韓鵬飛 徐滕崗 朱建軍
摘 要:為得到高質(zhì)量鑄件,針對汽車底盤支架壁厚不均、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點,使用UG對底盤支架進行三維建模并使用ProCAST模擬鑄造軟件對底盤支架進行高壓鑄造充型及凝固過程數(shù)值模擬,有效預(yù)測壓鑄過程中出現(xiàn)的縮松縮孔問題位置。通過正交試驗與ProCAST模擬軟件得出A1Si12Cu1(Fe)鋁合金底盤支架壓鑄工藝方案為:澆注溫度680℃,模具初始溫度220℃,慢壓射速度0.4m/s,快壓射速度5.5m/s。通過壓鑄件生產(chǎn)實驗及X-ray探傷檢測發(fā)現(xiàn),優(yōu)化工藝參數(shù)后可明顯提高鑄件質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:ProCAST;數(shù)值模擬;高壓鑄造;仿真分析;工藝優(yōu)化
DOI:10. 11907/rjdk. 191761 開放科學(xué)(資源服務(wù))標識碼(OSID):
中圖分類號:TP319文獻標識碼:A 文章編號:1672-7800(2020)005-0132-04
0 引言
高壓鑄造因具有生產(chǎn)效率高、鑄件尺寸精度高、可以生產(chǎn)復(fù)雜薄壁零件等特點而被廣泛應(yīng)用于汽車零部件制作過程中[1-3]。金屬液充填型腔速度高,流態(tài)不穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鑄件易產(chǎn)生氣孔、縮孔、縮松等問題[4];底盤支架是連接汽車底盤與車身的重要零部件,有較高的力學(xué)性能要求并且不允許有夾渣、縮松、縮孔等鑄造缺陷出現(xiàn),以上缺陷將嚴重影響支架使用壽命。傳統(tǒng)工藝方案多采用人工試模方式,此方式將消耗大量人力財力,無法滿足企業(yè)發(fā)展需求。
近年來,隨著計算機技術(shù)和CAD/CAM/CAE技術(shù)的發(fā)展,鑄造過程模擬成為可能,這對降低成本、提高鑄造企業(yè)競爭力具有重要作用[5-7]。挪威工業(yè)科學(xué)研究院Cato Dorum等[8]利用仿真軟件對U型板鑄造過程進行了模擬,通過分析鑄造過程中出現(xiàn)的鑄造缺陷,提出了合理解決辦法;哈爾濱理工大學(xué)劉洋等[9]運用Magmasoft仿真軟件結(jié)合正交試驗對壓鑄成型過程進行仿真分析,并對相關(guān)工藝參數(shù)進行優(yōu)化,研究表明Magmasoft仿真軟件可以較準確地預(yù)測缺陷類型及位置。ProCAST是利用有限元模擬技術(shù)進行計算機鑄造模擬的仿真系統(tǒng),是目前唯一一個不需要其它軟件輔助,可以獨自完成整個鑄造過程的熱—流動—應(yīng)力分析的鑄造模擬軟件[10]。
本文利用UG與ProCAST軟件對底盤支架的壓鑄充型及凝固過程進行模擬仿真,并以鑄件充型時間與孔隙率為判斷依據(jù),建立正交試驗方案,尋找最優(yōu)工藝參數(shù),以提高鑄件質(zhì)量,滿足鑄件使用要求。
1 數(shù)值模擬理論與模擬計算基礎(chǔ)方程
在鑄件充型過程數(shù)值模擬中,將液態(tài)金屬看作不可壓縮流體,其流動過程服從連續(xù)性方程、能量守恒原理、對流熱交換方程等[11-12]。
2 底盤支架壓鑄模擬前處理
2.1 支架模型建立及網(wǎng)格劃分
該支架模型結(jié)構(gòu)復(fù)雜,多孔隙,最大壁厚為23.4mm,最小壁厚為4mm,整體外廓尺寸為320mm×182.48mm×394.48mm。使用UG軟件對鑄件進行三維實體建模,并設(shè)計鑄件的澆道、溢流槽、排氣槽等,如圖1所示。采用三股內(nèi)澆口進料,設(shè)置在支架壁厚較大處,可有效降低填充金屬溶液阻力,保證充型平穩(wěn),壓力充分作用,并具有一定的補縮作用[13-14]。溢流槽與排氣槽設(shè)置在距澆口最遠處(金屬液最后充填位置),方便氣體排除,并在支架中間位置設(shè)置渣包收集冷料。
將建立的支架模型轉(zhuǎn)存為*.igs文件格式導(dǎo)入ProCAST-mesh模塊進行面網(wǎng)格與體網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格單元大小取1,得到體網(wǎng)格單元個數(shù)為4 182 475。
2.2 工藝參數(shù)設(shè)置
鑄件材料選擇鋁合金Alsi12Cu1(Fe),該材料屬性如圖2所示。固相線/液相線溫度為540℃/570℃。添加虛擬模具且模具材料選擇H13鋼,鑄件與模具間界面換熱系數(shù)常取1 000~2 000 W/(m2℃),本仿真分析中模具與鑄件間的界面換熱系數(shù)為2 000W/(m2℃)[15],環(huán)境溫度為20℃。
3 模擬仿真及結(jié)果分析
模擬充型過程中不同時刻的金屬液填充率及溫度分布如圖3所示。由圖3(a-b)可知金屬液進入橫澆道,并在橫澆道中產(chǎn)生堆積,至充滿橫澆道,金屬溶液到達內(nèi)澆口時開始快速充型,金屬液自下而上至平穩(wěn)充型完成,充型過程中無渦流、飛濺等現(xiàn)象。整個充型過程耗時0.23 s,金屬液在充型過程中溫度無劇烈變化,且均在液相線之上,因此充型過程中不會出現(xiàn)局部凝固現(xiàn)象,降低了冷隔缺陷產(chǎn)生幾率[15]。圖3(e)為鑄件凝固時間順序圖,可知離澆口最遠處凝固時間最短,鑄件壁厚較厚處凝固時間較長,壁厚較大處產(chǎn)生熱節(jié),周圍金屬形成獨立液相區(qū),使其無法得到補縮,該位置易出現(xiàn)縮松縮孔缺陷。如圖3(f)所示,為預(yù)測鑄件縮松縮孔缺陷出現(xiàn)位置,孔隙率為1.12%,從圖中可以看出縮松縮孔多出現(xiàn)在壁厚較大處,與由凝固時間推測出的缺陷位置大致相同。根據(jù)經(jīng)驗,采用孔隙率為1%作為判據(jù),當孔隙率大于1%時,鑄件可能存在宏觀縮孔,判定鑄件質(zhì)量不合格;當鑄件孔隙率小于1%時,鑄件可能出現(xiàn)微觀縮孔,接近于0,可判斷鑄件質(zhì)量合格。
根據(jù)鑄件充型、凝固模擬結(jié)果可知,初始工藝方案慢壓射速度過高,整體充型過程平穩(wěn),但在凝固過程中產(chǎn)生縮松縮孔缺陷。針對高壓鑄造過程中的縮松縮孔缺陷,可以通過降低金屬溶液澆注溫度、壓射速度,提高模具初始溫度,改善鑄件結(jié)構(gòu),使鑄件壁厚均勻等措施加以控制[17-19]。
4 正交試驗設(shè)計及仿真驗證
4.1 正交試驗設(shè)計
選取工藝參數(shù):澆注溫度、模具初始溫度、慢壓射速度、快壓射速度。進行四因素三水平正交試驗,以鑄件模擬的孔隙率及充型時間為評定指標,以確定最優(yōu)工藝方案。據(jù)此建立正交試驗因素水平表及試驗方案[20],如表2所示。
表2分析結(jié)果顯示,鑄件充型時間主要受慢壓射速度與快壓射速度影響,其中慢壓射速度影響作用更顯著。澆注溫度對孔隙率的影響最為顯著,其次為模具初始溫度,再者是快壓射速度,最后是慢壓射速度,對孔隙率影響最小。因此,由正交表可以得出最優(yōu)參數(shù)方案為:澆注溫度680℃,模具初始溫度220℃,慢壓射速度0.4m/s,快壓射速度5.5m/s。圖4為最優(yōu)參數(shù)方案的模擬仿真結(jié)果,可以看出孔隙率為0.77%,且縮松縮孔主要出現(xiàn)在集渣包中,滿足支架鑄件要求。
4.2 仿真驗證及樣件試制
根據(jù)仿真模擬結(jié)果應(yīng)用得到的最優(yōu)工藝方案,采用布勒530T-18壓鑄機進行鑄件的樣件試制。試制樣件表面無明顯缺陷,支架樣件如圖5(a)所示。進一步對支架樣件進行X-ray探傷實驗,如圖5(b)可由探傷結(jié)果得知關(guān)鍵位置鑄件內(nèi)部無縮松縮孔等明顯缺陷,樣件質(zhì)量合格,滿足鑄件要求。
5 結(jié)語
通過ProCAST仿真模擬與正交試驗分析可知,金屬液澆注時間主要受慢壓射速度影響。澆注溫度對支架鑄件縮松縮孔缺陷有更為顯著的影響,模具初始溫度次之。最終確定底盤支架鑄件壓鑄的合理工藝方案為:澆注溫度680℃,模具預(yù)熱溫度220℃,慢壓射速度0.4m/s,快壓射速度5.5m/s。在最優(yōu)方案確定后,通過鑄件樣件試制及X-Ray探傷,得知試制鑄件無明顯缺陷,進一步確定了工藝方案的合理性。
限于正交試驗因素水平范圍選擇較小,最為理想的工藝參數(shù)可能并未落在所選水平范圍內(nèi)。若擴大因素水平范圍,增加試驗量,并在得到的試驗數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上結(jié)合BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練便可找出最理想的鑄造工藝參數(shù),以優(yōu)化鑄件質(zhì)量。
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(責(zé)任編輯:孫 娟)