趙龍 王世佳
摘要:為了更好地實現(xiàn)對石油、天然氣等不可再生資源的有效利用,在使用的過程中,一定要加強對設備的高效利用,有效提升輕烴回收裝置的運行效率。本文結合當前輕烴回收裝置運行過程中的影響因素,進行了有效的分析,并提出了具體提升的途徑策略。
關鍵詞:輕烴回收裝置;運行效率;提升措施
前言:
在油田的生產(chǎn)過程中,使用輕烴回收裝置,可以更好地對伴生氣進行回收,并進行穩(wěn)定的加工處理,形成新的能源物質,實現(xiàn)對石油能源的充分使用。在當前的輕烴回收裝置運行過程中,受到多重影響因素的干擾,回收效果還存在提升的空間,因此要進行輕烴回收裝置的運行效率提升,更好地發(fā)揮其作用。
一、輕烴回收裝置中影響運行效率的因素
(一)實際運行的參數(shù)達不到設計的要求
在進行油田生產(chǎn)的過程中,隨著油井長時間的開發(fā)利用,在開采過程中產(chǎn)生的伴生氣數(shù)量也在不斷的減少,天然氣出現(xiàn)了很嚴重的貧化現(xiàn)象,質量也在不斷地發(fā)生改變,其中重組分的含量也在不斷地減少,C3成分的含量下降的更嚴重,對于系統(tǒng)的整體運行效果影響很大。除此之外,各種實際運行過程中的參數(shù)發(fā)生了變化,但是在輕烴回收裝置中的分離壓力、蒸發(fā)器液位等重要的運行參數(shù)是不能進行自動化調整的,需要人工調整,而實際運行過程中由于人工調整與實際生產(chǎn)的狀況不會很及時,自然地造成了設備的運行參數(shù)與設計參數(shù)不相符,造成了輕烴回收裝置運行效率低下的現(xiàn)象。
(二)實際運行的狀態(tài)與設計的狀態(tài)不符
在當前的輕烴回收裝置設備運行的過程中,原料氣的供應穩(wěn)定性對于設備運行的穩(wěn)定性影響很大。如果原料氣進入量波動較大,設備的運行操作性能也會降低。如果對膨脹劑密封氣體、蒸發(fā)器液位、分離壓力等控制不恰當,會造成膨脹劑的制冷效果下降,會造成輕烴數(shù)量的減少。如果原料氣的進入量不夠,則會造成設備高負荷的運轉,造成能量損耗。除此之外,膨脹機密封氣使用的是二級排氣的方式進行加熱的操作,使氣體控制在20攝氏度左右,但是在實際的運行過程中,二級排氣的加熱裝置在運行過程中,溫度都會高于30攝氏度,使蒸發(fā)器進口位置的溫度長時間的處于較高的狀態(tài),從而嚴重影響了輕烴回收裝置的運行效果。
(三)輕烴回收裝置在實際運行中發(fā)生了變化
裝置在實際的運行過程中,與最開始的設計發(fā)生了實質性的變化,造成了效率低下的現(xiàn)象。在干燥系統(tǒng),部分的干氣會作為干燥塔的吹冷氣對分子進行吹冷,另一部分經(jīng)過加熱爐對另一個塔的再生氣對分子篩進行再生,水冷氣和再生氣經(jīng)過匯合之后進行冷卻后再匯入外輸?shù)母蓺?。由于在實際運行的過程中,原料氣量不斷減少,系統(tǒng)的處理量下降,嚴重影響到了天然氣的干燥效果。在一定程度上還會出現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)生凍堵的現(xiàn)象,對于生產(chǎn)的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響,形成潛在的安全隱患。這種實質性的變化,也影響了輕烴回收裝置的運行效率。
二、提升輕烴回收裝置運行效率的措施途徑
在某油田的生產(chǎn)過程中,通過對輕烴回收裝置的運行效率進行適當?shù)恼{整,達到了非常明顯的效果。有效的將二級排氣中的溫度下降到30攝氏度以下,干燥系統(tǒng)的運行參數(shù)也基本符合設計的標準,回收效率達到90%,而采用的措施主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
(一)增設裝置,提升回流的有效控制
針對輸入氣量的波動對輕烴回收裝置的影響,在進行整改的過程中進行了干氣外輸壓力控制的裝置,增加對回流的控制,有效的減少氣體量的變化對外輸干氣壓力的干擾作用,保證部分干氣回到設備的進口處,對于裝置實際的處理數(shù)量進行大幅的提高,在這個裝置增設的基礎上,干氣的回流還可以對填谷進行消減作用,提升負荷,保證生產(chǎn)過程中的穩(wěn)定性和可靠性,對于膨脹機的運行速度和制冷效果都有大幅度的提升。
(二)改進工藝,提升設備運行的效率
對膨脹機的生產(chǎn)工藝進行了改進和優(yōu)化,從原有的二級排氣加熱的方法優(yōu)化,轉換成使用導熱油介質進行加熱處理的工藝,并在膨脹劑的前端進行了分離壓力控制裝置的增設。在改造之后,密封氣的溫度始終處于恒定的狀態(tài),有效的降低了蒸發(fā)器進口部位的溫度,從而使整個設備的制冷效果得到明顯的改善和提升。對于增設的分離壓力控制裝置實行自動化的控制,有效的縮短了人工調整的時間差,使分離壓力保持在穩(wěn)定的狀態(tài),更有助于膨脹機進行高速的運轉,同事也有效的減少了工作人員的工作強度,從而實現(xiàn)了制冷效果與設計的目標一致的效果,有效的提升了輕烴回收裝置的運行效率。
(三)加裝自動浮閥,實現(xiàn)效率有效提升
針對回收裝置中輸入氣量不足的現(xiàn)象,導致氨蒸發(fā)器的負荷長期處于不穩(wěn)定的工作狀態(tài),而利用人工的調節(jié)也很難達到穩(wěn)定的效果,針對這種運行的現(xiàn)狀,對蒸發(fā)器液位使用了浮閥自動控制的加裝設置,浮閥會根據(jù)蒸發(fā)器中液位的實際情況,對液氨到達蒸發(fā)器的流量進行子能夠懂得調整,保證蒸發(fā)器的負荷處于穩(wěn)定的狀態(tài)中,更有效地解決了蒸發(fā)器中氨液位對于政冷效果的影響作用。通過加裝液位自動浮閥的裝置,有效的降低了工作人員的工作內(nèi)容,使輕烴回收裝置的運行更加穩(wěn)定、更加安全,效率得到有效的提升。
(四)優(yōu)化控制工藝,實現(xiàn)設備的有效運行
針對當前干燥系統(tǒng)中存在的問題,也進行了工藝的優(yōu)化處理。把原來的再生氣和冷吹氣從原來的的并聯(lián)方式轉化成串聯(lián)的方式,冷吹氣首先進行冷吹,在進行一定的加熱作用之后,對另外的干燥塔內(nèi)部的分子篩進行再生作用,從而使干燥系統(tǒng)中所需要的干氣數(shù)量有效的縮減到原有數(shù)量的50%,保證了實際的來氣量更好地滿足干燥系統(tǒng)的處理要求。經(jīng)過這樣的該裝置后,更好地保證了分子篩再生而生成的熱量,加熱爐所需要的燃氣數(shù)量也得到了進一步的降低。
結語:
在進行輕烴回收裝置運行效率的提升過程中,主要通過對各種設備的加裝,相關工藝的優(yōu)化,改善當前的運行現(xiàn)狀,實現(xiàn)更高效的運行,發(fā)揮出良好的回收效果,更好地提升石油、天然氣等資源的使用效率。更好地提升能源資源的可持續(xù)使用,提升行業(yè)的健康發(fā)展。