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        無源動態(tài)濾波技術(shù)在紡織廠的應(yīng)用

        2020-06-23 08:54:58王仕元周義德袁佑新邱萬福
        棉紡織技術(shù) 2020年6期
        關(guān)鍵詞:無源變頻器諧波

        王仕元 周義德 袁佑新 應(yīng) 杰 邱萬福

        (1.中原工學(xué)院,河南鄭州,450006;2.武漢理工大學(xué),湖北武漢,430070;3.南京康迪欣電氣成套設(shè)備有限公司,江蘇南京,213000;4.南陽紡織集團(tuán)有限公司,河南南陽,473200)

        隨著紡織設(shè)備向高速化、自動化、連續(xù)化方向發(fā)展,工業(yè)變頻技術(shù)在紡織設(shè)備中被廣泛應(yīng)用。變頻器在對紡織主機(jī)設(shè)備進(jìn)行工藝調(diào)速和控制的同時,會向電網(wǎng)輸出諧波分量,諧波的存在會影響電網(wǎng)質(zhì)量,造成正常生產(chǎn)的紡織設(shè)備出現(xiàn)電氣故障。例如:作為無功補(bǔ)償?shù)碾娙萜靼l(fā)熱嚴(yán)重,時有起火燒毀;低壓斷路器出現(xiàn)不明原因跳閘;電子清紗器誤動作,程序控制元件失靈,電纜和變壓器發(fā)熱等,這些故障的發(fā)生隨機(jī)性大,排查十分艱難復(fù)雜[1]。針對以上問題,我們在對紡織廠配電網(wǎng)波形進(jìn)行檢測的基礎(chǔ)上進(jìn)行了深入的分析,認(rèn)為:一是變頻器在驅(qū)動交流電動機(jī)進(jìn)行工藝調(diào)速的同時也產(chǎn)生了各次電力諧波,變頻器是主要諧波源;二是變頻器在進(jìn)行交-交(AC/AC)和交-直-交(AC/DC/AC)變換以及拖動負(fù)載的過程中,由電力電子器件(IGBT 或SCR)產(chǎn)生諧波;三是目前國內(nèi)使用的變頻器普遍采用低電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),而低電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變頻器產(chǎn)生的諧波以5 次、7 次、11 次為主,其中,5 次諧波對供電系統(tǒng)的污染及危害性最大。由此得出變頻器在逆變過程中產(chǎn)生的電力諧波是主要影響因素。鑒于以上原因,我們采用無源動態(tài)濾波技術(shù)對配電網(wǎng)進(jìn)行了整治。其結(jié)果表明:使用無源動態(tài)濾波器可有效降低諧波電壓、電流畸變率,同時吸收并降低5 次諧波電流值50%以上,降低變壓器低壓側(cè)電流有效值。保證紡織廠配電網(wǎng)運(yùn)行安全,減少事故發(fā)生,提高生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)降低變壓器低壓側(cè)有效電流5%以上的節(jié)能效果。

        1 紡織車間諧波

        1.1 產(chǎn)生原因

        通過對紡織車間主要電氣回路檢測可知,紡織車間幾乎各個工序都有諧波產(chǎn)生。主要是因?yàn)榧徔椩O(shè)備為實(shí)現(xiàn)自動調(diào)速目的,梳棉、并條、精梳、粗紗、細(xì)紗和絡(luò)筒等工序均對主電機(jī)采用變頻器進(jìn)行變頻調(diào)速控制。例如:粗紗機(jī)傳動羅拉、錠翼、筒管和龍筋升降,分別采用4 kW、4 kW、5.5 kW 和0.55 kW 交流異步電機(jī)傳動,用4 個變頻器進(jìn)行集成控制變頻調(diào)速,并嵌入工藝卡,采用控制模型和變頻器一體控制,實(shí)現(xiàn)粗紗機(jī)成紗質(zhì)量升級上檔,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì);自動絡(luò)筒機(jī)采用直流單錠控制傳動,單錠動力驅(qū)動中大量采用小功率直流無刷電機(jī)和步進(jìn)電機(jī),需要大量的直流電源和整流設(shè)備;自動絡(luò)筒機(jī)負(fù)壓風(fēng)機(jī)由變頻器控制,負(fù)壓傳感器實(shí)時檢測負(fù)壓風(fēng)道負(fù)壓,根據(jù)耗氣量大小自動調(diào)節(jié)吸風(fēng)電機(jī)轉(zhuǎn)速,達(dá)到恒負(fù)壓控制節(jié)能的目的;梳棉機(jī)錫林電機(jī)采用專用變頻驅(qū)動裝置控制,錫林啟動平穩(wěn)無沖擊;細(xì)紗機(jī)對主電機(jī)進(jìn)行變頻,紡紗全過程采用變頻調(diào)速技術(shù),使大、中、小紗紡紗張力趨于一致,降低紗線不勻率等。

        這些變頻器和整流設(shè)備的大量使用,在獲得工藝調(diào)速的同時,也向紡織廠配電網(wǎng)釋放了大量的多次諧波。

        1.2 諧波的傳播

        由于目前大中型棉紡織廠的低壓配電設(shè)計(jì),一般都采用自變壓器低壓側(cè)至用電設(shè)備之間三級放射式配電系統(tǒng),當(dāng)機(jī)臺設(shè)備諧波產(chǎn)生后,除了會影響本機(jī)臺電網(wǎng)質(zhì)量外,還會沿著支線和干線電纜逐級橫向和縱向傳播,直至疊加至變壓器低壓母線側(cè),并通過變壓器傳播至高壓母線柜,并可上傳至上一級電網(wǎng)。諧波也可能通過電氣回路向相鄰設(shè)備橫向傳播和疊加。諧波傳播和疊加的過程是一個復(fù)雜多變的過程,影響因素極多,可能會在某個瞬時造成較大的諧波沖擊,導(dǎo)致設(shè)備故障。

        1.3 諧波對紡織生產(chǎn)的影響

        諧波會造成控制系統(tǒng)無故停車,粗細(xì)聯(lián)控制系統(tǒng)故障,絡(luò)筒機(jī)電子清紗器誤動作,自調(diào)勻整系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定;使精梳機(jī)、粗紗機(jī)無故停車,細(xì)紗機(jī)主電機(jī)發(fā)熱,輸出轉(zhuǎn)矩下降;電纜發(fā)熱、變壓器發(fā)熱等。

        諧波會使電氣測量儀表測量不準(zhǔn)確,造成計(jì)量誤差。諧波會影響電表的計(jì)量精度從而導(dǎo)致計(jì)量誤差,因?yàn)樵诟叽沃C波嚴(yán)重的情況下,電能表的計(jì)量精度下降,導(dǎo)致莫名其妙的丟電現(xiàn)象。精密電子設(shè)備會被嚴(yán)重干擾,導(dǎo)致不能正常工作,甚至燒毀。

        電力線路上有幅值較大的奇次低頻諧波電流通過磁場耦合時,會在鄰近通信線路中產(chǎn)生干擾電壓,干擾通信系統(tǒng)的工作,對紡織生產(chǎn)智能化造成威脅。

        諧波對供電系統(tǒng)的影響是造成電纜發(fā)熱,輸送電流能力下降,低壓補(bǔ)償裝置發(fā)熱起火,低壓柜發(fā)熱噪聲增大,接觸元件故障斷開;供電系統(tǒng)斷路器的開斷能力降低,產(chǎn)生跳閘、誤動作或拒動等故障;使控制系統(tǒng)失靈,運(yùn)行不穩(wěn)定,動作失去選擇性,可靠性降低,嚴(yán)重威脅電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

        諧波增加了車間變壓器銅損、磁損、鐵損引起過熱,產(chǎn)生附加損耗,使其絕緣老化導(dǎo)致?lián)p壞,噪聲增大,增加了額外電力損耗。低壓側(cè)有效電流增加,無用能耗增加。諧波對高壓側(cè)的影響主要是增加了供電系統(tǒng)的無用能耗,電網(wǎng)實(shí)際收益下降。

        1.4 紡織車間諧波特性分析

        由于三相整流變壓器采用Y/△或△/Y 的接線形式,這樣可以消除3 的整數(shù)倍次的電力諧波,從而使注入電網(wǎng)的諧波電流只有5、7、11……等次諧波[2],所以奇數(shù)次諧波成為紡織車間諧波影響的主要因素。通過對某棉紡廠低壓配電室母線進(jìn)線側(cè)檢測,最大相各次諧波電流及基波電流有效值如圖1 所示。

        圖1 601 號變壓器諧波治理前低壓母線電流值

        從圖1 可以看出,電流波形畸變嚴(yán)重,各次諧波電流所占比例如表1 所示。從表1 可以看出,對紡織車間影響最大的是5 次和7 次諧波,分別占到基波電流的13.1%和6.4%,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB17625.6—2003《電磁兼容限值對額定電流大于16 A 的設(shè)備在低壓供電系統(tǒng)中產(chǎn)生的諧波電流的限制》規(guī)定,5 次諧波電流占基波電流有效值的比例應(yīng)不大于10.7%[3],5 次諧波電流超標(biāo),治理時應(yīng)著重考慮5 次諧波的治理。

        表1 各次諧波電流及基波電流有效值(最大相)

        2 諧波治理方案比較

        目前電力諧波治理技術(shù)主要分為有源濾波、無源濾波、無源動態(tài)調(diào)諧濾波等方式,主要特點(diǎn)性能分析如下。

        2.1 有源濾波技術(shù)

        有源電力濾波器(以下簡稱APF)是一種應(yīng)用電力電子技術(shù)和現(xiàn)代控制理論與方法實(shí)現(xiàn)動態(tài)抑制諧波與無功補(bǔ)償?shù)牡诙鸀V波技術(shù)。APF 產(chǎn)生一個與諧波電流大小相等、方向相反的補(bǔ)償電壓(電流)波,采用抵消法使電網(wǎng)側(cè)的電壓(電流)波形只包含基波分量,處理后波形幾乎為純正弦波。

        APF 分為串聯(lián)型和并聯(lián)型。串聯(lián)型APF 通過變壓器串聯(lián)在電源與非線性負(fù)載之間,可等效為一個受控電壓源,APF 產(chǎn)生補(bǔ)償電壓,通過抵消由非線性負(fù)載產(chǎn)生的諧波電壓,使電源側(cè)的電壓波形為正弦波;并聯(lián)型APF 與交流系統(tǒng)并聯(lián),可等效為一個受控電流源,并聯(lián)型APF 可產(chǎn)生與非線性負(fù)載電流大小相等、方向相反的諧波電流,通過抵消使電源側(cè)的電流波形為正弦波。原理圖如圖2 所示。

        圖2 有源濾波器接入系統(tǒng)圖

        有源濾波器針對諧波電壓和電流波形的抑制效果明顯,可濾除2 次~50 次電壓電流諧波,對改善諧波環(huán)境、提高電能質(zhì)量有好處;主要應(yīng)用于醫(yī)療設(shè)備、信號通訊等用電功率較小,對諧波要求高,要求干擾因素小的領(lǐng)域[4]。但是,從有源濾波器在紡織企業(yè)的使用效果來看,對電壓畸變率THDu 降低1.4%;電流畸變率THDi 降低20.1%;電流有效值Is 僅降低0.8%[5];說明有源濾波器針對諧波電壓和電流波形的抑制效果較明顯,對改善諧波環(huán)境、提高紡織車間電能質(zhì)量有好處。但有源濾波器對紡織車間內(nèi)由變頻器等非線性負(fù)載產(chǎn)生的諧波電流吸收效果較差,對諧波環(huán)境下的電流有效值下降基本無作用。這也說明了有源濾波方法采用抵消的方法,主要是以抑制諧波的波形為目的,不能吸收諧波電流,節(jié)能效果較差。并且設(shè)備容量小,造價高,在大容量場合無法使用,對紡織廠的變頻器及大容量分散設(shè)備,以減少電流有效值、節(jié)能為主的情況不適用。

        2.2 無源濾波

        無源電力濾波器本質(zhì)是采用頻域處理方法,將非正弦周期電流分解成傅里葉級數(shù),對某些諧波進(jìn)行吸收以達(dá)到治理的目的。無源電力濾波器主要由電容器和電抗器組成串聯(lián)LC 諧振電路,其諧振頻率設(shè)定為與需要濾除某主次諧波頻率相接近,對相應(yīng)頻率諧波電流進(jìn)行分流,使主次諧波大部分流入無源濾波器,從而起到濾波的目的[6],原理圖如圖3 所示。無源諧波濾波器的濾波效果好,容量大、成本低、技術(shù)成熟、可靠性高,是解決變頻器諧波電流問題的可選設(shè)備。但是,無源諧波濾波器只能對特定諧波進(jìn)行濾波,濾波參數(shù)會影響濾波性能,對于諧波次數(shù)經(jīng)常變化的負(fù)載濾波效果不好??赡芘c系統(tǒng)阻抗發(fā)生串聯(lián)諧振,隨著電源側(cè)諧波源的增加,可能會引起濾波器的過載,電網(wǎng)中的某次諧波電壓可能在LC 網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生很大的諧波電流等[7]。紡織廠由于變頻器數(shù)量多,分布面積大,工藝參數(shù)不斷變化,變頻器調(diào)節(jié)頻繁,諧波的傳播和疊加過程復(fù)雜,諧波參數(shù)經(jīng)常發(fā)生變化,LC 參數(shù)無法調(diào)控和參數(shù)的離散化等,造成無源濾波器諧振頻率精度不高,諧振點(diǎn)偏移、濾波效果變差。

        圖3 無源濾波器原理圖

        2.3 無源動態(tài)調(diào)諧治理技術(shù)

        無源動態(tài)濾波器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖4 所示。無源動態(tài)濾波器接入變壓器的二次側(cè),主要由諧波/基波變換器、電能變換驅(qū)動器和全調(diào)諧濾波控制系統(tǒng)等組成[8]。

        圖4 無源動態(tài)濾波器原理圖

        無源動態(tài)調(diào)諧濾波技術(shù)具有吸收諧波電流和抑制諧波電壓/電流波形的雙重特性;通過控制基波與諧波電流的特征值和關(guān)聯(lián)度,直接吸收諧波電流、實(shí)現(xiàn)基波轉(zhuǎn)換;降低基波電流和電流有效值,使變壓器二次側(cè)交流母排基波電流和電流有效值同步降低,實(shí)現(xiàn)了諧波動態(tài)治理及節(jié)電。

        諧波動態(tài)治理方法適合于小、中、大容量多機(jī)臺變頻器拖動、非線性負(fù)荷變化影響因素較多,對諧波電流治理要求較高,需要采用實(shí)時跟蹤電力諧波變化,實(shí)時檢測電力諧波與無功電流,動態(tài)治理諧波的場所,適合于紡織企業(yè)的諧波治理需要。

        采用無源動態(tài)調(diào)諧濾波技術(shù)需要對諧波源進(jìn)行特性檢測,根據(jù)檢測結(jié)果量身定制諧波治理方案,確定諧波治理構(gòu)架回路,設(shè)備集成后,通過現(xiàn)場調(diào)試的方法,達(dá)到諧波治理的目標(biāo)。

        3 紡織企業(yè)諧波治理

        紡織車間的諧波特點(diǎn)是設(shè)備臺數(shù)多,裝機(jī)功率大,布置分散。變頻器使用的型號、規(guī)格、臺數(shù)多,產(chǎn)生的5 次諧波畸變率高。隨著紡織設(shè)備自動化程度提高,諧波治理刻不容緩。由于不同的主機(jī)設(shè)備對諧波的敏感性不同,需要針對具體情況進(jìn)行治理。例如,對諧波極為敏感的絡(luò)筒機(jī)電子清紗器等部位,宜采用就地濾波的方案進(jìn)行治理。

        由于低壓側(cè)配電支路眾多,強(qiáng)、弱電接線復(fù)雜,線性負(fù)載與非線性負(fù)載并存,諧波對相鄰配電支路的干擾在所難免,其中既有電力方面的,也有信號方面的。采用就地補(bǔ)償方式,可消除諧波的臨近干擾,提高電子儀器設(shè)備運(yùn)行的安全性和可靠性。

        另外,采用就地補(bǔ)償可以大大減少輸電線路中的諧波含量,降低線路損耗和絕緣老化,避免安全事故發(fā)生。按照電力諧波源的頻譜規(guī)律,配電線路對諧波電流的等效阻抗約為其對基波阻抗的2 倍,電力變壓器繞組對諧波電流的等效阻抗約為其對基波阻抗的5 倍~10 倍。因此30%的電流諧波等效含量,可導(dǎo)致配電線路損耗額外增加15%~20%,電力變壓器銅損額外增加30%~40%。采用就地補(bǔ)償,及時消除配電線路中的諧波,能有效降低諧波導(dǎo)致的線損及變壓器銅損[9]。

        使用中可在絡(luò)筒車間動力柜并聯(lián)無源動態(tài)調(diào)諧濾波器。修正絡(luò)筒機(jī)側(cè)電源電壓/電流波形,保護(hù)電子清紗器等高精度電子器件的高效工作。缺點(diǎn)是需要的治理設(shè)備臺數(shù)較多,布置分散,投資較大。

        對其他面大量廣的紡織車間工序,宜采用低壓配電室低壓母線側(cè)并聯(lián)無源動態(tài)調(diào)諧濾波器的治理方案,綜合治理諧波,降低低壓側(cè)電流有效值。針對表1 車間監(jiān)測數(shù)據(jù),采用DTXB-A/B型無源動態(tài)調(diào)諧濾波器。對該廠2-3 號低壓配電室(601 號)低壓進(jìn)線側(cè)進(jìn)行諧波治理,濾波器并聯(lián)安裝在電容器補(bǔ)償柜之后的交流母排上,設(shè)備通過現(xiàn)場安裝調(diào)試,諧波治理效果如圖5 所示。諧波治理前后數(shù)據(jù)對比效果如表2 所示。

        圖5 601 號變壓器諧波治理后低壓母線電流值

        表2 601 號變壓器低壓進(jìn)線側(cè)(A 相)諧波治理前后效果對比

        由表2 可以看出,在諧波動態(tài)治理裝置投入運(yùn)行后,可使低壓母線側(cè)5 次諧波電流值平均下降62.4%,低壓母線側(cè)電流有效值降低5.1%。5次諧波電流畸變率由13.1%降低至5.1/%,滿足國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。電流有效值的減少,就意味著電能消耗的減少,設(shè)備發(fā)熱現(xiàn)象大大減輕,設(shè)備誤動作和無故停電事故減少,電機(jī)、變壓器等設(shè)備振動與噪聲降低,電容器發(fā)熱降低。紡織車間進(jìn)行諧波治理,在改善電網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量,減少事故,提高紡織設(shè)備利用率的同時,可實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合節(jié)約電能5%的效果。

        4 結(jié)束語

        紡織車間由于大量使用變頻器,會產(chǎn)生嚴(yán)重的電力諧波,諧波的存在會導(dǎo)致動力設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)惡化,自動控制系統(tǒng)失靈、繼電保護(hù)與電子檢測設(shè)備誤動作,造成供電系統(tǒng)安全性下降,設(shè)備無故停車和誤操作,生產(chǎn)效率下降。紡織車間諧波治理主要以減少諧波電壓電流畸變率、降低有效電流值、實(shí)現(xiàn)節(jié)能為目標(biāo),宜采用動態(tài)調(diào)諧無源濾波器進(jìn)行治理??筛鶕?jù)車間的電力諧波影響情況,采用車間動力柜就地治理或低壓配電室進(jìn)線側(cè)綜合治理的方案。實(shí)例證明,紡織車間采用無源動態(tài)調(diào)諧濾波器進(jìn)行諧波治理,在改善電網(wǎng)質(zhì)量,減少事故,提高設(shè)備生產(chǎn)效率的同時,吸收諧波電流60%以上,降低有效電流值5.1%,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)綜合節(jié)能5%的效果。

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