宋福政(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)
目前現(xiàn)場在用的機采井節(jié)能設(shè)備多種多樣,對其節(jié)能效果及適應(yīng)性需要科學(xué)的評價,尋找適合東部過渡帶機采井的更有效的節(jié)能設(shè)備和方法[1]。
X采油礦處在整個長垣構(gòu)造的邊緣,該區(qū)塊經(jīng)過水驅(qū)井網(wǎng)加密、四條帶調(diào)整及一條帶主力油層聚驅(qū)四次大的調(diào)整,2002年水驅(qū)進入特高含水開采階段,截至2016年底,共有機采井287口,其中有抽油機井210口,電泵井49口,螺桿泵井28口。全區(qū)平均單井日產(chǎn)液45.86 t,日產(chǎn)油2.52 t,平均泵效40.23%,平均舉升高度510 m。
針對機采井正常生產(chǎn)時電動機無功功率消耗過大,功率因數(shù)過低的情況開展了單井個性化電容補償試驗,取得了較好的效果。
X采油礦采取安裝無功補償電容器的方法來提高功率因數(shù),在四區(qū)十隊X4-2-SP931井上進行了單井試驗,減少無功功率的消耗。在日常的測試工作中發(fā)現(xiàn),雖然抽油機井電動機控制箱已經(jīng)安裝了無功補償電容器,但由于大批量安裝,沒有針對單井的實際運行情況設(shè)計電容器容量,普遍存在著電容欠補和過補的現(xiàn)象[2],電容過補時功率因數(shù)測試情況見表1。
表1 電容過補時功率因數(shù)測試情況
電容欠補不能最好的達(dá)到提高功率因數(shù)、減少無功消耗的目的,電容過補又容易產(chǎn)生諧振,對電動機造成損害及污染電網(wǎng)。因此,根據(jù)機采井的運行情況對單井進行個性化設(shè)計電容的容量來進行無功補償就顯得很有意義[3]。
X采油礦采用5 kVar、10 k Var和20 kVar三種規(guī)格的電容器,根據(jù)需要的無功補償量進行組合,盡量滿足不同單井的需要,電容無功補償量選擇見表2。
單臺或組合后的電容與電動機采取并聯(lián)的接線方式安裝,與電動機同時投入運行和斷開。電容接線在電動機進線的一端,這樣在抽油機井需要停機時,斷開空氣開關(guān)后電容內(nèi)儲存的電量可通過電動機放掉,避免了誤操作傷人的隱患。
表2 電容無功補償量選擇
對于裝有無功補償電容器的井,鉗型電流互感器的電壓夾應(yīng)接在空氣開關(guān)進線端,否則測試結(jié)果功率因數(shù)不準(zhǔn)確。如接線困難,可將鉗型電流互感器移至接觸器上方接線,避免測試時功率因數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
X采油礦62口井安裝容量1 170 k Var,與設(shè)計容量1 142.7 kVar基本吻合。安裝無功補償電容后,平均無功功率從17.67 kVar下降到3.96 kVar,功率因數(shù)從0.35升高到0.76,達(dá)到了良好的效果[4],62口安裝無功補償電容井試驗數(shù)據(jù)對比見表3。
表3 62口安裝無功補償電容井試驗數(shù)據(jù)對比
X采油礦選取了4口抽油機井,在生產(chǎn)情況穩(wěn)定的條件下,進行了冬季和夏季的消耗功率對比測試,冬季和夏季的抽油機消耗功率對比見表4。
從表4可以看出,4口井冬季比夏季消耗功率有較大幅度升高。而抽油機運行時,受溫度影響較大的主要為潤滑部位,X采油礦從抽油機的減速箱齒輪潤滑油入手,來檢查潤滑油冬季與夏季的差別。發(fā)現(xiàn)齒輪潤滑油在低溫時呈糖漿狀,停機時間較長的井潤滑油呈半固體狀,黏度很大。因此,判斷齒輪油黏度的增加會對導(dǎo)致抽油機能耗的上升。
X采油礦在X5-1-30井上進行了更換抗低溫性能較好潤滑油的試驗,該種潤滑油在較低溫度時黏度上升較小,每次測試3 min后取平均值進行對比,來觀察消耗功率的變化情況,X5-1-30井換減速箱齒輪油前后數(shù)據(jù)對比見表5。更換后,消耗功率最高下降了0.31 kW,降幅5.8%,日節(jié)電量為7.44 k Wh,節(jié)能效果較好。但是,將抽油機井齒輪潤滑油更換為冬季抗低溫型潤滑油成本巨大,從投入產(chǎn)出比來說并不合算,因此,降低在用潤滑油黏度,成為最佳方法[5]。
表5 X5-1-30井換減速箱齒輪油前后數(shù)據(jù)對比
當(dāng)以不同比例添加降黏劑時,潤滑油黏度都會有大幅下降,同時,隨著溫度的下降,添加降黏劑的潤滑油黏度有小幅升高,但大大低于未添加降黏劑時的潤滑油黏度;當(dāng)溫度上升時,添加降黏劑的潤滑油黏度降低,并逐漸趨近于添加前潤滑油黏度。這說明該降黏劑在低溫時可起到降低潤滑油黏度的作用,而高溫時又不改變潤滑油的潤滑特性。未添加降黏劑時,無論是在用潤滑油還是新潤滑油,黏度隨溫度變化較大。添加降黏劑時,潤滑油的黏度隨溫度變化不大,且添加比例越高降黏效果越好[6-8]。從成本和效果綜合考慮,選擇1∶15的添加比例就能達(dá)到較好的降黏效果?,F(xiàn)場試驗,試驗3口井,平均節(jié)電率為8.48%,減速箱潤滑油按1∶15比例添加降黏劑效果對比見表6。
表6 減速箱潤滑油按1∶15比例添加降黏劑效果對比
為了確保抽油機調(diào)平衡后更節(jié)能,X采油礦圍繞抽油機調(diào)平衡方法的缺陷問題,探索功率平衡調(diào)整新參數(shù),提高調(diào)平衡節(jié)電效果。
表4 冬季和夏季的抽油機消耗功率對比
2018年,X采油礦對43口抽油機井進行了功率平衡法的調(diào)整,并對調(diào)前、調(diào)后的數(shù)據(jù)進行對比和分析。通過現(xiàn)場應(yīng)用證明,功率法調(diào)整平衡可進一步提高節(jié)能效果[9-10],功率法調(diào)平衡調(diào)前調(diào)后對比見表7。
表7 功率法調(diào)平衡調(diào)前調(diào)后對比
1)對于裝有無功補償電容器的井,鉗型電流互感器和電壓夾應(yīng)接在空氣開關(guān)進線端,否則測試結(jié)果功率因數(shù)不準(zhǔn)確。如安裝井配電箱空間狹小或空氣開關(guān)上方無法接線,也可將電壓夾移至空開出線端接線,但鉗型電流互感器必須接在空開進線端。
2)功率平衡法采用上、下沖程的平均功率進行對比,其中包含了電動機所做負(fù)功,因此克服了電流法的缺陷。既能反映出電流的運行情況,又能反映出電動機做正負(fù)功的情況。