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        風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備控制設(shè)計與實現(xiàn)

        2020-06-29 12:12:00章志勇
        機電信息 2020年3期
        關(guān)鍵詞:變頻器

        摘要:對大型玻璃纖維風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)方案設(shè)計研究,以西門子可編程控制器SIMATIC S7-226CN為核心,采用人機界面、伺服運動控制、變頻器調(diào)速、MODBUS通信控制技術(shù),實現(xiàn)大型玻璃纖維風(fēng)電葉片根部切割、打孔。闡述了設(shè)備主體結(jié)構(gòu)功能及風(fēng)電葉片根部加工工藝流程,提出控制系統(tǒng)設(shè)計方案,并著重描述控制要求和操作功能,給出了硬件電路和軟件程序設(shè)計。實際應(yīng)用表明,該設(shè)備性能穩(wěn)定,切割、打孔精度均滿足設(shè)計要求,并具有良好的可擴展性。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備;PLC;人機界面;伺服運動控制;MODBUS通信

        0? ? 引言

        大型玻璃纖維風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機組的重要組成部分,風(fēng)電葉片在組裝時,其與轉(zhuǎn)子通過螺栓連接固定,因此需要在葉片的根部進(jìn)行切割、打孔。傳統(tǒng)的方式是采用人工對風(fēng)電葉片根部進(jìn)行切割、畫線定位打孔,缺點是操作人員勞動強度大,且孔與孔之間的間距無法準(zhǔn)確保證,需要在組裝時重新進(jìn)行修正、填補,大大降低了生產(chǎn)效率,也影響了產(chǎn)品質(zhì)量。

        本設(shè)計對風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備綜合采用伺服運動控制、變頻調(diào)速控制和PLC控制系統(tǒng),實現(xiàn)設(shè)備高精度自動切割、打孔。

        1? ? 設(shè)備主體結(jié)構(gòu)功能

        風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備(圖1)包括基座、旋轉(zhuǎn)橫梁、旋轉(zhuǎn)機構(gòu)、軸向驅(qū)動機構(gòu)、軸向打孔機構(gòu)、徑向驅(qū)動機構(gòu)、徑向打孔機構(gòu)和控制系統(tǒng)。

        (1)基座固定于地面基礎(chǔ)上,基座上方安裝有水平方向運動的活動柱,活動柱通過直線導(dǎo)軌組件與基座連接,旋轉(zhuǎn)橫梁安裝在活動柱的前端,旋轉(zhuǎn)橫梁與活動柱垂直設(shè)置,旋轉(zhuǎn)機構(gòu)通過伺服電機和伺服減速機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)橫梁進(jìn)行轉(zhuǎn)動,旋轉(zhuǎn)機構(gòu)安裝有大齒輪、小齒輪、角度檢測齒輪和增量式旋轉(zhuǎn)編碼器。

        (2)軸向驅(qū)動機構(gòu)用于驅(qū)動活動柱在基座上沿風(fēng)電葉片軸向前后移動,通過變頻電機和減速機進(jìn)行驅(qū)動,軸向打孔機構(gòu)包括軸向打孔變頻電機以及用于驅(qū)動軸向打孔機沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向移動的變頻驅(qū)動裝置。

        (3)徑向驅(qū)動機構(gòu)用于驅(qū)動徑向打孔機構(gòu)在旋轉(zhuǎn)橫梁上沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向移動,通過變頻電機和減速機進(jìn)行驅(qū)動,徑向打孔機構(gòu)包括徑向打孔變頻電機與根部圓鋸切割裝置以及用于驅(qū)動徑向打孔機與圓鋸沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向移動的變頻驅(qū)動裝置。

        2? ? 風(fēng)電葉片根部連接結(jié)構(gòu)及加工工藝流程

        2.1? ? 風(fēng)電葉片根部連接結(jié)構(gòu)

        葉片根部連接端面圓周均勻間隔分布54個軸向安裝孔,沿葉片根部筒壁周向分布54個徑向安裝孔,在軸向安裝孔中安裝雙頭螺桿,在徑向安裝孔中安裝交叉螺母,軸向安裝孔與徑向安裝孔相對應(yīng)且與徑向安裝孔連通形成T型安裝孔,雙頭螺桿的一端伸入到徑向安裝孔中與交叉螺母緊固,雙頭螺桿的另一端伸出葉片根部端面與風(fēng)力發(fā)電主機連接。

        2.2? ? 風(fēng)電葉片制造工藝

        主要是真空灌注成型,成型后進(jìn)行根部加工:根部齊邊切割→根部軸向打孔(圖2)→根部徑向打孔(圖3)→涂裝。

        2.2.1? ? 風(fēng)電葉片根部齊邊切割

        將風(fēng)電葉片通過工裝水平置于旋轉(zhuǎn)橫梁前端,沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向手動驅(qū)動切割圓鋸處于葉片切割初始位置,啟動圓鋸變頻電機和徑向驅(qū)動變頻電機使圓鋸切入葉片根部,切入深度由位置開關(guān)控制,同時伺服電機和伺服減速機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)橫梁按設(shè)定速度旋轉(zhuǎn)360°,從而完成對葉片根部齊邊切割。

        2.2.2? ? 風(fēng)電葉片根部軸向打孔

        根據(jù)葉片設(shè)計要求,在葉片根部端面圓周鉆54個均勻間隔軸向安裝孔,手動驅(qū)動軸向打孔機沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向移動到葉片端面打孔初始位置,啟動軸向打孔機變頻電機,軸向驅(qū)動機構(gòu)驅(qū)動活動柱從后限位沿風(fēng)電葉片軸向前進(jìn)到前限位,鉆入深度由位置開關(guān)控制,每打完一個孔,軸向驅(qū)動機構(gòu)驅(qū)動活動柱退回后限位,旋轉(zhuǎn)機構(gòu)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)橫梁旋轉(zhuǎn)(360°/54),角度檢測編碼器反饋旋轉(zhuǎn)角度到控制系統(tǒng),系統(tǒng)判斷角度偏差是否在允許范圍內(nèi),在允許范圍內(nèi)則進(jìn)行下一個打孔動作,否則系統(tǒng)對旋轉(zhuǎn)分度機構(gòu)驅(qū)動旋轉(zhuǎn)橫梁進(jìn)行角度糾正,完成54個軸向打孔后,控制系統(tǒng)控制旋轉(zhuǎn)橫梁回到初始位置。

        2.2.3? ? 風(fēng)電葉片根部徑向打孔

        手動驅(qū)動徑向打孔機沿旋轉(zhuǎn)橫梁長軸方向移動到葉片筒壁周向打孔初始位置,啟動徑向打孔機變頻電機,控制動作與軸向打孔類似。

        3? ? 硬件系統(tǒng)設(shè)計

        硬件系統(tǒng)設(shè)計中采用了西門子S7-226CN PLC作為該系統(tǒng)的控制核心,一個16DI/DO EM223模塊和一個EM253位控模塊通過擴展接口與PLC連接,PLC通過RS485接口PORT0與HITECH觸摸屏實現(xiàn)通信,PLC通信接口PORT1通過主/從結(jié)構(gòu)串行通信協(xié)議MODBUS與6臺森蘭變頻器進(jìn)行通信,站地址設(shè)置為1~6。通過MODBUS通信設(shè)置變頻器運行命令、運行頻率以及功能參數(shù)的讀取和修改、變頻器工作狀態(tài)和故障信息的監(jiān)視。系統(tǒng)中各設(shè)備狀態(tài)、參數(shù)設(shè)置與顯示均由HITECH觸摸屏完成。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖4所示。

        EM253位控模塊通過高速脈沖實現(xiàn)安川伺服電機速度與位置控制,控制系統(tǒng)測量單位采用脈沖數(shù),P0口輸出脈沖控制電機的運動,P1口輸出控制電機運轉(zhuǎn)方向。

        4? ? 系統(tǒng)主要功能及控制方式

        4.1? ? 系統(tǒng)功能

        (1)控制系統(tǒng)根據(jù)控制程序?qū)θ~片根部切割打孔的工藝過程、電氣設(shè)備進(jìn)行控制,同時采集工藝參數(shù)及設(shè)備運行狀態(tài)。

        (2)通過人機界面HMI設(shè)置工藝參數(shù)、操作方式、操作權(quán)限,顯示操作流程、工藝參數(shù)、報警信息等。

        (3)采集主要工藝參數(shù):橫梁旋轉(zhuǎn)角度、實時打孔數(shù)、電機轉(zhuǎn)速、電機轉(zhuǎn)矩等。

        4.2? ? 控制方式

        風(fēng)電葉片根部切割打孔設(shè)備控制系統(tǒng)控制方式分為現(xiàn)場手動控制與自動控制兩種模式?,F(xiàn)場手動模式和自動模式下,安全聯(lián)鎖保護(hù)均有效,在自動模式下,限制相關(guān)工藝參數(shù)的修改,防止設(shè)備在非正常狀態(tài)下運轉(zhuǎn)。

        (1)現(xiàn)場手動控制模式:現(xiàn)場電氣控制箱或人機界面上的“手動/自動”開關(guān)選擇“手動”方式時,通過現(xiàn)場控制箱或人機界面上的按鈕實現(xiàn)設(shè)備的啟/停、開/關(guān)操作。

        (2)自動控制模式:現(xiàn)場電氣控制箱或人機界面上的“手動/自動”開關(guān)選擇“自動”方式時,設(shè)備的運行完全由PLC根據(jù)選擇的切割方式或打孔方式自動完成。

        5? ? 軟件系統(tǒng)設(shè)計

        控制系統(tǒng)軟件設(shè)計包括觸摸屏應(yīng)用程序和S7-226CN PLC應(yīng)用程序。

        5.1? ? 觸摸屏畫面組態(tài)

        觸摸屏程序由HITECH組態(tài)軟件完成,HITECH人機界面采用中文菜單,界面友好,操作方便,根據(jù)需求系統(tǒng)共配置12幅畫面,主要畫面功能描述如下:

        5.1.1? ? 主畫面

        顯示橫梁實時旋轉(zhuǎn)角度、當(dāng)前運行模式、實時打孔數(shù)、徑向軸向預(yù)角度設(shè)置、工藝參數(shù)設(shè)置、“手動/自動”控制模式選擇、報警查詢等功能,如圖5所示。

        5.1.2? ? 工藝參數(shù)設(shè)置畫面

        包括切割圓鋸切割速度設(shè)置、橫梁旋轉(zhuǎn)速度設(shè)置、軸向打孔數(shù)設(shè)置、打孔速度設(shè)置等,如圖6所示。

        5.2? ? S7-226 CN應(yīng)用程序設(shè)計

        S7-226 CN應(yīng)用程序采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計方式,便于維護(hù)、擴展,運用順序指令編程。將各主要功能編制為用戶子程序功能塊,在主程序中調(diào)用這些編制好的子程序塊。其中,主要的用戶子程序塊有以下幾個:

        5.2.1? ? 初始化子程序

        設(shè)定高速計數(shù)器寄存器、順控位置步S、標(biāo)志位M、計數(shù)器、PLC工作模式、通信方式等參數(shù)初始值。

        5.2.2? ? 高速計數(shù)子程序

        在程序向?qū)е信渲酶咚儆嫈?shù)器HC4,高速計數(shù)器操作模式選用模式9,A/B相正交計數(shù)器,無啟動輸入,無復(fù)位輸入,計數(shù)頻率設(shè)為4倍速,角度檢測選擇NEMICON增量編碼器NOC-S5000-2MHCP-300,編碼器A相和B相脈沖分別接入PLC高速輸入通道I0.3和I0.4進(jìn)行計數(shù),實時反饋橫梁實際旋轉(zhuǎn)角度用于程序控制。

        5.2.3? ? 手動控制模式子程序

        當(dāng)現(xiàn)場控制箱或觸摸屏“手動/自動”開關(guān)選擇為“手動”模式時,通過現(xiàn)場控制箱或觸摸屏對應(yīng)按鈕對橫梁旋轉(zhuǎn)伺服電機、切割變頻電機、打孔變頻電機、進(jìn)給變頻電機等進(jìn)行手動控制操作調(diào)整。

        5.2.4? ? 自動控制模式子程序

        當(dāng)現(xiàn)場控制箱或觸摸屏“手動/自動”開關(guān)選擇為“自動”模式時,通過觸摸屏選擇徑向打孔或軸向打孔方式對葉片進(jìn)行自動打孔,軸向自動打孔程序流程圖如圖7所示。

        5.2.5? ? S7-226CN PLC與森蘭SB70變頻器通信子程序

        森蘭SB70變頻器內(nèi)置國際標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS通信協(xié)議,作為MODBUS協(xié)議從站;S7-226CN PLC作為MODBUS協(xié)議主站,與6臺森蘭SB70變頻器進(jìn)行通信,PLC通過輪詢讀寫控制變頻器的啟停、頻率給定、監(jiān)控等功能,與通過外部端口控制變頻器的運行相比,具有較高的可靠性,節(jié)約了可貴的PLC I/O口,并能獲得大量變頻器信息。

        以1#站切割圓鋸變頻器為例,設(shè)置變頻器通信參數(shù),如表1所示。

        控制變頻器正轉(zhuǎn)及設(shè)置變頻器的給定頻率,如圖8所示。變頻器控制地址3200H,轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制為12800,MODBUS地址400001開頭,控制地址為412801。VW102為通信給定頻率。

        6? ? 結(jié)語

        本系統(tǒng)在公司風(fēng)電產(chǎn)品部已穩(wěn)定運行多年,實際運行結(jié)果表明,該控制系統(tǒng)有效提高了風(fēng)電葉片根部切割打孔自動化程度及生產(chǎn)效率,具有重大的工程使用價值。

        [參考文獻(xiàn)]

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        收稿日期:2019-12-03

        作者簡介:章志勇(1975—),男,江蘇南通人,工程師,從事玻纖行業(yè)電氣自動化設(shè)計、開發(fā)及自動化系統(tǒng)集成工作。

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