(1.岳陽市公路橋梁基建總公司, 湖南 岳陽 414100; 2.湖南省交通科學(xué)研究院有限公司, 湖南 長沙 410015)
排水瀝青路面也稱多孔瀝青(Porous Asphalt,PA)路面,空隙率通常在18%以上,這種路面結(jié)構(gòu)具有很好的排水和抗滑性能,同時(shí)還具備一定的降噪功能,在國外常被稱為低噪音路面(Noise Reducing Pavement);而我國更加注重這種路面的排水能力,因此也叫排水瀝青路面。1980年開始,上海、河北等多地相繼鋪筑PA路面試驗(yàn)段,由于當(dāng)時(shí)未有效考慮我國重載交通量的增長速度、缺乏優(yōu)質(zhì)的改性瀝青等問題,都沒能取得良好效果。2000年以來,國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)陸續(xù)對(duì)PA路面性能、混合料組成設(shè)計(jì)、施工工藝、重載適用性等進(jìn)行了廣泛研究,取得了一些研究成果[1-3]。近年來,路面降噪性能和雨天行車安全性能受到路面專業(yè)技術(shù)人員的重視,國內(nèi)很多學(xué)者熱衷對(duì)PA路面性能與應(yīng)用進(jìn)行研究,為PA路面技術(shù)的推廣應(yīng)用提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)[4-8]。
湖南省應(yīng)用排水路面起步較晚,從2016年開始,先后在龍永高速、岳望高速及潭邵高速大修中部分路段開展了PA路面的試驗(yàn)。本文以岳望高速為例,針對(duì)以往PA路面施工存在的問題,提出表層PA路面施工控制關(guān)鍵技術(shù),并對(duì)其成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢測(cè),為湖南省后續(xù)PA路面大規(guī)模推廣提供經(jīng)驗(yàn)。
岳望高速公路是湖南省岳陽—臨武高速公路的組成部分,同時(shí)也是京港澳高速公路并行線——許廣高速公路的組成部分,設(shè)計(jì)行車速度120 km/h,采用雙向6車道,全長101.633 km。路面結(jié)構(gòu)采用4 cm改性瀝青SMA-13+6 cm改性瀝青AC-20C+9 cm石油瀝青ATB-25+3×20 cm水泥穩(wěn)定碎石。岳望高速公路相對(duì)于雙向4車道高速公路,路面較寬,雨天路表匯水面積也相對(duì)較大,特別是在公路超高漸變段中,如果道路縱坡較小,漸變段綜合坡度不能滿足路表排水需求,則在降雨情況下,不可避免會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重積水,極易引發(fā)車輛漂滑,存在重大安全隱患[9]。鑒于此,為了減少易積水路段產(chǎn)生積水的可能性,對(duì)岳望高速全線路段進(jìn)行了篩選,選取9段實(shí)施PA-13路面,具體如表1所示。PA-13路面段結(jié)構(gòu)采用4 cm改性PA-13瀝青替換4 cm改性瀝青SMA-13,其余結(jié)構(gòu)同原SMA路面。
PA-13瀝青混合料采用馬歇爾設(shè)計(jì)方法,通過飛散與析漏試驗(yàn)綜合確定最佳瀝青用量。
1.2.1原材料
本項(xiàng)目采用SBS(I-D)改性瀝青,改性劑采用中路高科(北京)公路技術(shù)有限公司生產(chǎn)的HVA高粘度添加劑,摻配比例為:m(HVA高粘度添加劑)∶m(SBS改性瀝青)=8∶92,高粘瀝青各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果見表2。纖維采用中路高科(北京)公路技術(shù)有限公司生產(chǎn)的聚酯纖維,摻量為混合料質(zhì)量的0.1%。
表1 岳望高速公路PA-13路面實(shí)施路段一覽表序號(hào)樁號(hào)長度/km備注1K1+200~K2+5001.3存在2處緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為0.5%2K18+420~K19+0200.6長下坡緩坡地段,存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為0.5%3K28+210~K29+0000.79深切方,存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為0.5%4K42+850~K43+8000.95存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為0.5%5K49+380~K50+3000.92存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為-0.5%6K52+550~K53+1300.57存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡為-0.5%7K61+710~K62+6100.9存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡較小8K63+850~K66+6102.76存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡較小9K68+570~K72+6004.03存在緩和曲線橫坡為0點(diǎn),縱坡較小
粗集料為江蘇南京碎石場(chǎng)生產(chǎn)的玄武巖碎石,細(xì)集料為臨湘碎石場(chǎng)生產(chǎn)的石灰石機(jī)制砂,礦粉為石灰?guī)r質(zhì),集料和填料的各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)均滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。
表2 高粘度改性瀝青技術(shù)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果類別針入度(25 ℃,100 g,5 s)/(0.1 mm)軟化點(diǎn)(TR&B)/℃延度(5 ℃,5 cm/min)/cm動(dòng)力粘度(60 ℃)/(Pa·s)布氏旋轉(zhuǎn)粘度(170 ℃)/(Pa·s)溶解度/%相對(duì)密度(25 ℃)TFOT后殘留物質(zhì)量變化/%針入度比(25 ℃)/%延度(5 ℃,5 cm/min)/cm技術(shù)要求≥40≥80≥30≥40 000≤2.5≥99實(shí)測(cè)記錄±1.0≥65≥20檢測(cè)結(jié)果4195.531564 3871.299.71.018-0.11092.020
1.2.2混合料級(jí)配
PA-13合成級(jí)配圖如圖1所示。
圖1 PA-13混合料合成級(jí)配曲線
1.2.3最佳瀝青用量
試驗(yàn)室分別以3.8%、4.3%、4.8%、5.3%、5.8%這5組油石比配制瀝青混合料進(jìn)行析漏試驗(yàn),采用析漏曲線拐點(diǎn)作為最佳瀝青用量,試驗(yàn)結(jié)果見圖2,由此確定PA-13混合料的最佳油石比為4.8%,混合料相關(guān)體積參數(shù):最大理論相對(duì)密度為2.622,毛體積相對(duì)密度為2.020,空隙率為23%(體積法)。
圖2 PA-13混合料析漏損失率與油石比關(guān)系
PA路面在我國仍是一項(xiàng)較新的路面技術(shù),并未得到廣泛應(yīng)用。在混合料生產(chǎn)時(shí),PA路面需要添加高粘劑和聚酯纖維,由于材料比重大,沒有配套的機(jī)械設(shè)備,只能采用人工添加,這樣添加的量和分散的程度就不能得到保證,嚴(yán)重影響質(zhì)量。其次,瀝青路面由于施工的不均性,難以保證各結(jié)構(gòu)層完全不滲水。另外,局部路段應(yīng)用PA路面,存在常規(guī)瀝青路面與PA路面的施工銜接問題,以往的做法都是設(shè)置施工縫,嚴(yán)重影響路面平整度與舒適性。為此,在本次PA路面試驗(yàn)段施工中采取了以下措施。
有效控制PA-13路面的排水途徑在排水表層內(nèi),決定了排水路面的效果與耐久性。施工時(shí),一方面要控制下承層中面層的施工質(zhì)量,確保密實(shí)。本項(xiàng)目全線瀝青面層均采用大厚度、全寬式攤鋪機(jī)整體攤鋪;碾壓時(shí),采用37 t大噸位的膠輪壓路機(jī)梯隊(duì)碾壓,很好地解決了混合料的離析與壓實(shí),中面層的密水性總體較好。另一方面,應(yīng)設(shè)置有效的粘層防水。粘層施工前,要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)真清理,用清掃車與森林滅火器將表面浮灰、松散物清掃干凈、吹凈,確保下承層的潔凈與干燥。在粘層施工中,使用高劑量的SBS改性乳化瀝青作為防水粘結(jié)層,灑布量為0.8 kg/m2(以固含量計(jì)),分2次進(jìn)行灑布(每次灑布均為0.4 kg/m2),第1層乳化瀝青破乳后方能開始第2層灑布;下承層表面灑布均勻且足量的改性乳化瀝青,做到路表面“亮晶晶”,車輛行走輪胎有“拔絲”現(xiàn)象為佳。
PA-13混合料粗集料骨架完全靠高粘改性瀝青與聚酯纖維粘結(jié),因此外加劑添加計(jì)量的準(zhǔn)確度決定混合料的質(zhì)量。在混合料生產(chǎn)時(shí),一方面要嚴(yán)格控制PA-13瀝青混合料的拌和順序和時(shí)間:①集料+聚酯纖維干拌10 s;②噴灑瀝青,同時(shí)投入HVA高粘改性劑,拌和15 s;③3~5 s投放礦粉,礦粉投完后拌和35 s,整個(gè)循環(huán)周期不少于65 s。另一方面,HVA高粘度改性劑與聚酯纖維由于自身比重較大,以往沒有匹配的設(shè)備,均采用人工添加,精確度低。本項(xiàng)目聯(lián)合纖維廠家,開發(fā)了大功率負(fù)壓設(shè)備,采用自動(dòng)稱量吹送至拌和鍋,有效確保拌和樓生產(chǎn)的每一盤PA-13混合料都精確添加高粘改性劑與聚酯纖維,較好解決了外加劑添加計(jì)量精度問題。
本項(xiàng)目只是在局部排水不暢的路段表層采用PA-13路面,因此PA-13路面如何銜接SMA路面成了攤鋪必須解決的首要問題。為了確保路面攤鋪連續(xù),提高平整度,采用了PA-13路面與SMA路面無縫對(duì)接技術(shù)。一是準(zhǔn)確計(jì)算PA-13路段混合料總量,現(xiàn)場(chǎng)有序管控,嚴(yán)格區(qū)分PA-13與SMA混合料運(yùn)輸車;二是盡量清空攤鋪機(jī)料斗存料,在攤鋪SMA路面結(jié)束時(shí),盡可能將攤鋪機(jī)里面的SMA混合料攤鋪干凈,然后再倒入PA-13混合料,為路面過渡提供基礎(chǔ)條件;三是設(shè)置3 m“過渡段”替代施工接縫:首先是攤鋪速度的平穩(wěn)過渡,正常路面攤鋪速度控制在3 m/min左右,臨近“過渡段”時(shí),攤鋪速度先緩慢降低,然后再平穩(wěn)恢復(fù)正常,即攤鋪速度由3 m/min→1 m/min→3 m/min轉(zhuǎn)變;其次是松鋪系數(shù)的平穩(wěn)過渡,SMA的松鋪系數(shù)為1.28,排水瀝青路面的松鋪系數(shù)為1.2,按4 cm厚的路面計(jì)算,對(duì)應(yīng)的松鋪厚度分別為5.1、4.8 cm,實(shí)際施工時(shí),在過渡段內(nèi),操作手按攤鋪機(jī)每行走1 m調(diào)低1 mm松鋪厚度進(jìn)行松鋪厚度調(diào)整,即5.1 cm→5.0 cm→4.9 cm→4.8 cm轉(zhuǎn)變,做到2種路面的順利過渡,解決PA-13路面不連續(xù)施工的質(zhì)量隱患以及平整度下降問題。反之,由PA-13路面過渡到SMA路面亦可采取同樣的技術(shù)手段。
PA-13混合料為“骨架-空隙”結(jié)構(gòu),細(xì)集料含量少,混合料在長時(shí)間高溫儲(chǔ)存時(shí),容易形成析漏,在運(yùn)輸車貨箱底板凹處易產(chǎn)生瀝青“聚集”效應(yīng),當(dāng)析漏量達(dá)到一定時(shí)會(huì)順著混合料進(jìn)入攤鋪機(jī),從而在局部路段產(chǎn)生“油斑”,嚴(yán)重影響成品路面質(zhì)量,如圖3所示。主要從2方面解決:一方面,必須合理配置運(yùn)料車,使其與拌合站的產(chǎn)能匹配,保證前后場(chǎng)的有效銜接,盡量減少攤鋪等待時(shí)間,減少瀝青“聚集”時(shí)間;另一方面,運(yùn)輸車輛的貨箱四周以及底板在每次裝料前一定要清潔干凈,及時(shí)清理瀝青析漏的“聚集”。另外,在攤鋪現(xiàn)場(chǎng)要配備專人,對(duì)成品路面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)油斑,要及時(shí)挖除,用新料進(jìn)行回鋪。
圖3 PA-13路面局部油斑
PA-13路面施工成功與否,關(guān)鍵在于路面壓實(shí)后確保路面有效空隙及過渡銜接段路面平整不產(chǎn)生坑槽、剝落等病害。項(xiàng)目組對(duì)PA-13路面施工進(jìn)行了全過程監(jiān)控、檢測(cè),在9段排水路面中選取2段,分別在施工后以及通車1 a后進(jìn)行跟蹤檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表3、表4所示,圖4為2段PA-13路面通車1 a后使用性能比較。
表3 PA-13路面檢測(cè)數(shù)據(jù)路段檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)點(diǎn)數(shù)平均構(gòu)造深度/mm平均摩擦系數(shù)(BPN)平均滲水系數(shù)/(mL·min-1)平均芯樣空隙率/%K18+420~K19+020(左幅)施工后31.62635 62622.1通車1 a31.61585 01522.0K28+210~K29+000(右幅)施工后41.57615 37621.5通車1 a41.55594 87621.3
表4 PA-13路面平整度及外觀檢測(cè)檢測(cè)位置平整度施工后通車1 a外觀檢測(cè)(通車1 a)尺數(shù)/尺平均最大間隙/mm尺數(shù)/尺平均最大間隙/mm坑槽個(gè)數(shù)/個(gè)面積/m2K18+420(左幅)100.22100.2200K19+020(左幅)100.26100.2800K28+200(右幅)100.18100.1600K29+000(右幅)100.32100.3400
圖4 2段PA-13路面通車1 a后使用性能比較
試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果表明:
1) 通車1 a后,構(gòu)造深度與芯樣空隙率基本維持不變,下降幅度基本小于1%。
2) 通車1 a后,摩擦系數(shù)平均下降3.5BPN,平均下降幅度為-5.61%,主要原因是PA-13路面瀝青混合料瀝青油膜厚度相對(duì)于普通路面厚,輪跡帶位置的混合料容易在車輪的反復(fù)作用下造成部分瀝青膜脫落,導(dǎo)致摩擦系數(shù)略有下降,但整體不影響路面抗滑性能。
3) 滲水系數(shù)平均下降-555 mL/min,平均下降幅度為-10.1%,PA-13路面排水能力有一定程度衰減,但鉆芯結(jié)果表明,混合料的空隙率并未大幅減少,主要原因是行車及雨水沖刷造成表面空隙部分堵塞,且通車后未進(jìn)行清孔養(yǎng)護(hù)。
4) 用3 m直尺測(cè)量過渡段平均最大間隙的均值僅為0.2 mm左右,通車1 a后平整度基本無變化,路面整體平整度較好。通過對(duì)路面外觀檢測(cè),發(fā)現(xiàn)路面無坑槽、松散等病害,路面整體使用性能較好。
結(jié)合以往工程經(jīng)驗(yàn),針對(duì)施工存在的問題,依托岳望高速,通過改進(jìn)外加劑添加設(shè)備與在不同路面間實(shí)施“無縫對(duì)接”等關(guān)鍵技術(shù),成功解決了以往排水路面施工難題。通過選取部分路段,分別在施工后以及通車1 a后進(jìn)行跟蹤檢測(cè),各指標(biāo)均控制良好,路面整體使用性能較好。排水路面的長期使用性能有待進(jìn)一步觀測(cè),通車后應(yīng)加強(qiáng)排水路面清孔養(yǎng)護(hù)工作,確保整體排水效果。綜上所述,排水瀝青路面在我省高速公路具有一定的推廣應(yīng)用價(jià)值。