,以正常的4班3倒來算,一共可以減少4人,按每人年均收入7萬元算,則每年僅在用工成本上可以節(jié)約28萬元;不僅如此,電磁液位計嵌入安裝結(jié)晶器上面,外殼為奧氏體耐高溫材料,不容易損壞,在提高生產(chǎn)效率的基礎(chǔ)上,還極大的減少了維修、維護(hù)成本,初步估計因電磁液位計的低故障率年獲純利180萬元以。上從減少廢坯方面來看,按照3天開澆一次,每次開澆后,手動液位控制時間從原來的10min縮減到2min,則過渡鑄坯長度從10m可縮減到2m內(nèi)。則每次開澆可減少8m過渡鑄坯。一年(360天)則少120*8=960m過渡鑄坯。則每年少過渡鑄坯2t/m*960=1920t,每噸純利200元,則年獲得純利38.4萬元;由此可見,自動化加渣系統(tǒng)和開澆系統(tǒng)能為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)節(jié)約成本。
在改進(jìn)之前渦流液位計無自動開澆功能,拉速需要更長的時間才能達(dá)到設(shè)定拉速,需要更長的時間才能達(dá)到自動液位控制,每次開澆,采用電磁液位計平均每次開澆能多出鋼2m,年多出鑄坯360m。每次更換水口或快換,電磁液位計具有更快時間進(jìn)入液位自動控制,這個也能每次多增加出鑄坯量3m以上,則年多出鑄坯2160m。僅僅這兩項合計每年多出鑄坯2520m,按每米鑄坯重量2t計算,則每年多出鑄坯5040t,每噸利潤200元,則年獲得純利100萬元。因電磁液位計與更高的可靠性、更低的故障率,這將進(jìn)一步增加多出鋼量。不僅如此,通過電磁液位計能更好的穩(wěn)定性和液位檢測精度,這將更助于提高鑄坯表面質(zhì)量,這對于新鋼廠后期生產(chǎn)一些對精度要求高的特殊鋼種有極強的競爭優(yōu)勢[3]。
在煉鋼生產(chǎn)過程中,連鑄是生產(chǎn)的主要環(huán)節(jié),自動開澆、加渣技術(shù)系統(tǒng)不僅可以有效解決現(xiàn)有煉鋼過程中出現(xiàn)的漏鋼、安全、效率等問題,還能更好的提高鋼材質(zhì)量,減少企業(yè)生產(chǎn)成本,這能為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益,還能有效提升新鋼公司的市場競爭力。因此我們在連鑄系統(tǒng)改進(jìn)過程中,充分利用信息化技術(shù),采用傳感器、數(shù)據(jù)傳輸模塊、自動澆注手臂、計算機(jī)信息化系統(tǒng)等先進(jìn)化的信息工具,對煉鋼過程中的每一個工藝環(huán)節(jié)進(jìn)行自動化改進(jìn)只有這樣才能獲得高精度、高質(zhì)量的諧調(diào)控制效果,才能有效提高工作效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。