李冬屹,鄭桂紅,許崇濤,張寶祥
(天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院,天津 300192)
燃氣工業(yè)鍋爐燃燒后會產(chǎn)生大量的氮氧化物(NOx),而NOx是形成酸雨的重要因素,可直接影響大氣環(huán)境及人體健康,且NOx經(jīng)過復(fù)雜的化學反應(yīng)后還會導(dǎo)致PM2.5濃度升高,從而加重霧霾程度、增加霧霾出現(xiàn)的頻率。隨著人們環(huán)保意識的提高,燃氣工業(yè)鍋爐煙氣中NOx對環(huán)境的危害越來越受到重視,天津市地方標準給予了嚴格的低氮排放要求,全天津市開始了如火如荼的低氮改造工作。然而在低氮改造過程中完全是以NOx的排放指標作為衡量改造的標準,忽略了低氮改造對鍋爐額定出力及熱效率的影響[1],而安全、節(jié)能、環(huán)保是鍋爐三項最重要的指標,缺一不可。本文結(jié)合現(xiàn)場鍋爐能效的實測數(shù)據(jù),具體分析采用不同形式進行煙氣再循環(huán)(flue gas recirculation,F(xiàn)GR)低氮改造的燃氣工業(yè)鍋爐額定出力及熱效率受到的影響。
燃氣工業(yè)鍋爐燃燒過程中產(chǎn)生的NOx主要分為熱力型、快速型及燃料型。
1)熱力型NOx。高溫(1 300 ℃以上)燃燒時,空氣中的氮與氧反應(yīng)生成NOx。熱力型NOx受到燃燒溫度、氧氣濃度及火焰停留時間3個因素的影響,燃燒溫度越高、氧氣濃度越高、燃燒停留時間越久,NOx生成速度越快,且溫度在高于1 500 ℃時,NOx的生成速度呈指數(shù)級增長。
2)快速型NOx。在富燃料區(qū)的火焰燃燒鋒面上,燃料揮發(fā)物中碳氫化合物與空氣中的氮反應(yīng)生成HCN和N,由這些物質(zhì)再進一步反應(yīng)生成NOx。因其生成速度極快,故稱快速型NOx。
3)燃料型NOx。燃料型NOx是由燃料中的含氮化合物經(jīng)過高溫分解等一系列化學過程產(chǎn)生的[2]。
燃氣工業(yè)鍋爐爐膛燃燒溫度通常高于1 300 ℃[3],而快速型NOx的生成溫度通常低于1 300 ℃,因此快速型NOx不作為本文研究的重點。燃氣工業(yè)鍋爐采用天然氣作為燃料,天然氣中基本不含氮,所以燃料型NOx也不在研究范圍內(nèi)。因此,燃氣工業(yè)鍋爐低氮改造的目標主要是降低熱力型NOx的排放。
低氮改造技術(shù)主要是在鍋爐進風口和出風口進行,對燃燒熱效應(yīng)和尾部煙氣排放兩個方面進行處理。對于燃氣工業(yè)鍋爐,對燃燒熱效應(yīng)的改造是常見的工藝技術(shù),而根據(jù)NOx生成原理,想要合理控制NOx的排放,控制燃燒過程的溫度和時間才是最重要的,即空氣燃料比、燃燒區(qū)溫度及分布、后燃燒區(qū)的冷卻程度和燃燒機性狀設(shè)計。目前,分級燃燒、燃燒器預(yù)混燃燒及FGR技術(shù),是常見的3種低氮改造技術(shù)[4]。
分級燃燒是將空氣和燃料分級送入爐膛內(nèi)燃燒的技術(shù),這樣會在爐膛尾部形成一個還原區(qū),可將部分NOx還原成N2,從而減少煙氣中NOx的含量。
燃燒器預(yù)混燃燒是在燃燒器中預(yù)先將燃料與空氣按一定比例混合,之后送入爐膛內(nèi)燃燒,可對燃燒溫度進行控制,從而減少熱力型NOx的生成。
FGR技術(shù)是將燃燒產(chǎn)生的部分煙氣,循環(huán)送回爐膛內(nèi)燃燒區(qū)或送回燃燒器前與空氣混合后再送入燃燒器繼續(xù)參與燃燒的一種技術(shù),其可降低燃燒溫度及氧氣濃度,從而降低熱力型NOx的生成。
3種低氮改造技術(shù)中,分級燃燒需要較大的燃燒空間,不適用于燃氣工業(yè)鍋爐;燃燒器預(yù)混燃燒火焰穩(wěn)定性較差,回火控制不好容易產(chǎn)生爆燃[5],且該燃燒方式主要用在小噸位鍋爐;FGR技術(shù)改造方便、安全性高、適用范圍廣,因而目前FGR技術(shù)在低氮改造中被廣泛采用和認可。FGR技術(shù)對于降低煙氣中氮氧化物的含量有顯著的作用,經(jīng)數(shù)值模擬及實測證明可有效降低煙氣中熱力型NOx的濃度,但采用不同形式的FGR技術(shù)對鍋爐進行低氮改造后,鍋爐的額定出力及熱效率是否會受到影響,目前還沒有具體的研究。
天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院分別對兩臺不同型號、采用不同形式進行FGR技術(shù)改造的燃氣工業(yè)鍋爐進行了能效測試。兩臺鍋爐具體情況如下:
1)型號為SZS29-1.6/130/70-Q的燃氣熱水鍋爐,裝有兩級節(jié)能器,在FGR系統(tǒng)煙道上單獨裝有引風機,F(xiàn)GR系統(tǒng)開啟或關(guān)閉狀態(tài)下對排煙處過量空氣系數(shù)基本無影響;
2)型號為SZS20-1.25-Q的燃氣蒸汽鍋爐,裝有一級節(jié)能器,在FGR系統(tǒng)煙道上未單獨加裝引風機,僅靠燃燒器鼓風機引入再循環(huán)煙氣送入爐膛,F(xiàn)GR系統(tǒng)開啟后會降低排煙處過量空氣系數(shù)。
在不同工況下對這兩臺鍋爐進行多次能效測試,每種工況都分為FGR系統(tǒng)開啟及關(guān)閉兩種情況,從而得到不同工況下、FGR系統(tǒng)開啟前后的不同數(shù)據(jù)。根據(jù)測試數(shù)據(jù),分析采用不同形式的FGR技術(shù)及FGR系統(tǒng)開啟前后對鍋爐額定出力及熱效率的影響[6]。圖1~圖3為現(xiàn)場測試情況照片。
鍋爐出力是鍋爐本體及鍋爐冷凝器有效吸收熱量之和,是能效測試中的一項重要指標[7]。因而采用FGR技術(shù)之后,鍋爐是否還能達到額定工況下的出力,是首先要研究的問題。對型號為SZS29-1.6/130/70-Q的燃氣熱水鍋爐進行額定負荷工況下的定型能效測試,采用此次測試的數(shù)據(jù)對鍋爐出力情況進行分析。
圖1 測試現(xiàn)場1
圖2 測試現(xiàn)場2
圖3 測試現(xiàn)場3
熱水鍋爐出力Q計算公式為:
(1)
式中:G為熱水鍋爐循環(huán)水量;hcs為熱水鍋爐出水焓;hjs為熱水鍋爐回水焓。
由式(1)可知,Q僅與G,hcs,hjs有關(guān)。表1是在額定工況下進行定型能效測試時測得的鍋爐出力相關(guān)數(shù)據(jù),分別在FGR系統(tǒng)開啟及關(guān)閉狀態(tài)下進行數(shù)據(jù)采集。
表1 額定工況下系統(tǒng)開啟前后兩工況的測試數(shù)據(jù)
從表1可以看出,F(xiàn)GR系統(tǒng)開啟前后,鍋爐額定工況下的出力并沒有明顯改變,因而采用FGR技術(shù)改造鍋爐并不會對鍋爐額定工況下的出力產(chǎn)生明顯影響。
一般對鍋爐熱效率的計算均采用反平衡方式。
反平衡熱效率η計算公式為:
η=100-(q2+q3+q4+q5+q6+q7)
(2)
式中:q2為排煙熱損失;q3為氣體不完全燃燒熱損失;q4為固體不完全燃燒熱損失;q5為散熱損失;q6為灰渣物理熱損失;q7為石灰石脫硫熱損失。
對于燃氣鍋爐,q4,q6,q7均為零,因而燃氣鍋爐反平衡熱效率僅考慮q2,q3,q5的影響。其中:
(3)
式中:m,n為計算系數(shù),對于燃氣鍋爐,m=0.5,n=3.45;αpy為排煙處過量空氣系數(shù);tpy為排煙溫度,℃;tlk為入爐冷空氣溫度,℃。
因燃氣鍋爐無固體燃料,q4為零,q2僅與αpy、tpy、tlk有關(guān)。q3與一氧化碳(CO)的含量有關(guān),q5與鍋爐噸位及運行熱負荷有關(guān)。
兩種負荷運行工況下在熱水鍋爐現(xiàn)場測試時測得的相關(guān)數(shù)據(jù)見表2,3。
表2 滿負荷運行工況下系統(tǒng)開啟前后相關(guān)數(shù)據(jù)
表3 78%負荷運行工況下系統(tǒng)開啟前后相關(guān)數(shù)據(jù)
由表可知,該鍋爐滿負荷及78%負荷運行工況下的熱效率與FGR系統(tǒng)開啟與否關(guān)系不大。但該鍋爐裝有兩級節(jié)能器,煙氣經(jīng)過兩級節(jié)能器后溫度降到50 ℃左右,極大釋放了汽化潛熱,或許會對FGR技術(shù)對熱效率的改變作用產(chǎn)生一定的影響。
因而在78%負荷運行工況下對該鍋爐額外采集了兩組數(shù)據(jù)——FGR系統(tǒng)開啟前后的爐膛溫度、節(jié)能器入口的煙氣溫度,并用該爐膛溫度及其他數(shù)據(jù)計算出了節(jié)能器入口對應(yīng)的鍋爐熱效率,見表4。
表4 忽略節(jié)能器影響測得的相關(guān)數(shù)據(jù)及鍋爐熱效率
由表可知,F(xiàn)GR系統(tǒng)開啟之后,即采用FGR技術(shù)改造之后,爐膛溫度大幅降低,從而降低了爐膛內(nèi)受熱面的換熱效率,而節(jié)能器入口的煙氣溫度大幅上升,鍋爐熱效率降低了1.2%。由此可見,采用FGR技術(shù)對鍋爐進行改造,鍋爐熱效率明顯降低。
目前我國天然氣價格相對昂貴,對于大中型燃氣鍋爐供熱站來說,熱效率降低1.2%會造成極大的經(jīng)濟損失。節(jié)能器的存在,可以弱化FGR對鍋爐熱效率的降低作用。本文采用FGR技術(shù)改造前后的鍋爐熱效率分別為90.46%及89.36%,但通過兩級節(jié)能器之后,節(jié)能器出口處鍋爐熱效率分別提高到96.09%及96.08%,兩者并無明顯區(qū)別。因而通過加裝多級節(jié)能器,可以忽視FGR對鍋爐熱效率的影響,避免了因熱效率降低所帶來的經(jīng)濟損失,但每多加裝一級節(jié)能器,其本身造價及電耗都會增加,因此如何平衡鍋爐熱效率與造價之間的關(guān)系,是今后研究的重點。
該蒸汽鍋爐不同負荷運行工況下測試所得數(shù)據(jù)見表5。
由表可知,F(xiàn)GR系統(tǒng)開啟之后,熱效率會有一定的提升,在40%負荷運行工況下熱效率提升最為明顯,從系統(tǒng)開啟前的94.01%提升至94.31%。
表5 不同負荷運行工況下系統(tǒng)開啟前后相關(guān)數(shù)據(jù)
蒸汽鍋爐排煙溫度較高,在經(jīng)過節(jié)能器后,該鍋爐排煙溫度仍高于露點溫度,因而可以不用考慮汽化潛熱問題。由此可見,采用FGR技術(shù)改造后,該鍋爐的熱效率有略微提升。
型號為 SZS29-1.6/130/70-Q 的燃氣熱水鍋爐,在不考慮煙氣通過節(jié)能器大量釋放汽化潛熱的情況下,經(jīng)FGR 技術(shù)改造之后,降低了鍋爐熱效率。而對型號為 SZS20-1.25-Q 的燃氣蒸汽鍋爐,在無釋放汽化潛熱的情況下,經(jīng)FGR 技術(shù)改造之后,鍋爐熱效率有略微提升。前文中已介紹,這兩臺鍋爐采用了不同的 FGR 技術(shù)改造方式:在煙氣再循環(huán)煙道上單獨裝有引風機,排煙處過量空氣系數(shù)基本無影響;在煙氣再循環(huán)煙道上沒有單獨加裝引風機,會降低排煙處過量空氣系數(shù)??梢钥闯觯煌?FGR 技術(shù)改造方式,會對排煙處過量空氣系數(shù)產(chǎn)生影響,對鍋爐熱效率也有一定的影響,因此在煙氣循環(huán)煙道加裝引風機,可以達到降低排煙處過量尾氣排放的目標。
本文通過對不同鍋爐、不同工況下的能效測試數(shù)據(jù)進行分析,計算得出不同改造形式的FGR技術(shù)對鍋爐熱效率有不同的影響。對于熱水鍋爐,在節(jié)能器處存在大量汽化潛熱釋放過程的情況下,可忽略FGR技術(shù)對鍋爐熱效率的影響;對于蒸汽鍋爐,一般不存在汽化潛熱釋放的過程,因而盡量選用單風機的FGR技術(shù)改造方式,可以降低排煙處過量空氣系數(shù),從而降低鍋爐熱效率。這樣可在保證FGR技術(shù)降低NOx排放的同時,減少其對鍋爐熱效率的影響。