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        切割渣在鐵水預(yù)處理脫硅中的應(yīng)用

        2020-06-22 15:26:32吳躍鵬喬冠男宋吉鎖王洪濤高洪濤王巒濤
        鞍鋼技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:硅鐵脫硅熔劑

        吳躍鵬,喬冠男,宋吉鎖,王洪濤,高洪濤,王巒濤

        (鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)

        目前,鞍鋼高爐產(chǎn)出的鐵水中硅含量波動較大,為0.2%~0.9%。硅含量為0.5%~0.9%的鐵水稱為高硅鐵水。高硅鐵水直接入轉(zhuǎn)爐會增加轉(zhuǎn)爐冶煉的熔劑成本,而且操作困難、易噴濺。另外,從脫磷的角度而言,由于硅氧的親合力更強(qiáng)[1],鐵水脫磷必須先脫硅,因此鐵水脫硅是鐵水預(yù)處理的一個重要環(huán)節(jié)。

        切割渣(包括旋流井鐵皮、火焰清理產(chǎn)生的鐵皮等)是連鑄工藝生產(chǎn)的副產(chǎn)品。鞍鋼的切割渣產(chǎn)量較大,約4 000 t/a,通常作為廢棄品閑置,不僅浪費(fèi)資源、占用場地,而且不利于環(huán)保。據(jù)了解,國內(nèi)其它鋼廠目前沒有將切割渣用于鐵水預(yù)處理脫硅的先例。鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠研究一種利用切割渣進(jìn)行鐵水預(yù)處理脫硅的方法,可以穩(wěn)定脫硅平均達(dá)0.23%,脫硅效果明顯,而且入爐后轉(zhuǎn)爐冶煉平穩(wěn)。

        1 切割渣脫硅可行性分析

        1.1 熱力學(xué)分析

        以往的鐵水預(yù)處理模式中,都是先脫硅后脫硫,至少是同時進(jìn)行。通常作法是在高爐出鐵時,在鐵水溝中加入氧化鐵皮或是燒結(jié)礦粉脫硅。但是,高爐出鐵溫度較高并且處于還原性氣氛,均不利于脫硅。另外,脫硅后產(chǎn)生的酸性渣不利于脫硫,脫硫前還要進(jìn)行扒渣。相反,如果鐵水先脫硫后脫硅,由于脫硫反應(yīng)放熱,并且伴隨著脫硫劑的加入鐵水會有較大的溫降(30~50℃),在相對溫度降低的條件下,脫硅效果會更好。脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù)與鐵水溫度的關(guān)系如下[2]:

        式中,KSi為脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù);T為鐵水溫度,℃。

        由式(1)可知,脫硅反應(yīng)的平衡常數(shù)與鐵水溫度成反比,鐵水溫度低對鐵水脫硅有利。另外,為了避免在脫硅的同時碳被氧化,脫硅反應(yīng)也應(yīng)該在低溫下進(jìn)行??梢?,先脫硫,再降溫,后脫硅是具備良好熱力學(xué)條件的。

        1.2 動力學(xué)分析

        從動力學(xué)觀點看,渣鐵脫硅反應(yīng)可分為如下步驟:

        (1)鐵水中的Si通過鐵水邊界層擴(kuò)散到渣-鐵界面;

        (2)熔渣中的FeO通過熔渣邊界層擴(kuò)散到渣-鐵界面;

        (3)到達(dá)渣-鐵界面的Si和FeO通過化學(xué)反應(yīng)生成SiO2和Fe;

        (4)界面上生成的SiO2通過熔渣邊界層擴(kuò)散到熔渣中;

        (5)界面上生成的Fe通過鐵水邊界層擴(kuò)散到鐵水中。

        動力學(xué)研究結(jié)果表明,鐵水中的硅通過鐵水邊界層向渣-鐵界面的擴(kuò)散是脫硅反應(yīng)全過程的控制環(huán)節(jié)[3]。提高鐵水中硅的傳質(zhì)系數(shù)和渣-鐵界面的面積均有利于促進(jìn)脫硅反應(yīng)的進(jìn)行。

        鞍鋼采用KR法進(jìn)行鐵水預(yù)處理,其原理是澆鑄耐火材料并經(jīng)過烘烤的“十字型”或“三葉型”攪拌槳插入到鐵水液面下一定深度,通過攪拌槳的機(jī)械旋轉(zhuǎn)攪動鐵水,鐵水在外力作用下產(chǎn)生“V”字形漩渦,具有攪拌強(qiáng)度大、反應(yīng)無死區(qū)的特點,完全滿足脫硅的動力學(xué)條件要求。

        2 切割渣作為脫硅劑的工業(yè)背景

        鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠有13臺鑄機(jī),1臺火焰清理機(jī)。通常是將一部分切割殘渣經(jīng)煤氣烘烤后加入白灰、黏結(jié)劑等物料,再經(jīng)過壓制工藝制成球狀含鐵料,作為冷料供轉(zhuǎn)爐降溫使用,但加工成本較高,達(dá)200~300元/t鋼,并且轉(zhuǎn)爐工序鐵的收得率較低(20%左右)。其余部分切割渣都作為廢物閑置,造成大量的資源浪費(fèi)。

        對切割渣檢驗分析發(fā)現(xiàn),切割渣中全鐵含量約為70%,主要成分為FeO。

        鐵水脫硅的反應(yīng)式為:

        由此看來,切割渣不僅滿足鐵水脫硅反應(yīng)的需求,還可以最大程度的回收切割渣中的鐵,實現(xiàn)廢物利用,降低冶煉成本并提高鋼產(chǎn)量。因此,開展了高硅鐵水預(yù)處理脫硫后加入一定量切割渣進(jìn)行脫硅的試驗。

        3 切割渣用于鐵水脫硅試驗

        3.1 鐵水選擇

        試驗鐵水條件要求:Si含量≥0.5%,T≥1 290℃。

        3.2 試驗過程

        (1)根據(jù)高爐預(yù)報的鐵水成分選鐵;

        (2)魚雷罐折鐵后測溫、取樣化驗,確認(rèn)脫硅試驗的鐵水成分是否符合要求;

        (3)鐵水罐進(jìn)站后,鐵水進(jìn)行扒渣作業(yè),將高爐渣扒除;

        (4)高爐渣扒除后進(jìn)行脫硫作業(yè),要求按二級計算模型確定脫硫劑加入量及攪拌槳攪拌時間;

        (5)脫硫結(jié)束,不抬攪拌槳進(jìn)行扒渣操作;

        (6)扒除脫硫渣后,進(jìn)行脫硅。

        3.3 脫硅工藝

        脫硅工藝步驟如下:

        (1)扒除脫硫渣后,將攪拌槳自動模式改為手動模式,待攪拌槳加速至70轉(zhuǎn)/min時,加入1 t切割渣;

        (2)加料過程中觀察鐵水面狀態(tài),如發(fā)生渣子泡沫化反應(yīng),立即加入300 kg脫硫劑,防止渣子反應(yīng)劇烈,溢出鋼水罐;

        (3)待一切正常后手動加速至高速(100~120轉(zhuǎn)/min),并將剩余的切割渣加入,根據(jù)鐵水硅含量范圍值選擇切割渣的加入量及攪拌時間;

        (4)脫硅完成后,將渣子扒凈;

        (5)測溫、取樣檢驗。

        4 試驗效果及效益

        鐵水硅含量的范圍值與切割渣加入量及攪拌時間的關(guān)系見表1。統(tǒng)計9組數(shù)據(jù),取平均值,分析切割渣使用前后鐵水成分變化情況,見表2。

        表1 鐵水硅含量與切割渣加入量及攪拌時間的關(guān)系Table 1 Relationship among Content of Si in Hot Metal,Adding Quantity of Residues Resulted in Cutting and Stirring Time

        表2 切割渣脫硅試驗前后鐵水成分變化Table 2 Variation of Compositions in Hot Metal before and after Experiment for Desiliconization of Residues Resulted in Cutting %

        由表1可以看出,每爐鋼水切割渣加入量為3~5 t時,硅含量降低至0.3%~0.5%;鐵水溫降為25~35℃。由表2看出,脫硅后鐵水中碳含量有所降低,均值在4%左右,實測轉(zhuǎn)爐冶煉時間平均為13 min,完全能夠滿足轉(zhuǎn)爐的冶煉需求。脫硅前后鐵水硅含量平均下降了0.230%,硅含量及鐵水溫降非常穩(wěn)定,脫硅工序時間穩(wěn)定,平均為10~12 min,這些都有利于轉(zhuǎn)爐工序進(jìn)行廢鋼準(zhǔn)備。另外,脫硅后的鐵水兌入轉(zhuǎn)爐后有利于氧槍操作,冶煉過程中噴濺現(xiàn)象明顯減少,同時降低了熔劑消耗,有效降低了轉(zhuǎn)爐冶煉鐵損和熔劑成本。

        按目前日產(chǎn)70爐鋼水,高硅鐵水占比40%,每爐加入切割渣4 t進(jìn)行效益計算,綜合產(chǎn)生效益為7.18元/t鋼。

        5 結(jié)語

        (1)分析高硅鐵水先脫硫后脫硅的熱力學(xué)條件和動力學(xué)條件后認(rèn)為,鞍鋼采用KR法進(jìn)行鐵水預(yù)處理攪拌時加入切割渣脫硅的方法可行。

        (2)采用切割渣脫硅,可以將0.5%~0.9%硅含量的高硅鐵水穩(wěn)定脫硅0.20%~0.25%。脫硅后的鐵水兌入轉(zhuǎn)爐后有利于氧槍操作,冶煉過程中噴濺現(xiàn)象明顯減少,同時降低了熔劑消耗,有效降低了轉(zhuǎn)爐冶煉鐵損和熔劑成本,綜合效益達(dá)到7.18元/t鋼。

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