劉玉海 苗長(zhǎng)青 丁振華 張子豪
摘 要:針對(duì)一起500 kV變電站內(nèi)35 kV電容器串聯(lián)電抗器著火事故,分析了設(shè)備著火的原因,闡述了事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)方法,并提出了事故的糾正和預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞:電容器串聯(lián)電抗器;著火;開(kāi)關(guān)跳閘
0 引言
在電力系統(tǒng)中,無(wú)功功率不足會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)電壓和功率因數(shù)降低,使電力設(shè)備應(yīng)用效率降低,電能損耗增加,電能質(zhì)量下降,情況嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成電壓崩潰、系統(tǒng)瓦解,進(jìn)而引起大范圍停電,嚴(yán)重影響電網(wǎng)的安全運(yùn)行和用戶的正常供電。為滿足電力輸送端和負(fù)荷端電壓平衡以及電網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的需求,通常會(huì)在輸送端和負(fù)荷端裝設(shè)無(wú)功補(bǔ)償裝置。并聯(lián)電容器作為一種無(wú)源補(bǔ)償裝置,其結(jié)構(gòu)、工作原理簡(jiǎn)單,可以產(chǎn)生無(wú)功功率,減小電壓損失,調(diào)節(jié)電壓使其保持在正常范圍內(nèi)。因此,并聯(lián)電容器的平穩(wěn)運(yùn)行對(duì)于電力系統(tǒng)來(lái)說(shuō)具有重要的作用。
1 事故概述
1.1? ? 設(shè)備基本情況
500 kV沂蒙變電站位于山東省臨沂市蘭山區(qū)北部,變電站內(nèi)著火的電容器串聯(lián)電抗器于2014年10月投入運(yùn)行,設(shè)備型號(hào)為CKDCKL-35-2400/2880-12W,生產(chǎn)廠家為桂林電力電容器有限公司,其中電容器單元型號(hào)為BAM12/2-500-1W,干式空心串聯(lián)電抗器型號(hào)為CKDGKL-35-2400/2880-12W,串聯(lián)電抗器為前置,帶2.5 m高玻璃鋼支柱。電容器組開(kāi)關(guān)型號(hào)為3AP1FG-72.5/4000-40,斷路器滅弧介質(zhì)為六氟化硫。
此次發(fā)生著火事故的電容器位于#2主變35 kV#2母線323間隔,現(xiàn)場(chǎng)一次接線圖如圖1所示。
1.2? ? 事故經(jīng)過(guò)及處理措施
2018年7月25日,天氣晴,07:45,自動(dòng)電壓無(wú)功控制系統(tǒng)(AVC)投入35 kV#2B電容器組;08:05,#2B電容器組323開(kāi)關(guān)跳閘,監(jiān)控后臺(tái)發(fā)出以下信號(hào):“35 kV#2B電容器CSC221B323開(kāi)關(guān)事故跳閘”“35 kV#2B電容器保護(hù)動(dòng)作”“35 kV#2B電容器事故中”光字牌亮,運(yùn)維人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)#2B電容器組B相串聯(lián)電抗器著火,立即向省調(diào)監(jiān)控值班員及生產(chǎn)指揮中心匯報(bào),并組織滅火;08:06,運(yùn)維人員聯(lián)系就近消防隊(duì);08:25,#2B電容器組轉(zhuǎn)檢修;08:27,消防人員到站;08:40,明火被撲滅。
#2B電容器串聯(lián)電抗器著火前,#2主變負(fù)荷為211 MW;#2B電容器組電流為874.72 A,電壓為37.36 kV,均為正常數(shù)值。
2018年7月26日,廠家人員對(duì)故障情況進(jìn)行勘察,此次燒毀的電抗器為B相,起火位置位于進(jìn)線端左后側(cè),第1、2包封之間,第1個(gè)包封基本燒毀,該相電抗器進(jìn)線燒斷,出線處正下端有一塊黃色熔化物,此物體不是電抗器燃?xì)Ш笤撚械漠a(chǎn)物,懷疑是落在氣道內(nèi)的不明異物。B、C相底座絕緣子有閃絡(luò)擊穿痕跡,C相電抗器有短路電流通過(guò)的現(xiàn)象,產(chǎn)品包封引線大部分拉直。
2 事故原因分析
2.1? ? 一次設(shè)備檢查分析
試驗(yàn)人員對(duì)#2B電容器串聯(lián)電抗器電阻及323開(kāi)關(guān)特性進(jìn)行了檢測(cè),#2B電容器串聯(lián)電抗器試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
根據(jù)試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定:1 600 kVar以上電抗器各相繞組電阻相互間差別不應(yīng)大于三相平均值的2%。由表1可以看出,B相串聯(lián)電抗器直阻已不滿足上述要求,其他兩相試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。
經(jīng)核查,所用材料檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)記錄都合格,說(shuō)明產(chǎn)品制造滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。串聯(lián)電抗器運(yùn)行已近4年,說(shuō)明設(shè)備出廠性能、質(zhì)量符合使用要求。檢查電容器組避雷器放電計(jì)數(shù)與上次檢查數(shù)據(jù)一致,無(wú)放電記錄,原因是避雷器裝在電抗器后側(cè),存在出現(xiàn)操作過(guò)電壓損壞電抗器而避雷器不動(dòng)作的可能性。
2.2? ? 二次設(shè)備檢查分析
檢查監(jiān)控后臺(tái)電容器近7個(gè)月的投運(yùn)情況,共投運(yùn)55次,無(wú)異?,F(xiàn)象。檢查保護(hù)動(dòng)作情況,在B相接線板燒斷下降的過(guò)程中,造成B、C相間短路故障,過(guò)流I段保護(hù)動(dòng)作(定值為12.5 A,故障電流14.08 A),跳開(kāi)323開(kāi)關(guān),保護(hù)動(dòng)作正確。
電容器保護(hù)裝置配置有:相電流過(guò)流Ⅰ、Ⅱ段保護(hù),零序過(guò)流Ⅰ、Ⅱ段保護(hù),不平衡電流保護(hù),低電壓保護(hù),過(guò)電壓告警裝置。在串聯(lián)電抗器故障著火過(guò)程中,由于沒(méi)有故障電流,保護(hù)未動(dòng)作。目前,電容器保護(hù)裝置中,沒(méi)有配置串聯(lián)電抗器故障著火的相關(guān)保護(hù)。
查詢(xún)監(jiān)控后臺(tái)得到電容器組運(yùn)行數(shù)據(jù),經(jīng)計(jì)算A相系統(tǒng)諧波含量比較大,推斷B相系統(tǒng)諧波含量也比較大(諧波電流過(guò)大,運(yùn)行時(shí)產(chǎn)品損耗大幅增加,產(chǎn)品運(yùn)行溫度提高,長(zhǎng)久運(yùn)行后會(huì)加速產(chǎn)品導(dǎo)線絕緣老化),但因B相沒(méi)有電流檢測(cè)設(shè)備,該相沒(méi)有電流記錄。
2.3? ? 事故原因確認(rèn)
進(jìn)一步對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查分析,發(fā)現(xiàn)B相電抗器氣道內(nèi)存在不明異物,導(dǎo)致該氣道附近因散熱不好而局部溫度過(guò)高,長(zhǎng)久使用后,使該片導(dǎo)線絕緣出現(xiàn)老化損壞。
根據(jù)已知情況的分析,判斷本次事故的原因是:B相系統(tǒng)內(nèi)諧波含量較大或氣道有異物,在電容器串聯(lián)電抗器投運(yùn)(投運(yùn)時(shí)產(chǎn)品兩端電壓很高,系統(tǒng)電壓全部作用在電抗器上)時(shí)因投運(yùn)過(guò)電壓使該片某處導(dǎo)線絕緣被擊穿,使相連的兩匝導(dǎo)線連通,造成匝間短路,最終導(dǎo)致產(chǎn)品起火燒壞。
3 故障暴露出的問(wèn)題及整改措施
3.1? ? 暴露出的問(wèn)題
(1)電容器串聯(lián)電抗器著火后欠缺滅火手段,由于B相串抗著火點(diǎn)較高,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維人員用站內(nèi)滅火器無(wú)法達(dá)到頂部,無(wú)法及時(shí)滅火。受外圍線圈影響,日常巡視及紅外測(cè)溫?zé)o法發(fā)現(xiàn)缺陷,難以捕捉初期缺陷。
(2)對(duì)于匝間絕緣的缺陷缺少有效的檢測(cè)手段。電抗器線圈層間間隙較小,日常維護(hù)檢修中難以進(jìn)行相關(guān)工作,需進(jìn)一步探索開(kāi)展層間檢修維護(hù)的方法及工器具。
3.2? ? 事故防范措施
(1)運(yùn)行巡視時(shí)留意電抗器線包(含內(nèi)部線包)溫升發(fā)熱、氣道阻塞情況;留意電抗器線包外絕緣污穢及破壞情況;檢修時(shí)及時(shí)清掃污穢,補(bǔ)刷絕緣漆;注意觀察電容器組的避雷器動(dòng)作記錄,并對(duì)比歷史記錄。
(2)設(shè)備停電檢修時(shí),重點(diǎn)檢查電抗器最外層和最內(nèi)層包封表面及接線頭的情況;加強(qiáng)無(wú)功被償設(shè)備的紅外測(cè)溫工作,無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備投切后,及時(shí)檢查相關(guān)設(shè)備潮流及系統(tǒng)電壓是否正常,與之連接的避雷器是否動(dòng)作等;高溫、負(fù)荷較大時(shí)增加測(cè)溫次數(shù),測(cè)試結(jié)果與歷史溫升、相間溫升比較,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
4 結(jié)語(yǔ)
總之,隨著電容器投入運(yùn)行年限的增長(zhǎng),運(yùn)維管理單位應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備巡視和紅外線測(cè)溫、跟蹤、分析,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)低抗設(shè)備接頭和本體發(fā)熱情況。一旦發(fā)現(xiàn)低抗著火,要沉著冷靜按照事故預(yù)案處理,盡量縮小事故范圍,及時(shí)消除事故,確保人身、電網(wǎng)和設(shè)備的安全。
[參考文獻(xiàn)]
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收稿日期:2020-01-08
作者簡(jiǎn)介:劉玉海(1982—),男,山東臨沂人,電氣工程師,從事變電設(shè)備檢修工作。