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        提升輕烴回收裝置運(yùn)行效率的措施

        2020-06-27 14:06:18趙龍王世佳
        石油研究 2020年4期

        趙龍 王世佳

        摘要:為了更好地實(shí)現(xiàn)對(duì)石油、天然氣等不可再生資源的有效利用,在使用的過程中,一定要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的高效利用,有效提升輕烴回收裝置的運(yùn)行效率。本文結(jié)合當(dāng)前輕烴回收裝置運(yùn)行過程中的影響因素,進(jìn)行了有效的分析,并提出了具體提升的途徑策略。

        關(guān)鍵詞:輕烴回收裝置;運(yùn)行效率;提升措施

        前言:

        在油田的生產(chǎn)過程中,使用輕烴回收裝置,可以更好地對(duì)伴生氣進(jìn)行回收,并進(jìn)行穩(wěn)定的加工處理,形成新的能源物質(zhì),實(shí)現(xiàn)對(duì)石油能源的充分使用。在當(dāng)前的輕烴回收裝置運(yùn)行過程中,受到多重影響因素的干擾,回收效果還存在提升的空間,因此要進(jìn)行輕烴回收裝置的運(yùn)行效率提升,更好地發(fā)揮其作用。

        一、輕烴回收裝置中影響運(yùn)行效率的因素

        (一)實(shí)際運(yùn)行的參數(shù)達(dá)不到設(shè)計(jì)的要求

        在進(jìn)行油田生產(chǎn)的過程中,隨著油井長(zhǎng)時(shí)間的開發(fā)利用,在開采過程中產(chǎn)生的伴生氣數(shù)量也在不斷的減少,天然氣出現(xiàn)了很嚴(yán)重的貧化現(xiàn)象,質(zhì)量也在不斷地發(fā)生改變,其中重組分的含量也在不斷地減少,C3成分的含量下降的更嚴(yán)重,對(duì)于系統(tǒng)的整體運(yùn)行效果影響很大。除此之外,各種實(shí)際運(yùn)行過程中的參數(shù)發(fā)生了變化,但是在輕烴回收裝置中的分離壓力、蒸發(fā)器液位等重要的運(yùn)行參數(shù)是不能進(jìn)行自動(dòng)化調(diào)整的,需要人工調(diào)整,而實(shí)際運(yùn)行過程中由于人工調(diào)整與實(shí)際生產(chǎn)的狀況不會(huì)很及時(shí),自然地造成了設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)不相符,造成了輕烴回收裝置運(yùn)行效率低下的現(xiàn)象。

        (二)實(shí)際運(yùn)行的狀態(tài)與設(shè)計(jì)的狀態(tài)不符

        在當(dāng)前的輕烴回收裝置設(shè)備運(yùn)行的過程中,原料氣的供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)于設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性影響很大。如果原料氣進(jìn)入量波動(dòng)較大,設(shè)備的運(yùn)行操作性能也會(huì)降低。如果對(duì)膨脹劑密封氣體、蒸發(fā)器液位、分離壓力等控制不恰當(dāng),會(huì)造成膨脹劑的制冷效果下降,會(huì)造成輕烴數(shù)量的減少。如果原料氣的進(jìn)入量不夠,則會(huì)造成設(shè)備高負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn),造成能量損耗。除此之外,膨脹機(jī)密封氣使用的是二級(jí)排氣的方式進(jìn)行加熱的操作,使氣體控制在20攝氏度左右,但是在實(shí)際的運(yùn)行過程中,二級(jí)排氣的加熱裝置在運(yùn)行過程中,溫度都會(huì)高于30攝氏度,使蒸發(fā)器進(jìn)口位置的溫度長(zhǎng)時(shí)間的處于較高的狀態(tài),從而嚴(yán)重影響了輕烴回收裝置的運(yùn)行效果。

        (三)輕烴回收裝置在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)生了變化

        裝置在實(shí)際的運(yùn)行過程中,與最開始的設(shè)計(jì)發(fā)生了實(shí)質(zhì)性的變化,造成了效率低下的現(xiàn)象。在干燥系統(tǒng),部分的干氣會(huì)作為干燥塔的吹冷氣對(duì)分子進(jìn)行吹冷,另一部分經(jīng)過加熱爐對(duì)另一個(gè)塔的再生氣對(duì)分子篩進(jìn)行再生,水冷氣和再生氣經(jīng)過匯合之后進(jìn)行冷卻后再匯入外輸?shù)母蓺?。由于在?shí)際運(yùn)行的過程中,原料氣量不斷減少,系統(tǒng)的處理量下降,嚴(yán)重影響到了天然氣的干燥效果。在一定程度上還會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)生凍堵的現(xiàn)象,對(duì)于生產(chǎn)的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定的影響,形成潛在的安全隱患。這種實(shí)質(zhì)性的變化,也影響了輕烴回收裝置的運(yùn)行效率。

        二、提升輕烴回收裝置運(yùn)行效率的措施途徑

        在某油田的生產(chǎn)過程中,通過對(duì)輕烴回收裝置的運(yùn)行效率進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,達(dá)到了非常明顯的效果。有效的將二級(jí)排氣中的溫度下降到30攝氏度以下,干燥系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù)也基本符合設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn),回收效率達(dá)到90%,而采用的措施主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

        (一)增設(shè)裝置,提升回流的有效控制

        針對(duì)輸入氣量的波動(dòng)對(duì)輕烴回收裝置的影響,在進(jìn)行整改的過程中進(jìn)行了干氣外輸壓力控制的裝置,增加對(duì)回流的控制,有效的減少氣體量的變化對(duì)外輸干氣壓力的干擾作用,保證部分干氣回到設(shè)備的進(jìn)口處,對(duì)于裝置實(shí)際的處理數(shù)量進(jìn)行大幅的提高,在這個(gè)裝置增設(shè)的基礎(chǔ)上,干氣的回流還可以對(duì)填谷進(jìn)行消減作用,提升負(fù)荷,保證生產(chǎn)過程中的穩(wěn)定性和可靠性,對(duì)于膨脹機(jī)的運(yùn)行速度和制冷效果都有大幅度的提升。

        (二)改進(jìn)工藝,提升設(shè)備運(yùn)行的效率

        對(duì)膨脹機(jī)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,從原有的二級(jí)排氣加熱的方法優(yōu)化,轉(zhuǎn)換成使用導(dǎo)熱油介質(zhì)進(jìn)行加熱處理的工藝,并在膨脹劑的前端進(jìn)行了分離壓力控制裝置的增設(shè)。在改造之后,密封氣的溫度始終處于恒定的狀態(tài),有效的降低了蒸發(fā)器進(jìn)口部位的溫度,從而使整個(gè)設(shè)備的制冷效果得到明顯的改善和提升。對(duì)于增設(shè)的分離壓力控制裝置實(shí)行自動(dòng)化的控制,有效的縮短了人工調(diào)整的時(shí)間差,使分離壓力保持在穩(wěn)定的狀態(tài),更有助于膨脹機(jī)進(jìn)行高速的運(yùn)轉(zhuǎn),同事也有效的減少了工作人員的工作強(qiáng)度,從而實(shí)現(xiàn)了制冷效果與設(shè)計(jì)的目標(biāo)一致的效果,有效的提升了輕烴回收裝置的運(yùn)行效率。

        (三)加裝自動(dòng)浮閥,實(shí)現(xiàn)效率有效提升

        針對(duì)回收裝置中輸入氣量不足的現(xiàn)象,導(dǎo)致氨蒸發(fā)器的負(fù)荷長(zhǎng)期處于不穩(wěn)定的工作狀態(tài),而利用人工的調(diào)節(jié)也很難達(dá)到穩(wěn)定的效果,針對(duì)這種運(yùn)行的現(xiàn)狀,對(duì)蒸發(fā)器液位使用了浮閥自動(dòng)控制的加裝設(shè)置,浮閥會(huì)根據(jù)蒸發(fā)器中液位的實(shí)際情況,對(duì)液氨到達(dá)蒸發(fā)器的流量進(jìn)行子能夠懂得調(diào)整,保證蒸發(fā)器的負(fù)荷處于穩(wěn)定的狀態(tài)中,更有效地解決了蒸發(fā)器中氨液位對(duì)于政冷效果的影響作用。通過加裝液位自動(dòng)浮閥的裝置,有效的降低了工作人員的工作內(nèi)容,使輕烴回收裝置的運(yùn)行更加穩(wěn)定、更加安全,效率得到有效的提升。

        (四)優(yōu)化控制工藝,實(shí)現(xiàn)設(shè)備的有效運(yùn)行

        針對(duì)當(dāng)前干燥系統(tǒng)中存在的問題,也進(jìn)行了工藝的優(yōu)化處理。把原來的再生氣和冷吹氣從原來的的并聯(lián)方式轉(zhuǎn)化成串聯(lián)的方式,冷吹氣首先進(jìn)行冷吹,在進(jìn)行一定的加熱作用之后,對(duì)另外的干燥塔內(nèi)部的分子篩進(jìn)行再生作用,從而使干燥系統(tǒng)中所需要的干氣數(shù)量有效的縮減到原有數(shù)量的50%,保證了實(shí)際的來氣量更好地滿足干燥系統(tǒng)的處理要求。經(jīng)過這樣的該裝置后,更好地保證了分子篩再生而生成的熱量,加熱爐所需要的燃?xì)鈹?shù)量也得到了進(jìn)一步的降低。

        結(jié)語:

        在進(jìn)行輕烴回收裝置運(yùn)行效率的提升過程中,主要通過對(duì)各種設(shè)備的加裝,相關(guān)工藝的優(yōu)化,改善當(dāng)前的運(yùn)行現(xiàn)狀,實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)行,發(fā)揮出良好的回收效果,更好地提升石油、天然氣等資源的使用效率。更好地提升能源資源的可持續(xù)使用,提升行業(yè)的健康發(fā)展。

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