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        選擇性非催化還原(SNCR)煙氣脫硝技術(shù)在CFB鍋爐上的應(yīng)用

        2020-06-22 14:56:09賈默愚
        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐

        賈默愚

        【摘 要】本文主要介紹某電廠1#、2#CFB鍋爐選擇性非催化還原(SNCR)脫硝技術(shù)的工藝原理,結(jié)合CFB鍋爐脫硝單元的標定以及日常運行,梳理了運行中出現(xiàn)的問題,總結(jié)了煙氣脫硝運行注意事項。

        【關(guān)鍵詞】選擇性非催化還原技術(shù);循環(huán)流化床鍋爐;Nox

        正文:

        氮氧化物(NOx)是燃煤電廠排放的主要污染物之一。在目前各種 NOx 脫除工藝中,選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝具有成本低、設(shè)施簡單的優(yōu)點。由于大多數(shù)鍋爐處于SNCR 脫硝工藝溫度窗口內(nèi)的空間很小,還原劑與煙氣不能均勻地混合,使得其脫硝效率較低[1]。某電廠2×220t/h的循環(huán)流化床(CFB)鍋爐燃料適應(yīng)性廣,除了燃料煤以外,還能摻燒石油焦、油泥、樹脂等。在山東某市實施的火電廠大氣污染物排放標準中燃煤鍋爐NOx 排放要求是50 mg/Nm?,而循環(huán)流化床鍋爐是一種具有低氮燃燒效果的鍋爐,在其分離器區(qū)域采用SNCR脫硝技術(shù)可實現(xiàn)60%左右的脫硝效率,從而實現(xiàn)降氮脫硝的目的。

        1 選擇性非催化還原(SNCR)脫硝工藝原理

        選擇性非催化還原法(SNCR)技術(shù)是一種不用催化劑,在 800℃~1250℃范圍內(nèi)還原NOx的方法,還原劑常用氨或尿素。該方法是把含有 NHx 基的還原劑噴入爐膛溫度為 800℃~1250℃的區(qū)域后,迅速熱分解成 NH3和其他副產(chǎn)物,隨后NH3與煙氣中的 NOx進行反應(yīng)而生成N2。在某電廠CFB鍋爐采用氨水為還原劑,其還原過程為:

        4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

        SNCR工藝流程示意圖如下:

        2 SNCR脫硝系統(tǒng)運行情況

        該SNCR脫硝單元自2015年12月投用,投用后脫硝效果明顯,NOx排放小時合格率99%以上。為了驗證脫硝單元的效率,車間組織相關(guān)專業(yè)人員,于2016年至4月1日對該單元進行效率標定,數(shù)據(jù)以及分析如下:

        2.1標定說明與結(jié)論

        從數(shù)據(jù)表1中可以看出,兩臺鍋爐在干基、3%氧條件下脫硝都能降至100 mg/Nm?,達到設(shè)計要求。

        2.2脫硝效率計算

        脫硝效率=(脫硝前NOx-脫硝后NOx)÷脫硝前NOx×100% (Ⅰ)

        將表1中的各類工況最佳脫硝數(shù)據(jù)帶入公式(Ⅰ)中計算得出表2效率表

        3 SNCR脫硝單元運行中出現(xiàn)的主要問題

        3.1噴槍磨損

        SNCR脫硝單元自2015年12月投用以來,在定期檢查中共發(fā)現(xiàn)有6支噴槍的噴頭磨損,如下圖:

        噴槍的噴頭出現(xiàn)磨損后,會帶來一系列的影響,如氨水不能正常霧化,氨水在煙氣中的穿透力和覆蓋面也會隨之下降和減少,脫硝的效率會降低,尾部煙道的氨逃逸量會突增,對設(shè)備腐蝕影響加大。運行人員在日常監(jiān)視過程中,除了定期檢查噴槍的磨損情況,還可以根據(jù)NOx的排放量來判斷噴槍的運行狀況。如果運行中,加大氨水用量仍無法控制NOx量,且尾部氨逃逸量變大,就應(yīng)該逐個排查噴槍磨損情況,消除缺陷。

        運行人員在噴槍定期檢查回裝時,噴槍的噴頭應(yīng)該與保護套管平齊,若超出保護套管,噴槍磨損快;縮進保護套管,氨水霧化效果不佳。所以拆卸噴槍時應(yīng)在噴槍桿上做好標記及上下方向,以便噴槍再次安裝時位置準確。

        3.2 噴槍霧化嘴堵塞

        在CFB鍋爐檢修時發(fā)現(xiàn),部分噴槍套管里積灰嚴重,噴槍周圍形成了灰垢,產(chǎn)生的原因可能是套管的防堵風開度不夠,氨水霧化不好。為了避免噴槍堵塞,噴槍套管配有工業(yè)風防堵,運行人員在鍋爐啟動前就必須投用工業(yè)風,防止噴槍堵塞和過熱燒壞套管。

        3.3氨逃逸問題

        SNCR脫硝單元中控制好氨的逃逸是一個重要問題,若噴入的NH3或分解生成的NH3不能充分反應(yīng),NH3與煙氣中SO3反應(yīng)生成 NH4HSO4造成空氣預(yù)熱器積灰加劇,阻力增大[2]。對于循環(huán)流化床鍋爐,盡管SO3濃度較低,生成的NH4HSO4較少,但氨的逃逸風險仍舊存在。

        3.4 氨水制備問題

        由于脫硝單元系統(tǒng)液氨管線較長,沿途龍門架較多,液氨在進入調(diào)節(jié)閥組前壓力通常低于0.7MPa,遠低于設(shè)計值1.0MPa,管道里的液氨容易氣化,導(dǎo)致氨水制備閥組的質(zhì)量流量計顯示流量不準確。運行人員在制備氨水時,無法準確根據(jù)液氨流量控制除鹽水量。通過運行實踐,我們總結(jié)出可以根據(jù)氨水儲罐的氨水濃度來調(diào)整除鹽水和液氨的配比,或者當液氨流量不穩(wěn)定時,可以開啟調(diào)節(jié)閥旁路穩(wěn)定液氨流量。

        4日常運行注意事項

        4.1防止旋風分離器二次燃燒

        從脫硝標定試驗數(shù)據(jù)表1中可以看出2#CFB鍋爐旋風筒出口溫度比旋風筒入口溫度高20~40℃,說明煙氣在中心筒分離過程中有再燃過程。而再燃過程會繼續(xù)生成部分NOx,這部分NOx無法完全與氨水反應(yīng),會影響脫硝的效率。所以2#CFB鍋爐脫硝效率低于1#CFB鍋爐。

        為了減少煙氣在中心筒再燃現(xiàn)象,可以通過調(diào)整一次、二次風配比,降低爐膛負壓,增加物料在爐膛的停留時間,從而抑制物料在旋風分離器內(nèi)的二次燃燒,能夠有效減少NOx的再生。

        4.2 氨逃逸率控制

        為了控制 NOx的排放并降低氨逃逸率,就必須嚴格控制反應(yīng)溫度,通常不宜高于950℃,我單位是 220t/h 的循環(huán)流化床鍋爐,爐膛出口溫度在 830~930℃之間時,NOx的排放比較容易控制在 100 mg/N3m 以下。由于機組是熱電聯(lián)產(chǎn)的供熱機組,鍋爐負荷變化較大,在鍋爐負荷較低的情況下,爐膛出口溫度低于 800℃,此時SNCR 的效果就不好,基本沒有產(chǎn)生反應(yīng)。所以此時應(yīng)減少脫硝氨水噴量,防止氨逃逸。運行人員應(yīng)嚴格監(jiān)視每臺爐子氨逃逸監(jiān)測儀,嚴格控制氨的逃逸率控制在≤8mg/Nm3。

        4.3液氨泄漏處置

        液氨對于電站運行人員而言是一種高危化學(xué)品,它是無色液體,有強烈刺激性氣味。當脫硝單元出現(xiàn)液氨泄漏時,運行人員必須穿戴好個人保護用品以及空呼后,關(guān)閉邊界的液氨閥門,用新鮮水稀釋泄漏點,并拉好警戒隔離線,避免火星,開展事故處理工作。

        參考文獻:

        [1]王靜靜,楊吉賀.SNCR煙氣脫硝技術(shù)在循環(huán)流化床鍋 爐中的應(yīng)用[J].電力科技與環(huán)保,2015,21(1):41— 42.

        [2]張元勇,譚偉,張運寶.CFB循環(huán)流化床鍋爐 SNCR脫硝運行總結(jié)[J].電力通用機械,2015,(2):69—71.

        (作者單位:中國石化齊魯石化公司熱電廠)

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