程嗣輝 譚玉潔 曹銘成 張振全
(魯泰紡織股份有限公司,山東淄博,255100)
隨著客戶個性化需求的提高,高檔特細號面料需求逐漸增多。特細號面料具有輕、柔、薄、軟、手感好、檔次高等優(yōu)點,擁有良好的市場前景,但實際生產中卻要面對漿紗困難、織造難度大等問題。當前,紡織行業(yè)基本實現了經紗細度在JC 5.8 tex 左右產品的生產,但如果采取的工藝不合適,織造過程中也容易出現斷頭率高、經緯停多等問題,影響生產效率及產品質量[1-5]。
本文以JC 1.94 tex×2 股線為經紗,開發(fā)特細號產品,重點研究其漿紗工藝、穿筘工藝、織造工藝,為同行生產相關品種提供參考。在漿紗工藝方面,從漿料配方、漿紗工藝參數方面著手,確保漿紗過程中較低的斷頭率,并顯著提升紗線強力和耐磨等指標;穿筘方面,確保經紗不絞線,選用低摩擦穿筘器材和低摩擦穿軸工藝等;織造方面,從設備配件選用及參數調整、操作方法等方面著手,在保證織機效率情況下確保坯布質量。
我們分析認為該產品的織造難點有以下三點。首先,紗號細,強力低,耐磨差,各工序生產過程中斷頭率較高,易造成織機效率低和疵布多。其次,總經根數多,經密大,穿筘過程中易出現絞線現象,影響織機效率,綜絲及停經片密度大,對紗線摩擦較多,易出現積花。再次,織物密度大,布面薄,成把斷線后布面疵點明顯,且接線一次開臺成功率較低。
經緯紗均為JC 1.94 tex×2 股線。坯布經密960 根/10 cm,緯密650 根/10 cm,幅寬144.8 cm??椢锝M織為二上二下斜紋組織??偨浉鶖?5 988根。JC 1.94 tex×2 股線質量指標:條干CV14.55%,-50% 細 節(jié)29 個/km,+50% 粗 節(jié)29 個/km,+140%棉結192 個/km,+200%棉結53 個/km,捻 度 189 捻/10 cm,單 紗 強 力129.5 cN,單紗強力最小值59.3 cN。
2.2.1 漿料配方
針對JC 1.94 tex×2 股線強力低、耐磨性差等問題,漿紗過程中采用高濃度PVA 配方,提升紗線強力及耐磨性能。我們使用的配方中PVA占比33.71%,同時確保漿膜強度;漿液濃度調至15%,確保上漿率在(20±1)%;加入低黏度的PVA205 及M-5 等漿料,使?jié){液黏度在15 s 左右,保證分紗區(qū)分紗順利,減少分紗區(qū)斷頭。具體配方:30 kg PVA217,30 kg PVA205,25 kg CP-L,25 kg AS-1,20 kg M-5,15 kg CP-C,30 kg 918,3 kg 蠟片。
2.2.2 漿紗參數
漿紗采用TTS20 型漿紗機,漿紗參數的設定主要遵循“高回潮率,高滲透,高伸長”的原則。
由于JC 1.94 tex×2 股線強力低,因此要降低各區(qū)張力,保持伸長的同時減少各區(qū)斷頭;采用雙漿槽漿紗,確保漿紗覆蓋系數在40%左右,兩漿槽覆蓋系數在36.44%;回潮率設定在8%,各區(qū)溫度偏低掌握,確保漿后紗線回潮率在6%左右,避免紗線出現脆斷問題;采用20 kN 高壓,因紗線較細,采用高壓力兼顧漿液滲透。
具體工藝參數:車速27 m/min,回潮率8%,卷取張力2 000 N,經軸架張力0.8 MPa;壓漿力(高速和低速相同)20 kN,漿紗伸長率0.1%,輔助預烘溫度87 ℃,漿槽溫度88 ℃,預烘溫度70 ℃,主烘溫度66 ℃。
2.2.3 漿紗操作
由于紗線頭份過多,密度大,為了防止?jié){紗過程中經軸紗線波動、紗線張力不一致相互打絞,經軸需提前烘干處理,經軸架膠帶紙采用兩道,并使用防打絞分絞裝置,分絞棒跟隨經紗轉動,可有效降低對紗線的波動,設備安裝效果如圖1 所示。
圖1 設備安裝效果圖
為防止起機過程中織軸軸面不平,織軸卷繞時,紗線由包軸布引入織軸時需保證平整,且兩側距邊部距離不可大于5 cm。
為防止紗線錯層,造成織布絞線,漿紗落軸前按照1∶1 比例分兩層引入分絞線后,打雙面膠帶紙落軸。
2.2.4 試驗數據
實際上漿率19.80%,回潮率6%。漿紗前、后紗線性能指標對比如下??梢钥闯?,漿紗后紗線的耐磨性及強力均有了顯著提高。
穿筘過程中采用史陶比爾DELT110 型自動穿筘機。因超細號紗線經密較大,織造時停經片處花毛不易掉落,從而造成花毛積聚斷經。同時,超細號紗線密度小,強力低,綜絲、綜框、鋼筘磨損變形后易將紗線磨斷或拉斷,因此我們對穿筘器材進行了優(yōu)選。具體有:采用0.15 mm 的新型停經片,避免紗線在停經片處擠壓及花毛積聚造成斷頭;使用OFFIR 綜眼綜絲,減少對紗線摩擦;采用無彎曲變形的ALTOP 綜框。綜框頁數過少易導致單頁綜絲過密而擠壓紗線,造成斷頭;采用8 頁綜框,以降低單頁綜框綜絲密度。
在穿筘操作中,由于經密大,在分絞及穿軸過程中普通膠帶紙粘貼方法無法將紗線全部黏起,易導致紗線出現絞線現象,織造時絞線斷頭及造成條影條痕等疵點。針對此問題,我們在分絞時,分絞機橫梁后膠帶紙采用雙道膠帶紙進行粘貼,其中一道采用正反雙面粘貼(上層牛皮,下層美倫膠帶);分絞機橫后梁至織軸中間粘貼一道膠帶紙,防止紗線游動;軸盤處粘貼一道膠帶紙,膠帶紙兩端需黏至軸盤上,防止織軸在轉動過程中松弛絞線;同時將分絞及穿筘過程中的斷頭全部接入,避免發(fā)生絞線現象。
分絞工藝按照漿紗所穿分絞線上下層1∶1 分絞,使紗線織造時排列均勻。由于紗線過細,強力低,穿筘上軸及落軸時壓條必須由兩人分兩側安裝拆卸,防止壓條帶斷紗線。
穿筘落軸過程中加裝中央停經條支撐鐵棒時,需將兩側紗線分清后加裝,防止絞線及積壓摩擦斷線。穿筘落軸過程中在停經片與綜框間加一道分絞棒,防止紗線松弛落入停經片造成絞線,導致掛機斷線。
2.4.1 織機工藝
在OPTMAX 型劍桿織機上織造,采用全新的引緯配件,包括劍頭、緯紗剪刀、開劍板、劍帶、劍輪等。
織機參數主要遵循“低摩擦,低張力,小開口”的原則進行設定,降低紗線在織造過程中的拉扯力,減少紗線斷頭率。車速260 r/min,上機張力2 500 N,開口時間321°,綜框高度145 mm,后梁高度2 cm、深度4 格,開口臂長165 mm至115 mm,停經架高度1 cm、深度6 格。
2.4.2 相關操作要點
掛機方面,焊接時改變焊接鋼筘前紗線預留長度,由原先15 cm 改為50 cm,防止焊接過程中拉斷紗線,同時避免掛機過程中紗線脫出鋼筘;安裝邊撐時,調好張力(偏小掌握),以防開車邊撐處斷線多,安裝鋼筘重點檢查是否壓線。
因經紗過細,布面較輕薄,常規(guī)結頭方式在布面較明顯,且接頭易脫節(jié)。我們將接頭方式由正接改為反接。反接結頭方式結頭較小,在布面不易顯現且不易脫節(jié)。具體打結手法如圖2 所示。
圖2 手工接頭方法
針對產品布面輕薄,集中斷線后布面疵點較明顯的問題,我們采用錯位接頭的方式,避免結頭集中在一處;同時,采用錯位接頭的方式還可以降低由于結頭位置集中,結頭至織口位置受鋼筘集中摩擦被拉斷的幾率。
2.4.3 織造效果
采取以上技術措施后,最終織機效率達84.1%,織物下機一等品率達99.79%,十萬緯經停25.45 根,十萬緯緯停4.91 根。
通過采取一系列的技術措施,我們公司實現了經紗JC 1.94 tex×2 股線織物的順利織造。在生產實踐過程中,需做好以下幾點。首先,漿紗過程中需采用高PVA 含量的配方,采用“高濃度,高壓漿力,高回潮,低張力”的控制思路,重點提升紗線耐磨性及強力;其次,在穿筘工序,重點從穿法與器材的使用方面降低對紗線的摩擦,同時需避免絞線問題;再次,在織造過程中,重點降低紗線的摩擦及拉扯,減少斷頭率,采用反接及錯位接頭的方式可以減少布面斷疵疵點。
總之,我們在現有生產技術的基礎上,通過試驗不同規(guī)格參數間的差異,縮短調整時間,提升效率,降低了疵布率,保證了特細號產品的大批量生產,提高了公司產品的市場競爭力,也為公司構建差異化、特色化、高附加值的產品結構奠定了良好的基礎。